京唐公司精煉工藝攻關成效顯著
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京唐公司煉鋼部精煉作業區干部職工經過幾個月試驗,對精煉工藝開展攻關,掌握了鋼水快速脫碳處理、控制操作規律,在保證成分、溫度均勻無異常,鋼水純凈度不受影響的前提下,鋼水處理模式由原…
京唐公司煉鋼部精煉作業區干部職工經過幾個月試驗,對精煉工藝開展攻關,掌握了鋼水快速脫碳處理、控制操作規律,在保證成分、溫度均勻無異常,鋼水純凈度不受影響的前提下,鋼水處理模式由原來深真空處理改為輕真空處理,縮短了精煉周期,減少了鋁損,降低了蒸汽消耗量,經核算每月效益達78萬元。
上半年精煉作業區生產順行,較好地完成了各項生產指標任務。成績面前干部職工并沒有滿足,而是瞄準更高目標,與國內最好的鋼鐵企業對標,看到雖然京唐公司精煉RH系統配置與人家幾乎沒有區別,但脫碳時間卻長了至少3分鐘,且效果相對也較差。對此,他們又在設備和技術工藝攻關以及精細化操作上下功夫,努力提高精煉效率。
京唐公司RH系統設備是一種用于生產優質鋼的鋼水二次精煉工藝裝備,冶金反應在砌有耐火襯的真空槽內進行。真空槽通過蒸汽泵噴射蒸汽流產生真空。與真空槽連通的兩個浸漬管,一個為上升管,一個為下降管。由于上升管不斷向鋼液吹入氬氣,相對沒有吹氬的下降管產生一個較高的靜壓差,使鋼水從上升管進入真空槽,并通過真空槽下部流向下降管,如此不斷循環反復,鋼水中的氬氣、氫氣、一氧化碳等氣體就被蒸汽流抽走,使鋼液得到凈化。在這一過程中,用時間越短,效率越高,效益越好。為了縮短精煉時間,他們多次試驗各種控制參數下的精煉效果,摸索規律,收集大量數據。經過細致分析后發現,用同樣時間對鋼水進行脫碳處理,真空槽內壓力下降到一定數值以下用的時間越短,脫碳效果越好。同時還發現,在槽內壓力迅速下降期,使用小流量控制氬氣沖入,可以減少真空槽內鋼水噴濺,從而減少冷鋼形成。而在脫碳中期選擇大環流進行控制,能夠提高脫碳速率。他們將原來真空度控制在最優值,同時脫碳期間降低環流氣,并摸索出加入合金、兌入廢鋼和吹氧升溫的最佳時機,降低了鋁損。目前,經過工藝攻關,精煉周期縮短了5分鐘,不僅提高了效率,且降低了物料消耗。
Tag:扁鋼生產廠家,不銹鋼棒