60噸轉(zhuǎn)爐出鋼擋渣的分析及減少下渣的措施
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60噸轉(zhuǎn)爐出鋼擋渣的分析及減少下渣的措施呂康建 饒渥民(煉鋼廠) 摘 要:本文對60噸轉(zhuǎn)爐出鋼擋渣不良的原因進行了分析,采取有效措施減少下渣,取的一定的效果。關(guān)鍵詞:60噸轉(zhuǎn)爐;出鋼擋…
60噸轉(zhuǎn)爐出鋼擋渣的分析及減少下渣的措施
呂康建 饒渥民
(煉鋼廠)
摘 要:本文對60噸轉(zhuǎn)爐出鋼擋渣不良的原因進行了分析,采取有效措施減少下渣,取的一定的效果。
關(guān)鍵詞:60噸轉(zhuǎn)爐;出鋼擋渣;減少下渣
1 前言
九江煉鋼廠60噸轉(zhuǎn)爐從2016年1月至12份,由于擋渣不成功,擋渣效果差回P量大造成的P廢超過3000噸。轉(zhuǎn)爐出鋼下渣可分為三個方面,第一轉(zhuǎn)爐在出鋼爐子傾動至來鋼流的瞬間,下至鋼包的前期渣,此時的下渣量與出鋼口的大小、和前期渣的擋渣效果有關(guān)。第二出鋼過程中尤其是中后期,隨著鋼水液面的下降,產(chǎn)生的鋼水渦流卷渣現(xiàn)象的下渣,或者出鋼中后期隨著爐內(nèi)鋼水液位下降、轉(zhuǎn)爐后大面的不規(guī)則、操作傾動不及時造成的卷渣。第三出鋼后期擋渣成功之后的滲鋼過程中的下渣,擋渣不成功的大量下渣。
2 擋渣不成功的因素
2.1 幾個因素
(1)擋渣棒插入出鋼口后上浮;
(2)擋渣棒插入出鋼口后,由于轉(zhuǎn)爐傾動,爐內(nèi)鋼水波動,擋渣塞偏離出鋼口位置;
(3)擋渣棒擋成,抬爐后出鋼口內(nèi)卻沒有擋渣棒;
(4)擋渣機構(gòu)伸人爐內(nèi)時,擋渣棒出現(xiàn)抖動現(xiàn)象,導致?lián)踉。?/span>
(5)投入擋渣塞時間過早,擋渣塞擋成后,堵塞出鋼口導致出鋼不凈,出鋼時間長,易造成出鋼后期擋渣塞侵蝕嚴重擋渣不成功。
2.2 爐內(nèi)侵蝕,出鋼后期大量下渣
(1)擋渣夾緊裝置出現(xiàn)不夾緊不釋放現(xiàn)象;
(2)爐渣過稠,擋渣機構(gòu)出現(xiàn)伸入臂伸入爐內(nèi)后不下降現(xiàn)象;
(3)擋渣機構(gòu)出現(xiàn)伸人臂伸入爐內(nèi)后浸入鋼液面現(xiàn)象;
(4)擋渣臂在運行中偏離正常擋渣的位置;
(5)投入擋渣塞后,出現(xiàn)擋渣塞與導向桿分離現(xiàn)象。
3 擋渣情況分析
3.1 60噸的擋塞、擋渣棒
60噸轉(zhuǎn)爐擋渣塞、擋渣棒的現(xiàn)場實測參數(shù)如表1。
(1)擋渣塞導向鋼鋼筋的直徑為10mm,與其它鋼鐵企業(yè)擋渣塞導向桿的鋼筋直徑(12-16mm)相比偏小。
(2)導向桿的長度為850mm,在擋渣機械臂下傾后與出鋼口還有一定的距離,在投放以后隨著轉(zhuǎn)爐的傾動和爐內(nèi)鋼水的波動易造成擋渣塞偏離出鋼口。
(3)60噸轉(zhuǎn)爐通過測量3個擋渣塞得密度在2.7kg/m3左右,擋渣塞密度偏小,在擋渣過程不易懸浮于熔渣與鋼水界面,在熔渣偏黏的情況下不易隨液面的下降下沉,現(xiàn)場的改進是在擋渣塞與導向桿之間焊上扎制的切頭切尾,這樣改變了擋渣塞原有的質(zhì)量,新增加擋渣塞的質(zhì)量分布不均勻,在爐內(nèi)所受的浮力分布不均勻,會影響擋渣的效果。
(4)從現(xiàn)場跟蹤的實際情況,兩邊的擋渣設備擋渣車的運行不穩(wěn)定,出現(xiàn)了在擋渣車投放擋渣塞得運行中出現(xiàn)擋渣臂的擺動,使擋渣車的固定投放臂偏離與出鋼口的中心線,投塞之后,擋渣塞未準確投入到出鋼口內(nèi)部出現(xiàn)擋渣塞傾倒未擋到渣的現(xiàn)象。
(5)導向桿的耐高溫存在差異,質(zhì)量存在差異,對擋渣效果帶來一定的影響。
3.2 對轉(zhuǎn)爐出鋼渣樣和鋼包渣樣進行取樣分析
60噸轉(zhuǎn)爐渣樣數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 60噸轉(zhuǎn)爐渣樣數(shù)據(jù)
(1)從以上渣樣數(shù)據(jù)可知:出鋼包渣樣中的FeO比出鋼渣樣大幅降低,鋼包渣樣的SiO2和MnO比出鋼渣樣大幅上升,鋼包渣樣的堿度也下降,說明出鋼過程加入的脫氧合金化材料與鋼水中的氧進行反應,生產(chǎn)的氧化物進入渣中,降低鋼包渣的堿度。
(2)以上的數(shù)據(jù)反應出,鋼包中鋼渣FeO和堿度越低,渣中的P2O5就越低,說明渣中P的化合物在低FeO、低堿度的還原性鋼包渣中更容易回到鋼水中。
(3)渣中的FeO和堿度下降增加鋼水回P的主要原因之一。
(4)60噸轉(zhuǎn)爐正常的下,鋼水量取61噸,回P量為0.013%。
4控制下渣的措施
(1)通過操作改進,控制三個階段的下渣量可以減少鋼包內(nèi)鋼水回P量。
(2)60噸擋渣塞、導向桿的各項參數(shù)指標以及材質(zhì)從以上的數(shù)據(jù)分析需進一步改進,來控制擋渣效果,控制出鋼的下渣量。
(3)擋渣設備的(擋渣車)的故障率偏高,部分出現(xiàn)擋渣不成功的爐次都與擋渣車的故障有關(guān)。
(4)出鋼口、以及后大面的侵蝕程度影響擋渣的成功率。
(5)出鋼渣化透,避免出現(xiàn)鋼渣結(jié)坨不透的現(xiàn)象。
(6)出鋼擋渣塞得投入時機要掌握好,不宜過早或者過晚。
(7)出鋼工與爐長的配合要到位,信息溝通順暢。
(8)出完鋼后根據(jù)出鋼口的大小,選用好不同規(guī)格的擋渣帽堵好出鋼口。
(9)做好擋渣設備的點檢和維護工作。
(10)鋼包的渣中P的化合物還原進入鋼水主要的原因是脫氧合金化過程渣中的FeO和堿度下降,從氧化氣氛轉(zhuǎn)化為還原氣氛,增加鋼水的回P,要規(guī)范爐后脫氧合金化操作,爐后嚴禁補加碳粉、碳化硅等一些比重較輕的脫氧劑,一但下渣量偏大可以向鋼包內(nèi)加入石灰粉來增加鋼包內(nèi)爐渣的堿度,有條件的情況下可以加入氧化鐵皮增加爐渣中的FeO來抑制回P量。
(11)鋼包吹Ar,使用Ar壓力過高,造成鋼液-鋼渣翻騰,卷渣也加大了回P, 在下渣量偏大的爐次,可以適當降低氬站的吹氣強度。
5 結(jié)論
通過對60噸轉(zhuǎn)爐出鋼擋渣不良的原因進行了分析,采取有效措施減少下渣,取的一定的效果。
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