優化燒結生產保障高爐順行
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優化燒結生產保障高爐順行劉懷路 摘要:為確保高爐生產穩定,狠抓燒結質量、降低燒結成本;高爐狠抓燃料比,合理控制費用,加強管理,鐵水成本保持在較低水平。關鍵詞:燒結質量成本燃料比1.…
優化燒結生產保障高爐順行
劉懷路
摘要:為確保高爐生產穩定,狠抓燒結質量、降低燒結成本;高爐狠抓燃料比,合理控制費用,加強管理,鐵水成本保持在較低水平。
關鍵詞:燒結質量成本燃料比
1. 概況
蕪湖新興煉鐵部燒結工序2臺265平米燒結機,煉鐵工序2座1280立方高爐。燒結礦產量大于高爐鐵水產量。為確保高爐生產穩定,今年以來煉鐵部通過種種措施對燒結生產進行嚴格管理,隨著市場鐵料價格上揚,燒結礦成本節節攀升,較周邊燒結廠優勢不斷縮小,為此,煉鐵部在保證保鑄管鐵水的成分的同時,千方百計在確保燒結礦質量的同時降低或穩定燒結礦成本,進而最大限度的控制了鐵水成本。
2. 燒結生產管理和成本控制
2.1燒結礦技術指標及成本
目前,燒結主料是巴粗、羅布河和巴西精粉、加拿大精粉搭配地方精粉和塊礦篩下粉,根據市場情況,燒結不斷調整各種原料配比,表1所示為具體燒結礦經濟指標。
表一燒結礦技術指標
入爐鑄管燒結礦質量 | ||||||||||
月份 | TFe | FeO | SiO2 | CaO | Al2O3 | MgO | S | R2 | 轉鼓強度 | 成本 |
% | % | % | % | % | % | % | 倍 | % | 元/噸礦 | |
1月 | 55.63 | 9.06 | 5.20 | 10.56 | 1.96 | 2.30 | 0.02 | 2.06 | 75.83 | 563.29 |
2月 | 55.80 | 9.92 | 5.22 | 10.53 | 1.81 | 2.17 | 0.02 | 2.02 | 76.26 | 660.38 |
3月 | 56.01 | 9.37 | 5.36 | 10.52 | 1.89 | 2.06 | 0.02 | 1.96 | 76.76 | 696.43 |
4月 | 56.83 | 9.16 | 5.22 | 9.85 | 1.87 | 2.05 | 0.01 | 1.89 | 77.02 | 752.8 |
5月 | 56.56 | 8.14 | 5.17 | 10.22 | 1.84 | 2.02 | 0.02 | 1.98 | 77.22 | 752.35 |
6月 | 56.43 | 8.08 | 5.31 | 10.25 | 1.91 | 2.00 | 0.02 | 1.93 | 77.17 | 787.17 |
7月 | 56.60 | 9.01 | 5.11 | 10.26 | 1.87 | 2.02 | 0.02 | 1.96 | 77.19 | 854.88 |
8月 | 56.57 | 8.37 | 5.17 | 10.24 | 1.86 | 2.01 | 0.02 | 1.98 | 77.43 | 847.29 |
累計 | 56.30 | 8.89 | 5.22 | 10.30 | 1.88 | 2.08 | 0.02 | 1.97 | 76.86 | 747.92 |
表一燒結礦技術指標
入爐鑄管燒結礦質量 | ||||||||||
月份 | TFe | FeO | SiO2 | CaO | Al2O3 | MgO | S | R2 | 轉鼓強度 | 成本 |
% | % | % | % | % | % | % | 倍 | % | 元/噸礦 | |
1月 | 55.63 | 9.06 | 5.20 | 10.56 | 1.96 | 2.30 | 0.02 | 2.06 | 75.83 | 563.29 |
2月 | 55.80 | 9.92 | 5.22 | 10.53 | 1.81 | 2.17 | 0.02 | 2.02 | 76.26 | 660.38 |
3月 | 56.01 | 9.37 | 5.36 | 10.52 | 1.89 | 2.06 | 0.02 | 1.96 | 76.76 | 696.43 |
4月 | 56.83 | 9.16 | 5.22 | 9.85 | 1.87 | 2.05 | 0.01 | 1.89 | 77.02 | 752.8 |
5月 | 56.56 | 8.14 | 5.17 | 10.22 | 1.84 | 2.02 | 0.02 | 1.98 | 77.22 | 752.35 |
6月 | 56.43 | 8.08 | 5.31 | 10.25 | 1.91 | 2.00 | 0.02 | 1.93 | 77.17 | 787.17 |
7月 | 56.60 | 9.01 | 5.11 | 10.26 | 1.87 | 2.02 | 0.02 | 1.96 | 77.19 | 854.88 |
8月 | 56.57 | 8.37 | 5.17 | 10.24 | 1.86 | 2.01 | 0.02 | 1.98 | 77.43 | 847.29 |
累計 | 56.30 | 8.89 | 5.22 | 10.30 | 1.88 | 2.08 | 0.02 | 1.97 | 76.86 | 747.92 |
二個燒結工段通過使用實時配料計算表,不僅控制成分,而且指導成本。
燒結礦成分要求磷、銅、鉻、錳等成分必須符合公司內控標準,否則鑄管鐵水成分無法保證,這樣基本限制了燒結鐵料品種。
高品位的進口精份、氧化鐵皮因為價格高不能大比例使用,同時低品高鋁雖然價格很低但是高爐核料限制也不能大量配入。
廠內循環料如鋼渣精粉、瓦斯灰等基本用完,1~8月共使用各種雜料2.8萬噸,在滿足生產需求的基礎上,有效地降低了燒結礦成本。
2.2兼顧強度和堿度穩定的條件下進行高低搭配
目前,市場急劇下滑,波動明顯,除了長協料,能夠補倉的料真的不多,為了維持20天左右的庫存,能夠入手的低價料寥寥無幾,只能采購價格低的不常用的鐵料,燒結礦配入此類原料具有非常明顯的成本優勢。一般配入1~1.5%,基本不影響燒結成分,對燒結礦成本調整是有效的。表2所示為部分低價原料成分。
表2部分高硫原料成分(%)
成分 | TFe | SiO2 | S | P | TiO2 | CaO | Cu | Zn | K2O | 進廠不含稅價 |
57%大豐精粉 | 57.03 | 9.19 | 0.093 | 0.127 | 0.233 | 0.95 | 0.012 | 0.011 | 0.103 | 572.31 |
56.77%潤華楊迪粉 | 56.77 | 6.08 | 0.035 | 0.056 | 0.198 | 0.45 | 0.01 | 0.004 | 0.157 | 659.03 |
56.72%上海美匡超特粉 | 56.21 | 6.26 | 0.028 | 0.058 | 0.187 | 0.14 | 0.004 | 0.003 | 0.053 | 643.61 |
另外,加強過程管控也是有效降低成本的方法。兩個燒結工段對配料過程監控嚴密,確保每班跑盤不少于6次,大大減少了配料波動,特別是配入低價鐵料時,增加跑盤次數,及時調整,對穩定成分有益。
2.3減少生熔劑使用和穩定混合料水分
隨著煉鋼產量大幅增加,白灰工段提高白灰塊產量,隨之而來的白灰篩下增多,從生產需要的角度出發,大幅減少了生熔劑的使用量。為更好地適應自動測水裝置,排出加水陣列表,根據焦化廢水量大小及時調整,把混合料含水從9%左右逐步下降到7.5%,不僅充分消化溶劑,也提高造球率,為提高成礦轉鼓強度和減少固體燃料消耗打下堅實的基礎。
2.4降堿度和減少固體燃料消耗。
按照燒結礦平衡量,合理降低燒結礦堿度,將堿度控制在1.9~2之間,這樣不僅能夠減少熔劑使用量,還可以降低輔料成本,同時為降固體燃料消耗做了基礎,現燒結凈礦固體燃料單耗為59公斤,基本上為焦粉和煤粉的比例為3:1,穩定氧化亞鐵,固體燃料消耗波動小。
通過一系列的工作,燒結礦在穩定成分、提高強度的前提下,成本始終維持在周邊燒結廠前列。
3. 高爐成本優化
3.1高爐平穩生產
前8個月數據表明,高爐爐況順行,操作爐型穩定。其具體經濟指標如表3所示。
表3近期高爐主要經濟指標
| 系數 | 焦比 | 煤比 | 燃料比 | 礦耗 | 入爐品位 | 富氧率 | 休風率 | 鐵水成本(元/噸) |
1月 | 2.73 | 373 | 124 | 523 | 1647 | 57.29 | 3.11 | 1.32 | 2063.46 |
2月 | 3.43 | 342 | 143 | 511 | 1660 | 57.28 | 3.68 | 1.48 | 2046.46 |
3月 | 3.17 | 338 | 153 | 510 | 1669 | 57.36 | 3.6 | 0 | 2041.79 |
4月 | 3.12 | 338 | 151 | 511 | 1675 | 57.45 | 3.67 | 1.8 | 2104.03 |
5月 | 3.05 | 340 | 150 | 514 | 1670 | 57.45 | 3.46 | 1.61 | 2129.58 |
6月 | 3.09 | 343 | 152 | 519 | 1672 | 57.32 | 3.28 | 1.69 | 2244.61 |
7月 | 3.05 | 340 | 150 | 515 | 1678 | 57.34 | 3.32 | 1.96 | 2351.95 |
8月 | 2.98 | 347 | 145 | 517 | 1661 | 57.42 | 3.18 | 3.16 | 2374.28 |
目前二座1280立方高爐主要經濟指標排在1000立方級高爐前列,由于市場因素,公司對產量要求較高,對成本管理較為嚴格,定期進行成本分析,確保高爐順行才有產量,有產量經濟指標才能得到保障,
3.2有效降低焦比及燃料比
由于主要材料成本受到市場及入爐品位的制約,采取措施不會有太大效果,鐵水成本可控目標就主要集中在高爐燃料比。為此,通過以下措施有效降低了高爐燃料比:每個高爐制定分階段焦比目標以及嚴格爐溫控制,加大對硅偏差考核。
高爐按照每周降1公斤焦比的目標,制定措施,落實責任人。
焦比從355公斤降到350公斤比較容易,從350公斤開始往下降非常困難,降焦比同時也需要降礦耗提煤比,礦耗高也意味著焦比高,通過不斷嘗試,焦比不斷下降,燃料比也下降,達到了降成本的目的。
而控制爐溫,加大對硅偏差的考核實際也是為降燃料比做鋪墊,目前這二座高爐硅偏差都小于0.1。
由于1000立方級高爐,爐溫不可能做到0.5%,否則會影響高爐順行,但可以保證物熱充沛,這樣對爐溫進行增硅脫硫或添加金屬物料十分有利。
除上述降焦比的措施外,在爐況穩定順行的基礎上,針對爐體不同冷卻強度,控制冷卻水壓和水溫差,盡可能保留一部分煤氣熱流在爐內參加熱交換,保證熱平衡,也達到降焦比的目的。
3.3修舊利廢降低生產成本
列入鐵水成本主要費用包括制造費用和職工薪酬,職工薪酬是不可減少項,費用控制重點就是制造費用。制造費用中大頭是材料費,除了非換不可的備件,煉鐵系統60%以上的備件都能做到修舊利廢,節約了大量資金。
4. 結語
通過一系列的措施,蕪湖新興煉鐵部在保證燒結礦和鐵水質量的前提下,通過優化燒結原料配比,使用性價比較高的低品低價鐵料,兼顧小元素的同時最大限度保證燒結礦質量,確保高爐穩定順行,合理降低焦比等方式,有效降低了煉鐵生產成本,使鐵水成本始終低于市場價格,在目前復雜多變的鋼鐵市場的情況下,提高了利潤空間,為實現公司經濟目標奠定了基礎。
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