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指標

高爐爐墻結厚原因分析及處理

來源:2017年第五屆煉鐵對標、節能降本及新技術研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

高爐爐墻結厚原因分析及處理趙東明 王光偉 胡德順 吳優 呂寶棟(鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司)摘要:針對鞍鋼集團朝陽鋼鐵高爐 2016年4月份爐墻結厚問題,對其產生原因進行了調查、研究、…

高爐爐墻結厚原因析及處理

 王光偉  胡德順  吳優  呂寶

(鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司)

摘要:針對鞍鋼集團朝陽鋼鐵高爐 20164月份爐墻結厚問題,對其產生原因進行了調查、研究、分析,通過采用打水降料線方法,快速解決了爐墻結厚的問題,使高爐爐況迅速恢復正常,取得較好生產經營結果。

關鍵詞高爐    料面

朝陽鋼2600m3高爐由中冶賽迪設計院總承包設計,二代爐役20131116投產高爐利用系數在7天后達2.00t/m3.d),在隨后的生產過程中用系數本維持在2.3t/m3.d)左右的水平,煉鐵廠從2013年開制高爐的核心工作是通過制燒結礦質量量和高爐作,實現了高爐長周期穩定順行

2015開始,為了降成本需要,徹底了質量較好的回轉團,并采用格相對較低的當地豎爐球塊礦終實現70%+15%爐球團+15%經濟料入爐,高爐的效益最大化,隨即帶來的問題是燒結礦質量、炭質量、高爐須保持穩三者任何一方出現問題,對高爐的影響是致命的201635,由于高爐爐料急劇惡化,高爐爐況逐步失常,長時間處理沒有得到有效改善根據各方面判斷懷疑高爐爐型發生化(主要集中在爐身區域塊狀帶),201651日開始降料面進行觀察,在北、西北、、西南四個方向出現爐墻結厚,因此,鞍鋼集團朝陽鋼鐵煉鐵廠針對此問題進行了調查研究,采取有效措施,解決了高爐爐墻結厚問題,為同類型高爐提供一定參考

1墻結厚的原因

1.1況失常

201512份高爐屬于限產狀態,經過20161份的2份高爐已徹底恢復正常,爐平均日產達到5941t/d20163份由于受外部環境的影響燒結、高爐配礦結構變化頻繁由于當時高爐爐缸工作狀態好,3中上旬并沒有完全體現出來,但從下旬開始高爐已開始風量減少,風壓波動較大情況,326燒結配礦中的卡拉拉礦粉40%提高至53%致燒結礦質量完全惡化,331日開始高爐失常。況失常主要由以下幾方面原因造成

1.1.1燒結變料頻繁

20163由于燒結料降成本需要,燒結鐵料始終低庫存運行,同時出現運輸困難,為了保產,燒結短短一個月內變更次數7次,1內變次數如此多在朝陽鋼鐵歷上是沒有過的精礦粉嚴重不足,將卡拉拉礦粉以前最高20%高至53%見表1),造成燒結礦質量惡化,燒結質量變化情況見表2

2看出燒結礦<5的粒20162份的4.41%上升3份的4.76%5-10mm的粒由2月份的14.55%上升3月份的19.14%,燒結礦平均粒級由2月份的21.60%降至3月份的19.82%。入爐粉明顯增多

于燒結礦料變更頻繁造成燒結礦質量波動較大,燒金性能差,尤其是物理能變化較大,造成燒結爐粉增多。為了減少入爐粉末,煉鐵廠處理爐況時,槽下篩孔由3.5mm改成5.5mm,將入爐粉控制在2%

1配比變更情況質量分數)

時間

PB

混合粉

卡拉拉

弓浮

地精

雜料

3月2日

49%

10%

10%

15%

0%

16%

3月7日

54%

10%

20%

0%

0%

16%

3月20日

54%

0%

30%

0%

0%

16%

3月24日

43%

0%

40%

0%

0%

17%

3月26日

30%

0%

53%

0%

0%

17%

3月30日

53%

0%

30%

0%

0%

17%

4月2日

43%

0%

30%

0%

10%

17%

2量變情況質量分數)%

月份

<5

5-10

10-16

16-25

25-40

>40

平均粒級(mm)

1月

4.29

14.07

19.17

25.92

24.78

11.75

21.98

2月

4.41

14.55

18.83

26.94

25.76

9.47

21.60

3月

4.76

19.15

22.18

24.36

22.08

7.46

19.82

4月

4.68

19.46

22.47

22.34

22.42

8.62

20.04

1.1.2料品種變化頻繁

20163份高爐性料處于低庫存運行運輸,導致酸性料結構變化頻繁,其中構變較大的有6料頻繁,變料幅度較大,高爐軟熔區間會波動較大,引起煤氣流穩定,導致爐況波動較大引起爐況失常尤其是地礦冶金性能差,溫還原粉+3.15mm(標90%)只55.8%-0.5mm(標5%)達37%加劇惡化了高爐透氣性高爐結構變化情況見表3.

3高爐結構變情況

時間

承德

PB塊

青龍

地球

燒結

3月1日

14%

15%

 

3%

68%

3月3日

15%

15%

 

 

70%

3月10日

12%

15%

 

3%

70%

3月13日

7%

15%

 

6%

72%

3月15日

4%

15%

 

8%

72%

3月18日

0%

15%

7%

8%

70%

1.1.3配煤結構頻繁

焦炭配煤的變化對高爐氣流的變化造成一定的影響,根據朝陽鋼鐵的經驗,焦炭每變一次配比,焦炭質量需要3時間穩定,所以炭配煤的變化是爐況常的一個重要原因。焦炭配煤結構變化見表4

4焦炭配煤結構變情況質量分數)%

變更時間

焦煤華晉1_8

焦煤西曲高硫

焦煤屯蘭

焦煤1f3俊德8級

焦煤1f3臨渙

肥煤開灤古冶

肥煤霍州李雅莊

肥煤辛置

瘦煤義棠

2016/3/15

35

18

10

10

 

10

17

2016/3/24

20

15

16

8

8

14

19

2016/4/6

15

20

16

8

8

14

19

1.2高爐鈦負荷高

朝陽鋼鐵從降成本的需要,采用一些高鈦的爐料,鈦負荷基本控制在10kg/tfe左右鈦負荷高,會造成渣鐵粘,流動性較差,為了降低其負用,采取了一些技術措施如降低爐渣度,低爐溫操作縮小風口面積。在爐況順行和爐缸工作狀態好的情況,鈦爐料對高爐影響較小,一爐況波動時,加劇爐況的惡化,鈦負荷高也是爐結厚的重要因素;

1.3爐堿金屬和鋅負荷較高

爐堿金屬含量4.4kg/tfe超控制2.5 kg/tfe 1.76倍,鋅負荷較高0.9kg/tfe超控制標況(0.15kg/tfe6倍,在爐況波動大入爐多和堿金屬和鋅負荷較高的情況下,促使高爐爐墻結厚。總之,爐料結構和爐料冶金性能變化大,此外頻繁生管、懸料后,致高爐氣流失常,加上經具備爐墻結厚的條件(高爐爐況波動、入爐粉末增多、堿金屬、鋅負荷高),使爐墻結厚

2墻結厚的判斷

2.1 爐身溫度呆滯  


1424-51010段爐身溫度趨勢

201642451111213段冷卻壁西北、西、西南、南4個方向全部呆滯不,可初步判斷此區域爐墻部結厚,53日爐墻結厚處理后,壁體恢復正常波動(見圖2~4


2.2爐體冷卻水水溫差呈下降趨勢

隨高爐強度及爐況順行的水平不同,爐體軟水八分區冷卻水平均水溫差有所差別但基本穩定在一定水平。朝陽高爐爐體軟分區水溫差基本穩定在6℃左右,4月24日后水溫差呈現急劇下降的趨勢。尤其在北和西北方向水溫差下降至2℃以下,說明爐墻結厚的可能性增大,2016年4月7日~4月30日爐身水溫差趨勢見圖5所示。  

從爐身溫度呆滯和爐體冷卻水溫差變化基本確定爐墻結,決定51日開始降料面進行觀察,休風降料線到8m左右,接近12冷卻壁,發1213段冷卻壁爐墻有約2/3周方向結厚,露出部分厚度約200500mm結物,要集中在北、西北、、西南方向,上小下大,為灰質粉塊狀,爐墻結厚,預計厚至10冷卻壁附近,休風降料面爐墻結厚狀況見圖6


3采取的措施

3.1墻結厚處理

判斷爐結厚后,下一步就是如何處理爐墻粘結問題于朝陽鋼鐵屬單高爐生產,處理爐墻粘結是一個長的過程,對朝陽公司整個經營會造成巨大影響,所以公司決定采用打水降料面,將料面降至風口用打水爆震然脫落方式處理不完全采用爆破的方式墻粘結

高爐定于201651日進行預休風,安裝打水槍52日采用回收煤氣打水降料,料線降至風口附近。如果爐墻粘結物沒有完全脫落,采用爆的手段將粘物全部理。

3.2料面前的準備工作

3.2.1準備打水槍

制作4支打水槍。長6米,直徑51毫米,前3.3米每隔90度圓弧鉆一排眼,共4排眼,孔徑4毫米,孔距離100毫米,每支槍鉆眼132個,此4支槍作為打水系統及調節爐頂溫度用,從十字測溫孔插入,水量表接入高中控室,以便觀休風后,裝打水槍,并將損壞的風口換。

3.2.2氣成分取樣工作

調度室與化驗室聯系,降料線期間30分鐘化驗一次爐頂煤氣成分(COCO2H2O2),化檢負責取樣、送樣,并做好隨料面降低對應煤氣成分曲線圖,以指導停爐

3.3料面操作數控制

量不超過36003/min,爐頂溫度控制在250300℃之間,爐頂壓力≤0.1Mpa。料24米時,通氮氣保護煤氣中含氫氣<12%,氧氣<2%。采用爆的手段清除墻粘結物,打水降料面參數控制見表5

5打水面參數控制

時間

風量

風壓

風溫

頂壓

頂溫

打水量

N2

H2

CO

CO2

O2

0:30

1700

61

940

5

230

33

6.65

1:00

1700

67

937

14

234

48

64.35

0.98

19.57

8.24

0.31

1:30

2750

130

1043

42

270

65

60.71

1.37

19.96

11.0

0.63

2:00

3340

158

1051

64

270

70

58.88

1.35

22.7

10.61

0.69

2:30

2980

144

1037

64

245

75

58.67

1.48

23.16

9.56

0.57

3:00

3144

150

1049

70

262

82

58.01

1.56

23.31

10.51

0.64

11.5

3:30

3300

165

1049

88

273

105

57.56

2.09

24.62

10.08

0.71

4:00

3301

165

1047

97

290

105

57.59

2.5

24.1

10.33

0.67

4:30

3315

166

1049

104

251

110

56.33

3.13

24.03

10.74

0.59

5:00

3422

156

1051

92

244

121

56.26

3.83

24.14

10.67

0.74

17.19

5:30

3674

151

1043

90

270

119

56.42

4.22

23.3

10.57

0.68

6:00

3517

154

1004

90

283

122

56.32

4.78

22.9

10.82

0.66

6:30

3420

154

1004

88

293

122

55.69

5.74

22.1

10.30

0.63

7:00

3520

147

999

93

263

122

55.74

6.15

22.6

11.51

0.56

20.35

7:30

3510

151

1003

94

314

120

54.62

7

22.47

10.72

0.59

8:00

2984

110

1004

63

225

120

53.67

8.04

22.12

12.85

0.65

8:30

2935

109

985

63

273

122

53.62

8.32

22.02

12.18

0.64

9:00

2976

111

978

65

283

122

52.28

8.61

22.18

11.94

0.66

20.62

9:30

2376

100

981

58

272

122

52.94

8.55

21.93

13.26

0.53

10:00

2293

96

951

58

340

122

52.03

8.51

21.91

13.14

0.63

10:30

2295

54

912

53

347

80

52.67

8.4

19.3

15.40

0.64

11:00

1958

43

892

50

310

85

11:30

1725

44

867

53

321

85

12:00

1850

36

869

14

352

72

12:30

1875

36

954

16

314

94

13:00

1903

36

950

16

275

101

13:30

1885

21

840

9

288

58

14:00

1117

7

440

2

306

30

14:30

1100

11

427

8

300

12

15:00

1098

11

414

7

323

11


4取得的效果

201651245215905分鐘打水降料面,將料面降至風口區域,于在休風過程中打水產生的爆震,爐墻粘結物全部脫落解決了高爐爐墻結厚問題,高爐快速恢復了正常生產,達到了良好效果。休降料面后墻脫落狀況見7


4結語

1)高原燃料的波動容易造成氣流的波動和軟熔帶位置的變化,導致爐結厚。所爐爐料結構的穩定是非常重要的,鋼集團朝陽鋼鐵公司在今后的生產中在原料庫存管理上采用2以上的原料作為骨架料,小品種互相替換,降低成本,實現燒結配料1月至多變動一次的目標。

2減少爐粉,煉鐵廠處理爐況時,槽下篩孔由3.5mm改成5.5mm,少粉末入爐后的生產中加重視燒結礦級的化,入爐粉控制在2%

3重視高爐堿金屬和鋅入爐,堿金屬含量過高,容易造成入爐焦炭粉化,爐墻結厚,同樣會影響高爐穩定順行,而且堿金屬和鋅造成的高爐失常其處理難度更大,所以朝陽鋼鐵今后把堿金屬負荷分析為重點工作來做;

4)能夠及時快速判斷爐墻結厚采用打水降料面不失為快速消除爐墻粘結厚方法;





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