水鋼4#高爐降料面操作實(shí)踐
來源:2018年第六屆煉鐵對標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會(huì)論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
水鋼4#高爐降料面操作實(shí)踐羅偉豪摘 要:對水鋼4#高爐空料線打水降料面操作進(jìn)行總結(jié)。由于認(rèn)真核算休風(fēng)料,合理控制風(fēng)量、爐頂打水量、煤氣成分等各項(xiàng)參數(shù),順利將料面降到爐腹以下,實(shí)現(xiàn)了安…
水鋼4#高爐降料面操作實(shí)踐
羅偉豪
摘 要:對水鋼4#高爐空料線打水降料面操作進(jìn)行總結(jié)。由于認(rèn)真核算休風(fēng)料,合理控制風(fēng)量、爐頂打水量、煤氣成分等各項(xiàng)參數(shù),順利將料面降到爐腹以下,實(shí)現(xiàn)了安全、快速降料面。
關(guān)鍵字:高爐;空料線;降料面
四高爐2011年3月29日投產(chǎn)至今,爐身冷卻壁冷卻管損壞二十八根,集中在10段、11段,以及存在其它設(shè)備缺陷。為延長四高爐一代爐齡壽命及安全生產(chǎn),結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營形勢,于2017年5月3日降料面進(jìn)行爐墻噴補(bǔ)造襯。
1 降料面的準(zhǔn)備工作
1.1 做好設(shè)備等方面的準(zhǔn)備工作,主要如下:
(1)儀表設(shè)備的檢查校對是為了準(zhǔn)確的監(jiān)測,控制降料面過程,避免因儀表問題而引起事故。校正爐頂溫度,風(fēng)量、風(fēng)壓、風(fēng)溫、頂壓、爐頂打水量及水壓、探尺等儀表數(shù)據(jù)。
(2)全面檢查爐殼開裂情況,檢查爐殼是否存在煤氣泄露。如有漏點(diǎn),要利用休風(fēng)機(jī)會(huì)焊補(bǔ)好,并落實(shí)現(xiàn)場煤氣安全警示標(biāo)志。
(3)準(zhǔn)確計(jì)算休風(fēng)料,保證充足的干焦量。
(4)風(fēng)口平臺(tái)每個(gè)水槽準(zhǔn)備兩根高壓打水管,并保證長度有20m,以便風(fēng)口壞時(shí)打水用,利用現(xiàn)有爐頂8個(gè)灑水噴頭灑水,但需外接灑水管到風(fēng)口平臺(tái)并安裝水表和調(diào)節(jié)閥,爐頂打水壓力不低于1.0MPa
(5)確保三個(gè)爐頂放散閥正常開關(guān),如有故障必須在預(yù)休風(fēng)時(shí)檢修完畢,
(6)預(yù)休風(fēng)前一周檢查各部蒸汽管是否通暢,如有問題必須提前3天處理完畢,確保預(yù)休風(fēng)時(shí)正常;降料面期間蒸汽系統(tǒng)確保三、四高爐末端壓力在0.4MPa以上。
(7)休風(fēng)前三天開始全面檢查冷卻設(shè)備,發(fā)現(xiàn)漏水及時(shí)處理,此項(xiàng)工作一直進(jìn)行到休風(fēng),聯(lián)系能源公司化驗(yàn)室,進(jìn)行煤氣成分檢驗(yàn)
1.2 對高爐操作進(jìn)行調(diào)整,主要如下:
(1)調(diào)節(jié)操作參數(shù),確保中心氣流充沛的同時(shí),適當(dāng)發(fā)展變沿氣流,逐步提高爐體溫度,清理爐墻。
(2)停風(fēng)前確保爐況順行,爐溫充足。預(yù)休風(fēng)前一個(gè)周期改全焦冶煉負(fù)荷,保證預(yù)休風(fēng)時(shí)休風(fēng)料到達(dá)風(fēng)口中心線。預(yù)休風(fēng)后送風(fēng)要全開風(fēng)口。
(3)提前9天開始減釩鈦礦比例冶煉,鈦球比例5%以下;用料結(jié)構(gòu)中加入部分錳礦及螢石,方便清洗爐墻粘結(jié)物。
(4)調(diào)整高爐造渣制度,改善爐渣的流動(dòng)性。(R2 1.10~1.14倍)
(5)適當(dāng)提高爐溫水平。按照爐溫中上限,堿度下限控制原則。(【Si】0.400~0.800%)
1.3 高爐休風(fēng)后的工作,主要包括:
(1)改裝爐頂打水裝置。打水膠管位置正確,且能滿足1.0MPa水壓要求。正式打水前要記錄流量表顯示值。
(2)調(diào)整探尺。確保兩個(gè)探尺能探料線20.0m,并寫出測量方法.
(3)從高爐頂壓取出管引出煤氣取樣管,拉到風(fēng)口平臺(tái)取氣點(diǎn)
(4)將跑氣、跑火處的爐皮及冷卻壁墊板漏氣處焊好,確保降料面過程中不發(fā)生爐皮跑氣跑火及開焊現(xiàn)象。
從安裝打水管開始到降料面結(jié)束,裝料設(shè)備拉閘掛牌,嚴(yán)禁動(dòng)作。更換所有損壞的風(fēng)口各套,送風(fēng)時(shí)風(fēng)口全開,吹管內(nèi)無雜物。將所有已損壞的冷卻壁水冷管進(jìn)水關(guān)閉,預(yù)休風(fēng)后不再打開。富氧站管道插盲板。
調(diào)整爐頂放散閥打開值:更改1#、3#放散閥自動(dòng)控制程序,將打開值設(shè)為0.220 MPa并取消延時(shí)。預(yù)休風(fēng)結(jié)束后,高爐送風(fēng)降料面時(shí),煉鐵廠與能源公司加強(qiáng)聯(lián)系除塵布袋箱體的投用數(shù)量,若箱體需退出使用時(shí)高爐降壓配合。
2 休風(fēng)后復(fù)風(fēng)降料面
(1)降料面操作參數(shù)的控制。鑒于漏水冷卻壁較多,降料面使用最大風(fēng)量原則上控制在正常風(fēng)量的80%(4000m3/min),到爐身下部以后控制風(fēng)量在正常風(fēng)量的60%。16:25分開始送風(fēng),復(fù)風(fēng)后,保持一定頂壓操作,避免產(chǎn)生管道。1:22分,降料面至22.3m。整個(gè)降料面過程中,平均爐頂溫度在359℃,平均荒煤氣溫度在295℃,出現(xiàn)頂壓波動(dòng)超過10KPa的情況5次,爆震5次,但沒有風(fēng)口破損情況。降料面過程耗時(shí)538分鐘,累計(jì)打水量339.1t,累計(jì)送風(fēng)量1620940m3。此次降料面過程的主要參數(shù)控制見表1
表1 主要參數(shù)控制
時(shí)間 | 料線m | 風(fēng)量m3/min | 風(fēng)溫℃ | 風(fēng)壓KPa | 頂壓kpa | 頂溫℃ | 荒煤氣溫度℃ | 累計(jì)打水量t |
16:25 | 5.90 |
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17:00 | 5.97 | 1700 | 880 | 169 | 100 | 350 | 263 | 9 |
17:30 | 4.96 | 2630 | 850 | 265 | 150 | 344 | 271 | 13.2 |
18:00 | 6.24 | 3780 | 850 | 305 | 180 | 261 | 290 | 27.2 |
18:30 | 6.24 | 3810 | 850 | 296 | 180 | 288 | 320 | 46.2 |
19:00 | 14.20 | 3660 | 850 | 271 | 180 | 352 | 348 | 70.6 |
19:30 | 14.72 | 3680 | 850 | 264 | 180 | 391 | 345 | 92.7 |
20:00 | 16.20 | 3710 | 850 | 256 | 180 | 329 | 337 | 129.1 |
20:30 | 17.00 | 3730 | 850 | 258 | 180 | 295 | 332 | 166.3 |
21:00 | 18.20 | 3280 | 850 | 226 | 155 | 308 | 276 | 209.3 |
21:30 | 18.65 | 2480 | 850 | 168 | 105 | 204 | 250 | 235.4 |
22:00 | 18.90 | 2020 | 850 | 135 | 90 | 241 | 217 | 268.9 |
22:30 | 19.30 | 1980 | 850 | 80 | 13 | 422 |
| 282.3 |
23:00 | 20.00 | 1820 | 850 | 60 | 14 | 469 |
| 293.3 |
23:30 | 20.30 | 1840 | 850 | 59 | 13 | 453 |
| 302.8 |
0:00 | 20.70 | 1860 | 850 | 57 | 12 | 481 |
| 314.2 |
0:30 | 21.38 | 1630 | 850 | 63 | 35 | 476 |
| 326.8 |
1:00 | 22.30 | 1588 | 850 | 60 | 34 | 455 |
| 339.1 |
(2)降料面過程爐頂煤氣成分控制。打水空料線最大的安全隱患來自于煤氣的爆炸,為了保證降料面過程安全地進(jìn)行,需要對煤氣成分進(jìn)行密切的監(jiān)控。由于煤氣自動(dòng)取樣實(shí)時(shí)分許壞后,在頂壓取出口新安裝引至出鐵場的煤氣取樣裝置人工取樣,每半小時(shí)化驗(yàn)一次煤氣全成分,通報(bào)到高爐主控室,便于結(jié)合煤氣成分變化綜合判斷爐況。具體煤氣分析見表2:
表2 煤氣分析
取樣時(shí)間 | CO2 | H2 | O2 | CO | N2 | CH4 | 料線 |
17:00 | 1.4 |
| 0.6 | 15.8 |
|
| 5.90 |
17:30 | 1.0 |
| 0.4 | 9..4 |
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| 5.97 |
18:30 | 8.6 | 2.1 | 0.2 | 26.0 | 62.5 | 0.6 | 4.96 |
19:00 | 6.0 | 1.6 | 0.4 | 29.6 | 61.6 | 0.8 | 6.24 |
19:30 | 6.6 | 4.4 | 0.4 | 29.2 | 58.4 | 1.0 | 6.24 |
20:00 | 5.0 | 3.3 | 0.2 | 26.8 | 63.7 | 1.0 | 14.20 |
20:30 | 4.8 | 3.2 | 0.2 | 31.6 | 69.4 | 0.8 | 14.72 |
21:00 | 4.0 | 4.4 | 0.2 | 32.8 | 57.6 | 1.0 |
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21:30 | 3.6 | 4.9 | 0.2 | 29.4 | 61.1 | 0.8 |
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(3)出鐵情況。預(yù)休風(fēng)時(shí)堵鐵口使用無水炮泥,降料面期間預(yù)計(jì)出鐵2次,理論鐵704.347t,理論渣量316t。第一次鐵在預(yù)休風(fēng)送風(fēng)后2小時(shí)出鐵,第二次鐵在料線接近17.8m時(shí)出鐵。
表3 出鐵情況
| 開始 | 終了 | Si | S | R2 | 溫度 | Mn | Ti | Al2O3 | 鐵量 | 深度 |
第一次 | 19:00 | 20:15 | 1 | 0.024 | 1.22 | 1498 | 1.08 | 0.021 | 14.96 | 340 | 3.1 |
第二次 | 22:45 | 1:30 | 1.86 | 0.019 |
| 1435 | 1.43 | 0.43 |
| 230 | 3.1 |
(4)休風(fēng)后爐內(nèi)的情況
高爐休風(fēng)后,拆卸全部風(fēng)口小套,觀察到爐腹料面,圓滿完成了預(yù)計(jì)降料面17.8m任務(wù)。觀察爐腹下部表面一圈有結(jié)瘤現(xiàn)象,為送風(fēng)恢復(fù)制度的調(diào)整提供有力的依據(jù)。
3 效果
成功之處:
1)生產(chǎn)準(zhǔn)備組織工作仔細(xì),高爐順利實(shí)現(xiàn)了降料面工作,降料面期間,總體穩(wěn)定,控制在9小時(shí),按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)降料面工作。
2)爐溫控制合理,鐵水物理熱基本在1450度以上。
3)出鐵按排合理。
4)煤氣分析取不了樣,及時(shí)停止回收煤氣,根據(jù)頂溫及灑水情況及時(shí)減風(fēng),確保了安全。
5)降料面期間用螢石及錳礦,改善了渣鐵流動(dòng)性,有利于降料面的順行。
不足之處:
1)爐頂溫度控制偏高。22:30-1:00,均在450℃左右,造成布袋除塵設(shè)備部分損壞。
2)爐頂打水流量表部分損壞,水流量無法統(tǒng)計(jì),煤氣引出管測量煤氣不準(zhǔn),造成利用煤氣分析推斷料面位置困難。
3)爐溫控制偏高。下次可適當(dāng)加重焦炭負(fù)荷。
4)爆震偏多。主要原因是高爐在降料面前爐況不好。由于爐況不好,最大風(fēng)量偏離正常水平4800m3/min較多,降料面時(shí)間偏長。
4 結(jié)語
1)抓好降料面的準(zhǔn)備工作,結(jié)合實(shí)際情況,合理調(diào)整爐況,是安全、順利降料面的前提條件;
2)確保爐況穩(wěn)定順行,休風(fēng)前采取發(fā)展邊沿氣流清洗爐墻規(guī)整爐型,但由于氣流較亂,未取得較好的效果(爐腹有部分結(jié)瘤);
3)控制好風(fēng)壓、風(fēng)量和爐頂打水,頂壓基本控制在目標(biāo)值,煤氣成分處于安全范圍內(nèi),避免較大的爆震。
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