利比里亞粉礦在燒結使用的分析
來源:2019年第七屆煉鐵對標、節能降本及新技術研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
利比里亞粉礦在燒結使用的分析王鵬 彭元飛 李恒(陜西龍鋼有限責任公司煉鐵廠 715405) 摘 要:本文分析了燒結礦成礦機理,結合龍鋼公司煉鐵廠混勻礦配加利比里亞粉礦的燒結實踐,總結2…
利比里亞粉礦在燒結使用的分析
王鵬 彭元飛 李恒
(陜西龍鋼有限責任公司煉鐵廠 715405)
摘 要:本文分析了燒結礦成礦機理,結合龍鋼公司煉鐵廠混勻礦配加利比里亞粉礦的燒結實踐,總結265㎡、400㎡燒結機燒結綜合生產情況。
關鍵詞:利比里亞粉礦 工藝參數 燒結實踐 可行性
1 前言
隨著高爐冶煉強度的進一步提升,煉鐵對燒結礦的要求也相對提高,要求燒結礦的化學成分尤其是對堿度的穩定,堿度的波動直接影響高爐的造渣制度和熱制度,從而引起爐況波動,產量的降低和焦比的上升,有關研究表明堿度波動0.1%,高爐產量下降3%-4%,焦比上升7kg/t左右;加之鋼鐵行業市場不景氣,鐵前成本的控制壓力聚升,不得不將缺陷礦或高硅礦納入燒結日程,基礎鋼材成本中燒結原料及過程約占50%以上,在節資方面有很大的潛力可供探究。
目前龍鋼煉鐵廠所用的含鐵原料中90%以上來自外購,主要是澳粉、巴粉、印粉等,自產精礦(來自大西溝鐵礦,年產精礦粉約10萬噸)占比較少,原料配比基礎為化學成分穩定,SiO2含量波動控制在0.3%范圍內;所用生灰自產約占60%,其余來自小土窯生產,小土窯生產生灰礦點較多,有效成分含量波動較大;使用的高鎂灰均來自外購,粒度波動較大,成分難以控制。生產中發現,凡是燒結原料更換料垛或堿度調整時,抽風負壓和廢氣溫度有上升或下降波動,對燒結過程產生影響,導致成品礦質量的波動。通過燒結成礦機理與礦物組成的分析,結合煉鐵廠265㎡燒結機和400㎡燒結機生產實際情況、成品礦質量穩定,對于利比里亞粉礦應用的可行性做以探析。
2 燒結成礦機理
燒結成礦機理包括燒結過程的固相反應、液相反應和冷凝結晶三個過程。這三個過程不僅對燒結礦的礦物組成及結構起著決定性的影響,而且和燒結礦的質量有著很大的關系。
固相反應發生在混合料軟融之前,相互接觸的某些組分之間,在固體狀態下發生反應,是由例子擴散引起的,燒結過程中固體燃料的燃燒產生的廢氣加熱了燒結料,為固相反應提供了有利條件,其形成在原料中所沒有的易融化的新物質,這些物質的性能為最后獲得強度高的燒結礦提供了先決條件。
液相反應主要是一些低熔點物質在高溫作用下,融化成液態物質,在冷卻過程中,液態物質凝固而成為那些尚未融化和溶入液相的顆粒的堅固連接橋。在燒結過程中主要礦物都是高熔點的,在燒結溫度不能融化,但物料加熱到一定溫度時,各組分之間以及新生化合物與原組分之間存在低共熔點,是的它們在較低溫度下生成液相,開始熔融。燒結過程中形成的液相是燒結礦成型的基礎,其數量和性質很大程度影響燒結礦的還原和強度。
冷凝過程固結過程中當燒結過程中燃燒層下移,被融化的物質或高溫的物質溫度下降,液相放出能量而結晶或變為玻璃體。液相冷卻過程中較短,很短時間內發生多次變化,有相當的潛熱來不及釋放而蘊藏在里面,從而部分以玻璃體的形式出現,降低了燒結礦的強度。
成品燒結礦強度的體現,由組成物之間共同形成,其主要礦物及粘結相抗壓強度和還原性如下圖:
主要礦物及粘結相 | 抗壓強度 | 還原性 |
赤鐵礦 | 26.7 | 49.9 |
磁鐵礦 | 36.9 | 26.7 |
鐵橄欖石 | 20-26 | 1.0-13.2 |
X=0 | 20.0 | 1.0 |
X=0.25 | 26.5 | 2.1 |
X=1.0 | 23.3 | 6.6 |
X=1.5 | 10.2 | 4.2 |
鐵酸一鈣 | 37.0 | 40.1 |
鐵酸二鈣 | 14.2 | 28.5 |
表中可以看出赤鐵礦、磁鐵礦、鐵酸一鈣、鐵橄欖石等有較好的強度,鈣鐵橄欖石當x=1.0(玻璃質)時,其強度最差。要得到較高質量的燒結礦就要增加低氧化鈣的鈣鐵橄欖石(x=0.5)和鐵酸一鈣,只用鐵酸一鈣機械和還原性都好。
3 利比里亞粉礦成分及使用前后對比
3.1利比里亞粉礦是外購粗粉,與澳粉、巴粗成分對比如下表:
| TFe% | SiO2% | CaO% | MgO% | Al2O3% | P% |
利比利亞 | 55.46 | 9.20 | 0.07 | 0.06 | 3.45 | 0.17 |
澳粉 | 59.28 | 3.05 | 0.12 | 0.14 | 3.04 | 0.08 |
巴粗 | 62.12 | 4.87 | 0.10 | 0.09 | 2.58 | 0.07 |
3.2各含鐵原料使用比例對比(%):
| 澳粉 | 利比里亞 | 主流精礦 | 高硫 | 木龍溝 | 國內粉 | 塊礦末 | 球團末 |
前期 | 49.93 |
| 31.76 | 4.12 | 2.62 | 1.39 | 4.67 | 5.51 |
后期 | 42.05 | 15.69 | 25.87 | 7.21 | 2.86 |
| 3.99 | 2.33 |
3.3燒結過程配料比變化(%):
| 返礦 | 焦末 | 生灰 | 高鎂 | 混勻礦 | |
265㎡ | 前期 | 24.97 | 4.06 | 5.44 | 3.15 | 62.38 |
后期 | 22.44 | 3.87 | 6.48 | 2.39 | 64.82 | |
400㎡ | 前期 | 31.33 | 4.13 | 5.39 | 3.5 | 55.65 |
后期 | 27.75 | 3.90 | 7.70 | 2.6 | 58.01 |
3.4燒結過程生產參數變化:
| 臺車速度 (m/min) | 料層厚度(mm) | 煙道溫度(℃) | 煙道壓力 (kpa) | 混合料 >3mm粒級(%) | 流量 (t/h) | |
265㎡ | 前期 | 2.58 | 670 | 116 | -15.7 | 55.24 | 538 |
后期 | 2.32 | 690 | 111 | -16.1 | 58.14 | 548 | |
400㎡ | 前期 | 2.55 | 685 | 114 | -16.7 | 55.87 | 877 |
后期 | 2.45 | 720 | 124 | -16.3 | 59.67 | 890 |
3.5成品帶燒結礦質量變化(%):
| TFe | FeO | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 | R | >16mm | 強度 | |
265㎡ | 前期 | 53.76 | 8.03 | 5.19 | 11.02 | 2.76 | 1.91 | 2.09 | 60.66 | 77.45 |
后期 | 51.75 | 8.09 | 6.31 | 13.07 | 2.79 | 1.82 | 2.07 | 59.09 | 77.8 | |
400㎡ | 前期 | 53.81 | 7.86 | 5.24 | 11.21 | 2.68 | 1.87 | 2.14 | 52.27 | 77.38 |
后期 | 52.09 | 7.97 | 6.46 | 13.29 | 3.01 | 1.80 | 2.06 | 52.68 | 77.87 |
4燒結實踐總結
良性分析:
①由于利比利亞粉SiO2含量較高,為保證穩定的燒結礦堿度,生灰配加量上升,混合料粒級得到改善>3mm粒級較之前提高了3-4%左右,料層透氣性增強,燒結過程得到強化,產能得到進一步釋放, 265m2燒結流量上升10t/h,400㎡燒結流量上升13t/h。
②隨著混勻礦粗粉比例的升高,厚料層操作得到持續運行,燒結過程自動蓄熱增強,燒結礦液相量增多,燃料配比較前期有所下降,265m2、400m2燒結機平均燃料配比分別降低了0.19%和0.23%,另一方面燒結礦粒級變化不大,轉鼓較之前均有小幅度改善。
惡性分析:
①隨著利比里亞粉的使用,燒結礦TFe含量較之前降低了2.01%、1.72%,且由于SiO2含量高,同時在2.1(±0.1)的燒結礦R控制標準下,高爐燒結礦入爐率下降。
②熔劑使用量加大,熔劑單耗升高了4.4kg/t,出現高鈣灰持續供應緊張的情況;另一方面由于熔劑用量的大幅提高,燒結機混料用水量上升,筒內壁粘料現象加劇,出現結圈、吐料等現象。
③生產過程控制中料層透氣性過剩等現象的出現,導致燒結過程粉塵量加大,除塵灰倉位上升, 265㎡、400㎡燒結機配料除塵灰配加量上升2t/h、0.5t/h。
④燒結過程透氣性出現過剩現象,燒結礦預冷卻提前,環冷機1#、2#段煙溫較下降較為明顯,環冷余熱日均發電量下降。
5過程分析
在燒結過程中,穩定水碳是關鍵,若出現水碳或其他生產因素波動,廢氣溫度和抽分負壓將大幅度升降,R-T、R-P關系式將不能作為配料調整的依據。在利比里亞粉礦使用初期,混料用水量上漲,物料水分不能得到有效控制,加之料種的驟然變化,導致燒結過程出現大幅波動,生產調整滯后5小時以上。隨著燒結過程的穩定,鐵酸鈣體系進一步加強,燒結礦強度和還原性較好,硅酸三鈣增加,正硅酸鈣明顯減少。熔劑量逐漸增多,放出CO2,降低了燒結料層溫度和還原氣氛,有利于提高燒結礦的氧化度,所以磁鐵礦減少,鐵橄欖石減少,而過量的CaO有利于生成CaO·Fe2O3和CaO-SiO2體系礦物。
6生產的可行性探討
6.1 高硅粉礦的使用
隨著燒結礦堿度提高,三價鐵系礦物逐漸取代二價鐵系礦物,強度和還原性均向良性發展,因此發展鐵酸鈣是改善燒結礦強度的重要手段。一般成品礦堿度控制在1.8-2.5倍,鐵酸鈣體系能較好的形成,我煉鐵廠的實際情況滿足此要求。過去燒結過程配碳高,點火溫度控制高,所以燒結礦溫度偏高,使得燒結礦冷卻過程中纖維狀的鐵酸鈣轉變成磁鐵礦,燒結礦的還原性性能變壞。隨之高硅粉礦使用的穩定,燒結機生產潛能得到釋放,原料成本和區間制造成本都有所降低。
6.2過程波動的各工序點共同消減
前期對新料種的使用存在誤區,生產調整滯后,使用一段時間后混料筒內壁出現大幅度粘料,特別是進料口方向形成一圈高50cm的料脊,導致筒體吐料,后將混料筒前后加水配比進行調整,加大后加水量占比,粘料有所下降,混合料水分和粒度進一步穩定;由于燒結料層透氣性的大幅提升,臺車厚料層增厚,自動蓄熱功能得到加強,穩定了燒結過程;前期燒結礦堿度不能有效穩定,入爐率浮動向下,后期對燒結礦堿度進行下調,保證了入爐率的穩定。
參考文獻
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