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指標(biāo)

龍鋼400㎡燒結(jié)礦產(chǎn)量提升實(shí)踐

來(lái)源:2019年第七屆煉鐵對(duì)標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會(huì)論文集|瀏覽:|評(píng)論:0條   [收藏] [評(píng)論]

龍鋼400㎡燒結(jié)礦產(chǎn)量提升實(shí)踐寧春明 張爭(zhēng)鋒(陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司煉鐵廠,陜西·韓城,715405) 摘 要:通過(guò)措施實(shí)施于生產(chǎn)系統(tǒng),加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程管控,在料溫提升,返礦量減少,料層增…

龍鋼400㎡燒結(jié)礦產(chǎn)量提升實(shí)踐

寧春明  張爭(zhēng)鋒

(陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司煉鐵廠,陜西·韓城,715405

 要:通過(guò)措施實(shí)施于生產(chǎn)系統(tǒng),加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程管控,在料溫提升,返礦量減少,料層增加,減少邊緣效應(yīng),實(shí)現(xiàn)了燒結(jié)機(jī)高產(chǎn)的目的,使燒結(jié)機(jī)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)利用系數(shù)增加至1.45t/h,日產(chǎn)量達(dá)到14500噸。

關(guān)鍵詞:透氣性,料層,料溫,風(fēng)量,蒸汽利用

1 前言

龍鋼400㎡燒結(jié)機(jī)2010年10 月投產(chǎn),設(shè)計(jì)利用系數(shù)為1.25t/㎡h,對(duì)應(yīng)2座高爐,隨著高爐利用系數(shù)不斷的提升,燒結(jié)礦的需求進(jìn)一步增加,400㎡燒結(jié)機(jī)日產(chǎn)12800噸,在高爐日產(chǎn)量達(dá)到22000噸平臺(tái)時(shí),燒結(jié)礦缺口日益增大,為滿足燒結(jié)礦產(chǎn)量需求,燒結(jié)礦產(chǎn)量成為目前生產(chǎn)的重頭戲,400㎡依靠科技創(chuàng)新,管理提升,圍繞日歷作業(yè)率和利用系數(shù),采取一系列改造,保證質(zhì)量的情況下逐步提升產(chǎn)能,在實(shí)踐中發(fā)展出一條適合400㎡的可持續(xù)道路,使用科學(xué)的手段,在燒結(jié)礦質(zhì)量保證的前提下,使生產(chǎn)的燒結(jié)礦產(chǎn)品滿足高爐生產(chǎn)的需求,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益的并重。

400㎡自投產(chǎn)至今,生產(chǎn)過(guò)程較為平穩(wěn),后因生產(chǎn)過(guò)程的變化和設(shè)計(jì)的不合理,經(jīng)過(guò)一系列措施,逐漸趨向良性循環(huán),為高爐提供了優(yōu)質(zhì)原料。

1  近幾年400㎡主要生產(chǎn)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)

年度

產(chǎn)量t

利用系數(shù)t/h

日歷作業(yè)率%

料層厚度cm

轉(zhuǎn)鼓指數(shù)%

堿度

亞鐵

2015

2204960

1.09

74.9

750

76.33

1.75

8.22

2016

2718359

1.31

76.7

750

78.31

1.75

8.32

2017

3365728

1.37

92.36

750

81

1.93

8.92

2018

3030544

1.33

91.59

806

81.36

2.01

9.08

2 采取的措施有

2.1 優(yōu)化原料配料,從源頭入手混好配勻

400㎡使用的混合料主要是有2號(hào)料場(chǎng)單料入倉(cāng)通過(guò)管帶機(jī)輸送至原一8個(gè)料倉(cāng),配合汽礦槽6個(gè)倉(cāng)鏟車上料最后輸送至堆料機(jī)堆料,為了得到更加混勻的混合料,嚴(yán)格要求原一系統(tǒng)盡量多開(kāi)倉(cāng),嚴(yán)格控制鏟車上料準(zhǔn)確性,提高堆料機(jī)機(jī)速的方式提高堆料層數(shù)至少為280層,禁止定點(diǎn)打料。

2.2 提高料層透氣性

因入燒原料結(jié)構(gòu)不穩(wěn),原燃料品種多,其燒結(jié)性能相差較大,為此在11月份,我們利用一個(gè)月的時(shí)間摸索出了不同原料相對(duì)應(yīng)的布料器角度。根據(jù)不同入燒料性質(zhì),利用增減松料器排數(shù)和密度來(lái)調(diào)整混合料透氣性,減少了原燃料變化對(duì)燒結(jié)產(chǎn)生的波動(dòng),確保了燒結(jié)過(guò)程的穩(wěn)定。

2.3 鋪底料厚度變更

鋪底料厚度為10㎝改為目前的5㎝,極大提高鋪底料的充分利用,減少鋪底料厚度5㎝,混合料厚度就會(huì)增加5㎝,提高鋪底料的利用的同時(shí)又達(dá)到了厚鋪增產(chǎn)的效果。

2.4 利用蒸汽預(yù)熱提高混合料溫度

提高燒結(jié)混合料溫,使其達(dá)到露點(diǎn)(56~65C)以上,可以顯著減少料層中水汽冷凝而形成的過(guò)濕現(xiàn)象,從而降低過(guò)濕層對(duì)氣流的阻力,為料層內(nèi)熱交換創(chuàng)造良好的條件。 同時(shí)預(yù)熱混合料也是降低固體燃耗最簡(jiǎn)單有效的辦法之一。

為此我們采用一、制作蒸汽管道貫穿整個(gè)二混,二、混三帶制作密封罩,三、混四帶制作密封罩同時(shí)在密封罩上貫穿倆根蒸汽管道對(duì)料面直噴,四、臺(tái)車礦槽豎直穿插2根蒸汽管道,在礦槽一周分插30根蒸汽支管,五、增加圓輥處蒸汽管道直噴落料。六、在料面進(jìn)點(diǎn)火爐前端增加蒸汽管道噴吹料面等措施后混合料溫度提升至55℃,徹底解決冬季過(guò)濕層過(guò)厚,廢氣溫度偏低無(wú)法上調(diào)流量的被動(dòng)局面。

2.5 熱水提前潤(rùn)濕返礦

2017-2018年一直使用冷水進(jìn)行潤(rùn)濕返礦,特別是在冬天在混合料溫度上猶如雪上加霜,再加上冬季冷水管道特別容易凍住造成返礦無(wú)法提前潤(rùn)濕,為此我們?cè)诜档V倉(cāng)附近增加水箱通入蒸汽,使水溫上升至60度來(lái)潤(rùn)濕返礦,解決了冬季返礦潤(rùn)濕溫度低的問(wèn)題。

2  2015-2019年料溫

時(shí)間(年)

2015

2016

2017

2018

2019

料溫(

36

38

40

54

61

2.6 以風(fēng)為岡,增加風(fēng)量才能增產(chǎn),高負(fù)壓才能有高強(qiáng)度燒結(jié)礦

燒結(jié)增產(chǎn)的前提必須有大風(fēng)量做前提保障,為此我們查看風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)頻率、負(fù)壓要求后發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)最低負(fù)壓可以達(dá)到-19,目前僅有-16,風(fēng)量嚴(yán)重富余,隨后作出決定,風(fēng)機(jī)頻率由44.5增加至47.5,負(fù)壓有以前-16下降至-17.5,風(fēng)量得到保證后,料層厚度也的到提升由7月份800料層提升至目前830的料層。

2.7 蒸汽在燒結(jié)機(jī)上的利用

在燒結(jié)機(jī)點(diǎn)火爐前后加裝蒸汽噴吹,以達(dá)到潤(rùn)濕混合料,提高垂直燒結(jié)速度,降低固燃的效果。

在料面上增加6道蒸汽噴吹料面,使13號(hào)以后風(fēng)箱溫度提升,這種措施采用后返礦量下降1%,氮氧化物由210㎎/m3下降至180㎎/m3,首次在料面增加蒸汽噴吹打開(kāi)了燒結(jié)創(chuàng)新的先河,效果明顯。

2.8 冬季提升煤氣閥門溫度的措施,為生產(chǎn)提供保障

針對(duì)冬季煤氣中含水凍閥門情況,我們提前在入冬前對(duì)爐前煤氣閥門使用蒸汽伴熱,同時(shí)進(jìn)行保溫包裹,進(jìn)入冬季后煤氣質(zhì)量基本穩(wěn)定,未出現(xiàn)滅火現(xiàn)象,為產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定提供保障。

2.9 邊緣效應(yīng)治理

燒結(jié)機(jī)邊緣效應(yīng)是每臺(tái)燒結(jié)機(jī)都要面臨的難題,風(fēng)力大部分都從靠近欄板位置流失,無(wú)法整個(gè)料面均勻給風(fēng),我們采取的措施是,調(diào)整平料器高度,在布料操成中增加倆邊布料厚度,基本形成“V”型料層,在料面上增加貫穿料面的壓輥,針對(duì)倆邊料層下壓,減少透風(fēng)率,增加中間料層透氣量,基本促使垂直燒結(jié)速度平衡進(jìn)行。

3 近期400㎡各項(xiàng)指標(biāo)

日期(月)

強(qiáng)度%

產(chǎn)量(t

固燃 (㎏/t

堿穩(wěn)%

日產(chǎn)平均t

11月份

80.03

340288

76.24

97.13

13200

12月份

79.73

292878

71.89

83.7

13600

1

80.15

395262

68.4

93

14390

2

80.13

431561

70

94.5

14523

3 結(jié)論

通過(guò)提升混合料料溫,增加燒結(jié)風(fēng)量,熱水預(yù)熱返礦,減少邊緣效應(yīng),增加料面蒸汽噴吹等措施后產(chǎn)質(zhì)量明顯得到提升

目前燒結(jié)礦產(chǎn)量由7月份不足13000噸提升至目前最高14500噸,下一階段我們將從漏風(fēng)治理,環(huán)冷冷卻,下料口改造匹配大流量燒結(jié)礦上下功夫,以固燃滿足65㎏/噸,日產(chǎn)15000噸為目標(biāo)前進(jìn)。

參考文獻(xiàn):

[1] 樸挺,鄧開(kāi)文,鋼鐵冶金,北京:北京工業(yè)出版社,1994.52∽49

[2] 任鐵軍、吳疆,李連軍.建龍本部燒結(jié)廠使用超低溫?zé)Y(jié)礦化節(jié)能添加劑的效果.燒結(jié)球團(tuán),2004,29(2:54-56)

[3] 孟令君.濟(jì)鋼煉鐵技術(shù)管理進(jìn)步(J).煉鐵,2014(2):24-28



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