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本鋼北營(yíng)新2號(hào)高爐長(zhǎng)期無(wú)計(jì)劃休風(fēng)爐況恢復(fù)實(shí)踐

來源:2017年第五屆煉鐵對(duì)標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會(huì)論文集|瀏覽:|評(píng)論:0條   [收藏] [評(píng)論]

本鋼北營(yíng)新2號(hào)高爐長(zhǎng)期無(wú)計(jì)劃休風(fēng)爐況恢復(fù)實(shí)踐陳正林,王光亮,劉森(北營(yíng)煉鐵廠新2#高爐作業(yè)區(qū) 本溪市117000) 摘要:本文對(duì)本鋼北營(yíng)新2#高爐成功處理長(zhǎng)期無(wú)計(jì)劃休風(fēng)進(jìn)行了總結(jié)。做好休風(fēng)期…

本鋼北營(yíng)新2號(hào)高爐長(zhǎng)期無(wú)計(jì)劃休風(fēng)爐況恢復(fù)實(shí)踐

陳正林,王光亮,劉森

(北營(yíng)煉鐵廠新2#高爐作業(yè)區(qū) 本溪市117000

摘要:本文對(duì)本鋼北營(yíng)新2#高爐成功處理長(zhǎng)期無(wú)計(jì)劃休風(fēng)進(jìn)行了總結(jié)。做好休風(fēng)期間的保溫工作,最大限度的降低高爐的熱損失;依據(jù)以往計(jì)劃休風(fēng)方案,確定燃料比、確定送風(fēng)后各項(xiàng)操作參數(shù);依據(jù)爐溫及物理熱把握好復(fù)風(fēng)后的加風(fēng)進(jìn)度等,實(shí)現(xiàn)了高爐爐況的快速恢復(fù),將損失降到了最低。

關(guān)鍵詞:大型高爐;長(zhǎng)期休風(fēng);爐況恢復(fù)

The new North 2# blast furnace long-term plan Hugh wind furnace restoration practice

                Chen zheng-lin ,Wang Guang-liang,Liu shen  

(The new 2# balst furnace ironmaking plant of Beiying operation arer,benxi,117000)

Abstract: This paper for Benxi Beiying blast new 2# successfully processed long-term unplanned downtime are summarized. During the break wind insulation work well, maximize the decrease of blast furnace heat loss; on the basis of previous plans, Hugh, wind determined fuel ratio, supply is determined after the operating parameters; according to the furnace temperature and thermophysical grasp good complex after air blowing process, realize the rapid recovery of the blast furnace, to reduce losses to a minimum.

Key  words: Large blast furnace; long break wind; recovery furnace conditionsr

本鋼北營(yíng)新2號(hào)3200m3高爐于2014年7月26日投產(chǎn),有效容積3200m3,設(shè)有4個(gè)鐵口,32個(gè)風(fēng)口,采用了槽下分散篩分、分散稱量工藝、串罐無(wú)料鐘爐頂裝料設(shè)備、冷INBA爐渣處理工藝、軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)、旋切頂燃式熱風(fēng)爐、干法除塵工藝、6~9段銅冷卻壁、薄壁爐身結(jié)構(gòu)、主管加分配器直接噴吹工藝等十幾項(xiàng)國(guó)內(nèi)外煉鐵新技術(shù)、新工藝。高爐投產(chǎn)以后,通過不斷的優(yōu)化操作參數(shù),高爐各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)得到明顯改善,其各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)超過設(shè)計(jì)水平,利用系數(shù)達(dá)到2.5t/m3.d以上,風(fēng)溫1250℃,焦比310 kg/t ,煤比160 kg/t,料比510 kg/t 2015年5月12日16:57由于運(yùn)焦TC201皮帶刮開,導(dǎo)致無(wú)法上料,高爐被迫無(wú)計(jì)劃休風(fēng)29小時(shí)36分鐘,高爐復(fù)風(fēng)后,用時(shí)8小時(shí)將爐況恢復(fù)正常,進(jìn)一步降低了能耗,本文總結(jié)了高爐爐況恢復(fù)的過程。

1  高爐休風(fēng)前狀態(tài)

高爐休風(fēng)前運(yùn)行狀況:爐況穩(wěn)定順行,各操作參數(shù)運(yùn)行正常。風(fēng)量5430 m3/min,風(fēng)壓0.390MPa,頂壓0.222Mpa,富氧率2.46%,風(fēng)溫1250℃,煤氣利用率48.9%;礦批95t,焦批18t,負(fù)荷5.278;利用系數(shù)2.516 t/m3·d,煤比160 kg/t,燃料比510kg/t

5月12日16:57由于運(yùn)焦TC201皮帶刮開無(wú)法上料,組織兩鐵口重疊出鐵準(zhǔn)備休風(fēng),渣鐵出凈后,于17:38將風(fēng)休下,此時(shí)空尺至5.7m,休風(fēng)時(shí)爐溫0.343%,物理熱1502℃。

2  休風(fēng)期間高爐保溫措施

為最大限度減少爐缸熱量損失,高爐采取以下保溫措施:(1)休風(fēng)后及時(shí)用炮泥堵嚴(yán)風(fēng)口;(2)第一時(shí)間更換漏水風(fēng)口,十字測(cè)溫停水,并且兩小時(shí)檢查一次冷卻設(shè)備,杜絕漏水入爐。(3)休風(fēng)兩小時(shí)后將Ⅰ系、Ⅱ系、高壓水各停一臺(tái)泵,高壓水壓由1.06 Mpa0.61MpaⅠ系水壓由0.63 Mpa0.5Mpa,Ⅱ系水壓由0.67 Mpa0.45Mpa,其水流量變化情況見表1,最大限度減少爐缸熱量損失。(4)不更換爐頂設(shè)備,爐頂不點(diǎn)火,同時(shí)3個(gè)爐頂放散只開啟一個(gè),并4小時(shí)倒一次放散(保證21開)。(5)2小時(shí)后停通爐頂蒸汽,改通入氮?dú)猓?/span>800m3/h),避免蒸汽冷凝進(jìn)入爐內(nèi)。

1 水量變化情況

Table 1 Change of the water

 

高壓水m3/h

Ⅰ系m3/h

Ⅱ系m3/h

休風(fēng)前

2180

8600

1700

休風(fēng)后

1700

6000

1400

3  復(fù)風(fēng)前的準(zhǔn)備工作

3.1 做好設(shè)備調(diào)試工作

做好檢修設(shè)備項(xiàng)目的驗(yàn)收工作及送風(fēng)前的設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn),確保設(shè)備的可靠性,避免二次休風(fēng)及設(shè)備故障減風(fēng),延緩爐況恢復(fù)進(jìn)度或者導(dǎo)致爐況惡化的現(xiàn)象發(fā)生,為爐況的快速恢復(fù)創(chuàng)造了條件。

送風(fēng)系統(tǒng)安裝嚴(yán)密及送風(fēng)前風(fēng)口堵泥處理干凈,有利于快速加風(fēng)及保證初始送風(fēng)的風(fēng)口進(jìn)風(fēng)均勻性,為快速加風(fēng)創(chuàng)造條件。

3.2 做好爐前出鐵的準(zhǔn)備工作

送風(fēng)前準(zhǔn)備好風(fēng)鎬、吹氧管、河沙、鉤機(jī)及其它機(jī)械設(shè)備;按照爐涼出鐵準(zhǔn)備,具備三個(gè)鐵口出鐵條件(兩用一備),并具備鐵后主溝放殘鐵條件,正常時(shí)兩場(chǎng)輪流出鐵,特殊情況使用備用鐵口出鐵,保證及時(shí)排凈渣鐵。

4復(fù)風(fēng)操作

   5月13日23:16運(yùn)焦皮帶恢復(fù)正常,高爐送風(fēng),至14日7:00高爐各參數(shù)及指標(biāo)恢復(fù)正常,用時(shí)8小時(shí)16分鐘,恢復(fù)過程如下:

4.1 風(fēng)口布置情況

3個(gè)風(fēng)口(9#、20#30#,送風(fēng)風(fēng)口面積0.3639㎡,送風(fēng)風(fēng)口布置見圖1。


4.2 復(fù)風(fēng)料的處理

依據(jù)以往計(jì)劃休風(fēng)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)及料面下降情況(料面下降1.3m):復(fù)風(fēng)后加入凈焦量與計(jì)劃休風(fēng)時(shí)凈焦加入量一致3*18t=54t,礦批由95t退至80t減礦15t,抬高焦比57 kg/t。送風(fēng)前具備上料條件后先將料線攆至正常料線。

4.3恢復(fù)過程

23:17送風(fēng),風(fēng)量2484m3/min,風(fēng)壓133kpa,風(fēng)溫1040℃,23:57風(fēng)壓回頭,加風(fēng)至2721 m3/min ,風(fēng)壓146kpa,期間上料2批,0:25料尺松動(dòng)走尺,料線2.36m,視壓差逐步恢復(fù)風(fēng)量,050進(jìn)行吹煤,并提高風(fēng)溫至1200℃以上,噴煤量根據(jù)燃料比520kg/t組織,至310風(fēng)量加至4850 m3/min,標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速達(dá)到220m/s,并視下料情況,捅開第一個(gè)風(fēng)口,347捅開第二個(gè)風(fēng)口,此時(shí)風(fēng)量已經(jīng)達(dá)到5050 m3/min,506投入富氧,到650風(fēng)量加至5336 m3/min,頂壓222kpa, 至此各項(xiàng)操作參數(shù)恢復(fù)正常,2天后捅開最后一個(gè)風(fēng)口。其加風(fēng)趨勢(shì)見圖2:

4.4負(fù)荷處理及爐溫變化

復(fù)風(fēng)后礦批為80t/批,負(fù)荷4.444,焦比367.5kg/t,11批后礦批增到90t,負(fù)荷5.0,焦比327.7kg/t,降低焦比40kg/t,31小時(shí)后礦批增到95t,負(fù)荷恢復(fù)到休風(fēng)前狀態(tài),整個(gè)恢復(fù)過程燃料比520kg/t平衡,負(fù)荷調(diào)整見表2,其送風(fēng)后爐溫逐漸恢復(fù)至正常水平,隨爐溫的回歸物理熱逐漸提高:1390℃→1427℃→1453℃→1481℃→1490℃→1500℃,其復(fù)風(fēng)后6爐次17罐鐵爐溫變化趨勢(shì)見圖3:

2 負(fù)荷調(diào)整

Table 2 Damping down material

時(shí)間

批數(shù)批

礦批t/批

焦批t/批

燒結(jié)t/批

負(fù)荷

球團(tuán)t/批

塊礦t/批

焦丁t/批

焦比kg/t

堿度倍

休風(fēng)前

95

18

78

5.278

13

4

2.2

310

1.17

23:16

11

80

18

62

4.444

18

0

2.2

367.5

1.04

12:30

31

90

18

76

5.0

14

0

2.2

329.8

1.15

15日

95

18

78

5.278

13

4

2.2

310

1.17


5  成功之處

5.1 做好送風(fēng)前的準(zhǔn)備工作

  休風(fēng)前出凈渣鐵,有利于順利休風(fēng)及爐況恢復(fù);休風(fēng)期間采取措施減少爐缸及爐體的熱損失;合理組織生產(chǎn),做好爐涼出鐵的準(zhǔn)備。

5.2 調(diào)整好負(fù)荷

休風(fēng)料的焦比高低取決于休風(fēng)時(shí)間的長(zhǎng)短及高爐的熱損失大小,送風(fēng)后燃料比的平衡可參考正常爐況燃料比,走尺后立刻噴煤,同時(shí)提高風(fēng)溫水平,補(bǔ)充爐缸熱量,并較正常爐況時(shí)的燃料比提高10kg/t左右,渣鐵物理熱未回到正常水平時(shí),焦比需要高20kg/t左右。

5.3 確定送風(fēng)風(fēng)口面積

  送風(fēng)風(fēng)口面積的大小由休風(fēng)前的高爐順行程度、休風(fēng)時(shí)間長(zhǎng)短及高爐強(qiáng)化程度決定。順行程度好及強(qiáng)化好的高爐,送風(fēng)風(fēng)口面積不宜過小,否則加風(fēng)困難,輕負(fù)荷料不能及早下達(dá)爐缸;并且所堵風(fēng)口必須堵住,以免影響恢復(fù)進(jìn)度;高爐無(wú)論那種類型的休風(fēng)都對(duì)爐缸工作造成影響,操作參數(shù)正常后,可以依據(jù)情況留一個(gè)風(fēng)口不捅開,操作2~3天,達(dá)到高風(fēng)速活躍爐缸的目的,以盡快恢復(fù)爐缸的正常工作性。

5.4 掌握好冶煉進(jìn)程

  高爐送風(fēng)比大小,由送風(fēng)后的壓差及探尺活動(dòng)情況決定,壓差低送風(fēng)比可以相對(duì)大一些、探尺下降正常后初始加風(fēng)幅度及頻度可以大一些,接近正常風(fēng)量后幅度要小,間隔時(shí)間要適當(dāng)延長(zhǎng),風(fēng)速達(dá)到正常后開始捅第一個(gè)風(fēng)口。另一方面,恢復(fù)進(jìn)度要考慮各系統(tǒng)的設(shè)備運(yùn)行情況及爐前排放渣鐵情況。特別是無(wú)計(jì)劃休風(fēng)復(fù)風(fēng)時(shí),只有渣鐵正常排放,冶煉進(jìn)程才能按計(jì)劃進(jìn)行。

5.5 合理爐料結(jié)構(gòu)

   由于生礦的冶金性能尤其是粉化現(xiàn)象較球團(tuán)嚴(yán)重,在休風(fēng)期間軟熔帶固結(jié),整體料柱的透氣性差,在休風(fēng)前一個(gè)冶煉周期及復(fù)風(fēng)后爐況沒恢復(fù)正常前,生礦要停止使用,以此提高爐料的透氣性。

6 總結(jié)

無(wú)計(jì)劃休風(fēng)爐況恢復(fù)進(jìn)度,一方面取決于各系統(tǒng)的準(zhǔn)備工作的充分程度,另一方面要依據(jù)休風(fēng)時(shí)間的長(zhǎng)短及高爐熱損失的大小,準(zhǔn)確調(diào)整負(fù)荷及加風(fēng)進(jìn)程,才能做到高爐的快速安全恢復(fù)。

對(duì)每一次休風(fēng)的恢復(fù)實(shí)踐操作都要對(duì)各種參數(shù)進(jìn)行校對(duì)、優(yōu)化,以此積累原始數(shù)據(jù),使高爐休風(fēng)爐況的快速恢復(fù)逐步走向成熟,并形成成功可借鑒的操作經(jīng)驗(yàn)。

參考文獻(xiàn)

[1]王筱留. 高爐生產(chǎn)知識(shí)問答[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2005.146—147.

[2]朱苗勇. 現(xiàn)代冶金學(xué)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2005.32-41.

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