本鋼北營(yíng)新2號(hào)高爐操作技術(shù)進(jìn)步
來(lái)源:2018年第六屆煉鐵對(duì)標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會(huì)論文集|瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
本鋼北營(yíng)新2號(hào)高爐操作技術(shù)進(jìn)步李 杰 王光亮 孫世家(北營(yíng)煉鐵廠新2爐作業(yè)區(qū) 本溪市 117000)摘 要:本鋼北營(yíng)新2號(hào)高爐是北營(yíng)煉鐵廠置換產(chǎn)能新建的第二座大型高爐,開爐后由于受原燃料…
本鋼北營(yíng)新2號(hào)高爐操作技術(shù)進(jìn)步
李 杰 王光亮 孫世家
(北營(yíng)煉鐵廠新2爐作業(yè)區(qū) 本溪市 117000)
摘 要:本鋼北營(yíng)新2號(hào)高爐是北營(yíng)煉鐵廠置換產(chǎn)能新建的第二座大型高爐,開爐后由于受原燃料條件所限,爐況穩(wěn)定性一般,平均生產(chǎn)指標(biāo)較低。2015年末,通過(guò)把控原燃料質(zhì)量、合理控制高爐各項(xiàng)操作制度后,高爐爐況得到明顯好轉(zhuǎn),并且高爐生產(chǎn)指標(biāo)持續(xù)上升:截止2016年8月,實(shí)現(xiàn)高爐一氧化碳利用率48.5%~49.5%、燃料比518kg/t、高爐利用系數(shù)2.43以上的良好成績(jī)。
關(guān)鍵詞:高爐,原燃料,一氧化碳利用率,燃料比,利用系數(shù)
1 前言
本鋼北營(yíng)新2#高爐公稱容積3200m3,設(shè)有4個(gè)鐵口,32個(gè)風(fēng)口,采用盧森堡PW串罐無(wú)料鐘爐頂裝料設(shè)備等十幾項(xiàng)國(guó)內(nèi)外煉鐵新技術(shù)、新工藝,于2014年7月26日開爐。開爐后,由于所用燒結(jié)礦和焦炭質(zhì)量存在階段性下降及不穩(wěn)現(xiàn)象,導(dǎo)致高爐爐況順行在一定程度上受到限制,生產(chǎn)指標(biāo)較低,能耗較高。截至2015年末,為了實(shí)現(xiàn)高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行以及獲得良好的生產(chǎn)指標(biāo),對(duì)高爐原燃料質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格管控,并結(jié)合之前高爐主要參數(shù)進(jìn)行分析、總結(jié),優(yōu)化高爐各項(xiàng)操作制度,使高爐實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,同時(shí)生產(chǎn)指標(biāo)得到有效改善。
2 開爐后主要生產(chǎn)指標(biāo)
根據(jù)對(duì)高爐爐況調(diào)整、優(yōu)化的時(shí)間,總結(jié)起來(lái)可分為三個(gè)階段:第一階段為基準(zhǔn)期:2014年8月至2015年11月;第二階段為調(diào)整期:2015年12月至2016年1月;第三階段為優(yōu)化期:2016年2月至2016年7月,各階段生產(chǎn)指標(biāo)見表1。
表1 新2爐階段指標(biāo)匯總
時(shí) 間 | 利用系數(shù) | 焦比 | 煤比 | 燃料比 | 綜合入爐品位 | 煤氣利用率 | 爐溫穩(wěn)定率 | |
t/(m3.d) | kg/t | kg/t | kg/t | % | % | % | ||
基準(zhǔn)期 | 2014.08~ 2015.11 | 2.25 | 402 | 131 | 538 | 57.89 | 46.60 | 71 |
調(diào)整期 | 2015.12~ 2016.01 | 2.19 | 379 | 154 | 542 | 57.72 | 47.13 | 80 |
優(yōu)化期 | 2016.02~ 2016.07 | 2.30 | 378 | 150 | 534 | 58.23 | 47.99 | 90 |
| 比基準(zhǔn)期 | +0.05 | -24 | +19 | -4 | +0.34 | +1.39 | +19 |
3 高爐穩(wěn)定生產(chǎn)技術(shù)措施
3.1強(qiáng)化原燃料質(zhì)量管理
3.1.1 穩(wěn)定爐料結(jié)構(gòu),提高入爐品位
2015年初,400㎡燒結(jié)機(jī)投入生產(chǎn),新2號(hào)高爐燒結(jié)礦供料緊張情況得到緩解,由原有300㎡燒結(jié)機(jī)供料,改為以360㎡燒結(jié)為主,配吃部分300㎡燒結(jié)礦,但受燒結(jié)礦產(chǎn)能影響,300㎡燒結(jié)礦配吃比例波動(dòng)較大,綜合入爐品位不穩(wěn)。2015年末,隨著燒結(jié)系統(tǒng)的不斷改進(jìn),產(chǎn)能增加,300㎡燒結(jié)礦配吃比例實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定控制15%~20%之間,使高爐綜合入爐品位由原57.00%~58.00%穩(wěn)定至58.0%~58.50%之間,階段性實(shí)現(xiàn)59.00%。
3.1.2 加強(qiáng)篩分,減少入爐粉末
首先,定期檢測(cè)和及時(shí)控制原燃料的T/H值,滿足篩分要求,其中焦炭控制70~80t/h,燒結(jié)礦控制200~240t/h,球團(tuán)礦160~200t/h,這樣不僅可以降低高爐入爐粉末,同時(shí)可以監(jiān)控原燃料質(zhì)量;其次,強(qiáng)化篩網(wǎng)使用、更換及檢查制度,礦焦篩要根據(jù)使用壽命定期更換,并加強(qiáng)巡檢,對(duì)堵篩或斷齒及時(shí)處理,提高篩分效果,確保原燃料粒級(jí)穩(wěn)定,降低入爐粉末量。
3.1.3 加強(qiáng)原燃料質(zhì)量跟蹤
原料方面:對(duì)于入爐前的燒結(jié)礦,要求每隔兩小時(shí)進(jìn)行一次質(zhì)量分析,主要查看燒結(jié)礦品位、堿度以及FeO變化情況,以便及時(shí)調(diào)整四燒、五燒配比,穩(wěn)定爐況;燃料方面:要求每隔12小時(shí)對(duì)焦炭質(zhì)量進(jìn)行一次全分析,重點(diǎn)關(guān)注CSR變化,若低于65%,則要求技術(shù)科對(duì)焦炭再次檢測(cè),以便確認(rèn)焦炭質(zhì)量實(shí)際變化情況,并及時(shí)調(diào)整裝料制度,穩(wěn)定中心氣流,確保高爐穩(wěn)定順行。
3.2優(yōu)化高爐操作制度
3.2.1 熱制度
熱制度是高爐生產(chǎn)的生命線,是高爐長(zhǎng)期保持順行的基礎(chǔ)條件,合理的熱制度控制,有利于改善高爐爐缸活躍性以及渣鐵流動(dòng)性等。新2號(hào)高爐在爐況調(diào)整期要求高爐在滿足合理壓差的同時(shí),確保爐溫穩(wěn)定控制在0.45%~0.55%之間,PT 控制1500±10℃,以便改善爐缸活躍性。
2016年3月,爐況順行程度明顯好轉(zhuǎn),爐芯溫度由560℃上升至580℃(如圖1所示),爐缸活躍性增強(qiáng),并且爐溫穩(wěn)定率實(shí)現(xiàn)上升10%。此時(shí),考慮高爐爐缸活躍性以及爐況運(yùn)行狀態(tài),綜合分析,新2號(hào)高爐已經(jīng)具備低硅冶煉條件,所以,決定于同年4月份將爐溫降低0.10%,控制0.35%~0.45%之間,PT控制 1500±10℃。
3.2.2 裝料制度
布料矩陣是高爐裝料制度中的核心調(diào)劑手段,也是高爐上部調(diào)劑的重點(diǎn)。確定一種合理的布料矩陣應(yīng)根據(jù)原燃料條件、高爐內(nèi)型以及高爐操作水平等因素,并且其形成的基礎(chǔ)布料矩陣應(yīng)該是穩(wěn)定的,即使外圍條件發(fā)生變化,也是在基礎(chǔ)布料矩陣上進(jìn)行微調(diào),比如中心加焦比例、邊緣負(fù)荷、中心負(fù)荷等。
新2號(hào)高爐在開爐初期,因受原燃料條件限制,采用中心加焦布料模式,雖爐況順行較好,但燃料比偏高。2014年12月,400㎡燒結(jié)機(jī)投入生產(chǎn),新2號(hào)高爐燒結(jié)礦供料緊張情況得到緩解,同時(shí)結(jié)合北營(yíng)降耗攻關(guān)要求,決定采用“平臺(tái)+漏斗”布料模式,調(diào)整初期高爐各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)得到穩(wěn)定提升,但“平臺(tái)+漏斗”布料模式對(duì)原燃料波動(dòng)適應(yīng)能力較差,不能滿足高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行要求。
2016年3月,為進(jìn)一步強(qiáng)化生產(chǎn)指標(biāo),在調(diào)整期布料矩陣的基礎(chǔ)上,通過(guò)在生產(chǎn)實(shí)踐中不斷地對(duì)高爐主要參數(shù)進(jìn)行總結(jié)、分析,最終確定新2爐礦批在83t~89t,焦批18t條件下的布料矩陣主要參數(shù):焦炭控制料線1.3m時(shí),焦炭平臺(tái)寬度1.50m~1.60m,占半徑比例33.3%~35.6%,最大角距離爐墻0.2m~0.3m,焦角差11.5°;礦石控制料線1.5m時(shí),礦石平臺(tái)寬度1.1m~1.2m,占半徑比例24.4%~26.7%,最大角距離爐墻0.05m~0.15m,礦角差8.5°,邊緣負(fù)荷8.5~9.5,中心負(fù)荷1.30~1.55。并根據(jù)原燃料質(zhì)量變化對(duì)邊緣及中心負(fù)荷進(jìn)行微調(diào),控制好焦、礦平臺(tái)寬度,穩(wěn)定料面,防止中心氣流受阻。
3.2.3 送風(fēng)制度
新2爐高爐風(fēng)口為32個(gè),風(fēng)口面積由原0.3997m2,調(diào)整至目前0.4137m2,其中21個(gè)φ130mm風(fēng)口,11個(gè)φ125mm風(fēng)口,風(fēng)口長(zhǎng)度由原610mm和580mm調(diào)整為16個(gè)643mm、16個(gè)610mm。在現(xiàn)有原燃料及各項(xiàng)制度的匹配下,標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速220m/s~230m/s,實(shí)際風(fēng)速245m/s~255m/s,鼓風(fēng)動(dòng)能12000 kg.m/s左右,理論燃燒溫度2200℃~2300℃,爐缸初始煤氣流分布合理,爐缸活躍。
另外,在風(fēng)量調(diào)劑方面,遵循以壓差為中心思想,以K值為操作依據(jù),合理調(diào)節(jié)風(fēng)量,目前風(fēng)量基本控制在5500m3/min左右,壓差155kpa~160kpa,k值2.7~3.0之間,穩(wěn)定性較好。在風(fēng)溫控制方面,新2爐結(jié)合理論燃燒溫度控制及燃料比攻關(guān)要求,目前風(fēng)溫控制1220℃。
3.2.4 冷卻制度
新2爐冷卻壁本體系統(tǒng)由軟水Ⅰ系供水,沿本體縱向分為三個(gè)冷卻區(qū)域:一區(qū):爐缸(1-5段光面冷卻壁)、二區(qū):爐腹、爐腰和爐身下部(6-9段銅冷卻壁)單獨(dú)供水;三區(qū):爐身中上部(10-16段鑄鐵冷卻壁),隨冶煉強(qiáng)度的提高,爐體熱負(fù)荷增大,通過(guò)調(diào)整旁通閥開度,平衡水量。爐底、風(fēng)口大套、中套由由軟水Ⅱ系供水。
通過(guò)控制水泵站的風(fēng)扇及噴淋泵的數(shù)量控制Ⅰ系進(jìn)水溫度:34℃~36℃,壓力0.65Mpa,流量8500m3/h;Ⅱ系進(jìn)水溫度:26℃~28℃,壓力0.65Mpa,流量1650m3/h;高壓水進(jìn)水溫度23℃~25℃,壓力1.0Mpa,流量2100m3/h。
3.2.5 出渣鐵制度
新2爐共有4個(gè)鐵口,采取兩用兩備制度,交叉鐵口出鐵。在鐵口維護(hù)方面,嚴(yán)格控制打泥量,保證鐵口深度3.5m~3.8m之間;渣鐵排放控制方面,堅(jiān)持無(wú)間隔出鐵,出鐵時(shí)間控制在2.5h~3.0h之間,且40分鐘出鐵鐵口不見渣則立即打開另一鐵口,防止因虧渣而影響高爐順行,總體控制效果顯著。
3.3 強(qiáng)化操作人員技術(shù)水平
為了更好的維護(hù)高爐生產(chǎn),提升高爐操作人員業(yè)務(wù)水平,新2爐車間每月均對(duì)高爐操作人員進(jìn)行考核,其中包括理論知識(shí)競(jìng)賽、高爐實(shí)際操作競(jìng)賽、觀察生鐵成分競(jìng)賽等等,通過(guò)以上考試,對(duì)考核結(jié)果優(yōu)秀的人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),有效帶動(dòng)了車間員工的學(xué)習(xí)熱潮。
4 結(jié)語(yǔ)
本鋼北營(yíng)新2爐通過(guò)合理應(yīng)用現(xiàn)有原燃料條件,采取與原燃料條件相適應(yīng)的各項(xiàng)操作制度,并提升操作人員業(yè)務(wù)水平,實(shí)現(xiàn)新2爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,而且各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)得到很大提升,總體效果顯著。
參考文獻(xiàn)
[1] 王筱留.高爐生產(chǎn)知識(shí)問答.北京,冶金工業(yè)出版社,2008
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