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看邯鋼邯寶煉鐵廠如何降本增效

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 面對嚴峻的市場形勢,邯鋼邯寶煉鐵廠通過優化燒結礦配料結構、降低燃料比、強化高爐穩定順行等措施,今年一季度噸鐵降低成本46.7元,連續三個月完成公司成本三臺階計劃,降本增效6400余萬元…

 面對嚴峻的市場形勢,邯鋼邯寶煉鐵廠通過優化燒結礦配料結構、降低燃料比、強化高爐穩定順行等措施,今年一季度噸鐵降低成本46.7元,連續三個月完成公司成本三臺階計劃,降本增效6400余萬元。

  低價料燒出高質礦

  目前,邯鋼邯寶煉鐵廠高爐爐料結構燒結為73%,球團礦為10%,生礦為17%。

  從以上爐料結構配比中,不難看出燒結礦占著爐料結構大頭。

  降本增效該廠首先從降低燒結礦成本開刀。

  采取什么方法,既降低燒結礦成本又保證質量的穩定?

  該廠廠長韓健介紹說:"多配吃低價原料和精細燒制。"

  由于澳系粉相對于巴系粉來說,價格較為便宜,該廠澳系粉配比從2011年的29%,增加到目前的36%以上;而巴系粉比例從2011年的29%,降到目前21.5%;受資源和價格的影響,質量好價格貴的進口礦粉巴西粗粉從2011年最高的28.2%降低到目前的10%;冶金廢料從2011年噸礦93.22千克,提高到今年一季度平均113千克,在冶金行業已達到領先水平。僅配吃冶金廢料一項,每噸燒結礦可降低成本20元。

  使用低價料使燒結礦成本大幅降低,但是在燒制過程中,為保證燒結礦質量,該廠卻遇到了前所未有的挑戰。

  據了解,冶金廢料主要由高爐除塵灰、煉鋼細灰、氧化鐵皮等組成。由于除塵灰的粒度細,親水性差,不容易與其他含鐵料有效的均勻混合,會導致燒結料層透氣性變差,燒結礦轉鼓指數降低,有害元素富集等。

  為攻克冶金廢物料燒損大、粒度細,造成混合料粒度組成差、料層透氣性差等一系列難題,該廠組織工藝技術人員成立攻關組,制定專題攻關;認真對配料結構進行分析研究,制定配比方案,對可能帶來的影響作足估計,并采取相應的預防措施。他們利用科研平臺,認真做好燒結杯實驗,尋找最佳配礦結構方案,并根據不同配比混勻料的燒結性能不同,認真探索、調整更優的相關工藝參數。

  燒制過程中,針對混合料透氣性差、糊爐條嚴重的現象,技術人員精心調整混合料水分、鋪底料厚度、機速、負壓、總管廢氣溫度等工藝措施。"今年一季度,燒結礦轉鼓指數平均達到80.47%,返礦率8.26%,處于國內領先水平;合格率、堿度、品位穩定率均達到100%。"該廠生產副廠長李洪春介紹說。

  技術改造也是該廠提高燒結礦質量的關鍵。針對燒結礦料面不平、料層薄、強度差等問題,該廠組織技術人員到同行業先進企業對標學習,對燒結機的布料系統進行了改造。"我們把點火爐整體提高了100毫米,燒結機布料的允許厚度從700毫米提高并穩定在790毫米左右。"該廠燒結車間主任高瑞芳介紹說。

  經過創新技術改造,取得了顯著效果。一方面充分利用厚料層燒結的自動蓄熱功能,有效降低了固體能源的消耗。另一方面燒結料層抬高后,焦爐煤氣消耗從過去的5.23立方米每噸降低到目前的4.0立方米每噸,同時減少了表層燒結礦比例,進一步提高了燒結礦質量。

  低價礦煉出優質鐵

  燒結礦是高爐的主要原料,雖然上道工序竭盡全力提高燒結礦質量,但由于含鐵物料基本是低價料和冶金廢料,這樣燒制出的燒結礦的堿度和品位較原來還是有所差別。

  當燒結礦以73%以上的爐料結構入爐后,直接會導致高爐入爐品位降低,噸鐵渣量加大、有害元素含量增加,這些因素都會給高爐帶來不利影響。

  為解決對高爐穩定順行帶來的負面影響,該廠成立了攻關隊,重點解決原料品位低和堿度高對爐況造成的波動。攻關隊不分晝夜全力攻關,有時為了解決一個問題,他們守爐餐,伴爐眠,一連幾個星期吃住在高爐上。

  在堅持高煤氣利用率、低燃料比操作制度的基礎上,攻關隊不斷創新和完善高爐操作理念,引入了爐腹煤氣量控制理念,通過控制合理的爐腹煤氣量,不僅使煤氣利用率達到52%以上,而且確保了在外界條件不斷變差的情況下,高爐保持了長期穩定順行和低消耗。

  該廠還不斷優化和完善高爐操作制度,大力推行"低硅冶煉技術",取得突破性成功,高爐各項指標明顯進步。該廠副廠長盧建光介紹:"目前,我廠兩座高爐燃料比保持在501千克,比去年降低了3千克,噸鐵降本增效5元;煤比比去年提高了10千克,噸鐵降低成本15元;煙煤配比比去年升高1%,澳塊配比增加2%,動能消耗及備品備件及其它噸鐵降低接近10元。"

  該廠2座3200立方米高爐之所以能夠長期保持穩定順行,除高爐工序自身加強操作外,強化原燃料的超前延伸管理,加大抽檢頻次和力度,及時掌控燒結、高爐用原燃料的品質及資源信息,為優化配礦結構、爐料結構提供了支撐。今年一季度,該廠鐵水合格率達100%,一級品率達到91.77%,成本連續三個月完成了公司三臺階計劃。

  目前,邯鋼邯寶煉鐵廠正以"居危思危、居危思進"大討論活動為動力,對標先進找差距,眼睛向內深挖潛,按照"成本為先,責任至上"的理念,在"鐵前系統挖潛"的道路上戮力攻關。

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