干式除塵轉(zhuǎn)爐二次下槍吹煉如何減少泄爆
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國內(nèi)轉(zhuǎn)爐煉鋼廠大多采用一槍吹煉到終點(diǎn)的冶煉技術(shù),冶煉過程不起槍,并且冶煉終點(diǎn)的碳含量強(qiáng)制要求低于0.15%,此種技術(shù)顯然無法滿足品種鋼生產(chǎn)的終點(diǎn)低磷、高碳的技術(shù)要求。為實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)品種鋼…
國內(nèi)轉(zhuǎn)爐煉鋼廠大多采用一槍吹煉到終點(diǎn)的冶煉技術(shù),冶煉過程不起槍,并且冶煉終點(diǎn)的碳含量強(qiáng)制要求低于0.15%,此種技術(shù)顯然無法滿足品種鋼生產(chǎn)的終點(diǎn)低磷、高碳的技術(shù)要求。為實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)品種鋼的生產(chǎn),干式除塵轉(zhuǎn)爐吹煉過程必須“起槍走雙渣”。此外,若吹煉終點(diǎn)高拉碳以后仍須進(jìn)行吹煉,也面臨吹煉過程中起槍并二次下槍吹煉的問題。而煉鋼吹煉過程中起槍并二次下槍吹煉,有可能造成CO含量急劇上升,從而顯著提高泄爆發(fā)生頻率。因此,有必要研究一種避免CO含量增加的干式除塵轉(zhuǎn)爐二次下槍吹煉的方法。
日前,河鋼宣鋼研發(fā)的一種干式除塵轉(zhuǎn)爐二次下槍吹煉的方法獲得發(fā)明專利授權(quán)。該發(fā)明通過前期的頂吹氧氣流量實(shí)現(xiàn)熔池弱攪拌,使得二次吹煉前期的CO2含量逐步上升到15wt%、CO含量保持在<3%的水平,從而有效避免了CO含量的增加,降低了泄爆發(fā)生頻率。
控制機(jī)理及吹煉工藝
為解決泄爆問題,河鋼宣鋼研究出一種技術(shù)方案:即干式除塵冶煉過程高拉碳以后二次下槍吹煉時(shí),頂吹噴槍首先采用計(jì)算得到的氧氣流量吹煉80s~100s,然后正常吹煉即可。操作人員降下轉(zhuǎn)爐活動煙罩的同時(shí)二次下槍,使用手動操作打開頂吹噴槍的氮?dú)饨刂归y,使用氮?dú)獯祾叱龎m系統(tǒng)管路中的空氣與殘留的一氧化碳;吹掃后,頂吹噴槍切換成氧氣開始吹煉。氮?dú)獯祾叱龎m系統(tǒng)管路至O2含量降至12%~14%。
具體而言,該干式除塵轉(zhuǎn)爐二次下槍吹煉的方法應(yīng)用下述機(jī)理及吹煉工藝:
前燒期的反應(yīng)機(jī)理。對吹煉過程中起槍并二次下槍吹煉的鐵水進(jìn)行吹煉的前期稱為前燒期。二次下槍吹煉過程中,CO+[O]=CO2的冶金反應(yīng)進(jìn)程最先進(jìn)行(前燒期),當(dāng)熔池?cái)嚢璩潭燃ち視r(shí)才會產(chǎn)生后繼的冶金反應(yīng)進(jìn)程:[C]+CO2=2CO。因此,熔池?cái)嚢璩潭葲Q定著化學(xué)反應(yīng)的進(jìn)行程度,也就決定著冶金反應(yīng)的產(chǎn)物種類。
前燒期熔池?cái)嚢璩潭瓤刂品椒ā?刂坪脽掍撨^程中起槍并二次下槍吹煉時(shí)的熔池?cái)嚢璩潭,決定著該工藝條件下的煉鋼操作能否順利進(jìn)行。在氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼過程中,爐內(nèi)的狀態(tài)是由力學(xué)、物理化學(xué)作用形成的一個(gè)復(fù)雜的運(yùn)動過程。氧氣經(jīng)過氧槍噴頭形成了氧氣射流,氧氣射流經(jīng)過高溫爐氣沖擊在熔池表面,引起了熔池運(yùn)動,起機(jī)械攪拌作用。尤其是在剛下槍時(shí),轉(zhuǎn)爐內(nèi)乳濁層尚未形成或者很薄,熔體內(nèi)部反應(yīng)尚未大規(guī)模開始或者處于暫時(shí)停止階段,氧氣射流沖擊熔池的深度是判斷熔池?cái)嚢璩潭鹊闹匾椒。前燒期熔池弱攪拌控制時(shí),在將轉(zhuǎn)爐一次除塵管路中的O2含量由21%降至6%以下這段時(shí)間內(nèi),轉(zhuǎn)爐熔池冶金反應(yīng)的產(chǎn)物主要為CO2氣體,CO氣體的冶金反應(yīng)被限制,CO氣體的產(chǎn)生量控制在9%以下。前燒期結(jié)束即可正常吹煉,隨著熔池?cái)嚢璩潭鹊奶岣撸瘜W(xué)反應(yīng)的進(jìn)程迅速加快,冶金反應(yīng)產(chǎn)物也隨之發(fā)生變化:O2的含量降至0.2wt%~0.7wt%、CO含量從35wt%升至70wt%、CO2含量保持在5wt%~7wt%的水平。
煉鋼過程中二次下槍吹煉前的管路吹掃控制方法。煉鋼過程中起槍并二次下槍吹煉時(shí),由于此生產(chǎn)間隙有空氣進(jìn)入荒煤氣管路,極可能會有過剩的空氣與煙道中殘留未燃的CO進(jìn)入除塵系統(tǒng),造成燃燒爆炸。控制方法是降下轉(zhuǎn)爐活動煙罩的同時(shí)二次下槍,使用手動操作打開頂吹噴槍的氮?dú)饨刂归y,使用氮?dú)獯祾叱龎m系統(tǒng)管路中的空氣與殘留未燃的CO。操作人員觀察軸流風(fēng)機(jī)后的激光氣體分析儀數(shù)值,當(dāng)O2含量由21wt%左右降至12wt%~14wt%時(shí),切換成氧氣進(jìn)行前面所述的熔池弱攪拌控制吹煉。
具體應(yīng)用案例
該干式除塵轉(zhuǎn)爐二次下槍吹煉的方法在河鋼宣鋼150噸轉(zhuǎn)爐上進(jìn)行了實(shí)際應(yīng)用。該轉(zhuǎn)爐爐膛直徑5.256m,高8.664m,有效容積165m3,采用靜電除塵器進(jìn)行一次除塵,平均出鋼量180t,平均供氧時(shí)間15min,石灰消耗35kg/t,輕燒白云石消耗20kg/t。具體工藝如下:
裝料。在得知鐵水具體成分、溫度以后,要及時(shí)調(diào)整廢鋼的加入量,并計(jì)劃好散裝料的具體加入批次、加入時(shí)間及每批加入量。
前期控制。正常模式開吹氧流量設(shè)定為35000Nm3/h,開吹在確定點(diǎn)火成功并度過泄爆期后,加入全部的輕燒白云石和1/3的石灰,槍位控制采用由高到低模式。待供氧量達(dá)到3000Nm3時(shí)開始有爐渣從爐口溢出,初期的硅錳氧化渣已形成,此時(shí)起槍倒渣。這時(shí)的爐氣CO在35%左右,吹煉前期生成一定量的CO說明爐內(nèi)溫度升高,化學(xué)反應(yīng)開始加速。
煉鋼過程中起槍并二次下槍吹煉時(shí)的控制。提槍倒渣時(shí)要盡量多倒渣,倒完渣后立直爐子,待干法允許吹煉的信號給定后,降罩至下限。同時(shí),向爐內(nèi)吹氮?dú)?0s~120s。當(dāng)軸流風(fēng)機(jī)后的激光氣體分析儀顯示的O2含量由21%左右降至12%~14%時(shí),切換成氧氣,進(jìn)行前燒期的熔池弱攪拌控制吹煉。槍位設(shè)為200cm,開吹采用熔池弱攪拌,控制流量為17711Nm3/h、時(shí)間持續(xù)80s~100s,80s~100s后氧流量恢復(fù)正常流量35000Nm3/h。其后可多批少量加入剩余石灰,一定要注意控制氧流量上升過程中爐渣發(fā)泡噴濺的情況。
過程及終點(diǎn)控制。過程控制槍位采用低槍位吹煉,造渣料主要以輕燒白云石、石灰、小粒級燒結(jié)礦等為主。終點(diǎn)控制按所煉鋼種終點(diǎn)要求進(jìn)行控制。若終點(diǎn)控制一次命中,即可結(jié)束吹煉,進(jìn)行下一步出鋼及脫氧合金化操作。假如終點(diǎn)控制高拉碳以后,終點(diǎn)成分或者溫度不合,則要進(jìn)一步吹煉,可重復(fù)上一步操作。
采用煉鋼過程中起槍并二次下槍吹煉時(shí)的控制方法后,CO含量為6.34%,O2含量6.06%,成功地錯(cuò)開了干法系統(tǒng)電場的泄爆點(diǎn),保障了設(shè)備的正常運(yùn)行。
經(jīng)長期試用證實(shí),該控制方法可使得干式除塵轉(zhuǎn)爐高拉碳含量為0.30%~0.60%,并在此過程中實(shí)現(xiàn)一次除塵用靜電除塵器的零泄爆紀(jì)錄。
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