攀鋼釩煉鋼廠全流程鋼鐵料消耗“破三見二”
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1129.5公斤/噸鋼!6月份,攀鋼釩煉鋼廠全流程鋼鐵料消耗首次低于1130公斤/噸鋼,實現(xiàn)“破三見二”,比去年平均水平少9.4公斤/噸鋼,降本增效達540萬元。 全流程鋼鐵料消耗占該廠總成本…
1129.5公斤/噸鋼!6月份,攀鋼釩煉鋼廠全流程鋼鐵料消耗首次低于1130公斤/噸鋼,實現(xiàn)“破三見二”,比去年平均水平少9.4公斤/噸鋼,降本增效達540萬元。
全流程鋼鐵料消耗占該廠總成本的80%左右,由于含釩鈦鐵水冶煉及物流布局的特殊性,該廠全流程鋼鐵料消耗控制難度居行業(yè)前列。6月份,該廠緊緊抓住全流程鋼鐵料消耗這個降成本的“牛鼻子”深入對標(biāo),按照“六種發(fā)展理念”的要求,采取多項措施挖掘降低全流程鋼鐵料消耗的潛力。
該廠制定了半鋼煉鋼條件下的“廢鋼和富集污泥消耗作業(yè)指導(dǎo)書”,全月使用富集污泥1916噸;完善了鑄余渣回收激勵辦法,全月鑄余渣回收比例達到26.74%,均創(chuàng)歷史新高。優(yōu)化轉(zhuǎn)爐煉鋼工序的留渣加白灰操作,渣料消耗較上月下降3.5公斤/噸鋼,減少了渣中帶鐵損失。
同時,該廠優(yōu)化生產(chǎn)組織,加強生產(chǎn)過程節(jié)奏控制,提高均衡生產(chǎn)水平,全流程物流運行時間創(chuàng)出259.85分鐘的歷史最好水平,減少了溫降帶來的鋼鐵料損失;推進自動脫硫,優(yōu)化噴吹參數(shù)及脫硫劑加入量,提高脫硫終點硫命中率;研究不同鋼種的個性化轉(zhuǎn)爐終點控制制度,提高煉鋼新轉(zhuǎn)爐不倒?fàn)t煉鋼比例,降低轉(zhuǎn)爐深吹造成的吹煉損失;提高連鑄工序恒速澆注水平,加強斷澆、死流和溢漏鋼事故控制,提高單中包連澆爐數(shù),優(yōu)化鑄坯切縫寬度,減少金屬損失。
7月1日,該廠負責(zé)人說,原先預(yù)計在2015年實現(xiàn)“破三見二”,通過對標(biāo)先進企業(yè)提前實現(xiàn)這一目標(biāo),標(biāo)志著煉鋼廠的釩鈦煉鋼水平邁上了新的臺階!