安鋼3號(hào)高爐系統(tǒng)低成本生產(chǎn)實(shí)踐與分析
來源:第五屆煉鐵對(duì)標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會(huì)論文集|瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
安鋼3號(hào)高爐系統(tǒng)低成本生產(chǎn)實(shí)踐與分析李勝杰 周東鋒 張希剛(安陽鋼鐵股份有限公司)摘 要:面對(duì)嚴(yán)峻的鋼鐵行業(yè)形式,安鋼3號(hào)高爐通過優(yōu)化燒結(jié)—高爐工序的聯(lián)動(dòng)配礦來降低原料成本,主動(dòng)并…
安鋼3號(hào)高爐系統(tǒng)低成本生產(chǎn)實(shí)踐與分析
李勝杰 周東鋒 張希剛
(安陽鋼鐵股份有限公司)
摘 要:面對(duì)嚴(yán)峻的鋼鐵行業(yè)形式,安鋼3號(hào)高爐通過優(yōu)化燒結(jié)—高爐工序的聯(lián)動(dòng)配礦來降低原料成本,主動(dòng)并逐步貫徹低成本經(jīng)濟(jì)料高爐冶煉路線,同時(shí)不斷提高高爐的操作水平和其他管理水平,生鐵成本不斷降低和效益逐漸增加,取得了較好的效果,證明了該路線在特大型高爐上的可行性和正確性。
關(guān)鍵詞:高爐;冶煉;生鐵成本;配礦;經(jīng)濟(jì)料
安鋼3號(hào)高爐于2013年3月投入生產(chǎn),其有效容積為4747m3,采用了一系列國內(nèi)外成熟和先進(jìn)的技術(shù):新型并罐無料鐘爐頂、4座KALUGIN頂燃式熱風(fēng)爐、旋風(fēng)除塵加干式除塵的煤氣處理系統(tǒng)、分區(qū)分段控制冷卻強(qiáng)度的軟水聯(lián)合密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)等。這些技術(shù)及材料的應(yīng)用,為實(shí)現(xiàn)高爐安全、長壽、環(huán)保、高效的目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。3號(hào)高爐投產(chǎn)之后就面臨著鋼鐵行業(yè)經(jīng)營形勢(shì)日益嚴(yán)峻的困難局面。為了盡快降低生鐵成本增加效益,3號(hào)高爐積極采取了許多降本措施,科學(xué)探索各種工藝新技術(shù),逐步踐行經(jīng)濟(jì)料高爐冶煉路線,強(qiáng)化成本管控理念,優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)降本力度,提升操作精細(xì)水平,取得了較好的效果。
1 逐漸優(yōu)化原燃料系統(tǒng)
原燃料是高爐冶煉的基礎(chǔ)。隨著鋼鐵行業(yè)經(jīng)營形式的日益困難,鋼鐵企業(yè)不得不改變以往傳統(tǒng)的“精料”思想,慢慢放寬對(duì)原燃料的要求,積極尋求“經(jīng)濟(jì)料”資源,以降低其生鐵成本。安鋼3號(hào)高爐對(duì)原燃料系統(tǒng)采取了“穩(wěn)焦調(diào)礦”的原則,即在保證焦炭等燃料主要性能穩(wěn)定的情況下,通過各種礦石(粉)的相互科學(xué)配合來降低原料成本,也就是把通過燒結(jié)—高爐工序的配礦優(yōu)化來降低原料成本作為降低生鐵成本的突破口和主要手段。3號(hào)高爐原燃料供應(yīng)系統(tǒng)主要裝備匹配情況如表1所示。
表1 3號(hào)高爐原燃料主要裝備匹配情況
種類 | 裝備 | 備注 |
燒結(jié)礦 | 3號(hào)燒結(jié)機(jī) | 有效燒結(jié)面積500m2,環(huán)冷機(jī) |
球團(tuán)礦 | 豫河球團(tuán) | 鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯,120萬t/年 |
塊礦 | 進(jìn)口塊礦 | 主流國外塊礦 |
焦炭 | 五煉焦 | 炭化室高7.63m,干熄焦 |
1.1 原料系統(tǒng)
1.1.1 礦石(粉)的采購和配礦計(jì)劃
在實(shí)際生產(chǎn)實(shí)踐中,安鋼建立并不斷完善了兩種不同設(shè)計(jì)思路的鐵礦石(粉)評(píng)價(jià)數(shù)學(xué)模型,從而實(shí)現(xiàn)了燒結(jié)—高爐工序的聯(lián)動(dòng)配料的自動(dòng)化,分別由煉鐵廠和經(jīng)營管理處兩個(gè)單位平行進(jìn)行鐵礦石(粉)評(píng)價(jià),這兩個(gè)模型均以高爐獲得最低的生鐵成本為目標(biāo),緊貼國內(nèi)外原料市場(chǎng)行情,兼顧冶金性能和資源供給狀況,根據(jù)各自的評(píng)價(jià)結(jié)果共同來指導(dǎo)鐵礦石(粉)的科學(xué)采購,進(jìn)而確定了近遠(yuǎn)期的燒結(jié)—高爐工序配礦計(jì)劃。
1.1.2 優(yōu)化燒結(jié)工序配礦結(jié)構(gòu)緊密與實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)相結(jié)合
表2 安鋼燒結(jié)工序鐵礦粉分類情況
類別 | 特點(diǎn) | 作用 | 典型礦種 |
主流礦粉 | 價(jià)格較高、成分較好和燒結(jié)性能較好 | 燒結(jié)礦骨架 | 巴西、澳大利亞、南非等主流礦粉 |
次主流礦粉 | 介于二者之間 | 介于二者之間 | 高硅礦粉、高鋁礦粉、高硅高鋁礦粉等 |
經(jīng)濟(jì)礦粉 | 價(jià)格較低、成分較差或燒結(jié)性能較差 | 降低原料成本 | 高硫礦粉、高磷礦粉、工業(yè)廢渣等 |
對(duì)比高爐和燒結(jié)兩個(gè)工序的配礦結(jié)構(gòu),燒結(jié)礦的配礦優(yōu)化空間和潛力更大,因此燒結(jié)配礦是燒結(jié)-高爐工序配礦的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。安鋼對(duì)燒結(jié)工序逐漸更新了配礦理念,把常用的鐵礦粉重新進(jìn)行了大致分類(如表2所示),明確了每個(gè)類別的主要作用和采購方針。3號(hào)燒結(jié)機(jī)積極而謹(jǐn)慎地探索經(jīng)濟(jì)料燒結(jié)路線,逐月不斷壓縮主流礦的使用比例,擴(kuò)大次主流礦和經(jīng)濟(jì)礦粉的使用比例,重點(diǎn)是性質(zhì)互補(bǔ)的多個(gè)礦種的組合,凸顯礦粉的科學(xué)合理搭配,例如高硅礦與低硅礦、高鋁礦與低鋁礦或者褐鐵礦與鏡鐵礦[1]等。
根據(jù)廠內(nèi)和港口原料庫存情況,制定近期配礦計(jì)劃,由實(shí)驗(yàn)室預(yù)先進(jìn)行試驗(yàn)評(píng)價(jià)。由于3號(hào)高爐的豫河球團(tuán)礦和塊礦的品種和成分相對(duì)比較穩(wěn)定,所以每次實(shí)驗(yàn)主要是評(píng)價(jià)燒結(jié)礦的配礦計(jì)劃,并且根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行改善性的調(diào)整。實(shí)驗(yàn)室裝備主要包括燒結(jié)杯和熔滴爐等。
降低成本要以相關(guān)技術(shù)作為支撐。通過大量的實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)實(shí)踐得出燒結(jié)礦堿度和SiO2含量對(duì)燒結(jié)礦的冶金性能有很大的影響。燒結(jié)礦堿度對(duì)燒結(jié)礦的高溫熔滴性能[2]影響很大,并且隨著堿度的降低,燒結(jié)礦的熔滴性能是改善的,因此在3號(hào)燒結(jié)機(jī)實(shí)際生產(chǎn)中就逐漸降低了燒結(jié)礦的堿度(如圖1所示),目前要求控制在1.80—1.90之間;在3號(hào)高爐生產(chǎn)初期,為了保證高爐較高的綜合入爐品位(>59.00%),要求燒結(jié)礦的品位較高(>57.00%),相應(yīng)地?zé)Y(jié)礦SiO2含量就會(huì)較低(<4.80%),即“高鐵低硅”燒結(jié),但該燒結(jié)礦的強(qiáng)度等性能和成本性價(jià)比都較差,通過實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)對(duì)比總結(jié)和分析,逐漸提高了燒結(jié)礦的SiO2含量(>5.20%),相應(yīng)地?zé)Y(jié)礦品位就被迫降低了,如圖2所示。通過降低燒結(jié)礦堿度和適當(dāng)提高SiO2含量,不斷探索適應(yīng)特大型高爐要求的燒結(jié)礦,3號(hào)高爐的爐況運(yùn)行狀況逐漸趨于穩(wěn)定。
1.1.3 優(yōu)化高爐工序配礦結(jié)構(gòu)
對(duì)于高爐工序配礦結(jié)構(gòu),初期主要是采取了降低豫河球團(tuán)礦比例,提高燒結(jié)礦比例的措施,然后是把球團(tuán)礦固定在一個(gè)較低的比例水平上,燒結(jié)礦與塊礦根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。在長期的鐵礦石(粉)評(píng)價(jià)過程中,燒結(jié)礦和塊礦的評(píng)價(jià)結(jié)果一直是或多或少地優(yōu)于豫河球團(tuán)礦,所以3號(hào)高爐逐月壓縮球團(tuán)礦比例,從2014年7月開始采取把球團(tuán)礦比例控制在10%左右,而燒結(jié)礦則是逐漸增加到76%左右,充分發(fā)揮了燒結(jié)工序配礦的降本作用。
對(duì)于某些低價(jià)格低品質(zhì)塊礦,3號(hào)高爐也大膽進(jìn)行了嘗試,采取小比例的使用原則,既不會(huì)影響爐料的整體性能,又可以部分替代主流塊礦[3]。2013年10月份就使用了約1.65%的某國外進(jìn)口經(jīng)濟(jì)塊。
1.2 燃料系統(tǒng)
表3 五煉焦焦炭主要指標(biāo)(2013.4-2015.1均值) %
項(xiàng)目 | 灰分 | 揮發(fā)份 | M40 | M10 | CSR | CRI |
均值 | 12.24 | 1.17 | 89.91 | 5.20 | 67.90 | 22.84 |
五煉焦焦炭的主要指標(biāo)基本穩(wěn)定(均值如表3所示)。水分由于受干熄焦系統(tǒng)影響不太穩(wěn)定;含硫量是逐漸增加的,為了降低焦炭成本,含硫量從初期的0.66%逐漸上升到目前的0.93%。
1.2.1 煤焦結(jié)構(gòu)
除去開爐初期(2013年3月),3號(hào)高爐燃料煤焦結(jié)構(gòu)中,煤粉的比例整體上是降低的,這是因?yàn)殡S著經(jīng)濟(jì)料高爐冶煉路線的推進(jìn),不利于噴煤的因素大大增加了(高爐綜合入爐品位降低和操作難度增加等)。
1.2.2 混煤比例
從整體上看,混煤結(jié)構(gòu)中價(jià)格較低的煙煤比例是逐漸提高的,而相應(yīng)的無煙煤比例是降低的,截止到2015年1月份,煙煤比例已經(jīng)達(dá)到43%,大大降低了噴煤的成本;2014年1月和2月煙煤比例較低是因?yàn)闊熋汗⿷?yīng)不足所致。
1.3 兩者關(guān)系的協(xié)調(diào)處理
對(duì)于高爐冶煉而言,行業(yè)內(nèi)主要形成了兩條路線,一條是“較高的配礦成本+較低的燃料成本”,另一條是“較低的配礦成本+較高的燃料成本”。安鋼根據(jù)自己的綜合廠情,追求技術(shù)的可行性與成本的經(jīng)濟(jì)性協(xié)調(diào)一致,逐漸形成安鋼特色的經(jīng)濟(jì)料高爐冶煉路線,即接近第二條路線,效益來源于配礦成本的降低額大于燃料成本的升高額。
2 不斷提高高爐操作水平
3號(hào)高爐是安鋼第一座也是目前唯一的一座特大型高爐,所以安鋼特別注重特大型高爐相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)和研究,以保證3號(hào)高爐低成本長期穩(wěn)定運(yùn)行。
開爐初期,在相關(guān)專家的幫助下,實(shí)現(xiàn)了順利開爐并快速達(dá)產(chǎn),并且整體上保持了爐況穩(wěn)定順行,但是3號(hào)高爐的生鐵成本卻大大高于本廠其它兩座2000m3級(jí)高爐。為了降低其生鐵成本,3號(hào)高爐邊進(jìn)行工藝探索邊逐漸放寬了對(duì)原料的“精料”要求,提高高爐操作難度和精細(xì)水平,深入貫徹“平臺(tái)+漏斗”的爐頂布料模式理念[4],充分消化國內(nèi)外先進(jìn)高爐操作技術(shù),分析并總結(jié)高爐渣系和爐料冶金性能的相關(guān)規(guī)律,研究和探索出適合安鋼特色的特大型高爐操作技術(shù),其主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和相關(guān)參數(shù)如表4所示。
表4 3號(hào)高爐主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和相關(guān)數(shù)據(jù)
日期 | 日產(chǎn)生鐵 | 綜合品位 | 焦比 | 焦丁比 | 煤比 | 燃料比 | 風(fēng)溫 | [Si] | (Al2O3) | 鎂鋁比 | 堿度R2 | 脫硫Ls |
t/d | % | Kg/t | Kg/t | Kg/t | Kg/t | ℃ | % | % | 倍 | 倍 | 倍 | |
2013年3月 | 8097 | 59.29 | 499 | 32 | 92 | 623 | 1059 | 0.71 | 14.89 | 0.58 | 1.13 | 33 |
2013年4月 | 9576 | 59.81 | 310 | 42 | 151 | 503 | 1214 | 0.50 | 16.37 | 0.46 | 1.17 | 45 |
2013年5月 | 9272 | 59.48 | 309 | 33 | 162 | 504 | 1204 | 0.48 | 16.10 | 0.48 | 1.14 | 47 |
2013年6月 | 8741 | 58.92 | 315 | 35 | 157 | 507 | 1157 | 0.47 | 16.34 | 0.45 | 1.18 | 44 |
2013年7月 | 9460 | 59.01 | 314 | 36 | 160 | 510 | 1118 | 0.44 | 15.87 | 0.45 | 1.18 | 39 |
2013年8月 | 9645 | 58.82 | 314 | 36 | 158 | 508 | 1117 | 0.39 | 15.77 | 0.46 | 1.20 | 44 |
2013年9月 | 9277 | 58.78 | 313 | 37 | 146 | 496 | 1160 | 0.40 | 14.84 | 0.55 | 1.21 | 36 |
2013年10月 | 8719 | 58.70 | 330 | 41 | 138 | 509 | 1188 | 0.48 | 15.96 | 0.40 | 1.19 | 43 |
2013年11月 | 9394 | 59.03 | 327 | 42 | 134 | 503 | 1182 | 0.41 | 16.02 | 0.43 | 1.20 | 38 |
2013年12月 | 8838 | 59.21 | 329 | 41 | 138 | 508 | 1153 | 0.40 | 16.06 | 0.44 | 1.24 | 36 |
2014年1月 | 9862 | 59.05 | 308 | 39 | 154 | 501 | 1205 | 0.43 | 15.82 | 0.44 | 1.24 | 34 |
2014年2月 | 8984 | 58.86 | 321 | 38 | 152 | 511 | 1196 | 0.44 | 15.65 | 0.43 | 1.24 | 31 |
2014年3月 | 8334 | 58.99 | 311 | 37 | 158 | 506 | 1172 | 0.48 | 15.54 | 0.44 | 1.25 | 28 |
2014年4月 | 9203 | 58.71 | 318 | 37 | 154 | 509 | 1204 | 0.41 | 15.41 | 0.45 | 1.25 | 28 |
2014年5月 | 9398 | 58.05 | 324 | 38 | 148 | 510 | 1200 | 0.39 | 14.95 | 0.48 | 1.23 | 30 |
2014年6月 | 8534 | 58.34 | 327 | 41 | 149 | 517 | 1197 | 0.43 | 15.42 | 0.44 | 1.23 | 27 |
2014年7月 | 9052 | 58.32 | 327 | 41 | 146 | 514 | 1230 | 0.40 | 15.42 | 0.46 | 1.22 | 28 |
2014年8月 | 9410 | 57.69 | 340 | 42 | 139 | 521 | 1226 | 0.42 | 16.01 | 0.44 | 1.17 | 28 |
2014年9月 | 8692 | 57.73 | 348 | 43 | 136 | 527 | 1202 | 0.44 | 15.36 | 0.44 | 1.20 | 26 |
2014年10月 | 9475 | 57.27 | 327 | 41 | 146 | 514 | 1210 | 0.42 | 15.29 | 0.39 | 1.19 | 24 |
2014年11月 | 7994 | 57.87 | 350 | 43 | 133 | 526 | 1191 | 0.53 | 15.50 | 0.39 | 1.22 | 27 |
2014年12月 | 8920 | 57.26 | 335 | 41 | 138 | 514 | 1212 | 0.41 | 15.14 | 0.39 | 1.20 | 25 |
2015年1月 | 9304 | 57.70 | 332 | 40 | 141 | 513 | 1217 | 0.42 | 15.49 | 0.44 | 1.21 | 23 |
隨著五煉焦硫含量的逐漸增加,高爐硫負(fù)荷也在增大并且高爐爐渣脫能力是下降的,導(dǎo)致鐵水質(zhì)量變差,這樣會(huì)增加后續(xù)煉鋼工序的成本負(fù)擔(dān),這一點(diǎn)是否真正“經(jīng)濟(jì)”還需要對(duì)高爐工序和煉鋼工序統(tǒng)籌進(jìn)行計(jì)算評(píng)價(jià)來確定。
3 其他管理
3.1 逐漸完善短流程的燒結(jié)礦生產(chǎn)
3號(hào)燒結(jié)機(jī)供料系統(tǒng)由于受原料場(chǎng)場(chǎng)地狹小限制而采用單品種配料模式,即取消原料場(chǎng)二次料場(chǎng)預(yù)配料和混勻工藝,直接在燒結(jié)車間配料室完成整個(gè)配料過程。此種配料模式在國內(nèi)外燒結(jié)廠沒有先例,對(duì)于此種模式對(duì)燒結(jié)配料、燒結(jié)過程和燒結(jié)礦質(zhì)量的影響沒有成熟的經(jīng)驗(yàn)可以借鑒,而特大型高爐又對(duì)燒結(jié)礦質(zhì)量要求較高,所以3號(hào)燒結(jié)機(jī)積極探索單品種配料模式下提高燒結(jié)礦產(chǎn)量和質(zhì)量的方法,逐漸完善短流程的燒結(jié)礦生產(chǎn),滿足3號(hào)高爐的實(shí)際生產(chǎn)需要。
3.2 加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)和完善工序銜接
設(shè)備運(yùn)行正常與否是影響高爐系統(tǒng)穩(wěn)定生產(chǎn)的重要因素之一。3號(hào)高爐各系統(tǒng)積極做好設(shè)備維護(hù)和檢查工作,提高設(shè)備系統(tǒng)保障能力,減少非計(jì)劃休風(fēng)或減風(fēng)率;完善設(shè)備點(diǎn)檢制度,主動(dòng)尋找技術(shù)改造點(diǎn)來降低成本,持續(xù)開展以穩(wěn)定運(yùn)行為目標(biāo)的攻關(guān)。
為了實(shí)現(xiàn)設(shè)備計(jì)劃檢修及設(shè)備事故期間工序產(chǎn)品間的有效銜接,生產(chǎn)管理部門動(dòng)態(tài)加強(qiáng)計(jì)劃管理,根據(jù)3號(hào)高爐各系統(tǒng)生產(chǎn)特點(diǎn),有效組織燒結(jié)礦、焦炭平衡計(jì)劃,合理安排焦炭外購及燒結(jié)生產(chǎn)節(jié)奏,做好豫河球團(tuán)礦生產(chǎn)計(jì)劃,確保了原燃料保質(zhì)保量地滿足高爐生產(chǎn)。
3.3 樹立“低庫存”戰(zhàn)略
2013年以來,國際鐵礦石市場(chǎng)行情一路下行,普氏鐵礦石指數(shù)持續(xù)下降,普氏指數(shù)(62%)由2013年3月份的139.93美元/t降到2015年1月的67.60美元/t,礦石價(jià)格跌了約一半。面對(duì)復(fù)雜的原料市場(chǎng),安鋼果斷采取了“低庫存”戰(zhàn)略,降低了大量的原料庫存資金的占用和相關(guān)費(fèi)用,盡可能的規(guī)避了市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),使得3號(hào)高爐生鐵成本緊貼市場(chǎng),降低了生產(chǎn)與市場(chǎng)之間的成本信息的滯后性。
3.4 做好高爐長壽管理工作
高質(zhì)量的高爐長壽要求能發(fā)揮一代爐役的高效強(qiáng)化冶煉和良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),而不是靠慢風(fēng)或鈦礦護(hù)爐等措施來拖延壽命。3號(hào)高爐在積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)料高爐冶煉路線的同時(shí),嚴(yán)格貫徹高爐長壽方針,穩(wěn)定高爐操作工藝管理,建立了主要有害雜質(zhì)預(yù)警制度,對(duì)高爐的堿(K2O+Na2O)負(fù)荷、鋅(Zn)負(fù)荷和鉛(Pb)負(fù)荷等做了嚴(yán)格限制(如表5所示)。
表5 3號(hào)高爐對(duì)主要有害雜質(zhì)的要求
項(xiàng)目 | 堿負(fù)荷 | 鋅負(fù)荷 | 鉛負(fù)荷 |
Kg/t | Kg/t | Kg/t | |
要求 | ≤3.0 | ≤0.15 | ≤0.15 |
4 總結(jié)
3號(hào)高爐作為一座特大型高爐,面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì),主動(dòng)并逐步貫徹低成本經(jīng)濟(jì)料高爐冶煉路線,伴隨著不斷提高的高爐操作水平和其他管理水平,生鐵成本不斷降低和效益逐漸增加。面對(duì)國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過剩和世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢的復(fù)雜局面,3號(hào)高爐應(yīng)該繼續(xù)立足降低生鐵成本,持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)研究,做好生產(chǎn)與科研的相互促進(jìn),力保綜合效益進(jìn)入行業(yè)前列。
(1)低成本經(jīng)濟(jì)料高爐冶煉路線的關(guān)鍵:通過燒結(jié)—高爐工序的聯(lián)動(dòng)配礦優(yōu)化來降低原料成本。
(2)不斷提高的高爐操作水平和其他管理水平是低成本經(jīng)濟(jì)料高爐冶煉路線是否成功的重要保證。
(3)低成本經(jīng)濟(jì)料高爐冶煉路線的實(shí)施,要以熟練掌握相關(guān)降本技術(shù)和深入進(jìn)行工藝研究作支撐。
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