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優化燒結生產保障高爐順行

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優化燒結生產保障高爐順行劉懷路 摘要:為確保高爐生產穩定,狠抓燒結質量、降低燒結成本;高爐狠抓燃料比,合理控制費用,加強管理,鐵水成本保持在較低水平。關鍵詞:燒結質量成本燃料比1.…

優化燒結生產保障高爐順行

劉懷路  

摘要:為確保高爐生產穩定,狠抓燒結質量、降低燒結成本;高爐狠抓燃料比,合理控制費用,加強管理,鐵水成本保持在較低水平。

關鍵詞:燒結質量成本燃料比

1. 概況

蕪湖新興煉鐵部燒結工序2265平米燒結機,煉鐵工序21280立方高爐。燒結礦產量大于高爐鐵水產量。為確保高爐生產穩定,今年以來煉鐵部通過種種措施對燒結生產進行嚴格管理,隨著市場鐵料價格上揚,燒結礦成本節節攀升,較周邊燒結廠優勢不斷縮小,為此,煉鐵部在保證保鑄管鐵水的成分的同時,千方百計在確保燒結礦質量的同時降低或穩定燒結礦成本,進而最大限度的控制了鐵水成本。

2. 燒結生產管理和成本控制

2.1燒結礦技術指標及成本

目前,燒結主料是巴粗、羅布河和巴西精粉、加拿大精粉搭配地方精粉和塊礦篩下粉,根據市場情況,燒結不斷調整各種原料配比,表1所示為具體燒結礦經濟指標。

表一燒結礦技術指標

入爐鑄管燒結礦質量

月份

TFe

FeO

SiO2

CaO

Al2O3

MgO

S

R2

轉鼓強度

成本

%

元/噸礦

1月

55.63

9.06

5.20

10.56

1.96

2.30

0.02

2.06

75.83

563.29 

2月

55.80

9.92

5.22

10.53

1.81

2.17

0.02

2.02

76.26

660.38 

3月

56.01

9.37

5.36

10.52

1.89

2.06

0.02

1.96

76.76

696.43

4月

56.83

9.16

5.22

9.85

1.87

2.05

0.01

1.89

77.02

752.8 

5月

56.56

8.14

5.17

10.22

1.84

2.02

0.02

1.98

77.22

752.35

6月

56.43

8.08

5.31

10.25

1.91

2.00

0.02

1.93

77.17

787.17

7月

56.60

9.01

5.11

10.26

1.87

2.02

0.02

1.96

77.19

854.88

8月

56.57

8.37

5.17

10.24

1.86

2.01

0.02

1.98

77.43

847.29

累計

56.30

8.89

5.22

10.30

1.88

2.08

0.02

1.97

76.86

747.92


表一燒結礦技術指標

入爐鑄管燒結礦質量

月份

TFe

FeO

SiO2

CaO

Al2O3

MgO

S

R2

轉鼓強度

成本

%

元/噸礦

1月

55.63

9.06

5.20

10.56

1.96

2.30

0.02

2.06

75.83

563.29 

2月

55.80

9.92

5.22

10.53

1.81

2.17

0.02

2.02

76.26

660.38 

3月

56.01

9.37

5.36

10.52

1.89

2.06

0.02

1.96

76.76

696.43

4月

56.83

9.16

5.22

9.85

1.87

2.05

0.01

1.89

77.02

752.8 

5月

56.56

8.14

5.17

10.22

1.84

2.02

0.02

1.98

77.22

752.35

6月

56.43

8.08

5.31

10.25

1.91

2.00

0.02

1.93

77.17

787.17

7月

56.60

9.01

5.11

10.26

1.87

2.02

0.02

1.96

77.19

854.88

8月

56.57

8.37

5.17

10.24

1.86

2.01

0.02

1.98

77.43

847.29

累計

56.30

8.89

5.22

10.30

1.88

2.08

0.02

1.97

76.86

747.92

二個燒結工段通過使用實時配料計算表,不僅控制成分,而且指導成本。

燒結礦成分要求磷、銅、鉻、錳等成分必須符合公司內控標準,否則鑄管鐵水成分無法保證,這樣基本限制了燒結鐵料品種。

高品位的進口精份、氧化鐵皮因為價格高不能大比例使用,同時低品高鋁雖然價格很低但是高爐核料限制也不能大量配入。

廠內循環料如鋼渣精粉、瓦斯灰等基本用完,1~8月共使用各種雜料2.8萬噸,在滿足生產需求的基礎上,有效地降低了燒結礦成本。

2.2兼顧強度和堿度穩定的條件下進行高低搭配

目前,市場急劇下滑,波動明顯,除了長協料,能夠補倉的料真的不多,為了維持20天左右的庫存,能夠入手的低價料寥寥無幾,只能采購價格低的不常用的鐵料,燒結礦配入此類原料具有非常明顯的成本優勢。一般配入1~1.5%,基本不影響燒結成分,對燒結礦成本調整是有效的。表2所示為部分低價原料成分。

2部分高硫原料成分(%

成分

TFe

SiO2

S

P

TiO2

CaO

Cu

Zn

K2O

進廠不含稅價

57%大豐精粉

57.03

9.19

0.093

0.127

0.233

0.95

0.012

0.011

0.103  

572.31

56.77%潤華楊迪粉

56.77

6.08

0.035

0.056

0.198

0.45

0.01

0.004

0.157

659.03

56.72%上海美匡超特粉

56.21

6.26

0.028

0.058

0.187

0.14

0.004

0.003

0.053

643.61

另外,加強過程管控也是有效降低成本的方法。兩個燒結工段對配料過程監控嚴密,確保每班跑盤不少于6次,大大減少了配料波動,特別是配入低價鐵料時,增加跑盤次數,及時調整,對穩定成分有益。

2.3減少生熔劑使用和穩定混合料水分

  隨著煉鋼產量大幅增加,白灰工段提高白灰塊產量,隨之而來的白灰篩下增多,從生產需要的角度出發,大幅減少了生熔劑的使用量。為更好地適應自動測水裝置,排出加水陣列表,根據焦化廢水量大小及時調整,把混合料含水從9%左右逐步下降到7.5%,不僅充分消化溶劑,也提高造球率,為提高成礦轉鼓強度和減少固體燃料消耗打下堅實的基礎。

2.4降堿度和減少固體燃料消耗。

按照燒結礦平衡量,合理降低燒結礦堿度,將堿度控制在1.9~2之間,這樣不僅能夠減少熔劑使用量,還可以降低輔料成本,同時為降固體燃料消耗做了基礎,現燒結凈礦固體燃料單耗為59公斤,基本上為焦粉和煤粉的比例為3:1,穩定氧化亞鐵,固體燃料消耗波動小。

通過一系列的工作,燒結礦在穩定成分、提高強度的前提下,成本始終維持在周邊燒結廠前列。

3. 高爐成本優化

3.1高爐平穩生產

8個月數據表明,高爐爐況順行,操作爐型穩定。其具體經濟指標如表3所示。

3近期高爐主要經濟指標

系數

焦比

煤比

燃料比

礦耗

入爐品位

富氧率

休風率

鐵水成本(元/噸)

1月

2.73

373

124

523

1647

57.29

3.11

1.32

2063.46

2月

3.43

342

143

511

1660

57.28

3.68

1.48

2046.46

3月

3.17

338

153

510

1669

57.36

3.6

0

2041.79

4月

3.12

338

151

511

1675

57.45

3.67

1.8

2104.03

5月

3.05

340

150

514

1670

57.45

3.46

1.61

2129.58

6月

3.09

343

152

519

1672

57.32

3.28

1.69

2244.61

7月

3.05

340

150

515

1678

57.34

3.32

1.96

2351.95

8月

2.98

347

145

517

1661

57.42

3.18

3.16

2374.28

目前二座1280立方高爐主要經濟指標排在1000立方級高爐前列,由于市場因素,公司對產量要求較高,對成本管理較為嚴格,定期進行成本分析,確保高爐順行才有產量,有產量經濟指標才能得到保障,

3.2有效降低焦比及燃料比

由于主要材料成本受到市場及入爐品位的制約,采取措施不會有太大效果,鐵水成本可控目標就主要集中在高爐燃料比。為此,通過以下措施有效降低了高爐燃料比:每個高爐制定分階段焦比目標以及嚴格爐溫控制,加大對硅偏差考核。

高爐按照每周降1公斤焦比的目標,制定措施,落實責任人。

焦比從355公斤降到350公斤比較容易,從350公斤開始往下降非常困難,降焦比同時也需要降礦耗提煤比,礦耗高也意味著焦比高,通過不斷嘗試,焦比不斷下降,燃料比也下降,達到了降成本的目的。

而控制爐溫,加大對硅偏差的考核實際也是為降燃料比做鋪墊,目前這二座高爐硅偏差都小于0.1。

由于1000立方級高爐,爐溫不可能做到0.5%,否則會影響高爐順行,但可以保證物熱充沛,這樣對爐溫進行增硅脫硫或添加金屬物料十分有利。

除上述降焦比的措施外,在爐況穩定順行的基礎上,針對爐體不同冷卻強度,控制冷卻水壓和水溫差,盡可能保留一部分煤氣熱流在爐內參加熱交換,保證熱平衡,也達到降焦比的目的。

3.3修舊利廢降低生產成本

列入鐵水成本主要費用包括制造費用和職工薪酬,職工薪酬是不可減少項,費用控制重點就是制造費用。制造費用中大頭是材料費,除了非換不可的備件,煉鐵系統60%以上的備件都能做到修舊利廢,節約了大量資金。

4. 結語

通過一系列的措施,蕪湖新興煉鐵部在保證燒結礦和鐵水質量的前提下,通過優化燒結原料配比,使用性價比較高的低品低價鐵料,兼顧小元素的同時最大限度保證燒結礦質量,確保高爐穩定順行,合理降低焦比等方式,有效降低了煉鐵生產成本,使鐵水成本始終低于市場價格,在目前復雜多變的鋼鐵市場的情況下,提高了利潤空間,為實現公司經濟目標奠定了基礎。


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