試論提高九鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收率的幾種方法
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試論提高九鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收率的幾種方法李 明(動(dòng)力廠)摘 要:在安全穩(wěn)定的前提下,合理提高轉(zhuǎn)爐煤氣的回收率,是九鋼動(dòng)力廠長期以來一直研究的課題。關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐煤氣;回收率;工藝聯(lián)鎖1…
試論提高九鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收率的幾種方法
李 明
(動(dòng)力廠)
摘 要:在安全穩(wěn)定的前提下,合理提高轉(zhuǎn)爐煤氣的回收率,是九鋼動(dòng)力廠長期以來一直研究的課題。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐煤氣;回收率;工藝聯(lián)鎖
1 前言
九鋼有兩座轉(zhuǎn)爐煤氣回收柜,分別是老區(qū)五萬m3回收柜和新區(qū)八萬m3回收柜。長期以來,兩座轉(zhuǎn)爐煤氣回收率長期維持在130m3/t以下,未能達(dá)到回收利用的最大率。九鋼動(dòng)力廠通過開展轉(zhuǎn)爐煤氣攻關(guān),從加強(qiáng)管理、變更工藝技術(shù)措施等方法,在確保安全的前提下,有效提高了轉(zhuǎn)爐煤氣回收率。
2 提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收率措施
2.1管理措施
(1)規(guī)范班組管理,優(yōu)化工序操作。通過強(qiáng)化數(shù)據(jù)過程監(jiān)控,加強(qiáng)員工培訓(xùn)等措施,規(guī)范了內(nèi)部管理和工序操作。同時(shí)規(guī)范報(bào)表記錄,要求各項(xiàng)記錄必須精確到秒,確保轉(zhuǎn)爐煤氣回收過程中的各項(xiàng)參數(shù)真實(shí)、有效,便于對(duì)比找出差距,及時(shí)改進(jìn);
(2)加強(qiáng)外部協(xié)調(diào),提高回收進(jìn)口煤氣合格率。關(guān)注煉鋼冶煉情況,了解冶煉品種、裝入量、降罩開始時(shí)刻、結(jié)束時(shí)刻和降罩時(shí)間。注意兌鐵、吹煉等信號(hào),督促煉鋼廠優(yōu)化轉(zhuǎn)爐冶煉,規(guī)范爐前操作,進(jìn)一步規(guī)范爐前冶煉煙罩的操作,提高冶煉氣體成分,減少不合格廢氣量的產(chǎn)生,有效延長轉(zhuǎn)爐煤氣回收時(shí)間,提高回收量;
(3)強(qiáng)化內(nèi)部溝通,杜絕轉(zhuǎn)爐煤氣放散。針對(duì)以往轉(zhuǎn)爐煤氣回收過程中,使用不及時(shí)導(dǎo)致的滿柜放散現(xiàn)象,制定轉(zhuǎn)爐煤氣使用協(xié)調(diào)方法,有效杜絕了因使用不及時(shí)造成的滿柜放散現(xiàn)象;
(4)做好設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng),確保除塵風(fēng)機(jī)、三通閥、水封閥的完好性,定期對(duì)除塵管道、除塵風(fēng)機(jī)等設(shè)備進(jìn)行清灰;
(5)跟蹤自動(dòng)化部對(duì)流量計(jì)、氧分析儀進(jìn)行排污、檢漏、校驗(yàn) ,確保檢測(cè)氧反應(yīng)時(shí)間的準(zhǔn)確;
(7)加強(qiáng)對(duì)煤氣回收系統(tǒng)煤氣管道密封性的檢查,避免因?yàn)槊簹饣厥展艿牢肟諝庠斐裳醴治鰰r(shí)間超標(biāo)而影響回收時(shí)間;
通過加強(qiáng)煤氣回收管理的方法,可使老區(qū)每爐合格氣延長回收時(shí)間近50秒,新區(qū)每爐合格氣延長回收時(shí)間近60秒。
2.2 技術(shù)措施
煤氣回收系統(tǒng)存在極大的安全風(fēng)險(xiǎn),最危險(xiǎn)的就是轉(zhuǎn)爐煤氣回收柜內(nèi)氧含量超標(biāo)(超過國標(biāo)規(guī)定的2%),此時(shí)將在氣柜內(nèi)形成煤氣爆炸性氣體,帶來極大的氣柜爆炸安全風(fēng)險(xiǎn)。為了提高煤氣回收系統(tǒng)的整體安全性能,各項(xiàng)工藝聯(lián)鎖控制技術(shù)被運(yùn)用在轉(zhuǎn)爐煤氣回收系統(tǒng)中。
(1)一次除塵風(fēng)機(jī)后CO含量百分比設(shè)定均為設(shè)35%,低于35%拒絕回收,自動(dòng)放散;
(2)氣柜入口氧分析儀氧含量,>0.8%報(bào)警,>2%聯(lián)鎖關(guān)閉氣柜進(jìn)口閥,不合格煤氣進(jìn)行放散;
(3)一次除塵三通閥與煉鋼廠轉(zhuǎn)爐爐前氧槍自動(dòng)聯(lián)鎖,當(dāng)吹氧結(jié)束,氧槍提槍時(shí),三通閥通向氣柜的管道自動(dòng)關(guān)閉,切換到煤氣放散模式;
(4)回收站當(dāng)風(fēng)機(jī)出口氧含量小于2%時(shí)(達(dá)到回收標(biāo)準(zhǔn)),延時(shí)3秒再打開水封逆止閥自動(dòng)聯(lián)鎖;
(5)煉鋼轉(zhuǎn)爐吹氧90秒后才允許回收煤氣自動(dòng)聯(lián)鎖。
2.3 提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收率
(1)取消風(fēng)機(jī)后CO濃度聯(lián)鎖投入或降低聯(lián)鎖濃度值;
(2)取消氣柜入口分析儀或延時(shí)投入;
(3)取消氧槍提槍時(shí)三通閥聯(lián)鎖,改為入口聯(lián)鎖自動(dòng)關(guān)閉;
(4)投入煙罩聯(lián)鎖;
(5)取消回收站當(dāng)風(fēng)機(jī)出口氧含量小于2%時(shí)(達(dá)到回收標(biāo)準(zhǔn)),延時(shí)3秒再打開水封逆止閥自動(dòng)聯(lián)鎖,改為氧氣含量低于2%時(shí)(滿足回收條件時(shí)即可回收);
(6)取消煉鋼轉(zhuǎn)爐吹氧90秒后才允許回收煤氣自動(dòng)聯(lián)鎖,改為吹氧時(shí)間80秒甚至70秒后即可進(jìn)行回收。
3 工藝聯(lián)鎖技術(shù)調(diào)整的安全性分析
3.1風(fēng)機(jī)后CO含量百分比>35%工藝聯(lián)鎖
(1)經(jīng)過查閱相關(guān)資料,《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》GB 6222-2005(代替6222-1986)第5.6.2.2條規(guī)定“轉(zhuǎn)爐煤氣回收設(shè)施應(yīng)設(shè)充氮裝置及微氧量和一氧化碳含量的連續(xù)測(cè)定裝置。當(dāng)煤氣含氧量超過2%或煤氣柜位高度達(dá)到上限時(shí)應(yīng)停止回收”,無對(duì)轉(zhuǎn)煤進(jìn)口“CO”的濃度的要求。
(2)該聯(lián)鎖未投現(xiàn)狀跟蹤情況:目前動(dòng)力廠回收煤氣進(jìn)口含O2量控制在2%以內(nèi),長期以來,柜內(nèi)O2和CO含量穩(wěn)定,其中O2濃度在0.4%以內(nèi),CO濃度控制在39.6%-40%之間,能確保安全穩(wěn)定運(yùn)行。
(3)方大特鋼一次除塵風(fēng)機(jī)后CO濃度含量聯(lián)鎖設(shè)定在10%,能安全運(yùn)行。
(4) 風(fēng)機(jī)后CO濃度含量聯(lián)鎖設(shè)定在10%時(shí)的生產(chǎn)損失情況:投入聯(lián)鎖實(shí)驗(yàn)期間,老區(qū)轉(zhuǎn)爐煤氣回收率由125m3/t下降到108m3/t,每天少收煤氣約25.5萬m3(影響發(fā)電11.4萬度),造成公司發(fā)電損失。
3.2 針對(duì)第2個(gè)工藝優(yōu)化措施。《工業(yè)企業(yè)煤氣安全操作規(guī)程》明確規(guī)定,轉(zhuǎn)爐煤氣柜前的回收煤氣超過2%必須拒絕回收,屬于國家明令規(guī)定的安全技術(shù)措施,不可撤消,因此,該工藝優(yōu)化措施不可行。
3.3 針對(duì)第3個(gè)工藝優(yōu)化技術(shù)措施“取消氧槍提槍時(shí)三通閥聯(lián)鎖,改為入口聯(lián)鎖自動(dòng)關(guān)閉”,依據(jù)實(shí)際情況分析如下:
氧槍提槍時(shí)三通閥聯(lián)鎖關(guān)閉。氧槍提槍時(shí)拒絕回收的煙氣,是從煉鋼處到三通閥這段管道內(nèi)該段區(qū)域的。此時(shí),系統(tǒng)拒絕回收這段煙氣的標(biāo)準(zhǔn),不是國標(biāo)要求的氧含量超過2%,而是氧槍提槍動(dòng)作而已。
通過試驗(yàn),可得出結(jié)論:氧槍提槍后,延遲5秒將三通閥轉(zhuǎn)放散,不影響氣柜整體安全性能。東區(qū)風(fēng)機(jī)進(jìn)口管徑為2m,40米長度的管道的容積為125.6m3,轉(zhuǎn)爐與三通閥間距約為300m,風(fēng)機(jī)按每秒種回收25m3計(jì)算,5秒鐘則回收125m3;西區(qū)風(fēng)機(jī)進(jìn)口管徑為1.4m,43米長度的管道的容積為66.16m3,轉(zhuǎn)爐與三通閥間距為200m,西區(qū)風(fēng)機(jī)按每秒鐘回收13m3計(jì)算,5秒鐘則回收65m3。
3.4對(duì)第4個(gè)工藝聯(lián)鎖:“要求煉鋼廠投入煙罩聯(lián)鎖”。根據(jù)實(shí)際回收狀況可得出,煙罩下降到位后,能有效隔絕空氣,迅速提高吹氧煙氣的合格率,有利于縮短轉(zhuǎn)爐煤氣合格的時(shí)間,應(yīng)予以投入。
3.5對(duì)第5個(gè)工藝聯(lián)鎖措施“取消回收站風(fēng)機(jī)出口氧含量小于2%時(shí)(達(dá)到回收標(biāo)準(zhǔn)),延時(shí)3秒再打開水封逆止閥自動(dòng)聯(lián)鎖,改為氧氣含量低于2%時(shí)(滿足回收條件時(shí)即可回收)”,理論上可行,建議由車間進(jìn)行手動(dòng)試驗(yàn)后具體決定。
4 結(jié)論
據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年5月上旬,九鋼動(dòng)力廠日均轉(zhuǎn)爐煤氣噸鋼回收率首次達(dá)到138.6 m3/t,超出計(jì)劃13.6 m3/t整體噸鋼回收率首次突破130 m3/t,創(chuàng)造歷史最好水平,而且氣柜一直安全穩(wěn)定運(yùn)行,各項(xiàng)工藝安全數(shù)據(jù)均穩(wěn)定,在正常和受控范圍內(nèi)。
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