邯鋼邯寶煉鐵廠優化燒結礦配料結構降成本紀實
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中國鋼鐵新聞網報道鋼鐵市場形勢短期內不會發生根本好轉。雖然我們左右不了市場,但是可以改變自己! 〗衲暌詠恚獙殶掕F廠眼睛向內、深挖內潛,圍繞優化燒結礦配料結構狠下功夫,通過提…
中國鋼鐵新聞網報道 鋼鐵市場形勢短期內不會發生根本好轉。雖然我們左右不了市場,但是可以改變自己。
今年以來,邯寶煉鐵廠眼睛向內、深挖內潛,圍繞優化燒結礦配料結構狠下功夫,通過提高低價礦粉和冶金廢料配比,1——10月份降本成果豐碩:
——分別減少高價巴粗、高價邯邢精粉配吃23.57萬噸和2.62萬噸;澳系粉配比從32%提至49%以上;巴卡粉配比從最高24%最低降至14%,累計降低混勻料成本2562萬元;
——含鐵含碳冶金廢料利用量噸鐵達到108.98公斤,共計配吃50.16萬噸,僅此一項每噸燒結礦成本降低17.66元,總計降成本10773萬元。
優化配礦結構 加強產量質量攻關
今年以來,面對原料市場含鐵料價格居高不下的情況,為實現降成本不降質量的目標,該廠大力開展燒結杯實驗,尋找最佳配礦結構。
該廠提高冶金廢物料和低價、低品原料配比,降低高價原料配吃比例:價格較低的澳系粉配比由32%提升到49%,價格較高的巴卡由24%降至14%,同時配吃性價比較高的赤鐵精粉;在混勻料中,配加高爐瓦斯灰、煉鐵灰、焦化除塵灰、煉鋼細灰、氧化鐵皮等冶金廢料。據悉,上半年,該廠配吃料場改造產生的含鐵雜料5萬余噸,僅此一項每噸混勻料成本降低5.38元。
與此同時,為解決含鐵廢物料燒損大、粒度細,造成混合料粒度組成差、料層透氣性差、有害元素增加、產質量降低等問題,該廠成立攻關組,制定專題開展攻關。該廠工藝技術人員和工藝技師對配料結構進行分析研究,制定配比方案,并充分利用燒結杯實驗數據驗證,相應調整混合料水分、鋪底料厚度、機速、負壓、總管廢氣溫度等。攻關組不斷調整優化相關工藝參數,提高料層透氣性,穩定生產過程控制,把原來的“粗糧”經過優化配比變成了“細糧”,滿足高爐對燒結礦質量的要求。目前,該廠燒結礦轉鼓指數達到80.18%,返礦率為8.27%,合格率、堿度、品位穩定率均達到100%,在國內同類型燒結機中處于領先水平。
據介紹,1——10月份,該廠含鐵、含碳冶金廢物料配加量噸鐵達到108.98公斤,共計消耗50.16萬噸,僅配吃冶金廢料一項每噸燒結礦成本降低17.66元。
調整高爐操作參數 控制燃料成本
由于混勻料優質料配比減少,燒結礦中的化學成分發生變化,氧化鋁顯著升高,導致高爐爐渣中的氧化鋁含量經常超過16%的上限。
如何讓不好消化的“粗糧”,既讓高爐吃得“不鬧肚子”,又控制燃料成本,成為擺在該廠干部職工面前的一道難題。
為適應原料質量變差、影響高爐順行,使焦比上升、煤比下降的狀況,該廠提高高爐渣鐵物理溫度水平,將物理熱穩定在1515攝氏度以上,同時穩定爐渣中氧化鎂與三氧化二鋁的比值在0.50%的水平,保證爐渣鐵水流動性,最大限度減少對生產的影響。根據入爐原料性價比綜合測算,確定減少性價比較差的球團、適當增加塊礦或燒結礦的配料原則,控制較低的渣鐵比,盡可能降低焦比,提高煤比、降低燃料成本。
此外,在高爐操作上,該廠綜合多種因素,超前預判、主動調劑,減少波動頻率與幅度,減少波動帶來的損失,確保完成鐵產量任務。
Tag:冷軋鋼板,邯鋼螺紋鋼