龍鋼400㎡燒結(jié)礦產(chǎn)量提升實(shí)踐
來(lái)源:2019年第七屆煉鐵對(duì)標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會(huì)論文集|瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
龍鋼400㎡燒結(jié)礦產(chǎn)量提升實(shí)踐寧春明 張爭(zhēng)鋒(陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司煉鐵廠,陜西·韓城,715405) 摘 要:通過(guò)措施實(shí)施于生產(chǎn)系統(tǒng),加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程管控,在料溫提升,返礦量減少,料層增…
龍鋼400㎡燒結(jié)礦產(chǎn)量提升實(shí)踐
寧春明 張爭(zhēng)鋒
(陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司煉鐵廠,陜西·韓城,715405)
摘 要:通過(guò)措施實(shí)施于生產(chǎn)系統(tǒng),加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程管控,在料溫提升,返礦量減少,料層增加,減少邊緣效應(yīng),實(shí)現(xiàn)了燒結(jié)機(jī)高產(chǎn)的目的,使燒結(jié)機(jī)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)利用系數(shù)增加至1.45t/㎡h,日產(chǎn)量達(dá)到14500噸。
關(guān)鍵詞:透氣性,料層,料溫,風(fēng)量,蒸汽利用
1 前言
龍鋼400㎡燒結(jié)機(jī)2010年10 月投產(chǎn),設(shè)計(jì)利用系數(shù)為1.25t/㎡h,對(duì)應(yīng)2座高爐,隨著高爐利用系數(shù)不斷的提升,燒結(jié)礦的需求進(jìn)一步增加,400㎡燒結(jié)機(jī)日產(chǎn)12800噸,在高爐日產(chǎn)量達(dá)到22000噸平臺(tái)時(shí),燒結(jié)礦缺口日益增大,為滿足燒結(jié)礦產(chǎn)量需求,燒結(jié)礦產(chǎn)量成為目前生產(chǎn)的重頭戲,400㎡依靠科技創(chuàng)新,管理提升,圍繞日歷作業(yè)率和利用系數(shù),采取一系列改造,保證質(zhì)量的情況下逐步提升產(chǎn)能,在實(shí)踐中發(fā)展出一條適合400㎡的可持續(xù)道路,使用科學(xué)的手段,在燒結(jié)礦質(zhì)量保證的前提下,使生產(chǎn)的燒結(jié)礦產(chǎn)品滿足高爐生產(chǎn)的需求,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益的并重。
400㎡自投產(chǎn)至今,生產(chǎn)過(guò)程較為平穩(wěn),后因生產(chǎn)過(guò)程的變化和設(shè)計(jì)的不合理,經(jīng)過(guò)一系列措施,逐漸趨向良性循環(huán),為高爐提供了優(yōu)質(zhì)原料。
表1 近幾年400㎡主要生產(chǎn)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)
年度 | 產(chǎn)量t | 利用系數(shù)t/㎡h | 日歷作業(yè)率% | 料層厚度cm | 轉(zhuǎn)鼓指數(shù)% | 堿度 | 亞鐵 |
2015 | 2204960 | 1.09 | 74.9 | 750 | 76.33 | 1.75 | 8.22 |
2016 | 2718359 | 1.31 | 76.7 | 750 | 78.31 | 1.75 | 8.32 |
2017 | 3365728 | 1.37 | 92.36 | 750 | 81 | 1.93 | 8.92 |
2018 | 3030544 | 1.33 | 91.59 | 806 | 81.36 | 2.01 | 9.08 |
2 采取的措施有
2.1 優(yōu)化原料配料,從源頭入手混好配勻
400㎡使用的混合料主要是有2號(hào)料場(chǎng)單料入倉(cāng)通過(guò)管帶機(jī)輸送至原一8個(gè)料倉(cāng),配合汽礦槽6個(gè)倉(cāng)鏟車上料最后輸送至堆料機(jī)堆料,為了得到更加混勻的混合料,嚴(yán)格要求原一系統(tǒng)盡量多開(kāi)倉(cāng),嚴(yán)格控制鏟車上料準(zhǔn)確性,提高堆料機(jī)機(jī)速的方式提高堆料層數(shù)至少為280層,禁止定點(diǎn)打料。
2.2 提高料層透氣性
因入燒原料結(jié)構(gòu)不穩(wěn),原燃料品種多,其燒結(jié)性能相差較大,為此在11月份,我們利用一個(gè)月的時(shí)間摸索出了不同原料相對(duì)應(yīng)的布料器角度。根據(jù)不同入燒料性質(zhì),利用增減松料器排數(shù)和密度來(lái)調(diào)整混合料透氣性,減少了原燃料變化對(duì)燒結(jié)產(chǎn)生的波動(dòng),確保了燒結(jié)過(guò)程的穩(wěn)定。
2.3 鋪底料厚度變更
鋪底料厚度為10㎝改為目前的5㎝,極大提高鋪底料的充分利用,減少鋪底料厚度5㎝,混合料厚度就會(huì)增加5㎝,提高鋪底料的利用的同時(shí)又達(dá)到了厚鋪增產(chǎn)的效果。
2.4 利用蒸汽預(yù)熱提高混合料溫度
提高燒結(jié)混合料溫,使其達(dá)到露點(diǎn)(56~65C)以上,可以顯著減少料層中水汽冷凝而形成的過(guò)濕現(xiàn)象,從而降低過(guò)濕層對(duì)氣流的阻力,為料層內(nèi)熱交換創(chuàng)造良好的條件。 同時(shí)預(yù)熱混合料也是降低固體燃耗最簡(jiǎn)單有效的辦法之一。
為此我們采用一、制作蒸汽管道貫穿整個(gè)二混,二、混三帶制作密封罩,三、混四帶制作密封罩同時(shí)在密封罩上貫穿倆根蒸汽管道對(duì)料面直噴,四、臺(tái)車礦槽豎直穿插2根蒸汽管道,在礦槽一周分插30根蒸汽支管,五、增加圓輥處蒸汽管道直噴落料。六、在料面進(jìn)點(diǎn)火爐前端增加蒸汽管道噴吹料面等措施后混合料溫度提升至55℃,徹底解決冬季過(guò)濕層過(guò)厚,廢氣溫度偏低無(wú)法上調(diào)流量的被動(dòng)局面。
2.5 熱水提前潤(rùn)濕返礦
2017-2018年一直使用冷水進(jìn)行潤(rùn)濕返礦,特別是在冬天在混合料溫度上猶如雪上加霜,再加上冬季冷水管道特別容易凍住造成返礦無(wú)法提前潤(rùn)濕,為此我們?cè)诜档V倉(cāng)附近增加水箱通入蒸汽,使水溫上升至60度來(lái)潤(rùn)濕返礦,解決了冬季返礦潤(rùn)濕溫度低的問(wèn)題。
表2 2015年-2019年料溫
時(shí)間(年) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
料溫(℃) | 36 | 38 | 40 | 54 | 61 |
2.6 以風(fēng)為岡,增加風(fēng)量才能增產(chǎn),高負(fù)壓才能有高強(qiáng)度燒結(jié)礦
燒結(jié)增產(chǎn)的前提必須有大風(fēng)量做前提保障,為此我們查看風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)頻率、負(fù)壓要求后發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)最低負(fù)壓可以達(dá)到-19,目前僅有-16,風(fēng)量嚴(yán)重富余,隨后作出決定,風(fēng)機(jī)頻率由44.5增加至47.5,負(fù)壓有以前-16下降至-17.5,風(fēng)量得到保證后,料層厚度也的到提升由7月份800料層提升至目前830的料層。
2.7 蒸汽在燒結(jié)機(jī)上的利用
在燒結(jié)機(jī)點(diǎn)火爐前后加裝蒸汽噴吹,以達(dá)到潤(rùn)濕混合料,提高垂直燒結(jié)速度,降低固燃的效果。
在料面上增加6道蒸汽噴吹料面,使13號(hào)以后風(fēng)箱溫度提升,這種措施采用后返礦量下降1%,氮氧化物由210㎎/m3下降至180㎎/m3,首次在料面增加蒸汽噴吹打開(kāi)了燒結(jié)創(chuàng)新的先河,效果明顯。
2.8 冬季提升煤氣閥門溫度的措施,為生產(chǎn)提供保障
針對(duì)冬季煤氣中含水凍閥門情況,我們提前在入冬前對(duì)爐前煤氣閥門使用蒸汽伴熱,同時(shí)進(jìn)行保溫包裹,進(jìn)入冬季后煤氣質(zhì)量基本穩(wěn)定,未出現(xiàn)滅火現(xiàn)象,為產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定提供保障。
2.9 邊緣效應(yīng)治理
燒結(jié)機(jī)邊緣效應(yīng)是每臺(tái)燒結(jié)機(jī)都要面臨的難題,風(fēng)力大部分都從靠近欄板位置流失,無(wú)法整個(gè)料面均勻給風(fēng),我們采取的措施是,調(diào)整平料器高度,在布料操成中增加倆邊布料厚度,基本形成“V”型料層,在料面上增加貫穿料面的壓輥,針對(duì)倆邊料層下壓,減少透風(fēng)率,增加中間料層透氣量,基本促使垂直燒結(jié)速度平衡進(jìn)行。
表3 近期400㎡各項(xiàng)指標(biāo)
日期(月) | 強(qiáng)度% | 產(chǎn)量(t) | 固燃 (㎏/t) | 堿穩(wěn)% | 日產(chǎn)平均t |
11月份 | 80.03 | 340288 | 76.24 | 97.13 | 13200 |
12月份 | 79.73 | 292878 | 71.89 | 83.7 | 13600 |
1月 | 80.15 | 395262 | 68.4 | 93 | 14390 |
2月 | 80.13 | 431561 | 70 | 94.5 | 14523 |
3 結(jié)論
通過(guò)提升混合料料溫,增加燒結(jié)風(fēng)量,熱水預(yù)熱返礦,減少邊緣效應(yīng),增加料面蒸汽噴吹等措施后產(chǎn)質(zhì)量明顯得到提升
目前燒結(jié)礦產(chǎn)量由7月份不足13000噸提升至目前最高14500噸,下一階段我們將從漏風(fēng)治理,環(huán)冷冷卻,下料口改造匹配大流量燒結(jié)礦上下功夫,以固燃滿足65㎏/噸,日產(chǎn)15000噸為目標(biāo)前進(jìn)。
參考文獻(xiàn):
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- [騰訊]
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