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指標(biāo)

安鋼3號(hào)高爐系統(tǒng)低成本生產(chǎn)實(shí)踐與分析

來源:第五屆煉鐵對(duì)標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會(huì)論文集|瀏覽:|評(píng)論:0條   [收藏] [評(píng)論]

安鋼3號(hào)高爐系統(tǒng)低成本生產(chǎn)實(shí)踐與分析李勝杰 周東鋒 張希剛(安陽鋼鐵股份有限公司)摘 要:面對(duì)嚴(yán)峻的鋼鐵行業(yè)形式,安鋼3號(hào)高爐通過優(yōu)化燒結(jié)—高爐工序的聯(lián)動(dòng)配礦來降低原料成本,主動(dòng)并…

安鋼3號(hào)高爐系統(tǒng)低成本生產(chǎn)實(shí)踐與分析

李勝杰  周東鋒  張希剛

(安陽鋼鐵股份有限公司)

摘  要:面對(duì)嚴(yán)峻的鋼鐵行業(yè)形式,安鋼3號(hào)高爐通過優(yōu)化燒結(jié)—高爐工序的聯(lián)動(dòng)配礦來降低原料成本,主動(dòng)并逐步貫徹低成本經(jīng)濟(jì)料高爐冶煉路線,同時(shí)不斷提高高爐的操作水平和其他管理水平,生鐵成本不斷降低和效益逐漸增加,取得了較好的效果,證明了該路線在特大型高爐上的可行性和正確性。

關(guān)鍵詞:高爐;冶煉;生鐵成本;配礦;經(jīng)濟(jì)料

安鋼3號(hào)高爐于2013年3月投入生產(chǎn),其有效容積為4747m3,采用了一系列國內(nèi)外成熟和先進(jìn)的技術(shù):新型并罐無料鐘爐頂、4座KALUGIN頂燃式熱風(fēng)爐、旋風(fēng)除塵加干式除塵的煤氣處理系統(tǒng)、分區(qū)分段控制冷卻強(qiáng)度的軟水聯(lián)合密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)等。這些技術(shù)及材料的應(yīng)用,為實(shí)現(xiàn)高爐安全、長壽、環(huán)保、高效的目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。3號(hào)高爐投產(chǎn)之后就面臨著鋼鐵行業(yè)經(jīng)營形勢(shì)日益嚴(yán)峻的困難局面。為了盡快降低生鐵成本增加效益,3號(hào)高爐積極采取了許多降本措施,科學(xué)探索各種工藝新技術(shù),逐步踐行經(jīng)濟(jì)料高爐冶煉路線,強(qiáng)化成本管控理念,優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)降本力度,提升操作精細(xì)水平,取得了較好的效果。

1 逐漸優(yōu)化原燃料系統(tǒng)

原燃料是高爐冶煉的基礎(chǔ)。隨著鋼鐵行業(yè)經(jīng)營形式的日益困難,鋼鐵企業(yè)不得不改變以往傳統(tǒng)的“精料”思想,慢慢放寬對(duì)原燃料的要求,積極尋求“經(jīng)濟(jì)料”資源,以降低其生鐵成本。安鋼3號(hào)高爐對(duì)原燃料系統(tǒng)采取了“穩(wěn)焦調(diào)礦”的原則,即在保證焦炭等燃料主要性能穩(wěn)定的情況下,通過各種礦石(粉)的相互科學(xué)配合來降低原料成本,也就是把通過燒結(jié)—高爐工序的配礦優(yōu)化來降低原料成本作為降低生鐵成本的突破口和主要手段。3號(hào)高爐原燃料供應(yīng)系統(tǒng)主要裝備匹配情況如表1所示。

1  3號(hào)高爐原燃料主要裝備匹配情況

種類

裝備

備注

燒結(jié)礦

3號(hào)燒結(jié)機(jī)

有效燒結(jié)面積500m2,環(huán)冷機(jī)

球團(tuán)礦

豫河球團(tuán)

鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯,120t/

塊礦

進(jìn)口塊礦

主流國外塊礦

焦炭

五煉焦

炭化室高7.63m,干熄焦

1.1 原料系統(tǒng)

1.1.1 礦石(粉)的采購和配礦計(jì)劃

在實(shí)際生產(chǎn)實(shí)踐中,安鋼建立并不斷完善了兩種不同設(shè)計(jì)思路的鐵礦石(粉)評(píng)價(jià)數(shù)學(xué)模型,從而實(shí)現(xiàn)了燒結(jié)—高爐工序的聯(lián)動(dòng)配料的自動(dòng)化,分別由煉鐵廠和經(jīng)營管理處兩個(gè)單位平行進(jìn)行鐵礦石(粉)評(píng)價(jià),這兩個(gè)模型均以高爐獲得最低的生鐵成本為目標(biāo),緊貼國內(nèi)外原料市場(chǎng)行情,兼顧冶金性能和資源供給狀況,根據(jù)各自的評(píng)價(jià)結(jié)果共同來指導(dǎo)鐵礦石(粉)的科學(xué)采購,進(jìn)而確定了近遠(yuǎn)期的燒結(jié)—高爐工序配礦計(jì)劃。

1.1.2 優(yōu)化燒結(jié)工序配礦結(jié)構(gòu)緊密與實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)相結(jié)合

2  安鋼燒結(jié)工序鐵礦粉分類情況

類別

特點(diǎn)

作用

典型礦種

主流礦粉

價(jià)格較高、成分較好和燒結(jié)性能較好

燒結(jié)礦骨架

巴西、澳大利亞、南非等主流礦粉

次主流礦粉

介于二者之間

介于二者之間

高硅礦粉、高鋁礦粉、高硅高鋁礦粉等

經(jīng)濟(jì)礦粉

價(jià)格較低、成分較差或燒結(jié)性能較差

降低原料成本

高硫礦粉、高磷礦粉、工業(yè)廢渣等

對(duì)比高爐和燒結(jié)兩個(gè)工序的配礦結(jié)構(gòu),燒結(jié)礦的配礦優(yōu)化空間和潛力更大,因此燒結(jié)配礦是燒結(jié)-高爐工序配礦的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。安鋼對(duì)燒結(jié)工序逐漸更新了配礦理念,把常用的鐵礦粉重新進(jìn)行了大致分類(如表2所示),明確了每個(gè)類別的主要作用和采購方針。3號(hào)燒結(jié)機(jī)積極而謹(jǐn)慎地探索經(jīng)濟(jì)料燒結(jié)路線,逐月不斷壓縮主流礦的使用比例,擴(kuò)大次主流礦和經(jīng)濟(jì)礦粉的使用比例,重點(diǎn)是性質(zhì)互補(bǔ)的多個(gè)礦種的組合,凸顯礦粉的科學(xué)合理搭配,例如高硅礦與低硅礦、高鋁礦與低鋁礦或者褐鐵礦與鏡鐵礦[1]等。

根據(jù)廠內(nèi)和港口原料庫存情況,制定近期配礦計(jì)劃,由實(shí)驗(yàn)室預(yù)先進(jìn)行試驗(yàn)評(píng)價(jià)。由于3號(hào)高爐的豫河球團(tuán)礦和塊礦的品種和成分相對(duì)比較穩(wěn)定,所以每次實(shí)驗(yàn)主要是評(píng)價(jià)燒結(jié)礦的配礦計(jì)劃,并且根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行改善性的調(diào)整。實(shí)驗(yàn)室裝備主要包括燒結(jié)杯和熔滴爐等。

降低成本要以相關(guān)技術(shù)作為支撐。通過大量的實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)實(shí)踐得出燒結(jié)礦堿度和SiO2含量對(duì)燒結(jié)礦的冶金性能有很大的影響。燒結(jié)礦堿度對(duì)燒結(jié)礦的高溫熔滴性能[2]影響很大,并且隨著堿度的降低,燒結(jié)礦的熔滴性能是改善的,因此在3號(hào)燒結(jié)機(jī)實(shí)際生產(chǎn)中就逐漸降低了燒結(jié)礦的堿度(如圖1所示),目前要求控制在1.80—1.90之間;在3號(hào)高爐生產(chǎn)初期,為了保證高爐較高的綜合入爐品位(>59.00%),要求燒結(jié)礦的品位較高(>57.00%),相應(yīng)地?zé)Y(jié)礦SiO2含量就會(huì)較低(<4.80%),即“高鐵低硅”燒結(jié),但該燒結(jié)礦的強(qiáng)度等性能和成本性價(jià)比都較差,通過實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)對(duì)比總結(jié)和分析,逐漸提高了燒結(jié)礦的SiO2含量(>5.20%),相應(yīng)地?zé)Y(jié)礦品位就被迫降低了,如圖2所示。通過降低燒結(jié)礦堿度和適當(dāng)提高SiO2含量,不斷探索適應(yīng)特大型高爐要求的燒結(jié)礦,3號(hào)高爐的爐況運(yùn)行狀況逐漸趨于穩(wěn)定。



1.1.3 優(yōu)化高爐工序配礦結(jié)構(gòu)


對(duì)于高爐工序配礦結(jié)構(gòu),初期主要是采取了降低豫河球團(tuán)礦比例,提高燒結(jié)礦比例的措施,然后是把球團(tuán)礦固定在一個(gè)較低的比例水平上,燒結(jié)礦與塊礦根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。在長期的鐵礦石(粉)評(píng)價(jià)過程中,燒結(jié)礦和塊礦的評(píng)價(jià)結(jié)果一直是或多或少地優(yōu)于豫河球團(tuán)礦,所以3號(hào)高爐逐月壓縮球團(tuán)礦比例,從2014年7月開始采取把球團(tuán)礦比例控制在10%左右,而燒結(jié)礦則是逐漸增加到76%左右,充分發(fā)揮了燒結(jié)工序配礦的降本作用。

   對(duì)于某些低價(jià)格低品質(zhì)塊礦,3號(hào)高爐也大膽進(jìn)行了嘗試,采取小比例的使用原則,既不會(huì)影響爐料的整體性能,又可以部分替代主流塊礦[3]。2013年10月份就使用了約1.65%的某國外進(jìn)口經(jīng)濟(jì)塊。

1.2 燃料系統(tǒng)

3  五煉焦焦炭主要指標(biāo)(2013.4-2015.1均值)   %

項(xiàng)目

灰分

揮發(fā)份

M40

M10

CSR

CRI

均值

12.24

1.17

89.91

5.20

67.90

22.84

五煉焦焦炭的主要指標(biāo)基本穩(wěn)定(均值如表3所示)。水分由于受干熄焦系統(tǒng)影響不太穩(wěn)定;含硫量是逐漸增加的,為了降低焦炭成本,含硫量從初期的0.66%逐漸上升到目前的0.93%。

1.2.1 煤焦結(jié)構(gòu)


除去開爐初期(2013年3月),3號(hào)高爐燃料煤焦結(jié)構(gòu)中,煤粉的比例整體上是降低的,這是因?yàn)殡S著經(jīng)濟(jì)料高爐冶煉路線的推進(jìn),不利于噴煤的因素大大增加了(高爐綜合入爐品位降低和操作難度增加等)。

1.2.2 混煤比例


從整體上看,混煤結(jié)構(gòu)中價(jià)格較低的煙煤比例是逐漸提高的,而相應(yīng)的無煙煤比例是降低的,截止到2015年1月份,煙煤比例已經(jīng)達(dá)到43%,大大降低了噴煤的成本;2014年1月和2月煙煤比例較低是因?yàn)闊熋汗⿷?yīng)不足所致。

1.3  兩者關(guān)系的協(xié)調(diào)處理

   對(duì)于高爐冶煉而言,行業(yè)內(nèi)主要形成了兩條路線,一條是“較高的配礦成本+較低的燃料成本”,另一條是“較低的配礦成本+較高的燃料成本”。安鋼根據(jù)自己的綜合廠情,追求技術(shù)的可行性與成本的經(jīng)濟(jì)性協(xié)調(diào)一致,逐漸形成安鋼特色的經(jīng)濟(jì)料高爐冶煉路線,即接近第二條路線,效益來源于配礦成本的降低額大于燃料成本的升高額。

2 不斷提高高爐操作水平

3號(hào)高爐是安鋼第一座也是目前唯一的一座特大型高爐,所以安鋼特別注重特大型高爐相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)和研究,以保證3號(hào)高爐低成本長期穩(wěn)定運(yùn)行。

開爐初期,在相關(guān)專家的幫助下,實(shí)現(xiàn)了順利開爐并快速達(dá)產(chǎn),并且整體上保持了爐況穩(wěn)定順行,但是3號(hào)高爐的生鐵成本卻大大高于本廠其它兩座2000m3級(jí)高爐。為了降低其生鐵成本,3號(hào)高爐邊進(jìn)行工藝探索邊逐漸放寬了對(duì)原料的“精料”要求,提高高爐操作難度和精細(xì)水平,深入貫徹“平臺(tái)+漏斗”的爐頂布料模式理念[4],充分消化國內(nèi)外先進(jìn)高爐操作技術(shù),分析并總結(jié)高爐渣系和爐料冶金性能的相關(guān)規(guī)律,研究和探索出適合安鋼特色的特大型高爐操作技術(shù),其主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和相關(guān)參數(shù)如表4所示。

4  3號(hào)高爐主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和相關(guān)數(shù)據(jù)

日期

日產(chǎn)生鐵

綜合品位

焦比

焦丁比

煤比

燃料比

風(fēng)溫

[Si]

(Al2O3)

鎂鋁比

堿度R2

脫硫Ls

t/d

%

Kg/t

Kg/t

Kg/t

Kg/t

%

%

20133

8097

59.29

499

32

92

623

1059

0.71

14.89

0.58

1.13

33

20134

9576

59.81

310

42

151

503

1214

0.50

16.37

0.46

1.17

45

20135

9272

59.48

309

33

162

504

1204

0.48

16.10

0.48

1.14

47

20136

8741

58.92

315

35

157

507

1157

0.47

16.34

0.45

1.18

44

20137

9460

59.01

314

36

160

510

1118

0.44

15.87

0.45

1.18

39

20138

9645

58.82

314

36

158

508

1117

0.39

15.77

0.46

1.20

44

20139

9277

58.78

313

37

146

496

1160

0.40

14.84

0.55

1.21

36

201310

8719

58.70

330

41

138

509

1188

0.48

15.96

0.40

1.19

43

201311

9394

59.03

327

42

134

503

1182

0.41

16.02

0.43

1.20

38

201312

8838

59.21

329

41

138

508

1153

0.40

16.06

0.44

1.24

36

20141

9862

59.05

308

39

154

501

1205

0.43

15.82

0.44

1.24

34

20142

8984

58.86

321

38

152

511

1196

0.44

15.65

0.43

1.24

31

20143

8334

58.99

311

37

158

506

1172

0.48

15.54

0.44

1.25

28

20144

9203

58.71

318

37

154

509

1204

0.41

15.41

0.45

1.25

28

20145

9398

58.05

324

38

148

510

1200

0.39

14.95

0.48

1.23

30

20146

8534

58.34

327

41

149

517

1197

0.43

15.42

0.44

1.23

27

20147

9052

58.32

327

41

146

514

1230

0.40

15.42

0.46

1.22

28

20148

9410

57.69

340

42

139

521

1226

0.42

16.01

0.44

1.17

28

20149

8692

57.73

348

43

136

527

1202

0.44

15.36

0.44

1.20

26

201410

9475

57.27

327

41

146

514

1210

0.42

15.29

0.39

1.19

24

201411

7994

57.87

350

43

133

526

1191

0.53

15.50

0.39

1.22

27

201412

8920

57.26

335

41

138

514

1212

0.41

15.14

0.39

1.20

25

20151

9304

57.70

332

40

141

513

1217

0.42

15.49

0.44

1.21

23

隨著五煉焦硫含量的逐漸增加,高爐硫負(fù)荷也在增大并且高爐爐渣脫能力是下降的,導(dǎo)致鐵水質(zhì)量變差,這樣會(huì)增加后續(xù)煉鋼工序的成本負(fù)擔(dān),這一點(diǎn)是否真正“經(jīng)濟(jì)”還需要對(duì)高爐工序和煉鋼工序統(tǒng)籌進(jìn)行計(jì)算評(píng)價(jià)來確定。

3 其他管理

3.1 逐漸完善短流程的燒結(jié)礦生產(chǎn)

3號(hào)燒結(jié)機(jī)供料系統(tǒng)由于受原料場(chǎng)場(chǎng)地狹小限制而采用單品種配料模式,即取消原料場(chǎng)二次料場(chǎng)預(yù)配料和混勻工藝,直接在燒結(jié)車間配料室完成整個(gè)配料過程。此種配料模式在國內(nèi)外燒結(jié)廠沒有先例,對(duì)于此種模式對(duì)燒結(jié)配料、燒結(jié)過程和燒結(jié)礦質(zhì)量的影響沒有成熟的經(jīng)驗(yàn)可以借鑒,而特大型高爐又對(duì)燒結(jié)礦質(zhì)量要求較高,所以3號(hào)燒結(jié)機(jī)積極探索單品種配料模式下提高燒結(jié)礦產(chǎn)量和質(zhì)量的方法,逐漸完善短流程的燒結(jié)礦生產(chǎn),滿足3號(hào)高爐的實(shí)際生產(chǎn)需要。

3.2 加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)和完善工序銜接

設(shè)備運(yùn)行正常與否是影響高爐系統(tǒng)穩(wěn)定生產(chǎn)的重要因素之一。3號(hào)高爐各系統(tǒng)積極做好設(shè)備維護(hù)和檢查工作,提高設(shè)備系統(tǒng)保障能力,減少非計(jì)劃休風(fēng)或減風(fēng)率;完善設(shè)備點(diǎn)檢制度,主動(dòng)尋找技術(shù)改造點(diǎn)來降低成本,持續(xù)開展以穩(wěn)定運(yùn)行為目標(biāo)的攻關(guān)。

為了實(shí)現(xiàn)設(shè)備計(jì)劃檢修及設(shè)備事故期間工序產(chǎn)品間的有效銜接,生產(chǎn)管理部門動(dòng)態(tài)加強(qiáng)計(jì)劃管理,根據(jù)3號(hào)高爐各系統(tǒng)生產(chǎn)特點(diǎn),有效組織燒結(jié)礦、焦炭平衡計(jì)劃,合理安排焦炭外購及燒結(jié)生產(chǎn)節(jié)奏,做好豫河球團(tuán)礦生產(chǎn)計(jì)劃,確保了原燃料保質(zhì)保量地滿足高爐生產(chǎn)。

3.3 樹立“低庫存”戰(zhàn)略

2013年以來,國際鐵礦石市場(chǎng)行情一路下行,普氏鐵礦石指數(shù)持續(xù)下降,普氏指數(shù)(62%)由2013年3月份的139.93美元/t降到2015年1月的67.60美元/t,礦石價(jià)格跌了約一半。面對(duì)復(fù)雜的原料市場(chǎng),安鋼果斷采取了“低庫存”戰(zhàn)略,降低了大量的原料庫存資金的占用和相關(guān)費(fèi)用,盡可能的規(guī)避了市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),使得3號(hào)高爐生鐵成本緊貼市場(chǎng),降低了生產(chǎn)與市場(chǎng)之間的成本信息的滯后性。

3.4 做好高爐長壽管理工作

高質(zhì)量的高爐長壽要求能發(fā)揮一代爐役的高效強(qiáng)化冶煉和良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),而不是靠慢風(fēng)或鈦礦護(hù)爐等措施來拖延壽命。3號(hào)高爐在積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)料高爐冶煉路線的同時(shí),嚴(yán)格貫徹高爐長壽方針,穩(wěn)定高爐操作工藝管理,建立了主要有害雜質(zhì)預(yù)警制度,對(duì)高爐的堿(K2O+Na2O)負(fù)荷、鋅(Zn)負(fù)荷和鉛(Pb)負(fù)荷等做了嚴(yán)格限制(如表5所示)。

5  3號(hào)高爐對(duì)主要有害雜質(zhì)的要求

項(xiàng)目

堿負(fù)荷

鋅負(fù)荷

鉛負(fù)荷

Kg/t

Kg/t

Kg/t

要求

≤3.0

≤0.15

≤0.15

4 總結(jié)

3號(hào)高爐作為一座特大型高爐,面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì),主動(dòng)并逐步貫徹低成本經(jīng)濟(jì)料高爐冶煉路線,伴隨著不斷提高的高爐操作水平和其他管理水平,生鐵成本不斷降低和效益逐漸增加。面對(duì)國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過剩和世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢的復(fù)雜局面,3號(hào)高爐應(yīng)該繼續(xù)立足降低生鐵成本,持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)研究,做好生產(chǎn)與科研的相互促進(jìn),力保綜合效益進(jìn)入行業(yè)前列。

(1)低成本經(jīng)濟(jì)料高爐冶煉路線的關(guān)鍵:通過燒結(jié)—高爐工序的聯(lián)動(dòng)配礦優(yōu)化來降低原料成本。

(2)不斷提高的高爐操作水平和其他管理水平是低成本經(jīng)濟(jì)料高爐冶煉路線是否成功的重要保證。

(3)低成本經(jīng)濟(jì)料高爐冶煉路線的實(shí)施,要以熟練掌握相關(guān)降本技術(shù)和深入進(jìn)行工藝研究作支撐。

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