邯鋼邯寶熱軋廠工序能耗創水平
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自今年以來,河北鋼鐵集團邯鋼邯寶熱軋廠嚴格管理、狠抓細節,工序能耗連月降低,5月份噸鋼工序能耗降至46.33公斤標準煤,創歷史最好水平! 樘岣呷珡S干部職工節能降耗的意識,該廠完善考…
自今年以來,河北鋼鐵集團邯鋼邯寶熱軋廠嚴格管理、狠抓細節,工序能耗連月降低,5月份噸鋼工序能耗降至46.33公斤標準煤,創歷史最好水平。
為提高全廠干部職工節能降耗的意識,該廠完善考核制度,修訂完善了《邯寶熱軋廠“跑冒滴漏”檢查考核細則》、《邯寶熱軋廠照明使用管理規定》、《邯寶熱軋廠空調使用管理細則》等規章制度,使治理“跑冒滴漏”,“避峰就谷”用電等工作形成規范化、制度化(尖峰:每年7、8、9月份18:00—21:00;峰段8:00—11:00,16:00—21:00;平段:6:00—8:00,11:00—16:00 ,21:00—22:00;谷段:22:00—6:00)。同時成立專項檢查小組,形成檢查指導——整改治理——立項攻關——復查考核工作機制,做到時時監控、周周分析、月月總結、季度匯總。
該廠從節約用電量和節約用電成本兩大方面入手,全面加強管理。在檢修和待產時停止液壓泵站。同時,由專人負責與相關部門協調生產計劃的編排,根據鋼種的不同,將鋼種按事故率高低、軋制節奏快慢、規格薄厚、寬窄斷面等逐項細化措施,對于單位時間耗電量高的品種規格安排在 “谷段”生產,反之則在“峰段”生產,最大限度地降低了電能消耗、節省電費。
針對生產過程中制約工序指標的薄弱環節,該廠組織人員進行技術攻關、改造。加熱爐燃耗系統穩定性技術攻關小組在熱裝熱送模式中開發了JPZZ模式,大大提高了熱裝率,有效彌補了煉鋼廠一臺連鑄機產能不足的缺陷。同時,為了更進一步滿足熱裝熱送的生產要求,該廠加熱爐設備攻關小組將加熱爐輥道間距由2米縮短為1米,輥徑由200毫米優化為350毫米,潤滑油及軸承選型方面也充分考慮了高熱裝比的因素,同時升級了輥道控制系統,不僅減少了板坯傳輸過程中設備事故,還提高了板坯的傳輸速度,最終實現熱裝熱送比例由原來的45%提高到了55%以上,板坯的熱裝溫度相比以前提高了至少50攝氏度,大大降低了煤氣消耗。