400m2燒結礦質量提升生產實踐
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400m2燒結礦質量提升生產實踐寧春明(龍鋼煉鐵廠400m2)1 前言龍鋼煉鐵廠400㎡燒結機生產的燒結礦主要主要提供煉鐵廠3#、4#高爐生產用料,隨著高爐強化冶煉程度的提高,對燒結礦的質量越來越…
400m2燒結礦質量提升生產實踐
寧春明
(龍鋼煉鐵廠400m2)
1 前言
龍鋼煉鐵廠400㎡燒結機生產的燒結礦主要主要提供煉鐵廠3#、4#高爐生產用料,隨著高爐強化冶煉程度的提高,對燒結礦的質量越來越高,不僅要求其化學成分穩定,而且對其強度、含粉和粒度組成的要求也越來越高。為了滿足現代高爐精料入爐的生產需要。2017年400㎡開展了“提高燒結礦質量”攻關,改善了入爐燒結礦質量,為高爐穩定順行創造良好條件。
龍鋼煉鐵廠有高爐五座,400㎡能夠為1#、2#、3#、4#高爐提供生產用料,400㎡燒結機的生產能力遠遠難以滿足兩座高爐的需求。400㎡燒結機大修投產后,煉鐵廠400㎡采取了一系列生產技術措施和設備改進,通過生產水平穩步提高,技術經濟指標不斷改善,燒結機利用系數從2010年的1.13t/m2.h提高至2016年的1.35t/m2.h,2017年達到1.48/m2.h,達到并超過了設計能力,燒結機各項操作指標穩定,符合工藝要求,滿足了兩座高爐的生產需要,為高爐的穩定、高產創造了良好的原料條件。
表1 400m2燒結機2010年主要生產指標
時間 | 作業率/% | 利用系數 t/(㎡.h) | 返礦率/% | FeO合格率/% | 轉股指數/% |
9月 | 61.5 | 1.13 | 43.5 | 73 | 71.6 |
10月 | 59.6 | 1.07 | 44.8 | 72 | 69.5 |
11月 | 72.4 | 1.16 | 42.6 | 69 | 75.6 |
12月 | 62.9 | 1.09 | 43.9 | 77 | 74.1 |
2 提高燒結礦質量的措施
2.1 優化原料過程操作和控制
由于原料品種的多達10個,預配倉6個粉礦倉遠遠不能滿足生產需要。雜料倉往往須進4~5個品種。燒結工序分利用有限的場地,預先將返礦、鎂粉、軋鋼皮等雜料按比例在原料進行粗混后再裝倉,減少了物料由于堆比重懸殊而造成的下料不均。并且混勻礦粉造大堆,每堆料2~3萬噸,450層以上,穩定了混勻礦粉的化學、物理性能。
2.1.1 優化入燒原料結構,穩定控制燒結礦化學成分
一方面作業區對配加的不同品種外粉的水分及粒級組成及時監測,嚴格控制粒級組成較差的原料配比,盡可能減少原料中<1mm粒級及>10mm大顆粒料含量,優化入燒原料的粒級組成,使入燒混合料粒級更適宜造球,保證良好的燒結透氣性,進一步提高燒結礦產質量。另一方面穩定控制燒結礦SiO2含量,通過加強原料的跟蹤管理和變料過程控制,實現了變料過程的平穩過渡,使燒結礦SiO2含量控制在5.4%~6.0%范圍內,既保證了燒結液相的充分適宜,同時又提高了燒結礦的堿穩率,確保了燒結礦成分的穩定,且有利于燒結礦強度的提高。
2.1.2 改善入燒燃料質量
400㎡作業區現使用兩種燃料,品種為焦粉和無煙煤,無煙煤的固定碳含量較低、灰份高。首先作業區對無煙煤的質量進行嚴格把關,對固定碳含量低于75%的燃料采取及時化驗分析,不達標及時上報,從而保證了入燒燃料的質量;其次是:在以粉礦為主燒結的條件下,0.25㎜~3㎜占80%左右比較適宜,作業區要求粒度破碎后的焦沫粒度必須以滿足條件為前提進行作業。
2.1.3 改善入燒熔劑質量
燒結生產中配入的熔劑主要有生石灰(包括鈣質白灰、鎂質白灰)、石灰石、白云石。生石灰遇水消化后生成Ca(OH)2,其比表面積達3.0×105cm2/g,具有很強的親水性,能夠促使混合料制粒。實踐證明,配加適當比例的生石灰對改善混合料制粒很有效果,400㎡作業區的配比一般控制在5%~6%。在熔劑的使用方面,作業區采取了嚴格的入庫檢測,一方面保證生石灰中CaO的含量大于80%,另一方面對生石灰的粒度嚴格監測,確保≤3mm部分達85%以上。并且每班定期測量,杜絕不合格熔劑入庫。
通過改善熔劑質量和合理使用熔劑,我作業區燒結礦堿度穩定率由2016年的87.66%提高到2017年的94.24%,見表2,提高堿度穩定率的同時也提高了混合料的制粒效
表2 2016年與2017年400m2燒結礦堿度穩定率
月份 | 2016年 | 2017年 |
1 | 87.31 | 87.96 |
2 | 83.69 | 94.57 |
3 | 84.25 | 95.55 |
4 | 88.41 | 93.72 |
5 | 91.04 | 93.46 |
6 | 92.71 | 95.72 |
7 | 84.97 | 91.28 |
8 | 88.67 | 93.42 |
9 | 87.16 | 90.38 |
10 | 86.47 | 88.42 |
11 | 84.51 | 89.47 |
12 | 88.93 | 92.16 |
2.2 加強工藝設施的技術改造
為了進一步優化燒結工藝,車間對一些工藝設施進行了合理改造,進一步提高了燒結礦產、質量。
2.2.1改造聯合布料裝置
(1)提升十一輥高度,增加混合料落差,合理布局臺車與護邦的距離提升料層厚度后使料層達到750㎜以上。調整松料器間距和高度,增加料層透氣性,重新設計合頁門后,合頁門與自動扳手連接,當出現大塊后,大塊自動下落,減少布料波動的同時減輕了勞動量。
(2)調整梭式布料機形成和機頭機尾的時間間隔,使下落混合料合理偏析。
(3)增加松料器,改善料層透氣性,在點火爐膛前增加瓶料壓料器,改善料層鋪料狀態,合理控制點火爐下方風箱開度,實現低負壓點火,減少煤氣消耗的同時提升了燒結礦質量。
2.2.2 增強混合料治粒改造
(1)在二混入料口增加蒸汽噴吹器,二次預熱混合料,通過調整蒸汽流量,可將混合料預熱到“露點”以上,為了提高預熱效果,我們采用了噴吹的方式,使蒸汽支管迎合混合料翻滾的方向,有利于蒸汽與混合料充分接觸,支管頭部安裝霧化噴頭,增加蒸汽與混合料接觸面積,以利于混合料充分吸收蒸汽。
(2)一混改造加水管加水方式,加水眼全部采用螺旋式霧化噴頭,全方位進行噴灑,使混合料與水完全融合,同時對一二混增加了清掃裝置、內部全部采用耐磨陶瓷襯片覆蓋,在內部通過計算安裝治粒擋片,增強了治理效果也減少了粘料
2.2.3 鈣鎂灰下料裝置改造
原鈣、鎂灰料倉下料口采取自流形,由于鈣灰顆料細,且雨季易受潮,部分消化,所以白灰極易膨倉,下料不暢,造成下料量不穩定,而白灰加水一定,從而又造成混合料水分波動,最終影響到燒結礦的產量和質量。2010年初,作業區對卸灰裝置進行了技術改造,鈣鎂灰倉下料口均安裝了卸灰閥,依靠閥內轉子的不停轉動帶動倉內的白灰持續下料,從而幾本杜絕了鈣灰不下料,穩定了混合料水分,提高了燒結礦堿度穩定率,進一步提高了燒結礦產質量。
2.3 穩定工藝操作,加強燒結生產過程控制
一是:穩定燒結生產關鍵在于穩定燒結生產過程中水、碳、返礦的控制,合理控制好燒結工藝參數。
2.3.1穩定入燒料中水分
一是:加強除塵放灰過程的管理,加強大班內部放灰過程控制,放灰過程中設專人跟蹤,及時做好信息溝通,從而杜絕了由于除塵灰量波動引起入燒料水分的波動;二是:返礦參與混料前加水,加水量以盡量潤濕熱返礦為適宜,設專人負責,加水量與一混加水人員配合,要求前后銜接到位。
2.3.2穩定入燒料中碳
加強臺車技術操作,對臺車進行崗位技術培訓,學會從臺車機尾通過斷面提前預知FeO變化,合理控制煤粉配比,重點對焦粉、煤粉切換變料時,要根據燃料固定碳含量的不同要求對燃料配比做適當的調整,以便能控制燒結礦FeO含量,并確保燒好燒透。
2.3.3穩定生產過程中返礦
控制自循環返礦量,及時對自循環返礦質量進行跟蹤測量,加強對冷篩的點檢維護,定期補焊篩縫、更換篩板,外返返礦一方面通過小顆粒篩分,另一方面參加循環,加入循環部分每班2小時監控一次粒度情況,每班要求測試粒度2次,及時反饋粒度情況并提前采取措施,自循環返礦量控制在15%~20%以內,返礦中≥5mm粒級控制在10%以下,進一步強化燒結過程。
3 取得的效果及經濟效益
通過上述措施的實施,400㎡燒結機生產的燒結礦強度、含粉、粒級組成都得到了很大程度的改善,與2016年相比,燒結礦強度提高了0.23%,5~10mm小粒級含量降低了2.54%,燒結礦含粉率降低了0.46%,見下表3。燒結礦強度的提高,小粒級含及粉率的降低,提高了燒結礦成品率,而且更利于高爐操作,增加了爐料的空隙度,減少了煤氣通過的阻力,改善了高爐爐料的透氣性,為高爐爐況順行提供了良好的原料條件。
表3 2016年1~10月與2017年1~10月燒結礦強度、5~10mm小粒級含量對比統計表 單位:%
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 平均 | 比較 | |
強度 | 2016年 | 78.33 | 78.33 | 78.5 | 77.33 | 78.5 | 78.33 | 78.67 | 78.51 | 78.33 | 78.5 | 78.52 | -- |
2017年 | 79.55 | 79.26 | 79.01 | 79.16 | 79.09 | 79.00 | 78.94 | 78.9 | 79.1 | 78.48 | 79.05 | +0.23 | |
5~10mm小粒級 | 2016年 | 13.61 | 12.89 | 12.12 | 12.78 | 13.2 | 12.45 | 11.91 | 13.25 | 11.29 | 10.66 | 12.42 | -- |
2017年 | 10.52 | 9.49 | 9.68 | 9.87 | 10.33 | 9.84 | 9.39 | 9.79 | 9.57 | 10.34 | 9.88 | -2.54 |
4 結語
通過提高燒結礦質量措施的實施,燒結礦質量顯著改善,強度明顯提高,含粉降低,燒結礦小粒級含量控制在合理范圍內,使入爐原料結構更加合理,后續將根據高爐的需要,對提高燒結礦質量開展進一步攻關。
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