首鋼長鋼H型鋼廠降電氣成本挖潛六十余萬元
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首鋼總公司三創會議后,首鋼長鋼公司各單位用實實在在的行動挖潛增效,全面貫徹落實會議精神。近期,首鋼長鋼H型鋼廠深挖電氣設備潛能,持續開展降低電耗、電氣改造、設備國產化及修舊利…
首鋼總公司“三創”會議后,首鋼長鋼公司各單位用實實在在的行動挖潛增效,全面貫徹落實會議精神。近期,首鋼長鋼H型鋼廠深挖電氣設備潛能,持續開展降低電耗、電氣改造、設備國產化及修舊利廢等手段,有效降低電氣生產成本60余萬元。
在節電管控方面,該廠首先嚴格執行停送電制度,加強生產用電監督、考核,強化設備運轉管控;采取避峰用電的原則組織生產,減少液壓站、稀油站油泵工作臺數,避免出現設備空轉現象;對耗電大的輔助傳動設備進行認真排查,制定班組用電管理辦法,在生產待坯或臨時停車過程中,關閉高壓濾波、主電機勵磁等功耗大的電氣設備,避免大功耗電氣設備空負荷運轉。二季度,該廠平均噸鋼電耗比一季度降低7.1度,節約了一筆可觀的電費。
在電氣設備改造方面,該廠首先針對繼電器和位移傳感器易損壞的現象,積極采取改進措施,在電磁閥的插頭內焊接續流二極管,保證電磁閥斷電時不會因繼電器觸點灼傷而損壞,延長了中間繼電器的使用壽命;對萬能區調整缸內位移傳感器做密封防水處理,有效避免了進水、進油頻繁損壞位移傳感器的現象,節約了繼電器、位移傳感器備品備件費用10余萬元。
在電氣設備國產化方面,通過實現在線熱金屬檢測器、冷金屬檢測器、接近開關等電氣元件國產化,以及通過開展燈具的修舊利廢活動,節約了采購成本。 據統計,首鋼長鋼H型鋼廠通過以上措施合計降電氣成本達60余萬元。