低硅鐵水冶煉操作實踐
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低硅鐵水冶煉操作實踐袁仕兵 劉 欣(煉鋼廠) 摘 要:低硅鐵水的冶煉主要造渣困難,終點倒爐磷高,中后期經常出現返干結氧槍、結煙罩煙罩影響生產安全性。對低硅鐵水成渣機理分析,通過對…
低硅鐵水冶煉操作實踐
袁仕兵 劉 欣
(煉鋼廠)
摘 要:低硅鐵水的冶煉主要造渣困難,終點倒爐磷高,中后期經常出現返干結氧槍、結煙罩煙罩影響生產安全性。對低硅鐵水成渣機理分析,通過對渣料加入量、加入時機、槍位等進行調整,取得良好的效果。
關鍵詞:低硅鐵水;脫磷;槍位;濺渣護爐
轉爐冶煉是一個復雜多變的過程,受鐵水條件、廢鋼結構、造渣材料質量等多種因素的影響,現階段九鋼煉鋼廠主要采用的單渣法,特殊情況采用雙渣法,雙渣法輔料消耗較高[1]。
1 生產概況
1.1 冶煉條件
九鋼煉鋼廠轉爐二車間二座120噸復吹轉爐,其工藝參數見表1。每爐鋼水吹煉時間平均13分30秒。日常冶煉鋼種以低合金鋼為主,工藝路線為 鐵水預處理→轉爐冶煉→LF精煉→方坯連鑄(板坯連鑄)。
2 冶煉低硅鐵水工藝對比
2.1 前期渣量的對比
通常情況下,轉爐渣料分兩批或三批加入。第一批渣料在兌鐵水前或開吹時加入,加入量為總量的1/2-1/3,第二批渣料加入時間是在第一批渣料化好后,鐵水硅、錳氧化基本結束后分小批加入,其中加入量為總渣量的1/3-1/2.第二批渣料通常分小批多次加入,多次加入對石灰溶解有利,也可用小渣料控制爐內泡沫渣的益出。無論加幾批渣料,最后一批渣料必須在拉碳倒爐前3min加完,否則來不及化渣[2]。
結果進行確定,前期依據物料平衡和熱量平衡。當鐵水硅0.20%~0.30%,前期石灰加入量控制在1000kg~1500kg滿足前期堿度要求。
2.2 爐型對比
低硅鐵水冶煉時雖然前期渣料加入量比較少,但是通過理論計算已知道能滿足前期堿度要求,前期爐渣對爐襯的侵蝕并不嚴重。由于終渣比較透,避免靠拉后吹化渣,濺渣效果比較理想。而正常工藝前期渣料加入量大,前期溫度不足、(FeO)不足,成渣困難,化渣基本化爐渣表層的,倒爐時明顯爐渣分層現象,靠拉后吹化渣,渣系被破壞比較嚴重,對爐型侵蝕嚴重。
2.3 終點磷的對比
冶煉低硅鐵水時減少前期渣料的加入量一倒磷比正常工藝還要低0.004%,脫磷率提高了3.75%。解決了低硅鐵水脫磷難的問題,有利于鋼水質量的保障。
2.4 槍位對比
前期提高槍位增加渣中(FeO),滿足前期石灰快溶解所需的(FeO),保證脫磷率,起渣后及時提高槍位以不返干、不溢渣為宜,增加渣中(FeO)促進第二批加入的石灰的溶解。當碳氧反應減弱后及時采用高---低---高槍位模式操作促進爐渣化透,后期溫度高可以適當加入白云石,10分鐘前必須把降溫劑、機燒礦等含鐵氧化物加完,壓槍時間大于60秒,促進渣中(FeO)的還原,保護爐渣渣系,提高濺渣護爐的效果。
2.5 爐渣對比
低硅鐵水冶煉方法與正常冶煉方法相比較雖然堿度偏低,但是堿度2.74已能滿足工藝要求,渣中∑(FeO)降低了2.47%,改善爐渣渣系,有利于濺渣護爐。
3 總結
(1)當鐵水硅0.20%~0.30%時前期渣料加入量控制在1000kg~1500kg,可有效解決前期成渣的問題。
(2)前期渣料減少,成渣速度比較快,減輕爐渣對爐襯的侵蝕速度。少渣工藝的終渣堿度均滿足工藝要求,而且一倒磷降低,脫磷率有所提高,更好保證了鋼水質量。
(3)通過對槍位的調整,有效減輕中后期的返干,避免氧槍結瘤、結煙罩,有效保障生產安全性。提高金屬的收得率,有利于降本增效。
參考文獻
[1] 高澤萍.煉鋼工藝學,冶金工業出版社,2010.
[2] 馮捷,張紅文.轉爐煉鋼生產,冶金工業出版社,2008.
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