宣鋼3#高爐提高冶煉強度操作實踐
來源:2017年第五屆煉鐵對標、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
宣鋼3#高爐提高冶煉強度操作實踐馮艷國劉建民李兵(河鋼宣鋼煉鐵廠 河北 張家口 07500) 摘 要:河鋼宣鋼3#高爐通過對操作制度、外圍出鐵組織、日常爐型管理以及入爐原燃料的不斷優(yōu)…
宣鋼3#高爐提高冶煉強度操作實踐
馮艷國劉建民李兵
(河鋼宣鋼煉鐵廠 河北 張家口 07500)
摘 要:河鋼宣鋼3#高爐通過對操作制度、外圍出鐵組織、日常爐型管理以及入爐原燃料的不斷優(yōu)化,實現(xiàn)了高爐爐況長周期穩(wěn)定順行,技術(shù)經(jīng)濟指標進一步改善,尤其2017年4月份生產(chǎn)指標取得了較大突破,日均產(chǎn)量完成5048t/d,取得歷史最好水平。
關(guān)鍵詞:高爐;操作制度;優(yōu)化;技經(jīng)指標
1 前言
宣鋼3#(2000m3)高爐于2011年6月10日擴容開爐,受現(xiàn)場條件制約,3#高爐爐型改造為矮胖型高爐,高徑比為2.20。高爐采用型并列料罐無料鐘爐頂,爐身下部、爐腰、爐腹采用3段銅冷卻壁。冷卻系統(tǒng)采用聯(lián)合軟水密閉循環(huán)冷卻,設(shè)有27個風口,2個鐵口。
2 高爐生產(chǎn)情況介紹
2011年點火開爐,4天后利用系數(shù)達到2.0,實現(xiàn)順利開爐,快速達產(chǎn)。之后,由于原燃料條件差,高爐上下部制度不匹配,高爐的主要技術(shù)經(jīng)濟指標完成情況較差,其中高爐有效利用系數(shù)2013年至2015年分別為2.21、2.19、2.19,對應(yīng)燃料比分別完成573kg、551kg、544kg。高爐利用系數(shù)低,燃耗高,風口燒損多。2015年10月16日至2016年3月1日,3#高爐停爐中修。2016年3月1日點火開爐,并迅速達產(chǎn)達效。爐內(nèi)通過積極優(yōu)化上下部制度,爐型控制較為合理,技術(shù)經(jīng)濟指標逐月改善,取得了較好的冶煉效果,見表1,宣鋼3#高爐主要指標。
表1 宣鋼3#高爐主要指標
| 日產(chǎn) t/d | 焦比 kg/t | 煤比 kg/t | 燃料比kg/t | 風溫 ℃ | 入爐品位 % |
2012年 | 4351 | 387 | 153 | 578 | 1171 | 56.61 |
2013年 | 4426 | 388 | 141 | 573 | 1178 | 56.29 |
2014年 | 4379 | 386 | 125 | 551 | 1159 | 56.38 |
2015年 | 4376 | 373 | 136 | 544 | 1159 | 56.26 |
2016年 | 4596 | 368 | 133 | 536 | 1165 | 56.28 |
2017年(1~5月) | 4852 | 350 | 150 | 535 | 1171 | 57.11 |
3.1 上部調(diào)劑
合理的煤氣流分布是爐況穩(wěn)定順行的基礎(chǔ),也是高爐追求指標與長壽的保證。通過調(diào)整礦、焦在爐喉徑向的分布,獲得穩(wěn)定合理的礦焦料面形狀,從而獲得合理的上部煤氣流分布,實現(xiàn)高的煤氣利用。結(jié)合3#高爐邊緣煤氣流不穩(wěn)定,波動大,布料制度調(diào)整以穩(wěn)定邊緣,
礦批的大小直接影響高爐煤氣流的分布,而煤氣流的分布又影響煤氣利用率。合理礦批的選擇應(yīng)該依據(jù)礦石批重特性曲線,并在實踐中結(jié)合原燃料條件探索適宜的礦批。臨界礦批的計算可以采用文獻中的公式計算,計算得到宣鋼3#高爐的批重特性曲線如圖2所示。依據(jù)上圖所示的批重特性曲線,可以劃分為三個區(qū)域,即“激變區(qū)”、“緩變區(qū)”和“微變區(qū)”。“激變區(qū)”批重小于55t,在該區(qū)域內(nèi)煤氣變化劇烈,爐況穩(wěn)定性差,煤氣利用率最低。“微變區(qū)”,即批重大于60t,隨批重的加大,煤氣流變化不敏感,但過大時使煤氣通路堵塞,導(dǎo)致爐況失常。理論上礦批應(yīng)選擇在接近“微變區(qū)”的“緩變區(qū)”內(nèi),在該區(qū)域內(nèi),隨批重的加大,高爐煤氣流穩(wěn)定性提高,煤氣利用率逐步提高,焦比下降。
由于爐況不順,3#高爐批重最小僅50t,2015年批重穩(wěn)定在55t~56t,2016年通過上下部制度調(diào)整和攻關(guān),批重加至59t,高爐穩(wěn)定性提高,利用系數(shù)突破2.50,焦比和燃料比逐步降低。受高爐槽下中間罐容積限制和原燃料條件影響,3#高爐摸索到礦批58~59t接近“微變區(qū)”的“緩變區(qū)”內(nèi),礦批達到理論值要求。擴礦批前后主要高爐指標見表2。
表2 宣鋼3#高爐2016年擴礦批前后主要指標對比
| 2016年 | 2017年 | |||
第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | |
礦批t | 56 | 56~57 | 58~59 | 58~59 | 58~59 |
日產(chǎn)t/d | 4714 | 4724 | 4800 | 4763 | 4984 |
焦比kg/t | 368 | 369 | 358 | 349 | 351 |
燃料比kg/t | 544 | 532 | 524 | 533 | 538 |
3.2下部調(diào)劑
下部調(diào)劑旨在調(diào)整鼓風參數(shù),以維持最佳的初始煤氣流分布,維持合適的回旋區(qū)深度,達到周向氣流分布均勻,徑向溫度梯度小,爐缸工作均勻活躍。在高爐調(diào)劑中,下部調(diào)劑是基礎(chǔ),如果爐缸活性不足,初始煤氣流分配上中心氣流不足,這樣想通過上部調(diào)劑來達到抑制邊緣氣流操作難度大,氣流穩(wěn)定性差。只有活躍的爐缸工作,上部調(diào)整才有保障。針對2014年風口燒損多,爐缸活躍性差,2016年3月,選擇風口直徑¢110mm+¢120mm,下沉5°,風口長度585mm,全風口面積∑ns=0.2945m2。控制鼓風動能,之后隨著高爐逐步強化,風量水平增加,逐步擴大風口面積,穩(wěn)定鼓風動能。目前風口面積∑ns=0.2999 m2,實際風速265m/s,鼓風動能12000Kg.m/s。同時在高爐強化冶煉過程中,為防止大噴吹情況下未燃煤粉惡化料柱透氣性,惡化爐缸透液性,高爐強化熱風攻關(guān),日常風溫使用≧1170℃,同時提高富氧使用至3.8%,增加爐缸熱收入,改善煤粉在爐內(nèi)的燃燒條件,提高置換比。
3.3 改變出鐵模式
爐前能否及時出凈渣鐵對爐況的穩(wěn)定順行產(chǎn)生直接影響,因此爐前出鐵組織是高爐生產(chǎn)管理重要的一環(huán)。3號高爐設(shè)計兩個鐵口,采用雙場交替出鐵。雙場出鐵,出渣出鐵鐵不均勻,爐內(nèi)參數(shù)控制波動大,爐況穩(wěn)定性差。2016年5月份采用單場出鐵,即單鐵口循環(huán)出鐵,堵口后間隔30min打開鐵口。單爐鐵量400t左右,出鐵80~100min,下渣60~80min,鐵水流速4.6~5.0t/min。鐵口深度易控制,打開鐵口正點率有保障,渣鐵排放均勻,鐵量偏差小,壓量關(guān)系運行平穩(wěn),平均風量水平達到4100~4200m3/min,下料順暢,爐內(nèi)憋風減風現(xiàn)象基本消除。
3.4 堅持低硅冶煉,嚴格保證爐缸熱儲備
長時間低爐溫或高爐溫,加之本身渣鐵含鈦高、粘度大,都會造成軟熔帶波動,極易導(dǎo)致爐缸堆積和爐墻粘結(jié),破壞操作爐型。生產(chǎn)中遇到類似問題,往往一個班低爐溫就會導(dǎo)致爐況吃風能力降低,爐體溫度出現(xiàn)低于下限值點。鑒于宣鋼原燃料條件偏差,而且入爐鈦負荷偏高,宣鋼3號高爐在嚴格保證爐缸熱量充沛,即鐵水溫度不低于1490℃的情況下,堅持低硅冶煉。日常操作做到四穩(wěn):風量穩(wěn)定、料速穩(wěn)定、綜合焦比穩(wěn)定、出鐵穩(wěn)定,控制 [Si]0.25%~0.35%,其成為穩(wěn)定爐況和降低燃料比的有效手段。圖3為宣鋼3號高爐2016年3月開爐至2017年5月[Si]和鐵溫趨勢圖。
3.5 日常爐型管理
3#高爐采用磚壁合一的薄壁內(nèi)襯技術(shù),爐身下部至爐腹共三段銅冷卻壁,銅冷卻壁熱面的渣皮保護層對爐內(nèi)氣流分布的變化十分敏感。合適的冷卻水壓、水量及進出水溫度,能保護冷卻壁的使用壽命,同時影響爐內(nèi)渣皮保護層的厚度及穩(wěn)定性。冷卻最終結(jié)果就是是各段冷卻壁溫度穩(wěn)定受控,高爐圓周方向均勻,爐身、爐腰、爐腹不同高度部位溫度分布合理。
在高爐強化過程中,一是確保高爐足夠的冷卻強度,確保水量、水溫,再一方面,根據(jù)操作爐型控制,制定L5標準,指導(dǎo)裝料制度的調(diào)整。
高爐熱負荷是變化的,它不但受渣皮的穩(wěn)定性影響,也與高爐操作狀態(tài)密切相關(guān)。爐內(nèi)氣流的穩(wěn)定性對熱負荷影響最大。生產(chǎn)中重點控制最高與最低熱負荷,以確保合理的操作爐型,對應(yīng)在爐內(nèi)操作上杜絕局部氣流、管道及熱制度失常,穩(wěn)定三班爐溫、堿度控制,避免人為控制冷卻強度不均勻。3#高爐在水系統(tǒng)調(diào)整過程中,始終堅持以下原則:一是確保高爐冷卻壁安全水流速≧2.0m/s;二是銅冷卻壁熱面溫度≮50℃。
日常情況下,不允許隨便調(diào)整冷卻水流量。當冷卻壁溫度偏離正常受控范圍且仍有發(fā)展,首先認真分析導(dǎo)致溫度偏離的主要原因,然后對癥下藥,采取相應(yīng)措施。通常調(diào)整順序:高爐操作參數(shù),裝料制度,冷卻水流量。3#高爐在生產(chǎn)實踐運行中,逐漸將軟熔帶根部控制住爐腰爐腹區(qū)域,有效地保護各區(qū)域冷卻壁及渣皮的穩(wěn)定性,操作爐型合理。
3.6 精料
精料是高爐煉鐵的基礎(chǔ)。高爐強化冶煉,素有“四分原料,三分設(shè)備,三分操作”。特別是大型高爐,對原燃料質(zhì)量提出了更高的要求。
焦炭在高爐冶煉過程中起到發(fā)熱劑、還原劑、滲碳劑和料柱骨架作用。隨著高爐大型化,噴煤量不斷提高,焦炭發(fā)熱劑和還原劑的功能被煤粉替代,而高爐對焦炭的骨架作用提出了更高的要求。2015年7月以后, 3#高爐開始配加干焦比例穩(wěn)定在30%。3#高爐配吃干焦后,爐況變化很大,首先料柱透氣性提高,吃風能力增強;其次燃料比下行幅度明顯,較以前降低15~20kg。焦炭質(zhì)量的提高直接影響高爐爐缸工作狀態(tài),2016年3月1日中修開爐后,爐缸工作活躍,燒漏風口現(xiàn)象較2015年大幅減少。表3為3#高爐2015年和2016年燒漏風口個數(shù)統(tǒng)計。
表3:3#高爐2015年~2017年燒漏風口個數(shù)統(tǒng)計
| 1 月 | 2 月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
2015年 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 中修 | 中修 | 中修 | 35 |
2016年 | 中修 | 中修 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
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2015年元月,隨著3#360m2燒結(jié)機投產(chǎn),小燒結(jié)機逐步被淘汰,入爐燒結(jié)礦質(zhì)量得到明顯改善。2016年,經(jīng)過技術(shù)操作改進和入燒結(jié)構(gòu)優(yōu)化,3#360m2燒結(jié)礦平均粒級由16.9mm提高至20.1mm,燒結(jié)礦強度由77.8%提高至78.6%,燒結(jié)礦質(zhì)量明顯得到提高。
4 結(jié)束語
(1)高爐爐型管理是高爐日常生產(chǎn)中必須高度重視的工作,及時掌握高爐爐型的變化,對癥下藥,及時調(diào)整上下部制度。
(2)精料是高爐煉鐵的基礎(chǔ),必須保證入爐料質(zhì)量,高爐才能保持穩(wěn)定順行,高爐指標方能提升。
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