攀鋼釩煉鐵廠深入對標實現經濟冶煉
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中國鋼鐵新聞網報道攀鋼釩煉鐵廠面對6號燒結機停機改造、原燃料保供形勢嚴峻以及施工檢修項目多等不利情況,不斷優化生產指標和物料結構,10月份降低生產成本2400余萬元,在逆境中實現了…
中國鋼鐵新聞網報道 攀鋼釩煉鐵廠面對6號燒結機停機改造、原燃料保供形勢嚴峻以及施工檢修項目多等不利情況,不斷優化生產指標和物料結構,10月份降低生產成本2400余萬元,在逆境中實現了經濟冶煉。
為全面完成攀鋼釩新調整的降成本指標,煉鐵廠深入開展對標挖潛工作,對照普通礦冶煉存在的指標差距,積極推進爐前技術進步。采用澆注泥套制作技術,消除鐵口搗打料泥套強度差、工藝相對落后的問題,實現高爐鐵口泥套穩定運行;加快推進出鐵主溝改造,以及大功率開口機推廣應用,有效降低金屬損失率;優化2000立方米大高爐生產指標,增加小粒級燒結礦和小塊焦用量;開展提高噴煤比技術攻關,通過提高煤氣利用率、探索輸送煤粉新介質等措施,努力提高噴煤比。
該廠成立了優化物料結構攻關隊,積極尋求高性價比資源,加強原燃料質量驗收,確保生產需要;按照效益最大化、成本最優化的原則,深入研究提高釩鈦磁鐵礦使用比例的有效措施和操作調劑制度;開展硫酸渣、脫硫渣、瓦斯灰以及尾渣等“三廢”物料利用,努力為高爐提供“經濟爐料”。針對6號燒結機停機改造后,燒結保產壓力增大的實際,該廠加強生產過程控制,努力提高燒結機臺時產量,使燒結礦日均產量達到了3.2萬噸以上,為高爐優化物料結構創造了條件。