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蕪湖新興鑄管3號高爐中修快速達產(chǎn)實踐

來源:2018年第六屆煉鐵對標、節(jié)能降本及新技術研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

蕪湖新興鑄管3號高爐中修快速達產(chǎn)實踐李紅全 任磊磊摘 要:通過引進氧槍開爐高爐中修工程量降低了20%,開爐及時調(diào)整焦炭負荷,避免高爐溫,達產(chǎn)時間用時少,并通過噴涂后,煤氣氣流分布更合…

蕪湖新興鑄管3號高爐中修快速達產(chǎn)實踐

李紅全  任磊磊

摘  要:通過引進氧槍開爐高爐中修工程量降低了20%,開爐及時調(diào)整焦炭負荷,避免高爐溫,達產(chǎn)時間用時少,并通過噴涂后,煤氣氣流分布更合理,消除了前期的生產(chǎn)的不穩(wěn)定因素。一周內(nèi)達到檢修前的生產(chǎn)水平,兩周后再創(chuàng)新高。


1 蕪湖新興鑄管3號高爐簡介

蕪湖新興鑄管3號高爐于2013年3月29日開爐,有效容積1280m3,采用薄壁爐型結(jié)構(gòu),爐腹爐腰配置了三帶銅冷卻壁,鑲磚冷卻壁采用了氮化硅結(jié)合碳化硅的耐火磚,掛渣性能較好,從投產(chǎn)后至2014年8月達到歷史最好成績,在入爐品位56.12%的條件下,日產(chǎn)達到3861噸,入爐焦比337kg/t,燃料比496kg/t。但在2014年9月底和2015年6月出現(xiàn)兩次歷時一個月的爐況失常后,3號高爐的爐況始終達不到以前水平,主要原因兩次爐況失常造成爐缸中心出現(xiàn)死料柱,邊緣有堆積,爐況穩(wěn)定性較差,指標長期未恢復到以前水平,到2017年后又陸續(xù)出現(xiàn)第八帶冷卻壁損壞,并且冷卻設備的損壞有進一步擴大的趨勢,為了消除生產(chǎn)和安全隱患,決定對3號高爐進行更換部分冷卻壁噴涂造襯進行中修。

下表為3號高爐開爐幾年數(shù)據(jù)。


2 中修情況

蕪湖新興鑄管3號高爐此次中修主要工作是三方面:冷卻壁更換和爐皮焊補;爐體噴涂及風口組合磚修復;爐缸清理。

三號高爐停爐后,進入爐內(nèi)看冷卻壁在第八帶和第九帶(爐身下部)磨損較為嚴重,部分已壁體已無,只見壁內(nèi)冷卻水管。見圖二


因此對冷卻壁的第八帶進行了全部更換(34塊),第九帶更換了12塊,對風口組合磚采用了支模噴涂修復,對爐身安裝120mm的錨固件按照150mm的厚度進行噴涂。

爐缸清理主要針對開爐扒出死料利于開爐快速達產(chǎn),原計劃清理至死鐵層,因引進氧槍開爐技術,清理爐缸的工作量減少,改從風口大套下沿開始下扒600mm,此部分包括風口以上的爐料必須全部清理完成(風口見組合磚)。再從風口中心線下清到2000mm,圓周方向距離圖紙上陶瓷杯內(nèi)側(cè)500mm爐料不動外,全部清理。清理至最后的底部直徑6000mm,此部分距離鐵口最近處1636mm.見圖四紅線部分為清理范圍。


3 開爐工作準備

3.1 烘爐

此次使用的是美固美特的噴涂料,按照美固美特提供的烘爐曲線,烘爐時間24小時,烘干噴涂料水分。

烘爐要求:在四小時內(nèi)將溫度從環(huán)境溫度升高到315℃,在315℃保持20小時,以爐頂溫度表為測溫依據(jù),烘爐曲線見下圖5。


3.2 試壓試漏

試壓、試漏的目的是檢驗壓力設備是否能夠承受相應規(guī)定壓力,和檢驗漏點。

本次試壓、試漏關閉熱風爐熱風閥冷風閥,及重力除塵器遮斷閥和干除塵荒煤氣翻板閥,用混風閥送風,壓力按照三個階段100-170-220 kpa保壓試漏,用時4個小時。見圖6


3.4 開爐料

此次開爐料分七段,第一段為凈焦填完爐腹,空焦填至爐身1/6,全爐焦比為2.65t/t,渣比790kg/t,渣中鋁小于17%,核料硅=3.5%,具體爐料配比見圖8,表中K代表焦炭,P代表礦,Mg代表白云石,CaO代表石灰石,CaF2代表螢石,X代表硅石。


3.5 風口布置

蕪湖新興鑄管3號高爐為雙鐵口布局,此次因使用氧槍開爐,采取堵10風口從西鐵口出鐵的方式。


3.6 氧槍

氧槍實際就是將開口機轉(zhuǎn)桿子的一種改造,將轉(zhuǎn)桿改為兩層結(jié)構(gòu),內(nèi)通氧氣,外通空壓風,就是雙層管的連接方式,用開口機從鐵口送入。


氧槍要求,壓縮空氣小時流量3000m3/h,壓力0.7Mpa,氧氣流量2000m3/h,壓力0.5 Mpa。此次在點火前插入東西兩邊鐵口。

4 開爐

開爐分兩階段,因初期使用氧槍開爐經(jīng)驗不足,造成開爐出現(xiàn)波動,中間進行了調(diào)整后,二次開爐快速恢復達產(chǎn)。

4.1 前期開爐

先冷風送風兩小時后,送熱風點火,點火后,未堵風口焦炭很快點燃,初始壓力180Kpa ,冷風流量1600m3/min,因堵風口開爐氣流偏向,期間懸料一次,約8個半小時后引煤氣成功,焦炭負荷由2.03加到2.22,礦批16300kg未動,同時開一個風口,熱風壓力170Kpa,風量達到1300m3/min,在點火16個小時后準備出鐵,發(fā)現(xiàn)鐵口通道未打通,連續(xù)組織爐前燒鐵口,始終不能燒通,隨著時間推移鐵渣液面上升,風口陸續(xù)出現(xiàn)涌渣,至點火后28個小時風口全部灌死,休風處理。

4.2 二次開爐

開爐前的準備:在更換完全部灌渣的進風裝置的同時,大約在休風15小時后燒通西鐵口,放出爐內(nèi)渣鐵約200噸,重新調(diào)整開爐方案,風口按照6個風口送風(8#~13#風口,西鐵口上方),東邊鐵口用氧槍繼續(xù)燜,西鐵口用氧氣燒,復風后燒開鐵口流出少許渣鐵,隨后第二爐渣鐵流量增大,緊接著取出東邊氧槍東鐵口大量渣鐵流出,東邊鐵口出現(xiàn)通道,形式迅速好轉(zhuǎn),立刻開始組織開風口,兩邊鐵口輪流出鐵,同時焦炭負荷由復風時的1.88在3小時后直接加到3.79,操作時采取每鐵次開兩個風口的方針,至復風后10小時已經(jīng)15個風口送風,爐況順行,物熱充沛。后休風處理了其余7個打不開的風口,之后復風很快風口全開,達到全風狀態(tài),高爐恢復較好,爐況穩(wěn)定,順行,三天后日產(chǎn)上到3700噸水平,半個月產(chǎn)量突破3900噸,燃料指標大幅度下降,成功完成中修目標,突破歷史指標。見圖9


4.3 二次開爐操作

此次開爐雖然有波動,但在二次開爐鐵口打開后,渣鐵流動性不差,判斷開爐料后續(xù)焦炭負荷不重,爐溫將會大幅度上升,在兩個鐵口能同時出鐵,確保鐵口通道通暢后,迅速調(diào)整負荷和礦批,下圖10為二次開爐36小時爐溫數(shù)據(jù)。


在爐缸通道打開,冷渣鐵吸熱完成后,1.88的焦炭負荷下達爐溫迅速攀升,在經(jīng)過24小時過渡后,爐溫迅速調(diào)整到合適的范圍,具備了快速達產(chǎn)的條件。操作步驟見圖11為二次開爐后24小時操作數(shù)據(jù)。


5 總結(jié)

5.1 此次雖然達產(chǎn)時間快,但在開爐階段出現(xiàn)波動,主要分析原因如下:

氧槍使用經(jīng)驗不足,燜燒時間短,出鐵的西鐵口燜燒時間不足20小時,鐵口通道未打通。

在二次開爐過程,東邊鐵口悶燒超過了四十小時,拿出氧槍后鐵流較大,冷渣鐵一次出盡,迅速打開了東邊鐵口通道,為快速恢復創(chuàng)造了條件。

首次開爐因為想快速達產(chǎn),風口選擇較多,在爐缸未全部清理并底部死料層距離鐵口1.6米的情況下采用了12個風口開爐,結(jié)果在鐵口通道未打開造成形成的渣鐵不能通過死料層滲入鐵口附近,由于風口開的多渣鐵量下達爐缸較多,無法延長燒通鐵液通道的時間,最后造成風口涌渣,不得不休風處理。

高爐在開爐過程中,是個燃燒焦炭產(chǎn)生熱量造渣的過程,在首次開爐過程中,由于鐵渣通道未通,風口逐建涌渣逐個堵死風口,這就造成風口不能提供足夠的風促進焦炭燃燒產(chǎn)生熱量,而在爐缸的渣需要熱量保持流動性的同時再化掉冷渣鐵,就造成渣子流動性變差,又進一步影響了鐵水的溫度,造成爐缸的冷渣鐵的死料層靠開爐料的溫度不能劃掉打開通道。下圖12為首次開爐休風后,放出冷渣鐵的鐵水溫度,開爐料的錳都由于熱量下降被重新氧化,可見開爐過程中風口別涌渣,鐵口通道不通對開爐的危害。


5.2 開爐經(jīng)驗總結(jié)

氧槍在送入爐內(nèi)后悶爐時間一定要長,以三十個小時為最佳,同時在對爐缸清理時,如果想要確保開爐順利,一定要把靠鐵口部分清理出來,防止通道未打開。

開爐料的全爐焦比2.65t/t較為合適,但單邊鐵口出鐵,穩(wěn)妥起見要加大凈空焦的量,而正常料的焦炭負荷要調(diào)高,因為從實際看1.88的焦炭負荷爐溫上到了3.0以上,因此在以后的開爐工程中可以將正常料的入爐焦比調(diào)整到700kg/t左右。

氧槍開爐,確實減少了中修工作量-減少了爐缸清理,并且在開爐過程中有一定的輔助加速作用,其從鐵口插入后吹入的氧氣和空壓風助燃了爐內(nèi)殘余焦炭的燃燒,提高了爐缸的熱量。

在高爐開爐過程中,對爐況的把控要及時,調(diào)整要迅速,此次二次開爐迅速達產(chǎn),主要是在開爐三小時后,及時將焦炭負荷調(diào)整到位,避免了高爐溫的影響。


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