提高釩鈦球團(tuán)礦產(chǎn)量的生產(chǎn)實(shí)踐
來源:2019年第七屆煉鐵對標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
提高釩鈦球團(tuán)礦產(chǎn)量的生產(chǎn)實(shí)踐王武鼎 肖前川(成渝釩鈦科技有限公司燒結(jié)廠) 摘 要:通過成渝釩鈦科技有限公司燒結(jié)廠200萬噸鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯釩鈦球團(tuán)球的生產(chǎn)實(shí)踐分析,從原料保供、優(yōu)化生球…
提高釩鈦球團(tuán)礦產(chǎn)量的生產(chǎn)實(shí)踐
王武鼎 肖前川
(成渝釩鈦科技有限公司燒結(jié)廠)
摘 要:通過成渝釩鈦科技有限公司燒結(jié)廠200萬噸鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯釩鈦球團(tuán)球的生產(chǎn)實(shí)踐分析,從原料保供、優(yōu)化生球粒級、優(yōu)化熱工制度、抑制回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈等方面分析與總結(jié),采取系列措施,在不影響球團(tuán)礦質(zhì)量的基礎(chǔ)上,將球團(tuán)礦產(chǎn)量從2017年的6000噸/天提升到2019年的6900噸/天,為高爐穩(wěn)定爐料結(jié)構(gòu),減少外購球團(tuán)礦的使用,降低鐵水成本做出了巨大貢獻(xiàn)。
關(guān)鍵詞:小球焙燒 熱工制度 回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈
1 前言
成渝釩鈦科技有限公司于2017年3號高爐復(fù)產(chǎn)生產(chǎn)后。實(shí)行了“2+3”的生產(chǎn)模式,達(dá)到了年產(chǎn)500萬噸鐵水的生產(chǎn)能力。每天需要球團(tuán)礦約8500余噸,而我廠一臺200萬噸鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力長期穩(wěn)定在日產(chǎn)6000噸/天的水平,基本達(dá)到了設(shè)計能力。但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足高爐的生產(chǎn)需求,因此,必須通過外購球團(tuán)礦來滿足高爐的生產(chǎn),但外購球團(tuán)礦的價格比我廠生產(chǎn)的球團(tuán)礦價格高約100元/t以上。故為減少外購球團(tuán)礦的數(shù)量,降低鐵水的成本,落實(shí)公司“球團(tuán)礦是效益工程”的指導(dǎo)方針,進(jìn)一步發(fā)揮鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯的生產(chǎn)能力成為燒結(jié)廠的重要課題。2017年燒結(jié)廠成立了球團(tuán)礦產(chǎn)量攻關(guān)小組,在不降低球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)球團(tuán)礦產(chǎn)量最大化,以滿足高爐的生產(chǎn)需求。
2 改進(jìn)措施
通過歷年球團(tuán)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)的分析與研究,采取“問題清單式”的模式,對現(xiàn)有的球團(tuán)的生產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行了系統(tǒng)性排查,從原料保供、配料方案、造球、熱工制度、回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈等方面進(jìn)行問題羅列,找出影響球團(tuán)礦產(chǎn)量提升主要有以下幾方面:一是原料不穩(wěn)定,導(dǎo)致造球波動,影響鏈篦機(jī)機(jī)速與料層;二是生球質(zhì)量差,粒度偏大且不均勻,成品的堆比重下降;三是能源介質(zhì)不穩(wěn)定;四是熱工制度不合理,干燥預(yù)熱效果差;五是回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈導(dǎo)致處理結(jié)圈時停產(chǎn)或者減產(chǎn)。
2.1 精心組織,合理堆放,穩(wěn)定釩鈦精粉的配比
目前球團(tuán)使用原料,主要為攀西地區(qū)釩鈦精礦,但品種眾多,原料成分不均勻,影響生球控制及成品球化學(xué)成份波動。目前球團(tuán)使用原料成份分析表見表-1。
表-1 球團(tuán)原料成分表(%)
品種 | SiO2 | CaO | Al2O3 | MgO | TFe | FeO | S | P | V2O5 | TiO2 | H2O | <200目 |
1#釩鈦精礦 | 4.96 | 1.42 | 2.90 | 2.49 | 53.94 | 22.08 | 0.393 | 0.027 | 0.614 | 10.76 | 8.47 | 52.71 |
2#釩鈦精礦 | 5.78 | 1.61 | 2.87 | 3.18 | 52.85 | 21.18 | 0.250 | 0.014 | 0.563 | 11.12 | 7.20 | 70.20 |
3#釩鈦精礦 | 2.94 | 0.76 | 2.38 | 2.84 | 55.77 | 28.42 | 0.561 | 0.011 | 0.626 | 11.68 | 8.26 | 63.88 |
4#釩鈦精礦 | 4.56 | 1.52 | 3.76 | 2.32 | 53.86 | 30.75 | 0.834 | 0.010 | 0.557 | 11.14 | 8.03 | 63.47 |
5#釩鈦精礦 | 3.32 | 0.84 | 3.14 | 2.42 | 55.67 | 29.67 | 0.478 | 0.014 | 0.634 | 11.45 | 9.30 | 59.05 |
6#釩鈦精礦 | 5.58 | 1.89 | 2.40 | 2.99 | 52.75 | 23.48 | 0.202 | 0.014 | 0.537 | 11.20 | 8.76 | 76.53 |
根據(jù)回廠釩鈦精礦中SiO2、S含量、-200目含量將釩鈦精礦劃分為高、中、低含硫精礦,進(jìn)行分區(qū)堆放;將球團(tuán)開口倉分為1#、2#、3#開口倉,堆放方案為:1#開口倉堆放中硫精礦(1#與5#釩鈦精粉),2#開口倉堆放高硫精礦(3#與4#釩鈦精礦),3#開口倉堆放低硫精礦(2#與6#釩鈦精礦)。
每月由方案組根據(jù)球團(tuán)生產(chǎn)需求,按日、按周向公司上報采購計劃,協(xié)調(diào)其均衡回廠;若遇突發(fā)情況,某種精礦低于警戒庫存時,則由球團(tuán)車間提出需求量,由生產(chǎn)質(zhì)量部組織汽車進(jìn)行內(nèi)部轉(zhuǎn)運(yùn)所缺的釩鈦精粉,從而確保了開口倉庫存量基本穩(wěn)定在警戒庫存量以上,滿足了球團(tuán)配料要求,穩(wěn)定了其配比,達(dá)到了穩(wěn)定造球與球團(tuán)礦成分均勻的目的。
表-2 原料配比、球團(tuán)量及警戒庫存量
名 稱 | 配比 | 日需求量 | 周需求量 | 警戒庫存 |
低硫精礦 | 40% | 3000t | 21000t | 8000t |
中硫精礦 | 40% | 3000t | 21000t | 8000t |
高硫精礦 | 20% | 1500t | 10500t | 4000t |
2.2 強(qiáng)化造球作業(yè),提高生球質(zhì)量。
球團(tuán)的氧化是從表面至中心進(jìn)行的,在氧化開始階段,表層FeO首先氧化,形成Fe2O3殼層,隨著時間的延長,內(nèi)部逐步被氧化。釩鈦球團(tuán)含有TiO2,如果FeO氧化不完全,在850℃時,將生成一種難以氧化的鐵鈦化合物,將阻止FeO的進(jìn)一步氧化。球團(tuán)直徑大,焙燒溫度要求高,不易燒透,形成內(nèi)核,強(qiáng)度低,FeO含量高。 隨著產(chǎn)量的提高,成品礦的抗壓強(qiáng)度、FeO含量波動較大。合適的生球粒級能有效的提高成品質(zhì)量的穩(wěn)定性,且有利于高爐料柱的改善和氣流分布。為了提高生球的質(zhì)量,采取了如下措施:
1)適當(dāng)提高膨潤土用量,膨潤土配比從1.6%提升至1.7%左右,使生球更加緊密圓滑;保證生球落下強(qiáng)度4次/個以上,同時減少生球粉末。
2)調(diào)整打水點(diǎn),嚴(yán)控生球水份:滴水點(diǎn)根據(jù)下料情況下移10~15cm,霧化水改為單點(diǎn)控制,利于造球打水控制,使得球核形成更快,長大更均勻,保證生球水份受控,控制在7.5±0.5%。
3)采取“多開盤少給料”,多開一個造球盤,適當(dāng)減少單盤給料量,將造球盤從7個開到8個,單盤給料量控制在50~60t/h左右。將成球時間控制在14min左右,使得生球粒級更加均勻,保證8~16mm粒級的生球形成率在70%以上。
4)根據(jù)造球盤內(nèi)成球情況,調(diào)整刮刀位置,將刮刀調(diào)動5~10mm,使得盤內(nèi)球核、小球、成球呈區(qū)域狀分布,保證合適粒級的成球有效的甩出球盤,避免形成“包球”情況。
5)嚴(yán)格監(jiān)控生球篩、布料篩的篩分間隙,要求生球篩上部間隙8~9mm,下部間隙15~16mm,每班至少檢測2次,發(fā)現(xiàn)間隙因磨損變大或其它不合適現(xiàn)象時,立即聯(lián)系檢修調(diào)整或更換生球篩,使得合格粒級的生球能有效的進(jìn)入Q1皮帶,進(jìn)入鏈篦機(jī),降低返料率。
采取上述措施后,生球的質(zhì)量明顯提高,生球的粒級得到了改善,由以前8~16mm合格率不足75%的基礎(chǔ)上提高到95%以上,徹底解決了“雞蛋球”等問題,在球團(tuán)實(shí)現(xiàn)了“小球焙燒”技術(shù),為穩(wěn)質(zhì)提產(chǎn),增加球團(tuán)堆比重等創(chuàng)造了條件。
2.3 改造燃?xì)饨Y(jié)構(gòu),保證能源介質(zhì)穩(wěn)定
球團(tuán)初始設(shè)計時回轉(zhuǎn)窯使用的是單一能源介質(zhì)(焦?fàn)t煤氣),若是焦化廠出現(xiàn)限產(chǎn)或者設(shè)備故障等問題時,其焦?fàn)t煤氣量不能滿足球團(tuán)生產(chǎn)使用,迫使球團(tuán)減產(chǎn)或者停產(chǎn),從而大大影響了球團(tuán)礦的產(chǎn)量。為了解決制約球團(tuán)礦產(chǎn)量提升的這一難題,經(jīng)過多方論證,燒結(jié)廠利用2018年中修對球團(tuán)回轉(zhuǎn)窯的燒嘴進(jìn)行了改造,由四通道燒嘴更換為五通道燒嘴,利用高爐煤氣代替了部分焦?fàn)t煤氣,從而緩解了焦?fàn)t煤氣能源介質(zhì)不足的問題,穩(wěn)定了球團(tuán)的生產(chǎn)。同時,因高爐煤氣屬于長焰且燃燒溫度偏低的特性,有利于提高鏈篦機(jī)煙罩的溫度(改造后煙罩溫度上漲了30℃以上),提高了干燥預(yù)熱的效果,為提高球團(tuán)礦產(chǎn)量提供了保障。
2.4優(yōu)化熱工制度,提高干預(yù)熱效果
隨著產(chǎn)量的提升,鏈篦機(jī)、回轉(zhuǎn)窯的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)速度增加,減少了生球的氧化時間,為了確保生球的氧化率(鏈篦機(jī)段的氧化率≥50%,回轉(zhuǎn)窯段的氧化率≥20%),需對鏈篦機(jī)與回轉(zhuǎn)窯的熱工制度進(jìn)行調(diào)整。
2018年中修,將鏈篦機(jī)預(yù)熱2段與預(yù)熱1段的隔墻重新砌筑,使其通風(fēng)面積增加10%左右,使得鏈篦機(jī)預(yù)熱2段的高溫氣流更加流暢的進(jìn)入預(yù)熱1段,以提高鏈篦機(jī)的熱工溫度。使得熱工溫度提高30~50℃(預(yù)熱1段500~800℃提升至550~830℃;預(yù)熱2段930~1000℃提升至950~1050℃)。有效的保證了生球的干燥預(yù)熱效果,使鏈篦機(jī)段的氧化率由50%提升至55%左右。
通過調(diào)整煤氣用量,提高環(huán)冷機(jī)回?zé)犸L(fēng)溫度(一段回?zé)犸L(fēng)溫度提升至1050~1100℃),使得回轉(zhuǎn)窯窯尾窯頭950~1000℃提升至1030~1050℃,窯尾溫度由780℃提升至800~850℃,保證生球的焙燒效果,使回轉(zhuǎn)窯段的氧化率由20%提升至25~30%。
鏈篦機(jī)與回轉(zhuǎn)窯的熱工制度調(diào)整以后,雖然縮短了鏈篦機(jī)的預(yù)熱時間與回轉(zhuǎn)窯的高溫焙燒時間,但由于保證了整體的氧化率,使得球團(tuán)礦產(chǎn)量在提升后,球團(tuán)礦的質(zhì)量未下降。從而為提高球團(tuán)礦產(chǎn)量奠定了基礎(chǔ)。
2.5 研究結(jié)圈機(jī)理,抑制回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈
隨著產(chǎn)量的提升,進(jìn)入回轉(zhuǎn)窯的物料增加,經(jīng)過高溫后液相物料增加,結(jié)合粉末在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)結(jié)塊增加,若不能有效的抑制結(jié)塊增漲速度,將會結(jié)成“死圈”,大量掉落時將會堵塞回轉(zhuǎn)窯下料口,將被迫停產(chǎn)或降產(chǎn)清理下料口,造成產(chǎn)量損失。
燒結(jié)廠根據(jù)多年的生產(chǎn)摸索及經(jīng)驗(yàn),總結(jié)了以下措施來抑制回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈:
1)“燒好,無黑球,嚴(yán)控氣氛”:提高鏈篦機(jī)的干燥預(yù)熱效果,確保機(jī)頭干燥球的抗壓大于400N/個,并且無“黑球”進(jìn)入回轉(zhuǎn)窯,避免回轉(zhuǎn)窯起粉,導(dǎo)致回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈結(jié)塊;
2)通過調(diào)整環(huán)冷機(jī)一鼓的風(fēng)量、風(fēng)溫控制回轉(zhuǎn)窯的氧化氣氛,使得窯內(nèi)無明顯粉末,能夠達(dá)到“一眼到底”的效果,從而減少了回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈。
3)火焰長短搭配,避免高溫集中:為了避免火焰的高溫區(qū)長期集中在一個區(qū)域位置,加劇回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈現(xiàn)象的發(fā)生,通過多次摸索與總結(jié),得出了長短焰的生產(chǎn)周期的規(guī)律,從而抑制了回轉(zhuǎn)窯的結(jié)圈。
4)定期“燒圈”,均勻掉落:在不影響成品礦質(zhì)量的前提下,每兩天組織一次30分鐘左右的升降溫,通過溫度的變化,使得窯皮得到抑制且均勻掉落,避免了結(jié)“死圈”現(xiàn)象。
上述措施實(shí)施后,燒結(jié)廠未出現(xiàn)回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈導(dǎo)致回轉(zhuǎn)窯停產(chǎn)或者減產(chǎn)事故的發(fā)生,確保了球團(tuán)礦的高產(chǎn)順行,為提高球團(tuán)礦產(chǎn)量解決了根本性的難題。
3 結(jié)語
通過精心操作,及問題清單式的分析、解決限制產(chǎn)量的因素,使得球團(tuán)在確保了抗壓強(qiáng)度大于2000N合格率在90%以上的情況下,球團(tuán)礦產(chǎn)量由6000噸/天提升到了6900噸/天。達(dá)到了全國200萬噸級鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)釩鈦球團(tuán)礦的一流水平,為高爐穩(wěn)定爐料結(jié)構(gòu),減少外購球團(tuán)礦的使用,降低鐵水成本做出了巨大貢獻(xiàn)。
參考文獻(xiàn)
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[2] 張一敏.球團(tuán)理論.北京:冶金工業(yè)出版社.2008
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