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指標(biāo)

水鋼4#高爐降料面操作實(shí)踐

來源:2018年第六屆煉鐵對標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會(huì)論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

水鋼4#高爐降料面操作實(shí)踐羅偉豪摘 要:對水鋼4#高爐空料線打水降料面操作進(jìn)行總結(jié)。由于認(rèn)真核算休風(fēng)料,合理控制風(fēng)量、爐頂打水量、煤氣成分等各項(xiàng)參數(shù),順利將料面降到爐腹以下,實(shí)現(xiàn)了安…

水鋼4#高爐降料面操作實(shí)踐

羅偉豪

摘  要:對水鋼4#高爐空料線打水降料面操作進(jìn)行總結(jié)。由于認(rèn)真核算休風(fēng)料,合理控制風(fēng)量、爐頂打水量、煤氣成分等各項(xiàng)參數(shù),順利將料面降到爐腹以下,實(shí)現(xiàn)了安全、快速降料面

關(guān)鍵字:高爐;空料線;降料面

四高爐2011329日投產(chǎn)至今,爐身冷卻壁冷卻管損壞二十八根,集中在10段、11,以及存在其它設(shè)備缺陷。為延長四高爐一代爐齡壽命及安全生產(chǎn),結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營形勢,201753日降料面進(jìn)行爐墻噴補(bǔ)造襯。

1 降料面的準(zhǔn)備工作

1.1 做好設(shè)備等方面的準(zhǔn)備工作,主要如下:

(1儀表設(shè)備的檢查校對是為了準(zhǔn)確的監(jiān)測,控制降料面過程,避免因儀表問題而引起事故。校正爐頂溫度,風(fēng)量、風(fēng)壓、風(fēng)溫、頂壓、爐頂打水量及水壓、探尺等儀表數(shù)據(jù)。

(2全面檢查爐殼開裂情況,檢查爐殼是否存在煤氣泄露。如有漏點(diǎn),要利用休風(fēng)機(jī)會(huì)焊補(bǔ)好,并落實(shí)現(xiàn)場煤氣安全警示標(biāo)志。

(3準(zhǔn)確計(jì)算休風(fēng)料,保證充足的干焦量。

(4風(fēng)口平臺(tái)每個(gè)水槽準(zhǔn)備兩根高壓打水管,并保證長度有20m,以便風(fēng)口壞時(shí)打水用,利用現(xiàn)有爐頂8個(gè)灑水噴頭灑水,但需外接灑水管到風(fēng)口平臺(tái)并安裝水表和調(diào)節(jié)閥,爐頂打水壓力不低于1.0MPa

(5確保三個(gè)爐頂放散閥正常開關(guān),如有故障必須在預(yù)休風(fēng)時(shí)檢修完畢,

(6預(yù)休風(fēng)前一周檢查各部蒸汽管是否通暢,如有問題必須提前3天處理完畢,確保預(yù)休風(fēng)時(shí)正常;降料面期間蒸汽系統(tǒng)確保三、四高爐末端壓力在0.4MPa以上。

(7休風(fēng)前三天開始全面檢查冷卻設(shè)備,發(fā)現(xiàn)漏水及時(shí)處理,此項(xiàng)工作一直進(jìn)行到休風(fēng),聯(lián)系能源公司化驗(yàn)室,進(jìn)行煤氣成分檢驗(yàn)

1.2 對高爐操作進(jìn)行調(diào)整,主要如下:

(1調(diào)節(jié)操作參數(shù),確保中心氣流充沛的同時(shí),適當(dāng)發(fā)展變沿氣流,逐步提高爐體溫度,清理爐墻。

(2停風(fēng)前確保爐況順行,爐溫充足。預(yù)休風(fēng)前一個(gè)周期改全焦冶煉負(fù)荷,保證預(yù)休風(fēng)時(shí)休風(fēng)料到達(dá)風(fēng)口中心線。預(yù)休風(fēng)后送風(fēng)要全開風(fēng)口。

(3提前9天開始減釩鈦礦比例冶煉,鈦球比例5%以下;用料結(jié)構(gòu)中加入部分錳礦及螢石,方便清洗爐墻粘結(jié)物。

(4調(diào)整高爐造渣制度,改善爐渣的流動(dòng)性。(R2 1.101.14

(5適當(dāng)提高爐溫水平。按照爐溫中上限,堿度下限控制原則。(【Si0.4000.800%

1.3 高爐休風(fēng)后的工作,主要包括:

(1改裝爐頂打水裝置。打水膠管位置正確,且能滿足1.0MPa水壓要求。正式打水前要記錄流量表顯示值。

(2調(diào)整探尺。確保兩個(gè)探尺能探料線20.0m,并寫出測量方法.

(3從高爐頂壓取出管引出煤氣取樣管,拉到風(fēng)口平臺(tái)取氣點(diǎn)

(4將跑氣、跑火處的爐皮及冷卻壁墊板漏氣處焊好,確保降料面過程中不發(fā)生爐皮跑氣跑火及開焊現(xiàn)象。

從安裝打水管開始到降料面結(jié)束,裝料設(shè)備拉閘掛牌,嚴(yán)禁動(dòng)作。更換所有損壞的風(fēng)口各套,送風(fēng)時(shí)風(fēng)口全開,吹管內(nèi)無雜物。將所有已損壞的冷卻壁水冷管進(jìn)水關(guān)閉,預(yù)休風(fēng)后不再打開。富氧站管道插盲板。

調(diào)整爐頂放散閥打開值:更改1#3#放散閥自動(dòng)控制程序,將打開值設(shè)為0.220 MPa并取消延時(shí)。預(yù)休風(fēng)結(jié)束后,高爐送風(fēng)降料面時(shí),煉鐵廠與能源公司加強(qiáng)聯(lián)系除塵布袋箱體的投用數(shù)量,若箱體需退出使用時(shí)高爐降壓配合。

2 休風(fēng)后復(fù)風(fēng)降料面

1)降料面操作參數(shù)的控制。鑒于漏水冷卻壁較多,降料面使用最大風(fēng)量原則上控制在正常風(fēng)量的80%4000m3/min),到爐身下部以后控制風(fēng)量在正常風(fēng)量的60%1625分開始送風(fēng),復(fù)風(fēng)后,保持一定頂壓操作,避免產(chǎn)生管道。122分,降料面至22.3m。整個(gè)降料面過程中,平均爐頂溫度在359,平均荒煤氣溫度在295,出現(xiàn)頂壓波動(dòng)超過10KPa的情況5次,爆震5次,但沒有風(fēng)口破損情況。降料面過程耗時(shí)538分鐘,累計(jì)打水量339.1t,累計(jì)送風(fēng)量1620940m3。此次降料面過程的主要參數(shù)控制見表1


表1 主要參數(shù)控制

時(shí)間

料線m

風(fēng)量m3/min

風(fēng)溫

風(fēng)壓KPa

頂壓kpa

頂溫

荒煤氣溫度

累計(jì)打水量t

16:25

5.90

17:00

5.97

1700

880

169

100

350

263

9

17:30

4.96

2630

850

265

150

344

271

13.2

18:00

6.24

3780

850

305

180

261

290

27.2

18:30

6.24

3810

850

296

180

288

320

46.2

19:00

14.20

3660

850

271

180

352

348

70.6

19:30

14.72

3680

850

264

180

391

345

92.7

20:00

16.20

3710

850

256

180

329

337

129.1

20:30

17.00

3730

850

258

180

295

332

166.3

21:00

18.20

3280

850

226

155

308

276

209.3

21:30

18.65

2480

850

168

105

204

250

235.4

22:00

18.90

2020

850

135

90

241

217

268.9

22:30

19.30

1980

850

80

13

422

282.3

23:00

20.00

1820

850

60

14

469

293.3

23:30

20.30

1840

850

59

13

453

302.8

0:00

20.70

1860

850

57

12

481

314.2

0:30

21.38

1630

850

63

35

476

326.8

1:00

22.30

1588

850

60

34

455

339.1

2)降料面過程爐頂煤氣成分控制。打水空料線最大的安全隱患來自于煤氣的爆炸,為了保證降料面過程安全地進(jìn)行,需要對煤氣成分進(jìn)行密切的監(jiān)控。由于煤氣自動(dòng)取樣實(shí)時(shí)分許壞后,在頂壓取出口新安裝引至出鐵場的煤氣取樣裝置人工取樣,每半小時(shí)化驗(yàn)一次煤氣全成分,通報(bào)到高爐主控室,便于結(jié)合煤氣成分變化綜合判斷爐況。具體煤氣分析見表2

表2 煤氣分析

取樣時(shí)間

CO2

H2

O2

CO

N2

CH4

料線

17:00

1.4

0.6

15.8

5.90

17:30

1.0

0.4

9..4

5.97

18:30

8.6

2.1

0.2

26.0

62.5

0.6

4.96

19:00

6.0

1.6

0.4

29.6

61.6

0.8

6.24

19:30

6.6

4.4

0.4

29.2

58.4

1.0

6.24

20:00

5.0

3.3

0.2

26.8

63.7

1.0

14.20

20:30

4.8

3.2

0.2

31.6

69.4

0.8

14.72

21:00

4.0

4.4

0.2

32.8

57.6

1.0

21:30

3.6

4.9

0.2

29.4

61.1

0.8

3)出鐵情況。預(yù)休風(fēng)時(shí)堵鐵口使用無水炮泥,降料面期間預(yù)計(jì)出鐵2次,理論鐵704.347t,理論渣量316t。第一次鐵在預(yù)休風(fēng)送風(fēng)后2小時(shí)出鐵,第二次鐵在料線接近17.8m時(shí)出鐵。

表3 出鐵情況

開始

終了

Si

S

R2

溫度

Mn

Ti

Al2O3

鐵量

深度

第一次

19:00

20:15

1

0.024

1.22

1498

1.08

0.021

14.96

340

3.1

第二次

22:45

1:30

1.86

0.019

1435

1.43

0.43

230

3.1

(4)休風(fēng)后爐內(nèi)的情況

高爐休風(fēng)后,拆卸全部風(fēng)口小套,觀察到爐腹料面,圓滿完成了預(yù)計(jì)降料面17.8m任務(wù)。觀察爐腹下部表面一圈有結(jié)瘤現(xiàn)象,為送風(fēng)恢復(fù)制度的調(diào)整提供有力的依據(jù)。

3 效果

成功之處:

1生產(chǎn)準(zhǔn)備組織工作仔細(xì),高爐順利實(shí)現(xiàn)了降料面工作,降料面期間,總體穩(wěn)定,控制在9小時(shí),按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)降料面工作。      

2爐溫控制合理,鐵水物理熱基本在1450度以上。

3出鐵按排合理。

4煤氣分析取不了樣,及時(shí)停止回收煤氣,根據(jù)頂溫及灑水情況及時(shí)減風(fēng),確保了安全。

5降料面期間用螢石及錳礦,改善了渣鐵流動(dòng)性,有利于降料面的順行。              

不足之處:

1爐頂溫度控制偏高。22:30-1:00,均在450左右,造成布袋除塵設(shè)備部分損壞。

2爐頂打水流量表部分損壞,水流量無法統(tǒng)計(jì),煤氣引出管測量煤氣不準(zhǔn),造成利用煤氣分析推斷料面位置困難。

3爐溫控制偏高。下次可適當(dāng)加重焦炭負(fù)荷。

4爆震偏多。主要原因是高爐在降料面前爐況不好。由于爐況不好,最大風(fēng)量偏離正常水平4800m3/min較多,降料面時(shí)間偏長。

4 結(jié)語

1抓好降料面的準(zhǔn)備工作,結(jié)合實(shí)際情況,合理調(diào)整爐況,是安全、順利降料面的前提條件;

2確保爐況穩(wěn)定順行,休風(fēng)前采取發(fā)展邊沿氣流清洗爐墻規(guī)整爐型,但由于氣流較亂,未取得較好的效果(爐腹有部分結(jié)瘤);

3控制好風(fēng)壓、風(fēng)量和爐頂打水,頂壓基本控制在目標(biāo)值,煤氣成分處于安全范圍內(nèi),避免較大的爆震。

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