帶鋼黑線產生的主要原因及解決措施
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帶鋼黑線產生的主要原因及解決措施劉曉軍 廖正俊(天津榮程聯合鋼鐵集團有限公司技術中心,天津 300352)1 帶鋼黑線現狀帶鋼黑線指在軋后熱檢,肉眼可見,在帶鋼表面存在1條(或多條)寬度…
帶鋼黑線產生的主要原因及解決措施
劉曉軍 廖正俊
(天津榮程聯合鋼鐵集團有限公司技術中心,天津 300352)
1 帶鋼黑線現狀
帶鋼黑線指在軋后熱檢,肉眼可見,在帶鋼表面存在1條(或多條)寬度約1.0mm,深淺不一,長度不等,斷續,平行于軋制方向的黑(暗)色細線,見圖1。最近3個月,因黑線產生的帶鋼二級品數量分別為1399、2361、3709噸,數量較多且逐漸增加。因帶鋼用于制作方管質量要求提高,公司質檢處也加大了檢驗力度,黑線品降級使用。
圖1 帶鋼黑線
對帶鋼黑線取樣進行金相檢驗:黑線處深度為0.3mm,黑線處存在明顯的氧化脫碳,晶粒內部(黑點)已經開始氧化,見圖2、圖3。連鑄坯表面存在縱裂等原因,在軋制過程中延伸導致帶鋼表面產生黑線。
2 坯料表面質量
產生黑線的帶鋼坯料主要為1#機生產的180*550mm2規格矩形坯,從現場的冷坯,未入過加熱爐的連鑄坯內弧表面有比較明顯的渣溝,見圖4、圖5,筆直,長度不一,斷續;入過爐又退出來的連鑄坯內弧表面有比較明顯的縱向裂紋,見圖6。渣溝與縱向裂紋這兩者之間有直接的對應關系;另外也發現鑄坯表面已顯現的縱向裂紋,見圖7。
3 黑線產生的主要原因
目前帶鋼黑線產生的主要原因有三點:一是連鑄坯因渣溝造成隱性的縱向裂紋;二是連鑄坯表面因結晶器傳熱不均造成的已顯現的縱向裂紋;三是連鑄坯皮下氣泡,軋制時造成短促狀多條縱向黑線。
前兩種裂紋均產生于結晶器內,并且都與保護渣有直接關系。渣溝因為保護渣粘度和熔點較高,燒結層過于發達,容易出現渣條;現場情況看,渣條比較多,而且大,工人勤于撈渣條;渣條產生的后果就是阻礙液渣的流入,引起局部潤滑不良,并對初生坯殼造成擠壓,形成連續的渣溝,一旦渣條被挑出,渣溝隨之消失;渣條伴隨形成渣溝;渣條越發達,渣溝越深,坯殼越薄,應力集中,在渣溝底部產生連續縱裂紋。
另外因初生坯殼在結晶器內傳熱不均勻,造成坯殼厚薄不均,各種應力在凝固殼薄弱處集中,導致縱裂紋出現在鋼坯表面,并在二冷區進一步擴大,檢查肉眼可見。
鋼坯表面存在渣溝或顯現裂紋,進加熱爐后,鋼坯表層被氧化燒蝕掉0.5-1.0mm,渣溝底部隱藏的裂紋便顯現出來,圖6所示特別明顯能說明這個問題。如果裂紋深度大于燒蝕量,裂紋還依舊殘存下來,只是深淺不同。這兩類裂紋經過軋制,壓延,在長度方向可擴展約30倍,寬展較小,呈現為黑線狀態。
4 改善措施
根據目前現場和實物質量情況,圍繞改進保護渣性能和改善二冷條件這兩個方向,制定以下改善措施:
4.1 改進保護渣性能
改進保護渣使用性能,達到1#機拉速(0.90-0.95m/min)、鑄坯質量(無渣溝、無表面裂紋)要求:
1)無渣條,禁止澆鋼工挑渣條(每挑一次渣條就會破壞一次初生坯殼);
2)鑄坯表面無渣溝(無論大、小渣溝都不得存在)。
3)保護渣融化性能良好,傳熱、潤滑均勻,鑄坯表面無裂紋。
4.2改善二冷條件
4.2.1實現自動配水
二冷水為全水冷卻,分4段:足輥、1、2、3段,先開自動模式,因目前各段的二冷水均有旁通管(水不經過流量計),各個班看坯溫開旁通,導致二冷水不能按設定的標準比水量(1.2-1.3 l/kg)執行。如果依靠人眼去判斷坯溫,走旁通控水,誤差大,有的班水開的特別大,坯子內弧溫度明顯很低(已成黑色)。必須減少人為因素,能實現自動操作,就應該采用自動操作。取消開旁通操作,實現自動配水。
4.2.2二冷噴嘴均勻有效冷卻
1)噴嘴選型
對各段的二冷噴嘴進行重新核算,目前各段(從足輥到3段)的噴嘴型號為:15680、12075、122120、12075,各段總數分別為18、50、16、14個;在工作拉速0.90-0.95m/min,比水量 1.2-1.3 l/kg下,分配比:30:45:16:9,經理論計算單嘴出水量分別為15.28、 8.25、9.17、5.89 l/min,足輥噴嘴水量滿足要求;第1、2、3段噴嘴型號偏大,霧化換熱效果差,1段水嘴可選用7980型號;2段、3段可依據用水量進行合適配型。
2)實現二冷水均勻冷卻,有效利用
A、扁平噴嘴嘴口應該水平安裝
由于1段相鄰密排輥子間距較窄,1段水量最大,噴嘴為扁平型噴嘴,上線前,噴嘴在水條上裝好后,扁平噴嘴嘴口應該水平安裝(現在是上緊后到什么角度就是什么角度,噴出的水很多打在了輥子上,而不是打在坯子上),與輥子平行,使出噴嘴的水能有效作用于鋼坯冷卻,而不是無效的噴在輥子上,大顆粒的水滴被趕到輥子的兩端,下滴后造成坯子角部過黑。(能有效作用于坯子的二冷水少,雖然總的供水量不小,但實際冷卻強度不夠,坯子回溫嚴重,鼓肚,厚度超標)。
用鐵絲捆扎水條時(把水條固定在扇形段上),噴嘴與輥子的距離要對好后再固定;但用鐵絲捆扎問題較大,一是綁不緊,定位位置誤差大;二是鐵絲細,生銹老化后易斷,可能造成水條掉落,導致生產事故,所以最好改為采用銷子板固定。
B、管路或流量計的問題
第1流足輥水(0段),流量顯示為70-80 l/min,比正常(260 l/min)少3/4;
第3流足輥水(0段)小,比正常(260 l/min)少2/5;
第4流1段水小,比正常(390 l/min)少1/3;
第3、4流第3段顯示基本無水,正常為80 l/min;
都需要整改(需要停機后查一下是管路或閥門問題還是流量計的問題)。
有些噴嘴明顯被垢或被冷鋼包裹,需更換或清理。
C、短節+噴嘴安裝的問題
采用噴淋條+短節+噴嘴的裝配組合。裝配不緊,用手可輕松將其卸下來;有的短節內絲磨損嚴重,幾乎擰不進水條,還湊合使用,造成漏水。要求用扳子擰緊,并注意嘴口角度水平;噴嘴或短節以及水條變形嚴重的要更換掉。
以上這3點也是造成實際水量低,坯溫高,不得不開旁通加大總水量的主要原因。
5 結語
帶鋼黑線產生的主要原因有三點:一是連鑄坯因渣溝造成隱性的縱向裂紋;二是連鑄坯表面已顯現的縱向裂紋;三是連鑄坯皮下氣泡,軋制時造成短促狀多條縱向黑線。圍繞改進保護渣使用性能、改善二冷條件、強化轉爐操作加強脫氧這三個方向,制定改善措施匯總如下:
5.1 改善保護渣
1)實現無渣條,禁止澆鋼工習慣性的挑渣條(每挑一次渣條就會破壞一次初生坯殼);
2)鑄坯表面無渣溝(無論大、小渣溝都不得存在)。
3)保護渣融化性能良好,傳熱、潤滑均勻,鑄坯表面無裂紋。
5.2改善二冷條件
1)取消開旁通操作,實現自動配水。
2)第1、2、3段噴嘴型號偏大,霧化換熱效果差,1段水嘴選用7980型號;2段、3段依據用水量進行合適配型。
3)實現二冷水均勻冷卻,有效利用:
A、扁平噴嘴嘴口水平安裝;
B、用鐵絲捆扎水條時,噴嘴與輥子的距離要對好后再固定;最好改為采用銷子板固定。
C、對二冷各段出水量不正常的管路(閥門)或流量計進行整改。
D、有些噴嘴明顯被垢或被冷鋼包裹,需更換或清理。
E、短節+噴嘴安裝要擰緊,不得漏水,并注意嘴口角度水平;噴嘴或短節以及水條變形嚴重的要更換掉。
F、對切割槍勤維護,內弧、外弧面遺留的切割瘤必須盡量少;
G、強化管理,設備的冷卻水,不得滴落到坯子表面,杜絕鑄坯局部發黑;
5.3強化脫氧,根據轉爐終點情況,加入適量脫氧劑,保證脫氧充分,避免產生鑄坯皮下氣泡。
隨著用戶對產品質量要求的提高,避免帶鋼黑線產生,這近乎要求連鑄坯表面零缺陷軋制,這需務必提高保護渣使用性能,對現二冷狀態進行優化改進及維護,穩定各項工藝操作,從而改善鑄坯質量,降低帶鋼黑線產生的幾率。
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