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LF精煉爐鋼水可澆注性攻關的成效

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 承鋼LF爐投產初期,頻繁出現鋼水可澆性差,連鑄水口被堵塞的現象,造成1780mm熱軋卷板整條生產線非計劃停澆,給生產順行帶來嚴重影響。為保證整條生產線順行,提高鋼水可澆性,技術人員對工…

 承鋼LF爐投產初期,頻繁出現鋼水可澆性差,連鑄水口被堵塞的現象,造成1780mm熱軋卷板整條生產線非計劃停澆,給生產順行帶來嚴重影響。為保證整條生產線順行,提高鋼水可澆性,技術人員對工序從工藝操作上進行了細致研究,并采取了三項有效措施。

  首先,在優(yōu)化脫氧工藝方面,減少鋁脫氧劑的用量,先使用電石等脫氧劑對鋼液進行脫氧,減少其脫氧產物對鋼液的污染,而且生成的CO2同樣能攪動鋼水,改善反應的動力學條件,促進夾雜物上浮;對酸溶鋁含量要求較高的鋼種,在精煉過程中鋁質脫氧劑分批次加入(喂入)并進行粗調和微調。

  其次,在優(yōu)化造渣工藝方面,合理使用精煉渣,根據渣狀調整灰和螢石比例,以有利于吸附。最后,在優(yōu)化鈣處理工藝方面,加鋁較少,[Al]s較低,采用輕鈣處理;加鋁較多,采用重鈣處理。

  通過采取上述技術措施,精煉工序為連鑄工序提供了更加合理的鋼水,切實保證了鋼水可澆性,實現了連續(xù)9個月鋼水可澆性100%,為承鋼熱軋卷板生產線的穩(wěn)定順行提供了堅實保障。  

 

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