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利比里亞粉礦在燒結使用的分析

來源:2019年第七屆煉鐵對標、節能降本及新技術研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

利比里亞粉礦在燒結使用的分析王鵬 彭元飛 李恒(陜西龍鋼有限責任公司煉鐵廠 715405) 摘 要:本文分析了燒結礦成礦機理,結合龍鋼公司煉鐵廠混勻礦配加利比里亞粉礦的燒結實踐,總結2…

利比里亞粉礦在燒結使用的分析

王鵬  彭元飛  李恒

(陜西龍鋼有限責任公司煉鐵廠  715405

摘  本文分析了燒結礦成礦機理,結合龍鋼公司煉鐵廠混勻礦配加利比里亞粉礦的燒結實踐,總結265400燒結機燒結綜合生產情況。

關鍵詞:利比里亞粉礦  工藝參數  燒結實踐  可行性

1 前言

隨著高爐冶煉強度的進一步提升,煉鐵對燒結礦的要求也相對提高,要求燒結礦的化學成分尤其是對堿度的穩定,堿度的波動直接影響高爐的造渣制度和熱制度,從而引起爐況波動,產量的降低和焦比的上升,有關研究表明堿度波動0.1%,高爐產量下降3%-4%,焦比上升7kg/t左右;加之鋼鐵行業市場不景氣,鐵前成本的控制壓力聚升,不得不將缺陷礦或高硅礦納入燒結日程,基礎鋼材成本中燒結原料及過程約占50%以上,在節資方面有很大的潛力可供探究。

目前龍鋼煉鐵廠所用的含鐵原料中90%以上來自外購,主要是澳粉、巴粉、印粉等,自產精礦(來自大西溝鐵礦,年產精礦粉約10萬噸)占比較少,原料配比基礎為化學成分穩定,SiO2含量波動控制在0.3%范圍內;所用生灰自產約占60%,其余來自小土窯生產,小土窯生產生灰礦點較多,有效成分含量波動較大;使用的高鎂灰均來自外購,粒度波動較大,成分難以控制。生產中發現,凡是燒結原料更換料垛或堿度調整時,抽風負壓和廢氣溫度有上升或下降波動,對燒結過程產生影響,導致成品礦質量的波動。通過燒結成礦機理與礦物組成的分析,結合煉鐵廠265㎡燒結機和400㎡燒結機生產實際情況、成品礦質量穩定,對于利比里亞粉礦應用的可行性做以探析。

2 燒結成礦機理

燒結成礦機理包括燒結過程的固相反應、液相反應和冷凝結晶三個過程。這三個過程不僅對燒結礦的礦物組成及結構起著決定性的影響,而且和燒結礦的質量有著很大的關系。

固相反應發生在混合料軟融之前,相互接觸的某些組分之間,在固體狀態下發生反應,是由例子擴散引起的,燒結過程中固體燃料的燃燒產生的廢氣加熱了燒結料,為固相反應提供了有利條件,其形成在原料中所沒有的易融化的新物質,這些物質的性能為最后獲得強度高的燒結礦提供了先決條件。

液相反應主要是一些低熔點物質在高溫作用下,融化成液態物質,在冷卻過程中,液態物質凝固而成為那些尚未融化和溶入液相的顆粒的堅固連接橋。在燒結過程中主要礦物都是高熔點的,在燒結溫度不能融化,但物料加熱到一定溫度時,各組分之間以及新生化合物與原組分之間存在低共熔點,是的它們在較低溫度下生成液相,開始熔融。燒結過程中形成的液相是燒結礦成型的基礎,其數量和性質很大程度影響燒結礦的還原和強度。

冷凝過程固結過程中當燒結過程中燃燒層下移,被融化的物質或高溫的物質溫度下降,液相放出能量而結晶或變為玻璃體。液相冷卻過程中較短,很短時間內發生多次變化,有相當的潛熱來不及釋放而蘊藏在里面,從而部分以玻璃體的形式出現,降低了燒結礦的強度。

成品燒結礦強度的體現,由組成物之間共同形成,其主要礦物及粘結相抗壓強度和還原性如下圖:

主要礦物及粘結相

抗壓強度

還原性

赤鐵礦

26.7

49.9

磁鐵礦

36.9

26.7

鐵橄欖石

20-26

1.0-13.2

X=0

20.0

1.0

X=0.25

26.5

2.1

X=1.0

23.3

6.6

X=1.5

10.2

4.2

鐵酸一鈣

37.0

40.1

鐵酸二鈣

14.2

28.5

表中可以看出赤鐵礦、磁鐵礦、鐵酸一鈣、鐵橄欖石等有較好的強度,鈣鐵橄欖石當x=1.0(玻璃質)時,其強度最差。要得到較高質量的燒結礦就要增加低氧化鈣的鈣鐵橄欖石(x=0.5)和鐵酸一鈣,只用鐵酸一鈣機械和還原性都好。

3 利比里亞粉礦成分及使用前后對比

3.1利比里亞粉礦是外購粗粉,與澳粉、巴粗成分對比如下表:

TFe%

SiO2%

CaO%

MgO%

Al2O3%

P%

利比利亞

55.46

9.20

0.07

0.06

3.45

0.17

澳粉

59.28

3.05

0.12

0.14

3.04

0.08

巴粗

62.12

4.87

0.10

0.09

2.58

0.07

3.2各含鐵原料使用比例對比(%)

澳粉

利比里亞

主流精礦

高硫

木龍溝

國內粉

塊礦末

球團末

前期

49.93

31.76

4.12

2.62

1.39

4.67

5.51

后期

42.05

15.69

25.87

7.21

2.86

3.99

2.33

3.3燒結過程配料比變化(%):

返礦

焦末

生灰

高鎂

混勻礦

265

前期

24.97

4.06

5.44

3.15

62.38

后期

22.44

3.87

6.48

2.39

64.82

400

前期

31.33

4.13

5.39

3.5

55.65

后期

27.75

3.90

7.70

2.6

58.01

3.4燒結過程生產參數變化:

臺車速度

m/min

料層厚度(mm

煙道溫度(

煙道壓力  (kpa

混合料

3mm粒級(%

流量

t/h

265

前期

2.58

670

116

-15.7

55.24

538

后期

2.32

690

111

-16.1

58.14

548

400

前期

2.55

685

114

-16.7

55.87

877

后期

2.45

720

124

-16.3

59.67

890

3.5成品帶燒結礦質量變化(%):

TFe

FeO

SiO2

CaO

MgO

Al2O3

R

16mm

強度

265

前期

53.76

8.03

5.19

11.02

2.76

1.91

2.09

60.66

77.45

后期

51.75

8.09

6.31

13.07

2.79

1.82

2.07

59.09

77.8

400

前期

53.81

7.86

5.24

11.21

2.68

1.87

2.14

52.27

77.38

后期

52.09

7.97

6.46

13.29

3.01

1.80

2.06

52.68

77.87

4燒結實踐總結

良性分析:

由于利比利亞粉SiO2含量較高,為保證穩定的燒結礦堿度,生灰配加量上升,混合料粒級得到改善>3mm粒級較之前提高了3-4%左右,料層透氣性增強,燒結過程得到強化,產能得到進一步釋放, 265m2燒結流量上升10t/h400㎡燒結流量上升13t/h

隨著混勻礦粗粉比例的升高,厚料層操作得到持續運行,燒結過程自動蓄熱增強,燒結礦液相量增多,燃料配比較前期有所下降,265m2400m2燒結機平均燃料配比分別降低了0.19%0.23%,另一方面燒結礦粒級變化不大,轉鼓較之前均有小幅度改善。

惡性分析:

隨著利比里亞粉的使用,燒結礦TFe含量較之前降低了2.01%1.72%,且由于SiO2含量高,同時在2.1±0.1)的燒結礦R控制標準下,高爐燒結礦入爐率下降。

熔劑使用量加大,熔劑單耗升高了4.4kg/t,出現高鈣灰持續供應緊張的情況;另一方面由于熔劑用量的大幅提高,燒結機混料用水量上升,筒內壁粘料現象加劇,出現結圈、吐料等現象。

生產過程控制中料層透氣性過剩等現象的出現,導致燒結過程粉塵量加大,除塵灰倉位上升, 265㎡、400㎡燒結機配料除塵灰配加量上升2t/h0.5t/h

燒結過程透氣性出現過剩現象,燒結礦預冷卻提前,環冷機1#2#段煙溫較下降較為明顯,環冷余熱日均發電量下降。

5過程分析

在燒結過程中,穩定水碳是關鍵,若出現水碳或其他生產因素波動,廢氣溫度和抽分負壓將大幅度升降,R-TR-P關系式將不能作為配料調整的依據。在利比里亞粉礦使用初期,混料用水量上漲,物料水分不能得到有效控制,加之料種的驟然變化,導致燒結過程出現大幅波動,生產調整滯后5小時以上。隨著燒結過程的穩定,鐵酸鈣體系進一步加強,燒結礦強度和還原性較好,硅酸三鈣增加,正硅酸鈣明顯減少。熔劑量逐漸增多,放出CO2,降低了燒結料層溫度和還原氣氛,有利于提高燒結礦的氧化度,所以磁鐵礦減少,鐵橄欖石減少,而過量的CaO有利于生成CaO·Fe2O3CaO-SiO2體系礦物。

6生產的可行性探討

6.1 高硅粉礦的使用

隨著燒結礦堿度提高,三價鐵系礦物逐漸取代二價鐵系礦物,強度和還原性均向良性發展,因此發展鐵酸鈣是改善燒結礦強度的重要手段。一般成品礦堿度控制在1.8-2.5倍,鐵酸鈣體系能較好的形成,我煉鐵廠的實際情況滿足此要求。過去燒結過程配碳高,點火溫度控制高,所以燒結礦溫度偏高,使得燒結礦冷卻過程中纖維狀的鐵酸鈣轉變成磁鐵礦,燒結礦的還原性性能變壞。隨之高硅粉礦使用的穩定,燒結機生產潛能得到釋放,原料成本和區間制造成本都有所降低。

6.2過程波動的各工序點共同消減

前期對新料種的使用存在誤區,生產調整滯后,使用一段時間后混料筒內壁出現大幅度粘料,特別是進料口方向形成一圈高50cm的料脊,導致筒體吐料,后將混料筒前后加水配比進行調整,加大后加水量占比,粘料有所下降,混合料水分和粒度進一步穩定;由于燒結料層透氣性的大幅提升,臺車厚料層增厚,自動蓄熱功能得到加強,穩定了燒結過程;前期燒結礦堿度不能有效穩定,入爐率浮動向下,后期對燒結礦堿度進行下調,保證了入爐率的穩定。

參考文獻

[1] 李洪華等 不同進口礦粉的燒結特性研究與生產實踐  2009年全國燒結球團技術交流年會論文集(135

[2] 鄧秋明等 興澄特鋼燒結優化配礦的研究  燒結球團2009NO.211

[3] 張家駒,.高堿度高氧化鎂燒結礦的研究[J].燒結團,1992(2):29

[4] 王叔.邢鋼燒結礦MgO含量的選擇[J].燒結球團,1996(2):29


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