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頂溫低原因分析及解決方法

來源:2017年第五屆煉鐵對標、節能降本及新技術研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

頂溫低原因分析及解決方法韓飛 張振國(天津軋一集團軋三鋼鐵有限公司)摘 要:高爐頂溫偏低對重力除塵、干法除塵系統、煤氣管道影響較大,嚴重制約著高爐的正常生產,本文主要介紹提高頂溫…

頂溫低原因分析及解決方法

韓飛  張振國

(天津軋一集團軋三鋼鐵有限公司)


摘  要:高爐頂溫偏低對重力除塵、干法除塵系統、煤氣管道影響較大,嚴重制約著高爐的正常生產,本文主要介紹提高頂溫通過高爐內部調劑的幾個措施。

關鍵詞:高爐;爐頂溫度;改善途徑


在傳統高爐操作中,為了降低燃料消耗,降低生產成本,都提倡頂溫越低越好,這樣有利于提高煤氣利用,減少能量損失。但近年來,頂溫經常出現偏低的情況,過低的頂溫會使除塵布袋結露粘結灰塵送氣性差,壓差高,反吹效果差,容易使布袋損壞。這給干法布袋的正常使用帶來較大影響,更有甚者,重力流水放不出灰,使高爐煤氣沒有出路,高爐被迫休風處理。現就針對頂溫低的整改過程給予總結,希望能拋磚引玉,探討出更多途徑:

1 爐頂溫度偏低原因分析:

高爐所在地環境濕度大且無干熄焦,燒結距高爐1.5km,沒有豎爐,外圍條件都是涼料(燒結料溫小于10℃),高爐操作中高硅低熱,爐缸工作狀態不好,又因長期頂溫偏低,富氧風溫跟不上,理論燃燒溫度嚴重不足,使礦石在爐身部位的間接還原未得到充分發展,增加了礦石直接還原耗熱,直接還原增加,頂溫必然降低,頂溫低下部調劑又只能守不能攻導致惡性循環,再加上冷卻壁漏水增加了煤氣中水分含量,進而使后續溫度降低后重力流水,布袋出現結露現象。

2 爐頂溫度低、含水量大對后續生產造成的隱患:

(1)造成布袋與骨架壽命大大縮短。頻繁的更換材料費用大量增加。

(2)造成崗位設備消耗大,如:卸灰大球閥、小球閥、鐘型閥、螺栓、墊圈等等損耗,是正常時的數倍。

(3)布袋更換的時間較長,即使物料人員具備齊全,全部更換時長也要近30天的時間,在此期間,煤氣質量含塵量也會影響TRT的使用壽命。

(4)半凈煤氣總管堵塞會造成高爐休風。

(5)造成凈煤氣總管積灰,即使整體換袋后,煤氣含塵量依然超標,影響TRT使用壽命。

(6)外網煤氣管道積灰,影響管道使用壽命,影響用戶煤氣流量。噴煤、礦渣粉廢氣、熱風爐深受其害,已經影響了生產。另外也會造成燒結、高線、棒材的燒嘴堵塞影響生產。(煤氣管網積灰超重會引起管道坍塌等大型設備事故,如造成煤氣海量泄漏,會形成煤氣中毒群死群傷惡性事故)

(7)荒煤氣溫度低、含水量大,造成煤氣含塵量超標,熱風爐煤氣預熱器使用壽命縮短;熱風爐煤氣系統閥門與管道的故障;最重要的是熱風爐硅磚的堵塞(粉塵進入熱風爐燃燒室遇到高溫,會凝結成含鐵渣化物,將格子磚孔堵塞)。堵塞情況的判斷依據,有幾種基本方法,比如2#高爐在2013年冷、熱風壓差在5-6Kpa,2016年12月已達到8-14Kpa,影響風溫,如果要保高爐生產質量,熱風爐必須檢修更換格子磚。(熱風爐檢修更換硅磚按耐材降溫與升溫要求,至少每座高爐的3座熱風爐需約2個月時間,費用也會高達數千萬)

(8)造成設備檢修多,煤氣泄漏多,人員煤氣中毒事故幾率大大提高。使崗位職工工作危害與勞動強度增加,甚至已經出現了辭職調崗現象。

(9)造成除塵系統不能正常生產,每天落地排灰,環保不能達標,由于不得不進行設備檢修,現場難以保持整潔。

(10)1#、2#干法地面排灰,布袋急待檢查更換;系統閥門漏損加快,急待檢修和更換;各箱體內部積灰急待清理倒運離開現場;維保人員不能滿足目前的雙線生產需求,檢修任務無法按需完成,只能按急進行,造成系統維護工作難上加難。



3 提高頂溫的方法:

外圍條件沒有大的改善的前提下,高爐采取上部打通兩股煤氣流,下部活躍爐缸的操作理念初見成效。

(1)上部裝料制度由原先O35(3.5)33(2)31(2)29(2) C33(3)31(2)29(2)27(2)23(2)調整為O37(3)35(2)33(3)31(2)29(2)27(2)C38(3)35(2)32(2)29(2)26(2)23(2)19(2),礦批由原來兩車礦滿30噸上調至三車礦41噸,中心氣流由原先的散亂無力逐漸出現主氣流,隨著中心氣流的聚攏,頂溫由90℃左右上升至120℃左右,使生產體系正常運行基本有了保障。

(2)下部爐缸因長期護爐配加鈦球,使爐缸工作惡化,高硅低熱,兩鐵口出鐵不均勻,一個出鐵一個出渣,硅控制在0.7~0.8,物理熱才能保證在1470℃,生鐵含鈦達0.1以上,操作上采取a增加生礦配加量,減少高鈦球入爐,降低鐵水中鈦含量(鈦控制在0.04~0.06)。b下調燒結堿度,提高生鐵中硫含量,增加鐵水流動性,利用鐵水活躍爐缸。c下調開口機角度,由原先10°調至12°,爐前采取零間隔出鐵,活躍爐缸。通過調整鐵水含硅逐漸降至0.4~0.5,物理熱1470℃,隨著硅降,鈦降,良性循環,爐缸基本趨于正常。因硅的大幅度降低,疏導氣流所犧牲的燃料比相抵消,使高爐消耗不升反降,再者硅素下降為后道工序正常生產也奠定了基礎。

(3)富氧的使用,以前的理念頂溫低了通過下調氧量控制料速來提頂溫,氧量長期維持在1000-2000m3/h,導致理論燃燒溫度偏度,初始煤氣流熱量不足,直接影響爐缸工作狀態,頂溫也沒有大的改善,通過對理念的轉變,現在富氧全用5500m3/h,料速起來增加煤量,保持相對應的燃料比,使爐缸煤氣發生量增加,更容易保證爐頂溫度。

(4)通過檢修對查出的66根冷卻水管漏水進行穿管修復,爐頂設備氣密箱在保證溫度正常的前提下進行控水,防止中心喉管漏水,從而解決煤氣中水分大的影響因素。

4 結語:

隨著高爐強化冶煉,爐頂溫度越來越成為制約生產的主要矛盾點,頂溫的提高跟爐缸的活躍有著密切的關系,不能單靠上部料制的調整來解決問題,要由點及面。所以在日常操作中要維護合理的爐型,保持爐缸活躍,真正做到下活上穩。


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