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指標

唐鋼2號高爐處理爐墻粘結實踐

來源:2017年第五屆煉鐵對標、節能降本及新技術研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

唐鋼2號高爐處理爐墻粘結實踐馮忠良 袁雪濤(唐山鋼鐵股份有限公司煉鐵部高爐車間2爐) 摘 要:對唐鋼2號高爐爐墻粘結的原因及處理進行分析總結,通過調整高爐上下部制度、熱洗以及全焦冶…

唐鋼2號高爐處理爐墻粘結實踐

馮忠良  袁雪濤

(唐山鋼鐵股份有限公司煉鐵部高爐車間2爐)

摘  要:對唐鋼2號高爐爐墻粘結的原因及處理進行分析總結,通過調整高爐上下部制度、熱洗以及全焦冶煉、瑩石洗爐等措施徹底處理爐墻粘結,并設置警戒值預防粘結。

關鍵字:大型高爐;爐墻粘結;熱酸洗

1 簡介

唐鋼2號高爐第一代爐齡是1260m3,2002年擴容到2000m3,2013年10月大修并于2014年1月6日開爐送風。2號高爐的冷卻壁1—4段為爐缸、5段爐腹、6段下部爐腹、6段上部爐腰,7—13段為爐身(其中6段、7段為銅冷卻壁)、14段爐喉。更換的部位主要是爐缸爐底碳磚、陶瓷杯、6、7、8段冷卻壁,以及爐缸1—3段和爐身9段—13段部分冷卻壁,重新噴涂。高徑比2.243,屬于矮胖型高爐,共26個風口。

2 爐墻粘結處理過程

從1月份開爐至今經歷過2次嚴重的爐墻粘結,第一次是2014年2月下旬,主要表現壓量關系緊,透氣性指數低,燃料比上升,全爐溫差下降到2℃以下,對出鐵依賴性強,各種料制調劑沒有作用。采取的措施是停煤停氧改全焦650kg/t焦比冶煉,集中插入27批焦炭(焦批12t),配加螢石,休風堵6個風口。送風后,采用的料制是,并逐漸減少中心焦量到2.0圈,調整后,除燃料比外,其余各種指標均處于正常水平。如表1所示:

表1 第一次粘結前后主要指標

日期

燃料比kg/t

煤比kg/t

煤氣利用率

風量m3/min

透氣性指數

鼓風動能kw

全爐溫差

冶強t/m3

220

548

147

42.1

4015

30.22

108

2.80

1.14

221

549

147

41.2

4067

31.08

114

1.78

1.15

222

551

150

41.7

3999

30.00

107

1.63

1.14

223

552

151

41.5

3853

28.83

93

1.50

1.09

224

547

146

42.0

3941

29.73

99

1.58

1.13

225

546

145

41.6

3974

29.98

103

1.60

1.13

226

548

147

41.0

3939

29.86

100

1.58

1.13

227

551

145

42.0

3737

29.43

89

1.48

1.04

228

572

151

40.0

3876

29.21

94

1.45

1.10

31

595

168

39.4

3750

29.79

90

1.50

1.02

32

574

148

39.1

3089

30.49

71

1.40

0.59

33

666

0

32.3

3176

30.73

101

1.48

0.76

34

650

0

29.4

3093

29.00

75

2.35

0.63

35

659

37

33.9

3449

31.59

99

3.65

0.83

36

604

85

35.8

3472

32.22

117

3.90

0.77

37

625

99

37.3

3772

32.49

134

4.33

0.92

38

583

91

39.1

3686

32.30

128

4.20

0.86

39

584

123

39.3

4078

32.40

148

4.60

1.02

310

578

118

38.9

4099

31.50

135

4.78

1.07

如何解決燃料比偏高的問題成為主要矛盾。2014年6月16日,對料制進行調整,主要思路是追求煤氣利用率,把礦圈從23442調整為34442,角度同抬1度,調整為目的是抑制邊緣,提高煤氣利用率,降低消耗。料制調整后,燃料比下降5kg,但冷卻壁溫度大幅下行,尺差較大。起初壓量關系未受影響,6月21日壓量關系開始變緊,風壓逐漸升高,透氣性指數逐漸下降,采取措施是邊緣加焦圈減礦圈,中心焦從3圈加到5圈。但爐況持續變差,燃料比大幅上升,料尺偏尺1.5米且行走不暢,料尺打橫,不塌不走,采用5批正常料扇布1批焦炭,扇布后,偏尺現象沒有改變,爐況有變差的趨勢,扇布一個班后停止扇布。頂溫高,爐頂打水頻繁。下礦時頂溫不降反升,礦石壓不住氣。爐頂成像邊緣見一圈亮光其中東南方向亮光大,清晰的看到氣流從邊緣吹出,十字測溫邊緣四個方向均偏高,東南高達500℃,中心氣流偏向東南。根據前一次經驗,仍采取熱酸洗,改650kg全焦冶煉,停煤停氧,插焦22批,配加螢石洗爐,洗爐過程中6、7、8段冷卻壁部分電偶溫度升高,爐身下部有粘結物掉落,從風口成像上明顯看到掉落物增多,但爐身上部冷卻壁溫度變化不大。7月7日休風堵6個風口。休風看料面南低北高大斜坡,中心大鼓包,東南方向邊緣一處管道,中心偏東南一處管道。爐墻粘結物整個爐墻都有且不均,有的地方1米多厚。送風后粘結物迅速掉落,爐況逐漸恢復。

表2 第二次粘結前后主要指標

日期

燃料比kg/t

煤比kg/t

煤氣利用率

風量m3/min

透氣性指數

鼓風動能kw

全爐溫差

冶強t/m3

616

562

122

42.0

4182

32.8

127

5.25

1.203

617

562

122

43.2

4174

32.8

125

5.60

1.192

618

568

128

40.7

4154

32.0

123

4.35

1.184

619

560

120

41.3

4136

32.4

122

3.48

1.178

620

560

120

41.0

4054

31.6

115

3.13

1.162

621

564

117

40.4

4056

32.4

116

3.28

1.156

622

568

118

39.8

4017

31.7

111

2.95

1.152

623

607

89

38.5

3486

30.4

83

2.55

0.932

624

650

0

35.9

2248

22.1

28

3.00

0.503

625

650

0

41.8

3107

31.2

63

3.33

0.749

626

650

0

33.8

3449

32.7

79

2.78

0.871

627

650

0

32.7

3421

32.9

79

2.53

0.897

628

651

3

33.7

3426

31.5

77

2.38

0.992

629

659

48

32.9

3595

31.8

89

2.98

0.951

630

641

50

35.5

3370

32.6

75

3.60

0.870

71

622

42

34.6

3466

32.7

81

3.60

0.905

72

621

41

37.5

3444

32.0

74

3.50

0.918

73

618

68

37.3

3449

31.9

75

3.23

0.925

74

623

73

36.6

3352

31.7

69

3.08

0.887

75

622

72

37.8

3430

31.9

63

3.50

0.912

76

624

74

35.7

3317

31.4

110

3.45

0.888

3 形成過程機理分析

2號高爐上一代爐齡時也出現過類似過程,具體表現為:爐頂成像邊緣一圈亮,全爐溫差降低到1.5℃以下,壓量關系平穩,燃料比變化不大。各種指標未受影響,能自行脫落。兩相對比,問題最主要的原因是高爐內型。此次大修全部更換6段、7段、8段為鑲磚冷卻壁,更換完成后,由于9段大部分未更換且鑲磚掉光,所以8段與9段交接的地方有170mm錯臺,盡管噴涂能彌補一二,但是不能消除。其余9段—13段有部分冷卻壁更換,局部也有同樣的問題。

先天因素無法改變,只有靠上、下部制度的匹配進行實現順行、高產、低耗。由于第二次粘結比較典型,重點分析第二次粘結過程。2014年6月中旬,采取抑制邊緣的料制后,風壓偏高,風量萎縮,爐前出鐵噴濺嚴重,中心氣流走的急,下中心焦圈后,中心亮光馬上消失,十字測溫從中心第8點到第5點電偶依次燒壞。從爐頂成像上按比例推算中心占爐喉直徑的三分之一。可以判斷中心焦堆比較大。邊緣氣流不暢,壓量關系偏緊,鼓風動能逐漸減小。當鼓風動能減小時,中心焦堆的消耗能力下降,中心焦炭的下降速度變慢,中心的鼓包逐漸變大,中心無礦區從上部對最小角的礦進行擠壓,使有礦區集中在靠近邊緣,在下部爐缸區域成為比較大的死焦堆。這個過程是一個惡性循環,爐缸死焦堆變大以后又影響鼓風動能使之降低。中心的氣流溫度高達900℃,此時已經有焦炭的氣化反應發生,氣化反應使焦炭疏松裂解,這部分焦炭進入到爐缸死焦堆,透氣性、透液性很差,使爐缸中心部位發死。爐缸死焦堆焦炭的粒度偏小影響到氣流的第一次分布,使第一次煤氣流的分布向中心滲透的少,或者說回旋區變小。煤氣流直接沿著邊緣向上運動。第二次分布時中心部位焦炭比較多,一部分氣流從爐腰或者爐身下部中心才拐向中心,另一部分氣流則由于2號高爐所特有的8段和9段之間的錯臺沿著邊緣向上運動,形成W型軟熔帶形狀,且位置較高,到第三次分布時煤氣流的橫穿塊狀帶橫向運動比較少,這也是燃料比一直偏高的主要原因。

從開爐至今,爐前噴濺一直是一個亟待解決的難題,它不僅增加爐前工的勞動強度,而且鉆頭、鉆桿、大蓋的消耗大大增加。鐵口打開后,不能形成穩定的柱狀渣鐵流,呈扇面狀。這與爐缸內泥包附近不能形成穩定的渣鐵液面,換句話說,煤氣流不能進入到爐缸中心區域,只能在爐缸邊緣亂竄。從爐頂成像上來看,當中心氣流強勁有力且穩定時,爐前噴濺小,當中心氣流較弱時,爐前噴濺大。

2號高爐于7月7日休風,從爐頂人孔目測粘結物在爐墻一圈均有,薄厚不均。對此估計平均厚度700mm,以爐身15m粗略計算體積為300m3,體積如此龐大,而且短時間形成,再加上2號高爐堿負荷和鋅負荷不高,休風時在其他部位,諸如溜槽、拆下的十字測溫架子的地方未見粘結物,所以粘結物成分是堿金屬和鋅的氧化物的可能性幾乎沒有,最有可能的就是熔融的渣鐵。

當第一次煤氣流分布一邊倒的朝向邊緣,在爐身邊緣部位向上的煤氣流遇到向下的液態渣鐵,由于向上的煤氣流比較強,邊緣液泛現象嚴重,液態的渣鐵在爐墻上凝固,形成“假爐墻”。當布料制度放邊時,邊緣煤氣流會更強,邊緣液泛更加劇烈,“假爐墻”增厚;當抑制邊緣時,由于下部中心煤氣流弱,再把邊緣煤氣流抑制住,則風壓升高,風量萎縮,竄氣現象頻發。這也是各種上部調劑沒有效果的原因。

4 制定措施

從開爐至今對過程進行梳理,因此設置如下三個警戒值。

4.1 全爐溫差

分析前兩次粘結過程以及小粘結自行脫落過程,表明全爐溫差低于3℃則必須采取措施:提高爐溫到0.6%以上,物理熱1510℃以上,爐渣堿度R2<1.16,及時退礦批降負荷,用熱量和穩定的氣流使粘結物自行脫落。

4.2 冷卻壁溫度

6段、7段、8段是重點關注,相鄰2個測點溫度降低且打橫,則引起重視,相鄰3個降低打橫則采取上述措施1—2個班并觀察。

4.3 鼓風動能

兩次粘結均是在鼓風動能減小時才加劇爐況變差,粘結伊始,指標未大退步,當鼓風動能低時呈加速狀態變差,而恢復時堵風口操作鼓風動能達到正常的125kw以上時爐況呈轉好狀態。因此當鼓風動能低于125kw時,采取退礦批、提焦比、低堿度等提高鼓風動能的措施來化解爐墻問題。

5 總結

(1)唐鋼2號高爐具有特殊的爐型,容易產生爐墻粘結,但不是不可防不可控,爐墻的問題是先天性的,設置一定的警戒線,完全可以消除的,采取的措施越早,損失就越小。

(2)爐墻粘結的根源在于爐缸的問題,主要是煤氣流第一次分布。

(3)根據前兩次經驗,中心加焦圈不會開放中心氣流,反而會因為中心焦量過大,造成爐缸中心死焦堆變大,透氣性透液性變差,而惡化爐況,減中心焦量是一個調劑方向。

(4)當爐墻出現嚴重粘結,采取插集團焦熱酸洗,休風堵風口是最迅速、最有效的方法。

(5)粘結物掉落后提高鼓風動能是恢復爐況的關鍵。


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