抓特色整合優勢資源優化操作節本降耗
來源:2018年第六屆煉鐵對標、節能降本及新技術研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
抓特色整合優勢資源優化操作節本降耗邵則林 方云峰(衢州元立金屬制品有限公司 浙江.衢州 324000)摘 要:鋼鐵市場日趨嚴峻,元立公司抓特色,結合公司資源優勢通過高煤比、高富氧、高頂…
抓特色整合優勢資源優化操作節本降耗
邵則林 方云峰
(衢州元立金屬制品有限公司 浙江.衢州 324000)
摘 要:鋼鐵市場日趨嚴峻,元立公司抓特色,結合公司資源優勢通過高煤比、高富氧、高頂壓等操作方式,有效改善高爐經濟技術指標,達到節本降耗的目的。
關鍵詞:優化操作;技術指標;降低成本
衢州元立金屬制品有限公司(以下簡稱元立公司)目前擁有高爐5座(450M3×2、630M3×2、1050M3),自2014年開始不斷嘗試摸索、總結創新。在原燃料價格呈下降趨勢的情況下,元立煉鐵廠充分把握自產搗固焦的特點以及富氧和設備優勢,努力探尋具有元立高爐操作特色的新制度,在特色化操作中改善高爐經濟技術指標的目的,煤比突破200kg/t,爐頂壓力達到熱壓的0.63倍,噸鐵氧氣超過80m3,焦炭含硫從0.55%提高到1.0%,高爐指標仍維持在較好的水平。
1 優勢條件
(1)自產搗固焦強度高。元立公司擁有年產能力140萬噸的干熄焦化廠,屬臥式液壓搗固焦,最大的特點是強度高,堆比重大,同時配比中無煙煤含量比例高,但在高爐中反應速度相對偏慢,使用后頂溫偏高,焦炭指標如表一:
表一:自產搗固焦的強度指標
M25 | M10 | CRI | CSR | 堆比重 |
93% | 4.5% | 25% | 64% | 0.61t/t |
(2)氧氣價格低。富氧的經濟效益通過計算大致可降低成本約0.8元/m3(見表二),所以我方高爐積極用氧,富氧率長期維持在6.5%左右,450M3的小高爐最高達到過9-10%。
表二:每1m3氧氣節約成本分析
發電 | 焦比降低 | 煤比提高 | 固定成本 | 節約風量 | 氧氣成本 | 合計 |
0.51元 | 0.17元 | 0.1元 | 0.2元 | 0.08元 | 0.27元 | 0.79元 |
(3)設備新。2012年年初1050M3高爐投產,年中兩座450M3高爐大修,2014年兩座630M3高爐中修,主體設備運行狀況較好。
2 高爐操作
2.1提高噴煤比
(1)改變煤種。噴煤的作用就是為了替代焦炭,用煤粉的發熱值來衡量煤粉的好壞更為直接,揮發份的高低在一定程度上代表了煤粉在爐內燃燒的難易。如果揮發份的高則影響到了固定碳含量,反而就起不到應有的作用了。1050M3高爐首先試用,效果明顯,如表三所示,所以元立公司果斷改變思路,停止煙煤的使用改為全無煙煤噴吹。
表三:使用全無煙煤前后一個月的數據
| 焦比kg/t | 煤比kg/t | 燃料比kg/t | 發熱值kcal |
混合煤噴吹 | 401 | 166 | 567 | 6780 |
全無煙煤噴吹 | 372 | 166 | 538 | 7650 |
考慮使用前后的品位提高了1%,按影響焦比2%計算,發熱值的變化與消耗變化完全能對應的上,更能說明用發熱值作為煤粉的衡量指標比較科學更為直觀。當然,如果發熱值能保證的話,揮發份肯定越高越好,有利于爐內燃燒。
(2)提高煤比。鑒于自產焦的獨有特點,堆比重大、反應性低,導致燃燒帶縱向高度升高,高溫區變寬上移,繼而爐頂溫度長期偏高。提高噴吹量減少入爐的焦炭量,只要爐內不出現崩滑料就說明焦炭的骨架作用可以維持,利用煤粉易于燃燒的特點取長補短,降低自產搗固焦特有的影響,解決了長期頂溫高的問題,如圖一所示。
2.2 提高富氧
提高煤比之后,各高爐重除灰燒損大幅度地升高,超過了40%,分析原因可能是煤粉燃燒不完全所致,為此高爐使用富氧促使殘余煤粉完全燃燒,富氧量達到80M3/t以上,重除燒損逐步降到30%以內,煤粉置換效果得到改善。高富氧后,對實際煤比高低進行比較試驗,跟蹤煤粉置換結果可達到95%以上,達到利用煤焦差價降低成本的目的。高富氧同時大幅度提高產量,更促使爐頂溫度進一步降低。如圖一所示。
2.3 提高頂壓
在煤比達到200kg/t以后,630m3高爐首先出現了崩滑料的現象,而其他高爐仍比較正常,排除煤比過高的原因。考慮元立公司高爐操作固有特點即:壓力高、冶強高、煤氣流相對難控制。通過提高頂壓,降低爐內煤氣流速,穩定煤氣流,逐步嘗試頂壓達到了熱壓的0.63倍,頂壓提高后明顯減少了高爐崩滑料的次數,煤氣利用得到改善,而且高爐瓦斯灰的吹出量也降低了5-6kg/t。如圖二所示
2.4 降低生礦 提高熟料率
瓦斯灰吹出量減少,爐內的粉末增加,而富氧和頂壓對風量都有一定的抑制,風量萎縮影響冶強,重點工作轉移到槽下篩分,特別是生礦的篩分。曾嘗試過生礦和燒結礦一起混送到高架料倉,但不利于燒結的穩定,而且場地衛生很難保證。最終以提高熟料率,減少生礦入爐,提前過篩生礦,控制入爐粉末,促使爐況順行,提高煤氣利用,且熟料率提高亦可降低焦比,見圖二所示。
2.5 提高爐渣堿度 保證鎂鋁比 降低爐溫
高富氧可以提高物理熱,高頂壓可以抑制硅的還原,但生鐵含[Si]降低到0.25%物理熱仍然保證不了,通過分析總結外單位的先進經驗,提高熟料率提高爐渣堿度,可以提高渣鐵物理熱,鎂鋁比維持在0.7-0.75倍可以改善爐渣流動性。爐渣堿度從1.15以下提到1.20以上,生鐵含[Si]可以長期穩定在0.25%,物理熱維持在1460-1470℃。如圖三所示
3 調整爐料結構,節本降耗
前期高爐操作指標按原設計參數調整,自實現高煤比、高富氧、高頂壓操作之后,逐步提高鎂鋁比和堿度,鐵水質量有大幅度的提高,完全超出煉鋼需求指標。經過深入分析、比較各項數據,在能量充分利用上仍有一定的空間。為此,元立公司決定提高焦炭硫負荷,焦炭含硫從0.55%逐步提高到1.05%,噸焦成本可以降低150元,高爐繼續提高爐渣堿度到1.25倍,爐溫適當提高,實際焦比上升8-10kg/t,一級品率仍然維持在85%,即滿足煉鋼需求又降低鐵水成本約50元/t。
4 存在不足
(1)我廠原燃料中的Zn和K元素含量偏高,嘗試了爐渣堿度提到1.3倍,但高爐不穩,限制了低硅高堿更進一步的調整。
(2)嘗試用高硫的無煙煤噴吹,噸煤成本可降低70-80元,但高爐消耗上升有近20kg/t,成本反而有所上升,還需要進一步的摸索嘗試。
(3)我廠爐渣Al2O3含量不高,一般在15%左右,鎂鋁比應該不需要這么高,而且提高燒結MgO含量對燒結成本和產質量都有一定的影響,這點還需要進一步調整摸索。
5 結語
根據自身的燃料特點和設備條件以及當地的資源優勢,不斷地分析總結和創新嘗試,科學配置爐料結構,摸索出符合元立公司的一套特有的操作制度和管理制度,發揮出高爐最大的潛能,走出一條具有鮮明特色的高爐操作模式。元立公司高爐的優勢是焦炭好、氧氣便宜、設備較新。高爐操作特點是壓力高、冶強高。通過一年多時間不斷的匯總數據,分析結果,總結經驗,大膽創新,逐步改善技術經濟指標,達到節能降耗的目的,見表四。
表四:2014-2015年上半年主要生產指標
時間 | 平均日產 t | 利用系數 t/m3d | 焦比 kg/t | 煤比 kg/t | 燃料比 kg/t | 一級品率 % |
14年一季度 | 11150 | 3.47 | 397 | 167 | 564 | 69.30 |
14年二季度 | 11407 | 3.55 | 389 | 168 | 557 | 72.98 |
14年三季度 | 11575 | 3.61 | 370 | 186 | 555 | 76.13 |
14年四季度 | 12249 | 3.82 | 340 | 205 | 545 | 80.46 |
15年一季度 | 12055 | 4.02 | 324 | 201 | 525 | 92.96 |
15年二季度 | 12785 | 3.98 | 314 | 201 | 515 | 86.58 |
注:2015年2月10日—3月10日一座630M3高爐中修。
6 參考文獻
[1] 項中庸,王筱留.高爐設計—煉鐵工藝設計理論與實踐(第二版)
[2] 臧向陽,焦剛.再次認識富氧對煉鐵的影響.中小高爐煉鐵學術年會,2009
[3] 張化義.高爐富氧煉鐵前景.世界金屬導報2010.12.21第010版,煉鐵原料
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