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武鋼2號高爐空料線回收煤氣停爐

來源:2018年第六屆煉鐵對標、節能降本及新技術研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

武鋼2號高爐空料線回收煤氣停爐彭 浩 張建鵬(武鋼有限煉鐵廠 湖北 武漢 430080) 摘 要:武鋼2號高爐采用空料線回收煤氣方法進行停爐。通過停爐前保持穩定順行的爐況,在停爐過程中,…

武鋼2號高爐空料線回收煤氣停爐

   張建鵬

(武鋼有限煉鐵廠  湖北  武漢  430080

 要:武鋼2號高爐采用空料線回收煤氣方法進行停爐。通過停爐前保持穩定順行的爐況,在停爐過程中,采用高頂壓、大風量,并通過合理控制停爐操作參數和爐頂打水量,來控制爐頂煤氣中的H2O2含量,實現空料現過程無爆震,并延長了回收高爐煤氣時間,實現了安全、環保、快速停爐。

關鍵詞:高爐、回收煤氣、空料線、停爐

武鋼2號高爐于2010年12月21日點火開爐,高爐設計爐容1536m3,因在上代爐齡的基礎上進行恢復性大修,仍然沿用原有的工業水冷卻系統。高爐投產后,爐況一直保持穩定順行,各項技術經濟指標保持較好的水平。2014年冷卻壁開始出現破損,主要集中在七段勾頭,2015年,七段勾頭損壞趨勢加大,并向八段發展。至2016年初,七段勾頭損壞率高達85%,八段勾頭損壞高達50%,冷卻壁壁體六到八段也有不同程度的損壞。爐身因冷卻壁破損嚴重,七段爐皮經常會出現溫度高發紅,被迫進行外部打水冷卻。2016年8月26日,武鋼2號高爐按去產能計劃,正式停爐。

1 停爐前的準備

為確保安全、順利停爐,對停爐前各項工作進行了認真準備。

1.1 爐頂打水系統準備

2號高爐原有的打水系統打水能力僅120t/h,且部分打水管道已經堵塞。為了確保停爐過程中打水能力滿足要求,并進一步改善打水的霧化效果,對爐頂打水系統進行全面改造,適當加大爐頂打水主管道管徑,并配置兩臺增壓泵(一用一備),使爐頂最大打水能力可達到180m3/h。同時,對爐頂打水噴頭進行重新設計,采用六個霧化打水噴頭環向均勻分布于爐喉,對每個打水頭單獨安裝電動閥,并實現主控室手動閥操作控制。電動閥設置正、反向兩個按鈕,通電動作,斷電停止,確保操作過程中能自如調整閥門開度來控制爐頂打水量。

1.2 停爐前的操作調整。

2016年8月24日,開始使用Mn礦,加入量為600kg/批(礦批26.6t),堿度由原來的1.15下調至1.10。焦炭由原來的干濕混上改為全干焦冶煉,為了保持兩股氣流的穩定,中心焦相應由3環減至2環。用Mn礦后,鐵水中Mn含量由原來的0.15%左右上升至0.6%左右。使用Mn礦后,爐底溫度略有所升高(見表1)。

1 Mn礦洗爐前后爐底溫度對比

爐底溫度監測點

A

C

D

E

G

H

平均

中心

使用前

339

575

547

553

損壞

457

446

651

使用后

350

596

568

574

損壞

478

465

672

另外,正常生產時,鐵口角度為10.5°為了確保停爐過程中最大限度出凈爐缸渣鐵,在停爐前,分兩次逐步加大鐵口角度,至24日,鐵口角度調至12.2°。

2 空料線停爐

2.1上停爐料

24日23:30,開始全焦冶煉,焦炭負荷3.5,同時理論堿度進一步下調至1.05,并于24:00以海南代燒結12t。

25日1:30開始上停爐料,調輕焦炭負荷至2.5,中心焦由2環減至1環。由于2號高爐是用料車上料,最大焦批只能達到7t,焦炭負荷2.5是,焦批為10.4t,在上料過程中,采取以每兩批料加一次凈焦的方式來補足焦批。根據冶煉周期計算停爐料共需加料43批,按要求對料槽進行備料,確保小休風前,停爐料正好到達風口區域,料槽中料正好用空。4:30停煤,煤槍空吹N2。6:00,Mn礦槽存用空,因組織Mn礦再進槽難以滿足全部槽空的要求,停用Mn礦,并保持原有堿度及負荷不變。7:30開鐵口準備小休風時,因公司煤氣嚴重不足,煤氣平衡困難,高爐小休風時間推遲。8:30堵口后,于9:20開鐵口,10:40才按正常程序休風,爐頂點火趕荒煤氣。休風時料線3.5m。期間上停爐料累計54批,并于最后上7t凈焦蓋住料面。最后一次鐵時,停爐料已經下達。最后兩次鐵水爐渣主要成份見表2。

2 小休風前最后兩次鐵水爐渣主要成份

鐵次

[Si]

[s]

[Mn]

(SiO2)

(CaO)

(Al2O3)

(MgO)

R

23513

0.571

0.036

0.532

33.71

37.08

17.53

8.38

1.10

23514

0.950

0.029

0.664

33.79

38.95

16.40

8.37

1.15

2.2 空料線操作

26日14:00開始送風,14:30,風量恢復至2250m3/min,頂壓恢復至0.185MPa,壓差0.100MPa,O2用3000m3/h。隨著料面下降,根據風壓變化情況,適當增加風量,至15:30,風量加至2750M3/min。

在降料面過程中,每半小時通過人工取樣對煤氣成份進行分析。并安排專人負責爐頂打水控制。根據爐頂溫度、氣密箱溫度情況適時進行爐頂打水,根據上升管四個點的溫度變化情況,調節對應部位霧化頭的電動閥,使上升管四個點的溫度均控制在350-450℃范圍。具體降料面過程中爐頂溫度控制參考見表3。

3 降料面過程爐頂溫度控制參考表

異動

措施

爐頂溫度升高,H2<10%,最高不大于12%O2<1.0%

增加打水量

爐頂溫度升高,H2>10%,最高不大于12%O2<1.0%

減風、減水

爐頂溫度升高,風量減少,水量最大或H2>10%,最高不大于12%O2<1.0%

降低風溫

H2>10%,最高不大于12%,爐頂溫度可以接受,O2<1.0%

減打水量

爐頂煤氣中出現氧氣或崩料,O2<1.0%

減風

在降料面初期,H2%含量較低,基本保持在2%以內。O2含量約0.3%左右。參數控制上,持續保持風量在2750m3/min以上,隨著料線的不斷降低,風壓逐漸下降,操作上適當降低頂壓,同時降低對壓差的控制。降料面過程中各操作參數控制見表4。

4 降料面過程中各參數控制情況

風量

風壓

頂壓

壓差

風溫

頂溫

水量

料線

煤氣成份

時間

m3/min

MPa

MPa

MPa

1

2

3

4

m3/h

m

CO2

CO

H2

N2

15:00

2250

0.283

0.185

0.098

985

304

217

244

268

0

3.36

14.46

22.02

1.51

61.56

15:30

2679

0.279

0.178

0.101

994

317

280

232

283

47

3.88

14.62

26.09

1.5

57.11

16:00

2735

0.276

0.178

0.098

840

352

269

313

305

65

7.67

13.54

27.57

5.52

53.08

16:30

2754

0.262

0.173

0.089

863

381

251

312

403

51

8.3

10.42

27.84

5.34

55.21

17:00

2768

0.245

0.166

0.079

885

344

159

161

303

33

11.19

9.12

29.27

3.98

57.21

17:30

2650

0.24

0.168

0.072

892

294

265

147

130

38

11.56

7.05

30.8

4.44

57.33

18:00

2734

0.239

0.165

0.074

1083

372

106

237

205

64

13.12

5.54

29.3

3.14

60.04

18:30

2760

0.236

0.165

0.071

1078

343

279

309

334

85

14.53

4.66

31.89

4.02

59.39

19:00

2775

0.231

0.158

0.073

1047

260

172

118

118

62

14.99

5.5

31.03

5.63

57.74

19:30

2654

0.219

0.154

0.065

978

364

270

201

384

52

-

5.73

28.91

7.3

57.51

20:00

2468

0.209

0.15

0.059

1013

438

318

209

370

63

16.81

7.39

25.48

10.37

56.6

20:30

2302

0.201

0.144

0.057

1020

331

248

168

256

56

-

6.95

25.01

9.99

56.88

21:00

1721

0.173

0.141

0.032

1022

406

317

247

437

57

18.13

7.97

25

11.17

55.81

21:30

1943

0.146

0.099

0.047

1043

282

204

251

238

90

-

5.23

28.19

8.95

57.56

22:00

1822

0.134

0.092

0.042

1062

380

251

203

417

59

19.46

7.5

24.6

10.98

56.83

22:30

1817

0.133

0.095

0.038

1062

370

231

186

429

87

-

8.98

23.15

12.95

54.86

23:00

1394

0.072

0.041

0.031

1055

395

225

204

339

50

20.63

8.72

23.12

13.14

54.88

23:30

1243

0.041

0.009

0.032

1049

396

416

390

390

34

-

4.43

26.61

9.51

59.28

0:00

2488

0.132

0.01

0.122

1023

498

252

167

376

76

21.89

2.69

30.74

8.67

57.6

0:30

2356

0.115

0.011

0.104

1094

439

311

191

106

88

-

2.33

30.78

8.01

58.72

1:00

2360

0.115

0.011

0.104

1064

506

200

145

156

77

-

煤氣管堵

-

-

-

1:30

2368

0.114

0.01

0.104

1026

287

258

174

108

80

-

煤氣管堵

-

-

-

2:00

2056

0.094

0.085

0.009

978

245

185

360

96

96

-

6.11

24.08

7.88

61.84

2:30

2036

0.095

0.01

0.085

1006

307

146

223

99

117

-

12.75

9.63

6.29

70.14

16:30,取樣檢測發現爐頂煤氣中H2%、O2%含量突然上升,分別達到5.5%和1.2%,對風口區域進行檢查,發現10#風口損壞,立即停O2,并對損壞風口進行閉水操作后,H2%含量迅速下降至3.0%左右,O2%含量降至0.40%左右。同時,將壓差控制由0.090MPa降至0.080MPa,此時,風量2750m2/min,頂壓0.175MPa,料線8.5m。

17:30,爐頂煤氣中H2%含量再次突然上升至4.44%,經檢查發現14#風口損壞。對其進行閉水操作后,H2%降至0.31%。同時,將壓差進一步降低至0.070MPa控制,此時風量2750m3/min,頂壓0.170MPa,料線11.56m。

17:25,開鐵口出鐵,風量2750m3/min,Pk0.168MPa,壓差0.070MPa。18:25鐵口噴,堵口。

18:30,料線達到14.53m時,兩個探尺均被燒壞,后繼料線通過燃燒的焦炭量來估算。

同時,隨著爐料的繼續下降,料層越來越薄,有小管道產生。20:00,當料線達到17m左右時,爐頂H2%含量上升到10%左右,逐漸減風至2300m3/min,同時退頂壓至0.15MPa,壓差控制在0.050MPa。伴隨著料線的逐步步加深,適當控制打水量,并相應減風,降低壓差控制,維持H2%在10-12%。

20:40開第二次鐵口。直至休風前將鐵口堵上。

22:00,爐頂煤氣中CO2%出現拐點,有較明顯的上升。22:30達到了8.98%,表明爐料已經降到了爐腹,估算料線約21m左右。

23:00,煤氣分析中H2%含量達到13.14%,高爐于23:10開放散、切煤氣。后將風量加至2400-2500m3/min。27日2:00,煤氣中氮氣含量上升至61.84%,觀察到風口變暗,部分風口已經開始掛渣,2:30煤氣中氮氣達到70.14%,判斷料面已降至風口以下,逐步減風,3:10休風,空料線完畢,歷時13小時。停爐降料面過程中爐頂煤氣成份變化如圖1所示。


3 停爐經驗總結

通過采用空料線回收煤氣法停爐,共歷時13h,回收煤氣9h,極大的縮短了停爐時間。在停爐過程中,因對打水及壓差等關鍵參數的較好控制,全程未發生爆震,停爐非常成功。在停爐過程中,有以下幾點值得借鑒。

(1)停爐前特護工作到位。在停爐后期,爐身打水全停后,七段爐皮位于2#、3#、7#-9#、12#、17#風口上方位置均出現大面積發紅現象,表明這些位置爐皮工作狀況極其惡劣。由于在特護期間爐皮打水充分,有效避免了這些位置發生開裂、燒穿等事故,為安全順利停爐打下了基礎,且直至停爐前爐況穩定,順行較好。

(2)在上停爐料期間各參數控制合理。以每兩批加一次凈焦的方式補充焦批,使料層能夠均勻、合理分布,同時,通過控制合理的壓差,均衡爐內氣流分布,保持了較好的爐況,也減少了停爐過程中出現管道行程的機率,為安全順利停爐創造了良好的條件;小休風前,ω[Si]按0.5-0.7%控制,鐵水硫含量0.030%左右,堿度按1.10控制,并保持了1480℃以上的物理熱,充分保證了鐵水的流動性。如果按原計劃8:00的鐵休風,停爐料共43批正好到達風口,小休風前ω[Si]0.6%,將更有利于停爐過程中渣鐵排放

(3)停爐料計算準確。停爐料理論鐵量680t,實際出鐵619.9t,再加砂口鐵20t,共640t鐵。考慮到空料線后,爐缸焦炭上浮,死鐵層鐵容鐵量增加,基本與實際相符。

(4)適當控制高頂壓、大風量、低壓差。在空料線過程中,充分采用大風量、高頂壓、富氧,加快了料線的下降速度,同時,隨著料面的降低,合理控制較低的壓差,有利于爐內氣流的均衡分布,在料層變薄過程中,有效降低了產生管道的概率。

(5)霧化打水裝置使用得當。爐頂打水霧化裝置的六個水頭霧化效果很好,且能夠單獨水量控制,能較準確地控制打水量和打水部位,使爐頂煤氣成份中的H2%及O2%含量得到了有效控制。在整個空料線過程中,沒有發生明顯的爆震現象,為空料線降料面的安全提供了保障,并有利于長時間維持大風量作業,增加煤氣回收,加快降料面過程。

(6)回收煤氣時間長。本次停爐歷時13h,回收煤氣時間達9h,在空料線過程中,煤氣分析中H2%曾一度達到了11%,接近設定的12%的臨界值,但考慮到煤氣中O2%含量很低,僅0.1%左右,仍然堅持煤氣回收, 22:30,煤氣分析中H2%已達到12.95%,O2%僅0.06%,仍未發生爆震現象。這也證明了,當煤氣分析中O2%含量控制較低時,H2%含量達12%仍可認為處于安全范圍內。在降料面后期,煤氣分析H2%達到13.14%,料面已到達爐腹下部,為確保安全,開放爐頂放散閥,中止煤氣回收。

(7)停爐過程及時發現風口損壞并有效處置。在空料線前期,先后發現10#、14#風口損壞,由于發現及時,并合理閉水,直至停爐,有效避免了因壞風口向爐缸漏水導致的煤氣成份中H2%含量大幅升高。同時,也警示在停爐過程中,要密切關注風口等冷卻設備狀況,發現異常必須及時、有效處置,避免對空料線過程造成影響。


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