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長期高溫服役后HP40Nb鋼爐管的組織及剩余壽命

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制氫轉(zhuǎn)化爐是煉油廠制氫裝置的核心設備,其輻射段爐管使用的材料大多為HP40Nb鋼。該類輻射段爐管為離心鑄造管,鋼中鎳質(zhì)量分數(shù)約為35%,同時含有質(zhì)量分數(shù)約1%的鈮元素,具有良好的抗?jié)B碳、抗…

制氫轉(zhuǎn)化爐是煉油廠制氫裝置的核心設備,其輻射段爐管使用的材料大多為HP40Nb鋼。該類輻射段爐管為離心鑄造管,鋼中鎳質(zhì)量分數(shù)約為35%,同時含有質(zhì)量分數(shù)約1%的鈮元素,具有良好的抗?jié)B碳、抗高溫蠕變和抗氧化等性能。然而,在長期高溫服役過程中,爐管材料不可能避免地會發(fā)生劣化,影響轉(zhuǎn)化爐的安全可靠運行。目前,相關(guān)研究大多集中在爐管的開裂原因分析、蠕變性能研究和剩余壽命評估等方面,而對爐管材料在長期高溫服役后的組織轉(zhuǎn)變以及這種轉(zhuǎn)變與爐管力學性能和剩余壽命的關(guān)系研究較少。為此,有科研人員對服役15a的制氫轉(zhuǎn)化爐輻射段用HP40Nb鋼爐管的顯微組織進行了分析,并研究了其力學性能以及爐管的剩余壽命。

試驗材料取自某煉油廠制氫轉(zhuǎn)化爐輻射段HP40Nb鋼爐管,規(guī)格為Φ127mm×12mm,其化學成分(質(zhì)量分數(shù),%)為0.40C,1.04Mn,1.14Si,0.006S,0.015P,0.029Mo,25.30Cr,34.83Ni,0.86Nb,余量Fe,滿足HG/T2601-2011的指標要求。取根爐管的兩段進行對比研究,一段位于爐管頂部法蘭下方,簡稱1#管。由于爐頂保溫層的存在和高溫運行時爐管發(fā)生熱膨脹向上伸縮,1#管未經(jīng)歷爐膛內(nèi)高溫,其顯微組織及力學性能接近鑄造爐管的原始狀態(tài)。另一段距爐管頂部法蘭3.5m處,簡稱2#管。2#管位于頂燒箱式加熱爐外焰噴射處,其管壁溫度在整根爐管中最高。

在1#管、2#管上分別切取表面尺寸為15mm×15mm的金相試樣,采用光學顯微鏡、掃描電鏡觀察其顯微組織,用SEM附帶的能譜分析儀分析微區(qū)成分。根據(jù)GB/T228.1-2010和GB/T4338-2006,進行室溫(23℃)和高溫(950℃)拉伸性能試驗。根據(jù)GB/T229-2007進行夏比沖擊試驗,試驗溫度為23℃。根據(jù)GB/T2039-1997對2#管試樣進行高溫持久試驗,試驗溫度為950℃。結(jié)果表明:

(1)經(jīng)15a高溫服役后,制氫轉(zhuǎn)化爐爐內(nèi)高溫段爐管發(fā)生了嚴重的性能劣化,晶界粗化并有G相析出,晶內(nèi)二次碳化物析出明顯,近內(nèi)壁、近外壁和基體中均有蠕變空洞產(chǎn)生,近內(nèi)壁、近外壁處還發(fā)生了氧化和貧鉻,爐管近外壁形成了脫碳層。

(2)與原始鑄態(tài)爐管相比,長期高溫服役后爐管的室溫抗拉強度降幅超過30%,高溫抗拉強度降幅約18%,室溫沖擊功也明顯下降。

(3)當在最高溫度為920℃工況下運行時,該HP40Nb鋼爐管的剩余壽命不足1a。

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