低成本低鈦軸承鋼中鈦含量控制
來源:2017高效、低成本、智能化煉鋼共性技術(shù)研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
低成本低鈦軸承鋼中鈦含量控制焦雪城(承德建龍?zhí)厥怃撚邢挢?zé)任公司)摘 要:利用承德建龍目前原料狀況,通過技術(shù)和管理手段在不提高制造成本前提下將鋼中[…
低成本低鈦軸承鋼中鈦含量控制
焦雪城
(承德建龍?zhí)厥怃撚邢挢?zé)任公司)
摘 要:利用承德建龍目前原料狀況,通過技術(shù)和管理手段在不提高制造成本前提下將鋼中[Ti]含量控制在50ppm以下,為國內(nèi)特鋼在穩(wěn)定成本的前提下提高質(zhì)量提供了可借鑒經(jīng)驗.
關(guān)鍵詞:低成本;軸承鋼;Ds夾雜物
Low cost low Ti bearing steel development
jiaoxuecheng
(Chengde Jianlong Special Steel Co., Ltd.)
Abstract:Use of Chengde Jianlong the current status of raw materials, By means of technology and management cost premise decline in steel [Ti] content control in less than 50ppm, Provides valuable experience for domestic special steel under the premise of stable costs , improve quality.
Keyword:Low cost Bearing steel Ds inclusions
1 緒言
為了降低軸承鋼中鈦含量、降低Ds類點狀不變形夾雜物,從三個方面進行控制:
(1)煉鋼廠與供應(yīng)處結(jié)合,選擇鈦相對低的合金在軸承鋼冶煉時使用;
(2)在轉(zhuǎn)爐放鋼過程中,先加合金后脫氧,將合金中的鈦氧化;
(3)通過控制精煉頂渣堿度提高鋼渣界面[TiO2]/Ti的比值。
2調(diào)整合金出庫順序
圖1、2016年11月-2017年2月1日高碳鉻鐵中鈦含量趨勢
分析:
(1)2016年11月-2017年2月總計進21批次高碳鉻鐵,其中鈦含量最低0.134%、最高0.238%、平均0.190%,其中<0.17的占8個批次;
(2)軸承鋼出鋼量在62.5-64t,高鉻合金加入量按照1480kg/爐;
Ti按100%吸收率,出鋼量63t計算,合金含Ti:0.138% ;
增Ti量=100%*0.138%*1480/63*1000=32ppm
Ti按100%吸收率,出鋼量63t計算,合金含Ti:0.238%
增Ti量=100%*0.238%*1480/63*1000=55.9ppm
鋼水Ti含量(使用0.138%)=5ppm(終點)+32ppm(高鉻合金)+8ppm(硅錳)+5ppm(轉(zhuǎn)爐出鋼帶渣量)=50ppm
鋼水Ti含量(使用0.238%)=5ppm(終點)+55.9ppm(高鉻合金)+8ppm(硅錳)+5ppm(轉(zhuǎn)爐出鋼帶渣量)=73.9ppm
鈦的的還原性特強,脫氧好的鋼中鈦的吸收率為90%左右,脫氧不良的鋼水中鈦的吸收率<40%;
如果使用鈦含量為0.138%的高碳鉻鐵,前期先加高碳鉻鐵讓部分鈦殘余脫氧能確保鋼水鈦含量<50ppm.
改進措施:
對于軸承鋼低端客戶(使用過程中要求:【Ti】≤50ppm),通過合金分類管理是能夠,將鋼中的【Ti】控制在≤50ppm 以內(nèi)。
3 優(yōu)化出鋼物料加入順序
表1、2016年12月20日和2017年1月26日軸承鋼成品鈦含量對比
2017年1月26日使用高碳鉻鐵鈦含量:0.138% | 2016年12月20日使用高碳鉻鐵鈦含量:0.238% | ||
爐號 | 成品Ti% | 爐號 | 成品Ti% |
32B00779 | 0.0085 | 23B09725 | 0.0052 |
33B00836 | 0.0076 | 23B09724 | 0.0026 |
33B00837 | 0.009 | 22B09528 | 0.0021 |
33B00838 | 0.0093 | 22T01832 | 0.0028 |
33B00839 | 0.0066 | 23B09720 | 0.004 |
33B00840 | 0.0064 | 23B09719 | 0.0027 |
33B00841 | 0.0064 | 23B09718 | 0.0041 |
33B00842 | 0.0063 | 23B09717 | 0.0055 |
33B00843 | 0.0062 | 22B09520 | 0.0021 |
33B00844 | 0.0075 | 23B09714 | 0.0027 |
33B00845 | 0.0074 | 23B09713 | 0.004 |
33B00846 | 0.0077 | 23B09712 | 0.003 |
33B00848 | 0.0083 | 23B09710 | 0.0022 |
33B00849 | 0.0085 | 23B09709 | 0.0047 |
33B00850 | 0.0075 | 23TO1690 | 0.0032 |
33B00851 | 0.0097 | 23B09708 | 0.004 |
33B00852 | 0.0045 | 平均值 | 0.0034 |
33B00853 | 0.0064 |
|
|
33B00854 | 0.0078 |
|
|
平均值 | 0.0074 |
|
|
分析:
(1) 2017年1月26日使用的高碳鉻鐵鈦含量比2016年12月26日低,但是當(dāng)時軸承鋼中鈦含量比2012年12月26日高,說明原料中的鈦含量與鋼中的鈦含量沒有直接對應(yīng)關(guān)系;
(2)2016年12月20日冶煉時岀鋼口使用是100爐以后,出鋼時間為3分鐘左右,合金幾乎和鋁錠同時加入,高碳鉻鐵中的鈦參與了脫氧;
(3)1月26日冶煉正岀鋼口中期鋼時間約為6分鐘左右,加完鋁錠后有1分鐘左右加入合金,合金幾乎不參與脫氧;
改進措施:
(4)改變合金下料順序:原先下料順序硅錳、高碳鉻鐵、精煉渣,改變后:高碳鉻鐵、硅錳、精煉渣;后下預(yù)熔渣的原因是利用預(yù)熔渣將脫氧產(chǎn)物和合金中的雜質(zhì)直接吸附到渣中;
(5)改變脫氧順序:原先脫氧順序:碳粉、鋁錠、合金,改變后:碳粉、合金、鋁錠;
4 通過控制精煉堿度提高鋼渣界面[TiO2]/Ti的比值
圖2 渣中Si2O與TiO2含量的對應(yīng)關(guān)系
通過渣樣中Si2O的排序可以看出的TiO2含量與Si2O的含量成正比,通過適當(dāng)降低精煉頂渣堿度,可以提升渣中的TiO2, 提高鋼渣界面[TiO2]/Ti的比值,降低鋼中鈦含量;
5 綜述
(1)通過上述三個方面控制鈦含量能完全將鈦含量控制在50ppm以下;
(2)對于軸承鋼低端客戶(使用過程中要求:30ppm≤Ti≤50ppm)應(yīng)該通過上述三條措施進行控制以降低制造成本;
(3)隨著鋼鐵業(yè)的競爭加劇,如何在成本降低或者穩(wěn)定的前提下提高質(zhì)量是擺在目前中國特鋼面前不可避免的問題,本文為在穩(wěn)定成本的前提下提高質(zhì)量提供了可借鑒經(jīng)驗。
參考文獻
[1] 李錚,胡俊輝, 徐明華, 衛(wèi)建國, 鄭少波, 洪新,--精煉渣系對軸承鋼D類夾雜物的影響[J].世界鋼鐵年會 2006 411:414
- 上一篇:中厚板表面粗糙的識別和判定 下一篇:高氮奧氏體不銹鋼耐點蝕性能研究
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無