重鋼中厚板廠多舉措降彈丸消耗
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重慶鋼鐵股份公司中厚板廠從小處著手,多措并舉降低彈丸消耗取得實(shí)效。2014年1月~4月份,該廠不僅降低彈丸消耗量26.08噸,節(jié)約生產(chǎn)成本17.73萬元,而且提高了鋼板表面拋丸質(zhì)量! “沒想到…
重慶鋼鐵股份公司中厚板廠從小處著手,多措并舉降低彈丸消耗取得實(shí)效。2014年1月~4月份,該廠不僅降低彈丸消耗量26.08噸,節(jié)約生產(chǎn)成本17.73萬元,而且提高了鋼板表面拋丸質(zhì)量。
“沒想到從這芝麻綠豆大小的彈丸入手,能夠取得這么明顯的節(jié)約降本效果!”5月2日,該廠4100毫米寬厚板生產(chǎn)線整理作業(yè)區(qū)拋丸機(jī)機(jī)長(zhǎng)傅光明一邊清理統(tǒng)計(jì)著上月彈丸的實(shí)際消耗量,一邊感嘆著降本成果,臉上溢滿收獲的喜悅。
面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)和艱巨的降本任務(wù),該廠大力實(shí)施內(nèi)部挖潛,積極引導(dǎo)職工從小處入手,從細(xì)節(jié)做起,針對(duì)減少常化爐拋丸機(jī)的日常備件彈丸的消耗量開展專項(xiàng)降本活動(dòng)。他們制定了《關(guān)于拋丸機(jī)彈丸添加的管理制度》,借鑒了出租車加氣交班模式,在拋丸機(jī)料倉內(nèi)設(shè)置合理的刻度線,每班對(duì)所加彈丸量進(jìn)行登記,將每班拋丸工作量、彈丸消耗量與班組成本核算掛鉤,細(xì)化到每塊鋼板每平方米表面積的彈丸消耗量;對(duì)輥道進(jìn)行優(yōu)化改造,合理配比、科學(xué)選擇彈丸型號(hào),由過去的進(jìn)口彈丸改為性價(jià)比更高的國產(chǎn)彈丸,既解決了以前進(jìn)口彈丸容易壓碎、消耗量大等問題,又提高了鋼板表面拋丸質(zhì)量;強(qiáng)化職工操作技能培訓(xùn),讓職工能夠根據(jù)鋼板厚度動(dòng)態(tài)調(diào)整拋丸機(jī)刮板和刷輥標(biāo)高,避免鋼板拋丸后表面堆積的彈丸帶出倉外;增強(qiáng)職工的成本意識(shí),組織職工利用設(shè)備停機(jī)時(shí)間,克服場(chǎng)地狹小等困難定期回收并重復(fù)使用彈丸。
在降低彈丸消耗的同時(shí),該廠2700毫米中板生產(chǎn)線鋼板表面質(zhì)量無用戶異議發(fā)生,常化爐爐輥周期運(yùn)行正常,無結(jié)瘤現(xiàn)象產(chǎn)生,有效避免了鋼板麻點(diǎn)、劃傷等鋼板表面缺陷。
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