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抓特色整合優勢資源優化操作節本降耗

來源:2018年第六屆煉鐵對標、節能降本及新技術研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

抓特色整合優勢資源優化操作節本降耗邵則林 方云峰(衢州元立金屬制品有限公司 浙江.衢州 324000)摘 要:鋼鐵市場日趨嚴峻,元立公司抓特色,結合公司資源優勢通過高煤比、高富氧、高頂…

抓特色整合優勢資源優化操作節本降耗

邵則林 方云峰

(衢州元立金屬制品有限公司  浙江.衢州  324000)

摘  要:鋼鐵市場日趨嚴峻,元立公司抓特色,結合公司資源優勢通過高煤比、高富氧、高頂壓等操作方式,有效改善高爐經濟技術指標,達到節本降耗的目的。

關鍵詞:優化操作;技術指標;降低成本

衢州元立金屬制品有限公司(以下簡稱元立公司)目前擁有高爐5座(450M3×2、630M3×2、1050M3),自2014年開始不斷嘗試摸索、總結創新。在原燃料價格呈下降趨勢的情況下,元立煉鐵廠充分把握自產搗固焦的特點以及富氧和設備優勢,努力探尋具有元立高爐操作特色的新制度,在特色化操作中改善高爐經濟技術指標的目的,煤比突破200kg/t,爐頂壓力達到熱壓的0.63倍,噸鐵氧氣超過80m3,焦炭含硫從0.55%提高到1.0%,高爐指標仍維持在較好的水平。

1 優勢條件

(1)自產搗固焦強度高。元立公司擁有年產能力140萬噸的干熄焦化廠,屬臥式液壓搗固焦,最大的特點是強度高,堆比重大,同時配比中無煙煤含量比例高,但在高爐中反應速度相對偏慢,使用后頂溫偏高,焦炭指標如表一:

表一:自產搗固焦的強度指標

M25

M10

CRI

CSR

堆比重

93%

4.5%

25%

64%

0.61t/t

(2)氧氣價格低。富氧的經濟效益通過計算大致可降低成本約0.8元/m3(見表二),所以我方高爐積極用氧,富氧率長期維持在6.5%左右,450M3的小高爐最高達到過9-10%。

表二:每1m3氧氣節約成本分析

發電

焦比降低

煤比提高

固定成本

節約風量

氧氣成本

合計

0.51

0.17

0.1

0.2

0.08

0.27

0.79

(3)設備新。2012年年初1050M3高爐投產,年中兩座450M3高爐大修,2014年兩座630M3高爐中修,主體設備運行狀況較好。

2 高爐操作

2.1提高噴煤比

(1)改變煤種。噴煤的作用就是為了替代焦炭,用煤粉的發熱值來衡量煤粉的好壞更為直接,揮發份的高低在一定程度上代表了煤粉在爐內燃燒的難易。如果揮發份的高則影響到了固定碳含量,反而就起不到應有的作用了。1050M3高爐首先試用,效果明顯,如表三所示,所以元立公司果斷改變思路,停止煙煤的使用改為全無煙煤噴吹。

表三:使用全無煙煤前后一個月的數據

焦比kg/t

煤比kg/t

燃料比kg/t

發熱值kcal

混合煤噴吹

401

166

567

6780

全無煙煤噴吹

372

166

538

7650

考慮使用前后的品位提高了1%,按影響焦比2%計算,發熱值的變化與消耗變化完全能對應的上,更能說明用發熱值作為煤粉的衡量指標比較科學更為直觀。當然,如果發熱值能保證的話,揮發份肯定越高越好,有利于爐內燃燒。

(2)提高煤比。鑒于自產焦的獨有特點,堆比重大、反應性低,導致燃燒帶縱向高度升高,高溫區變寬上移,繼而爐頂溫度長期偏高。提高噴吹量減少入爐的焦炭量,只要爐內不出現崩滑料就說明焦炭的骨架作用可以維持,利用煤粉易于燃燒的特點取長補短,降低自產搗固焦特有的影響,解決了長期頂溫高的問題,如圖一所示。

2.2 提高富氧

提高煤比之后,各高爐重除灰燒損大幅度地升高,超過了40%,分析原因可能是煤粉燃燒不完全所致,為此高爐使用富氧促使殘余煤粉完全燃燒,富氧量達到80M3/t以上,重除燒損逐步降到30%以內,煤粉置換效果得到改善。高富氧后,對實際煤比高低進行比較試驗,跟蹤煤粉置換結果可達到95%以上,達到利用煤焦差價降低成本的目的。高富氧同時大幅度提高產量,更促使爐頂溫度進一步降低。如圖一所示。

2.3 提高頂壓

在煤比達到200kg/t以后,630m3高爐首先出現了崩滑料的現象,而其他高爐仍比較正常,排除煤比過高的原因。考慮元立公司高爐操作固有特點即:壓力高、冶強高、煤氣流相對難控制。通過提高頂壓,降低爐內煤氣流速,穩定煤氣流,逐步嘗試頂壓達到了熱壓的0.63倍,頂壓提高后明顯減少了高爐崩滑料的次數,煤氣利用得到改善,而且高爐瓦斯灰的吹出量也降低了5-6kg/t。如圖二所示

2.4 降低生礦 提高熟料率

瓦斯灰吹出量減少,爐內的粉末增加,而富氧和頂壓對風量都有一定的抑制,風量萎縮影響冶強,重點工作轉移到槽下篩分,特別是生礦的篩分。曾嘗試過生礦和燒結礦一起混送到高架料倉,但不利于燒結的穩定,而且場地衛生很難保證。最終以提高熟料率,減少生礦入爐,提前過篩生礦,控制入爐粉末,促使爐況順行,提高煤氣利用,且熟料率提高亦可降低焦比,見圖二所示。

2.5 提高爐渣堿度 保證鎂鋁比 降低爐溫

高富氧可以提高物理熱,高頂壓可以抑制硅的還原,但生鐵含[Si]降低到0.25%物理熱仍然保證不了,通過分析總結外單位的先進經驗,提高熟料率提高爐渣堿度,可以提高渣鐵物理熱,鎂鋁比維持在0.7-0.75倍可以改善爐渣流動性。爐渣堿度從1.15以下提到1.20以上,生鐵含[Si]可以長期穩定在0.25%,物理熱維持在1460-1470℃。如圖三所示

3 調整爐料結構,節本降耗

前期高爐操作指標按原設計參數調整,自實現高煤比、高富氧、高頂壓操作之后,逐步提高鎂鋁比和堿度,鐵水質量有大幅度的提高,完全超出煉鋼需求指標。經過深入分析、比較各項數據,在能量充分利用上仍有一定的空間。為此,元立公司決定提高焦炭硫負荷,焦炭含硫從0.55%逐步提高到1.05%,噸焦成本可以降低150元,高爐繼續提高爐渣堿度到1.25倍,爐溫適當提高,實際焦比上升8-10kg/t,一級品率仍然維持在85%,即滿足煉鋼需求又降低鐵水成本約50元/t。

4 存在不足

(1)我廠原燃料中的Zn和K元素含量偏高,嘗試了爐渣堿度提到1.3倍,但高爐不穩,限制了低硅高堿更進一步的調整。

(2)嘗試用高硫的無煙煤噴吹,噸煤成本可降低70-80元,但高爐消耗上升有近20kg/t,成本反而有所上升,還需要進一步的摸索嘗試。

(3)我廠爐渣Al2O3含量不高,一般在15%左右,鎂鋁比應該不需要這么高,而且提高燒結MgO含量對燒結成本和產質量都有一定的影響,這點還需要進一步調整摸索。

5 結語

根據自身的燃料特點和設備條件以及當地的資源優勢,不斷地分析總結和創新嘗試,科學配置爐料結構,摸索出符合元立公司的一套特有的操作制度和管理制度,發揮出高爐最大的潛能,走出一條具有鮮明特色的高爐操作模式。元立公司高爐的優勢是焦炭好、氧氣便宜、設備較新。高爐操作特點是壓力高、冶強高。通過一年多時間不斷的匯總數據,分析結果,總結經驗,大膽創新,逐步改善技術經濟指標,達到節能降耗的目的,見表四。

表四:2014-2015年上半年主要生產指標

時間

平均日產

t

利用系數

t/m3d

焦比

kg/t

煤比

kg/t

燃料比

kg/t

一級品率

%

14年一季度

11150

3.47

397

167

564

69.30

14年二季度

11407

3.55

389

168

557

72.98

14年三季度

11575

3.61

370

186

555

76.13

14年四季度

12249

3.82

340

205

545

80.46

15年一季度

12055

4.02

324

201

525

92.96

15年二季度

12785

3.98

314

201

515

86.58

注:2015210—310日一座630M3高爐中修。

6 參考文獻

[1] 項中庸,王筱留.高爐設計—煉鐵工藝設計理論與實踐(第二版)

[2] 臧向陽,焦剛.再次認識富氧對煉鐵的影響.中小高爐煉鐵學術年會,2009

[3] 張化義.高爐富氧煉鐵前景.世界金屬導報2010.12.21第010版,煉鐵原料

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