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宣鋼3#高爐提高冶煉強度操作實踐

來源:2017年第五屆煉鐵對標、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

宣鋼3#高爐提高冶煉強度操作實踐馮艷國劉建民李兵(河鋼宣鋼煉鐵廠 河北 張家口 07500) 摘 要:河鋼宣鋼3#高爐通過對操作制度、外圍出鐵組織、日常爐型管理以及入爐原燃料的不斷優(yōu)…

宣鋼3#高爐提高冶煉強度操作實踐

馮艷國劉建民李兵

(河鋼宣鋼煉鐵廠  河北 張家口 07500

摘  要:河鋼宣鋼3#高爐通過對操作制度、外圍出鐵組織、日常爐型管理以及入爐原燃料的不斷優(yōu)化,實現(xiàn)了高爐爐況長周期穩(wěn)定順行,技術(shù)經(jīng)濟指標進一步改善,尤其2017年4月份生產(chǎn)指標取得了較大突破,日均產(chǎn)量完成5048t/d,取得歷史最好水平。

關(guān)鍵詞:高爐;操作制度;優(yōu)化;技經(jīng)指標

1 前言

宣鋼3#(2000m3)高爐于2011年6月10日擴容開爐,受現(xiàn)場條件制約,3#高爐爐型改造為矮胖型高爐,高徑比為2.20。高爐采用型并列料罐無料鐘爐頂,爐身下部、爐腰、爐腹采用3段銅冷卻壁。冷卻系統(tǒng)采用聯(lián)合軟水密閉循環(huán)冷卻,設(shè)有27個風口,2個鐵口。

2 高爐生產(chǎn)情況介紹

2011年點火開爐,4天后利用系數(shù)達到2.0,實現(xiàn)順利開爐,快速達產(chǎn)。之后,由于原燃料條件差,高爐上下部制度不匹配,高爐的主要技術(shù)經(jīng)濟指標完成情況較差,其中高爐有效利用系數(shù)2013年至2015年分別為2.21、2.19、2.19,對應(yīng)燃料比分別完成573kg、551kg、544kg。高爐利用系數(shù)低,燃耗高,風口燒損多。2015年10月16日至2016年3月1日,3#高爐停爐中修。2016年3月1日點火開爐,并迅速達產(chǎn)達效。爐內(nèi)通過積極優(yōu)化上下部制度,爐型控制較為合理,技術(shù)經(jīng)濟指標逐月改善,取得了較好的冶煉效果,見表1,宣鋼3#高爐主要指標。

表1 宣鋼3#高爐主要指標

 

日產(chǎn)

t/d

焦比

kg/t

煤比

kg/t

燃料比kg/t

風溫

入爐品位

%

2012

4351

387

153

578

1171

56.61

2013

4426

388

141

573

1178

56.29

2014

4379

386

125

551

1159

56.38

2015

4376

373

136

544

1159

56.26

2016

4596

368

133

536

1165

56.28

2017(1~5)

4852

350

150

535

1171

57.11

3.1 上部調(diào)劑

合理的煤氣流分布是爐況穩(wěn)定順行的基礎(chǔ),也是高爐追求指標與長壽的保證。通過調(diào)整礦、焦在爐喉徑向的分布,獲得穩(wěn)定合理的礦焦料面形狀,從而獲得合理的上部煤氣流分布,實現(xiàn)高的煤氣利用。結(jié)合3#高爐邊緣煤氣流不穩(wěn)定,波動大,布料制度調(diào)整以穩(wěn)定邊緣,


礦批的大小直接影響高爐煤氣流的分布,而煤氣流的分布又影響煤氣利用率。合理礦批的選擇應(yīng)該依據(jù)礦石批重特性曲線,并在實踐中結(jié)合原燃料條件探索適宜的礦批。臨界礦批的計算可以采用文獻中的公式計算,計算得到宣鋼3#高爐的批重特性曲線如圖2所示。依據(jù)上圖所示的批重特性曲線,可以劃分為三個區(qū)域,即“激變區(qū)”、“緩變區(qū)”和“微變區(qū)”。“激變區(qū)”批重小于55t,在該區(qū)域內(nèi)煤氣變化劇烈,爐況穩(wěn)定性差,煤氣利用率最低。“微變區(qū)”,即批重大于60t,隨批重的加大,煤氣流變化不敏感,但過大時使煤氣通路堵塞,導(dǎo)致爐況失常。理論上礦批應(yīng)選擇在接近“微變區(qū)”的“緩變區(qū)”內(nèi),在該區(qū)域內(nèi),隨批重的加大,高爐煤氣流穩(wěn)定性提高,煤氣利用率逐步提高,焦比下降。

由于爐況不順,3#高爐批重最小僅50t,2015年批重穩(wěn)定在55t~56t,2016年通過上下部制度調(diào)整和攻關(guān),批重加至59t,高爐穩(wěn)定性提高,利用系數(shù)突破2.50,焦比和燃料比逐步降低。受高爐槽下中間罐容積限制和原燃料條件影響,3#高爐摸索到礦批58~59t接近“微變區(qū)”的“緩變區(qū)”內(nèi),礦批達到理論值要求。擴礦批前后主要高爐指標見表2。

表2  宣鋼3#高爐2016年擴礦批前后主要指標對比

 

2016

2017

第二季度

第三季度

第四季度

第一季度

第二季度

礦批t

56

56~57

58~59

58~59

58~59

日產(chǎn)t/d

4714

4724

4800

4763

4984

焦比kg/t

368

369

358

349

351

燃料比kg/t

544

532

524

533

538

3.2下部調(diào)劑

下部調(diào)劑旨在調(diào)整鼓風參數(shù),以維持最佳的初始煤氣流分布,維持合適的回旋區(qū)深度,達到周向氣流分布均勻,徑向溫度梯度小,爐缸工作均勻活躍。在高爐調(diào)劑中,下部調(diào)劑是基礎(chǔ),如果爐缸活性不足,初始煤氣流分配上中心氣流不足,這樣想通過上部調(diào)劑來達到抑制邊緣氣流操作難度大,氣流穩(wěn)定性差。只有活躍的爐缸工作,上部調(diào)整才有保障。針對2014年風口燒損多,爐缸活躍性差,2016年3月,選擇風口直徑¢110mm+¢120mm,下沉5°,風口長度585mm,全風口面積∑ns=0.2945m2。控制鼓風動能,之后隨著高爐逐步強化,風量水平增加,逐步擴大風口面積,穩(wěn)定鼓風動能。目前風口面積∑ns=0.2999 m2,實際風速265m/s,鼓風動能12000Kg.m/s。同時在高爐強化冶煉過程中,為防止大噴吹情況下未燃煤粉惡化料柱透氣性,惡化爐缸透液性,高爐強化熱風攻關(guān),日常風溫使用≧1170℃,同時提高富氧使用至3.8%,增加爐缸熱收入,改善煤粉在爐內(nèi)的燃燒條件,提高置換比。

3.3 改變出鐵模式

爐前能否及時出凈渣鐵對爐況的穩(wěn)定順行產(chǎn)生直接影響,因此爐前出鐵組織是高爐生產(chǎn)管理重要的一環(huán)。3號高爐設(shè)計兩個鐵口,采用雙場交替出鐵。雙場出鐵,出渣出鐵鐵不均勻,爐內(nèi)參數(shù)控制波動大,爐況穩(wěn)定性差。2016年5月份采用單場出鐵,即單鐵口循環(huán)出鐵,堵口后間隔30min打開鐵口。單爐鐵量400t左右,出鐵80~100min,下渣60~80min,鐵水流速4.6~5.0t/min。鐵口深度易控制,打開鐵口正點率有保障,渣鐵排放均勻,鐵量偏差小,壓量關(guān)系運行平穩(wěn),平均風量水平達到4100~4200m3/min,下料順暢,爐內(nèi)憋風減風現(xiàn)象基本消除。

3.4 堅持低硅冶煉,嚴格保證爐缸熱儲備

長時間低爐溫或高爐溫,加之本身渣鐵含鈦高、粘度大,都會造成軟熔帶波動,極易導(dǎo)致爐缸堆積和爐墻粘結(jié),破壞操作爐型。生產(chǎn)中遇到類似問題,往往一個班低爐溫就會導(dǎo)致爐況吃風能力降低,爐體溫度出現(xiàn)低于下限值點。鑒于宣鋼原燃料條件偏差,而且入爐鈦負荷偏高,宣鋼3號高爐在嚴格保證爐缸熱量充沛,即鐵水溫度不低于1490℃的情況下,堅持低硅冶煉。日常操作做到四穩(wěn):風量穩(wěn)定、料速穩(wěn)定、綜合焦比穩(wěn)定、出鐵穩(wěn)定,控制 [Si]0.25%~0.35%,其成為穩(wěn)定爐況和降低燃料比的有效手段。圖3為宣鋼3號高爐2016年3月開爐至2017年5月[Si]和鐵溫趨勢圖。


3.5 日常爐型管理

3#高爐采用磚壁合一的薄壁內(nèi)襯技術(shù),爐身下部至爐腹共三段銅冷卻壁,銅冷卻壁熱面的渣皮保護層對爐內(nèi)氣流分布的變化十分敏感。合適的冷卻水壓、水量及進出水溫度,能保護冷卻壁的使用壽命,同時影響爐內(nèi)渣皮保護層的厚度及穩(wěn)定性。冷卻最終結(jié)果就是是各段冷卻壁溫度穩(wěn)定受控,高爐圓周方向均勻,爐身、爐腰、爐腹不同高度部位溫度分布合理。

在高爐強化過程中,一是確保高爐足夠的冷卻強度,確保水量、水溫,再一方面,根據(jù)操作爐型控制,制定L5標準,指導(dǎo)裝料制度的調(diào)整。

高爐熱負荷是變化的,它不但受渣皮的穩(wěn)定性影響,也與高爐操作狀態(tài)密切相關(guān)。爐內(nèi)氣流的穩(wěn)定性對熱負荷影響最大。生產(chǎn)中重點控制最高與最低熱負荷,以確保合理的操作爐型,對應(yīng)在爐內(nèi)操作上杜絕局部氣流、管道及熱制度失常,穩(wěn)定三班爐溫、堿度控制,避免人為控制冷卻強度不均勻。3#高爐在水系統(tǒng)調(diào)整過程中,始終堅持以下原則:一是確保高爐冷卻壁安全水流速≧2.0m/s;二是銅冷卻壁熱面溫度≮50℃。

日常情況下,不允許隨便調(diào)整冷卻水流量。當冷卻壁溫度偏離正常受控范圍且仍有發(fā)展,首先認真分析導(dǎo)致溫度偏離的主要原因,然后對癥下藥,采取相應(yīng)措施。通常調(diào)整順序:高爐操作參數(shù),裝料制度,冷卻水流量。3#高爐在生產(chǎn)實踐運行中,逐漸將軟熔帶根部控制住爐腰爐腹區(qū)域,有效地保護各區(qū)域冷卻壁及渣皮的穩(wěn)定性,操作爐型合理。

3.6 精料

精料是高爐煉鐵的基礎(chǔ)。高爐強化冶煉,素有“四分原料,三分設(shè)備,三分操作”。特別是大型高爐,對原燃料質(zhì)量提出了更高的要求。

焦炭在高爐冶煉過程中起到發(fā)熱劑、還原劑、滲碳劑和料柱骨架作用。隨著高爐大型化,噴煤量不斷提高,焦炭發(fā)熱劑和還原劑的功能被煤粉替代,而高爐對焦炭的骨架作用提出了更高的要求。2015年7月以后, 3#高爐開始配加干焦比例穩(wěn)定在30%。3#高爐配吃干焦后,爐況變化很大,首先料柱透氣性提高,吃風能力增強;其次燃料比下行幅度明顯,較以前降低15~20kg。焦炭質(zhì)量的提高直接影響高爐爐缸工作狀態(tài),2016年3月1日中修開爐后,爐缸工作活躍,燒漏風口現(xiàn)象較2015年大幅減少。表3為3#高爐2015年和2016年燒漏風口個數(shù)統(tǒng)計。

表33#高爐2015~2017年燒漏風口個數(shù)統(tǒng)計

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合計

2015

1

3

2

2

5

7

3

8

4

中修

中修

中修

35

2016

中修

中修

3

0

0

0

0

1

1

1

0

0

6

2017

0

0

0

0

1

1

2015年元月,隨著3#360m2燒結(jié)機投產(chǎn),小燒結(jié)機逐步被淘汰,入爐燒結(jié)礦質(zhì)量得到明顯改善。2016年,經(jīng)過技術(shù)操作改進和入燒結(jié)構(gòu)優(yōu)化,3#360m2燒結(jié)礦平均粒級由16.9mm提高至20.1mm,燒結(jié)礦強度由77.8%提高至78.6%,燒結(jié)礦質(zhì)量明顯得到提高。

4 結(jié)束語

(1)高爐爐型管理是高爐日常生產(chǎn)中必須高度重視的工作,及時掌握高爐爐型的變化,對癥下藥,及時調(diào)整上下部制度。

(2)精料是高爐煉鐵的基礎(chǔ),必須保證入爐料質(zhì)量,高爐才能保持穩(wěn)定順行,高爐指標方能提升。


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