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淺析邯寶1號高爐生產(chǎn)現(xiàn)狀

來源:第五屆煉鐵對標、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

淺析邯寶1號高爐生產(chǎn)現(xiàn)狀宋世濤(河鋼集團邯鋼邯寶公司煉鐵廠)摘 要:分析了邯寶1號高爐2015年1月-2016年6月的生產(chǎn)狀況,通過對生產(chǎn)情況的分析,總結(jié)出幾點目前邯寶1號高爐目前影響生產(chǎn)的幾…

淺析邯寶1號高爐生產(chǎn)現(xiàn)狀

宋世濤

河鋼集團邯鋼邯寶公司煉鐵廠

摘  要:分析了邯寶1號高爐2015年1月-2016年6月的生產(chǎn)狀況,通過對生產(chǎn)情況的分析,總結(jié)出幾點目前邯寶1號高爐目前影響生產(chǎn)的幾個方面。其中原料質(zhì)量仍有待提高,操作參數(shù)可進一步調(diào)整,設(shè)備問題影響開始突出。

關(guān)鍵詞: 高爐;高爐生產(chǎn);煉鐵

1 前言

邯鋼西區(qū)1號高爐爐容為3200m3采用了銅冷卻壁、薄壁爐襯、炭磚一陶瓷杯復(fù)合爐底、聯(lián)合軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)、并罐無料鐘爐頂?shù)纫幌盗邢冗M、成熟的工藝。20084月開爐后短時處于低水平運行,學(xué)習(xí)借鑒外廠先進的操作技術(shù),邯寶1號高爐自200911月份去除中心加焦采用平臺加漏斗的布料模式后,燃料比從530kg/t左右逐步下降到500kg/t左右,主要管理方式及各種操作制度已經(jīng)基本成熟,長期處于穩(wěn)定順行的局面但由于各種因素的影響,生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定順行仍有提升空間。本文作者通過邯寶1號高爐近一年半年生產(chǎn)情況分析,總結(jié)出幾點影響提高指標的幾個因素。

2 邯寶1號高爐近期生產(chǎn)情況

20151月至20166月生產(chǎn)狀況整體平穩(wěn),但技術(shù)經(jīng)濟指標略有下降,主要表現(xiàn)為產(chǎn)量降低,燃料比略有增加,焦比升高煤比降低,壓差升高。20151-20166月主要指標詳細數(shù)據(jù)見表1

表1 邯寶1號高爐主要指標數(shù)據(jù)

日期

平均日產(chǎn)量

t

燃料比

kg/t

焦比

kg/t

煤比

kg/t

熱風壓力

KPa

風量

m3/min

氧量

m3/h

壓差

kPa

2015.1

8024.37

503.96

327.77

129.13

391.84

5849.71

10311.03

169.16

2015.2

8107.66

499.41

330.16

123.79

395.61

5913.36

9519.57

169.79

2015.3

8085.88

497.63

315.95

135.41

390.07

5940.90

8523.23

166.87

2015.4

7898.20

497.83

327.79

123.00

390.19

5863.50

7050.62

167.27

2015.5

8035.42

501.82

326.87

127.54

392.90

5863.84

7737.10

166.32

2015.6

7986.53

495.89

327.43

120.87

389.63

5930.00

7770.50

163.40

2015.7

7969.63

506.16

342.87

116.72

385.77

5986.71

8171.97

159.74

2015.8

7851.41

506.68

340.17

118.39

386.26

5934.52

7064.97

163.23

2015.9

7715.60

504.08

335.20

121.61

386.15

5883.37

6916.33

163.37

2015.10

7938.31

503.39

329.78

128.78

387.48

5874.71

7274.68

164.50

2015.11

7857.80

503.04

338.96

117.19

387.11

5821.32

7209.43

163.57

2015.12

7872.72

531.46

323.27

130.38

396.81

5867.58

5803.16

171.90

2016.1

7879.66

498.79

329.21

123.59

393.68

5852.61

6056.32

169.29

2016.2

7883.07

491.68

320.83

125.20

400.07

5856.34

5953.14

175.14

2016.3

7854.85

504.65

337.36

121.73

401.33

5821.43

7582.50

176.33

2016.4

7800.79

506.94

355.65

104.44

388.68

5870.54

7239.46

164.68

2016.5

7890.17

510.80

345.21

118.52

383.29

5900.48

8822.26

167.29

2016.6

7921.44

510.76

343.75

118.87

388.14

5885.68

9458.39

168.04

注:表中指標不考慮慢風、休風等因素影響

3 原燃料質(zhì)量狀況

邯寶1號高爐的爐料結(jié)構(gòu)為燒結(jié)礦+小粒度燒結(jié)礦+球團礦+澳礦并配加少量焦丁,如遇燒結(jié)車間檢修時,則配吃大量落地燒結(jié)礦(燒結(jié)車間日常剩余燒結(jié)礦存于原料廠備用料),落地燒結(jié)礦較正常直過燒結(jié)礦溫度低、粒度小、強度低;進入2016年燒結(jié)車間檢修頻繁,燒結(jié)礦配吃落地料頻繁,通過統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)上半年基本每個月都有計劃和無計劃配吃落地燒現(xiàn)象,最高配吃落地燒結(jié)礦比例達到50%持續(xù)2~3天,且每次使用落地燒結(jié)。為防止揚塵,礦貯運中心每次均大量打水,雖在高爐使用過程中使用更換增大2mm篩眼振篩,但篩分效果不明顯,且堿度不穩(wěn)定。2016年上半年落地燒結(jié)礦堿度1.18~1.32,配吃后上部壓差上升明顯,進而造成邊緣氣流不穩(wěn)定關(guān)系緊,被迫增加25~30kg/t焦比,損失指標。

邯鋼西區(qū)焦化廠自產(chǎn)干焦量無法滿足西區(qū)兩座高爐的日常用量,高爐被迫配加一定量的外購焦炭,焦化正常生產(chǎn)外購焦的配比大約為20%-25%,焦化廠檢修或事故狀態(tài)自產(chǎn)濕焦配用10~50%不等,外進濕焦在布料時布在爐喉邊緣。焦炭配比變化大,變化頻繁,另外外購焦炭品種較多,質(zhì)量參差不齊,對爐況有一定影響。

澳礦在雨季為濕料,澳礦表面粘泥狀粉料,且在振篩表面形成泥板,小粒級的不能篩分,冬季為凍料,澳礦表面凍有粉料,小粒度澳礦在經(jīng)過振篩時在振篩上凍結(jié),不利于篩分。根據(jù)統(tǒng)計使用1500t澳礦在正常篩分時返粉量在150~170t左右,在不正常天氣篩分時返粉量在60~80t,假定澳礦粒度無明顯變化,進入爐內(nèi)粉料會多出90t左右,直接影響高爐順行。

4 裝料制度變更

1號高爐從2009年末去除中心焦,使用平臺加漏斗的布料模式后,中心氣流得到抑制,邊緣氣流相對發(fā)展,從2011年上部調(diào)節(jié)的主要方向是適當?shù)陌l(fā)展中心氣流,穩(wěn)定邊緣氣流。布料矩陣自2011年末至20149月布料矩陣為C333223O443300,最大角度41.5°,中心角30°,料線1.4米。1#高爐裝料制度自從201410月大幅度調(diào)整料制以來,一直維持基本布料矩陣C222223O443200,料線1.4米、布料角度最大角43.5°、中心角30°的基礎(chǔ)。經(jīng)常采用錯角料制調(diào)整邊緣氣流,每次僅作微調(diào),基本能夠維持比較穩(wěn)定的生產(chǎn)局面,沒有發(fā)生大的爐況波動。說明目前1#高爐爐內(nèi)氣流狀態(tài)已經(jīng)成型,各項參數(shù)匹配良好,能夠保證正常的生產(chǎn)局面。但是由于近期經(jīng)常長時間配吃落地燒結(jié)礦及濕焦外焦比例較大,實踐證明此料制抑制靠近邊緣塊狀帶氣流明顯,焦比被迫增加較多。長期來看,此種料制側(cè)重于開放中心,且使用此料制未達到使用C333223O443300的290kg/t焦比的最好水平,但此料制較使用C333223O443300邊緣波動減少,整體焦比基本無明顯變化,從每次休風觀察料面發(fā)現(xiàn)中心為一大而淺的大鍋底形狀,中心沒有明顯梯度,邊緣坡度亦不明顯。這與我們追求的中心漏斗形狀有一定的偏差,造成了目前爐內(nèi)氣流分布不太合理,910段冷卻壁溫度時常出現(xiàn)呆點。

5 送風制度調(diào)整

20149月以前1號高爐風口面積使用為0.4247m2,高爐為追求大風量和較強的邊緣氣流,維持較大風口面積,結(jié)果是隨著風氧量不斷增大,高爐中心氣流不斷變?nèi)酰笟庑圆粩嘧儾睿郀t的指標不斷變差。20149月后改變送風制度,將部分643mm風口改為663mm風口,同時將部分直徑為130mm風口逐步改成直徑為120mm風口,風口面積維持在0.4130 m2,201511月將風口面積調(diào)整為0.4149m2,20163月將風口面積調(diào)整為0.4169 m2,整體呈增加風口面積趨勢。鑒于目前爐內(nèi)氣流的分布狀況可嘗試適當增加風口面積,加強邊緣氣流分布,減少爐墻溫度呆點出現(xiàn)。

6 其他問題

定休時間間隔較長,20151~20166月除4次計劃休風外,因高爐設(shè)備問題慢風共6次累計912min,無計劃休風共3次累計2915min,設(shè)備老化及更換不及時是當前高爐生產(chǎn)的一大限制性因素。磨損風口不能及時更換造成噴煤分布不均勻;渣溝、鐵溝抗侵蝕能力有待提高,應(yīng)避免由于修補渣、鐵溝造成單鐵口連出;邯寶1號高爐軟水溫度基本控制在36,但在夏季軟水溫度最高超過38,為保證渣皮穩(wěn)定性,軟水供水溫度的穩(wěn)定性有待提高;隨產(chǎn)量增加,單爐鐵次鐵量增加,出鐵不來風現(xiàn)象或不完全來風現(xiàn)象仍有發(fā)生。

7 結(jié)語

在目前生產(chǎn)條件下高爐操作者不能夠左右購入原燃料質(zhì)量,只能在篩分及操作制度中做工作,保證大高爐生產(chǎn)穩(wěn)定勢在必行,邯寶1號高爐在穩(wěn)定和降低燃料比上有成熟經(jīng)驗,但是在保持低燃料比的同時改進生產(chǎn)指標有待進一步提高,本文作者水平有限,在工作之余總結(jié)近期生產(chǎn)狀況與同行業(yè)操作人員交流。

參考文獻


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