新興鑄管1#高爐降低冶強降低消耗實踐
來源:2017年第五屆煉鐵對標、節能降本及新技術研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
新興鑄管1#高爐降低冶強降低消耗實踐白鵬祥 安杰摘 要:影響燃料比因素較多,本文通過降低冶煉強度,優化送風參數,改善下部送風,提高煤氣利用率,實現降低燃料比。關鍵詞:冶煉強度;燃料…
新興鑄管1#高爐降低冶強降低消耗實踐
白鵬祥 安杰
摘 要:影響燃料比因素較多,本文通過降低冶煉強度,優化送風參數,改善下部送風,提高煤氣利用率,實現降低燃料比。
關鍵詞:冶煉強度;燃料比
成本一直是當前鋼鐵企業困境,如何實現低成本運行,是關乎到企業生存發展的戰略問題。高爐消耗一直是鐵前成本的大戶,如何實現低燃料比操作,特別是市場條件不好時,將會給企業度過“寒冬”提供強有力的支持。
新興鑄管1#高爐爐容420M3,設14個風口,無鐘爐頂,開路循環冷卻水系統。
2013年由于原燃料價格偏高,鋼材市場又進入低迷階段,高冶煉強度與高消耗的操作方式,以不適應當時市場需要,解放思想、轉變思路,降低冶煉強度,把成本放在首位。由追求產量粗放式冶煉模式逐步過渡到求成本經濟冶煉模式。
1 通過長期的生產實踐,人們總結出冶煉強度與消耗的關系:
隨著冶煉強的提高,消耗先成下降趨勢,當消耗到達一個最低點后又逐步升高。這是由于冶煉強度增大時將出現以下三種情況:
(1)冶煉周期縮短,間接還原減少,直接還原比例增大,導致煤氣利用變差,消耗升高;
(2)由于煤氣發生量較大,必須發展邊緣以穩定爐況,難以形成邊緣偏重,中心開放的節能型氣流分布狀態,導致消耗升高;
(3)如果冶煉強度過大,煤氣發生量過大,超過了熔融帶或料柱的透氣極限,容易發生中部“液泛”和上部管道形成,導致塌坐料增多,順行惡化,消耗升高。
本文應用2013年、2014年和2015年前三月(15年4月停爐大修)生產指標對比,分析冶強對燃料比及爐況順行的影響。
2013年、2014年及2015年前三個月原燃料條件對比:
由以上兩個表可以看出,影響高爐消耗的原燃料條件基本變化不大,操作參數方面風溫下行,本應消耗升高,但實際情況并非如此。
由于市場原因,2013年底1#高爐對下部送風制度逐步調整,綜合冶強逐步降低,開始有追求產量為綱理念轉變為以成本如中心的經濟冶煉方式,2013年、2014年及15年前三個月消耗及塌料次數進行統計分析
圖1 各年冶煉趨勢圖(t/m3*d)
由圖1可以看出,2013年底對1#高爐采取降低冶強操作,冶強有1.95 t/(m3*d)降低到1.62 t/(m3*d)。隨著冶強降低,1#高爐消耗下降趨勢明顯。塌料明顯減少,高爐順行程度變好。
由圖2、圖3以看出,2014年當綜合冶強達到1.62 t/(m3*d)時,爐況趨于穩定,消耗達到最低。
2 結論通過上述數據分析可知,無論從爐況順行的穩定性還是從經濟冶煉的角度說,1#高爐比較適宜的冶煉強度應該在1.62t/(m3*d)左右。過高或過低的冶煉強度都不會得到較好的結果,在此冶煉強度下,高爐消耗降低,順行程度變好,1#高爐通過下部調劑,減少入爐風量,保證鼓風動能在一個合理的范圍內,結合上部布料抑制邊緣,打開中心,緩解較大煤氣發生量與料柱透氣性之間的矛盾,穩定爐況,提高煤氣利用率,降低消耗,進而取得良好的經濟效益。
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