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石鋼2#高爐(1080m3)中修開爐達產實踐

來源:2018年第六屆煉鐵對標、節能降本及新技術研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

石鋼2#高爐(1080m3)中修開爐達產實踐習立陽 張余斌 姜勇碩 趙建飛 趙培義 康志剛(河北鋼鐵集團石鋼公司煉鐵廠 河北 石家莊 050031 ) 摘 要:對石鋼2#高爐中修開爐進行系統總結。…

石鋼2#高爐(1080m3)中修開爐達產實踐

習立陽  張余斌  姜勇碩  趙建飛  趙培義  康志剛

(河北鋼鐵集團石鋼公司煉鐵廠  河北  石家莊  050031 )

摘  要:對石鋼2#高爐中修開爐進行系統總結。在開爐過程中,通過快速調整裝料制度、快速降爐溫、快速捅風口用風,使2#高爐中修開爐順利,并實現快速達產達效。

高爐;中修;開爐;達產

Practice of Blast Furnace in Shigang 2 # Furnace(1080m3)

Xi Liyang, Zhang Yubin, Jiangyongshuo, Zhaojianfei, Kang Zhigang

(Hebei Iron and Steel Group, Shijiazhuang, Hebei 050031)

Abstract: the 2# blast furnace in Shi Steel were summarized. In the start-up process, the rapid adjustment of feed system, rapid drop temperature, with the wind quickly poking, make 2# blast furnace blowing smoothly, and achieve rapid up production and efficiency.

Keywords: blast furnace; repair; start-up; production


石鋼2#1080m3高爐自20115月投產以來,第5段、第6段和第7段冷卻壁部分水管漏水;爐缸西南、正北鐵口區域熱流強度20172月以后升高異常。20171115日至201813日,2#高爐停爐中修,對爐缸進行了整體澆筑,更換爐體5段、6段和7段冷卻壁。

1.中修主要檢修項目

1.1 澆筑爐缸

  爐缸西南、正北區域侵蝕嚴重,尤其西南區域只剩下殘留搗打料50mm左右的厚度(炭磚全部侵蝕完)。為消除隱患,將氧化侵蝕碳磚表面進行清理。20171220日至24日,美固美特對爐缸進行澆注,澆筑鐵口泥套及泥包,鐵口深度直接澆筑2.6m


1.2 更換爐身冷卻壁

  爐腹、爐腰、爐身一層冷卻壁出現不同程度的破損,尤其爐腹爐腰冷卻壁大部分水管燒損。此次中修將此三代冷卻壁全部更換。


2.開爐前準備工作

2.1 高爐烘爐

  烘爐導管安裝:每間隔一個風口安裝一個烘爐導管,總計安裝19個烘爐導管,烘爐導

管管徑108mm,按風口單雙號交錯(單號烘烤中心位置,雙號烘烤邊緣位置)間隔安裝。烘爐導管水平管插入風口小套,烘爐時間總計72小時。

2.2 試壓檢漏

  試壓檢漏是在高爐烘爐結束后,逐步將頂壓升至160KPa,高爐本體的試壓、試漏。高爐憋壓時,爐頂2個放散關閉,重力除塵器250mm放散和400mm放散關閉。試壓檢漏結束進入涼爐階段。

2.3 爐體灌漿

226日至28日,分別給第567段灌漿。

2.4 爐內裝木材

此次2#高爐采用1/2填柴法開爐,風口中心線以下裝枕木。本次枕木裝至風口以下800mm,風口前用枕木斜擋。


2.5 開爐料

正常料配比:燒結礦80%  球團礦20%,全爐焦比2.8t/t,正常料焦比800kg/t。礦批12.5噸。全爐壓縮率10%。空焦堿度0.93,正常料堿度0.93,凈焦不參與堿度計算。空焦段及以上:渣中MgO 10.5%。各種料的堆比重:焦炭0.55,燒結礦1.85,球團礦2.15,錳礦1.7, 螢石1.5。死鐵層及爐缸填充枕木,爐缸剩余部分及爐腹爐腰加凈焦,爐身1/5加空焦,爐身上部至料線加空焦與正常料組合,料線裝至3米。

2.6 送風風口及送風面積選擇




風口

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

直徑

110

110

120

110

120

110

110

120

110

120

長度

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

風口

11

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直徑

110

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長度

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

風口面積:0.2045,風量2400m3/min,風速200m/s

8120mm12110mm風口,全開風口面積0.2045m2,堵2#3#5#8#10#


11#13#15#18#20# 10個風口,送風面積∑S=0.09499m2

3.開爐操作

3.1送風料單

焦批:6960kgC=3742kg),礦批15000 kgC2↓O2↓),螢石15 kg/tfe、錳礦20 kg/tfe;蛇紋石40kg/tfe ;硅石76 kg/fe 。生鐵含硅按3.0% 爐渣平衡計算,渣中MgO10.37%Al2O313.89%CaF1.76% ;鎂鋁比:0.75,渣比543 kg/tfeR21.0


3.2送風

201813000送冷風。039開熱風閥、冷風閥,關混風閥點火。045 14#風口著火,至106所開10個風口全部點著。320坐料一次,坐料后料線4.5m13615捅開18#風口,629捅開15#風口。634東鐵口有渣噴出上炮堵口,648西鐵口有渣噴出上炮堵口。708坐料一次,坐料后料線西尺8008mm,東尺7414mm1210坐料一次,坐料后料線西尺7986mm,東尺7018mm1230提切斷閥蓋塔前,1250蓋西爐頂。具備引煤氣條件后,做煤氣爆發試驗合格后并參考煤氣成分,1255引煤氣。1305蓋東爐頂。1425坐料一次料線6m.1443鐵口見渣。1700鐵口見鐵,出鐵走臨時撇渣器。141620所有風口全部捅開。

由于木材填充密集,加之水份高,木材得不到充分燃燒,下部沒有空間,有意識減緩加風節奏。伴隨壓量關系走穩,爐內在補料線的基礎上,逐步加重焦炭負荷。

3.3 出第一次鐵

31845出第一次鐵,鐵量約為53噸,爐渣流動性良好。從渣、鐵樣分析看:實際爐渣二元堿度與理論計算相符,爐渣成分與理論計算偏差不大。

4 爐況強化

料動后爐內開始逐步擴礦批重焦炭負荷,捅風口,上引風量。4日起加大力度擴礦批和加重焦炭負荷的力度,礦批由23t擴至36t1月中旬礦批擴至42t,焦比降至350kg/t。隨著不斷擴礦批和加重焦炭負荷,煤氣利用穩步提高。

39日產量突破3000t,圓滿實現一周達產目標。19日產量達到3300t以上,開爐后焦比和燃料比降低幅度大,7日燃料比降至530kg/t以下,10日焦比降至350kg/t以下。中旬平均焦比和燃料比分別為349kg/t530kg/t,下旬平均焦比和燃料比分別為349kg/t528kg/t

5 經驗總結

1)開爐前的準備工作做的比較充分,設備多次聯動試車,系統多次試壓檢漏,保證了開爐后設備正常運行,沒有因外圍事故而休風,為按期達產提供了外圍保證。2)開爐配料計算合理,各料段安排合理,渣鐵流動性良好,為加風、開風口創造了條件。3)東西鐵口修補效果明顯,開爐后,一是鐵口區域不再竄煤氣,二是鐵口深度易保證。4)此次開爐采用南鐵口向爐內鼓風,北鐵口空吹的方式,出第一爐鐵時停止南鐵口鼓風后鐵水順利流出。5)開爐前期初期由于下部爐料(木材、凈焦)燃燒較慢,上部爐料沒有足夠的下降空間,造成料動時間較晚,延緩了爐況發展進度,所以后續類似開爐可考慮適當提高爐缸所填木材的孔隙度,加快下部爐料的燃燒速度,使料尺盡快動作。6)此次開爐采用礦、焦同角且外環角度較小的裝料制度,從效果上看有所欠佳。分析認為可采用適當抑制邊緣,保證中心氣流的制度,使爐內盡快建立起主氣流,在確保爐況穩定順行的基礎上,在進一步調整操作制度,提高煤氣利用率、降低焦比,實現較快達產達效的目標。

6 結語

  石鋼2#高爐此次中修開爐,實現了安全、快速、環保開爐,做到了經濟效益與環境保護的兼顧,為以后類似開爐檢修提供了參考范本。


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