寶鋼特材條鋼廠初軋成坯率成本改善顯成效
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今年以來,寶鋼特材條鋼廠初軋分廠通過成坯率精度控制、重點品種磨前過磅、合理安排精整處理方式、調整機械修磨壓力、減少金屬消耗等措施,上半年,實現成坯率成本改善效益177萬元。 …
今年以來,寶鋼特材條鋼廠初軋分廠通過成坯率精度控制、重點品種磨前過磅、合理安排精整處理方式、調整機械修磨壓力、減少金屬消耗等措施,上半年,實現成坯率成本改善效益177萬元。
成坯率成本改善是初軋分廠近年來降本增效的重點項目之一。為確保改善取得實效,分廠將降本目標層層分解,責任到人,同時通過加強鋼錠來料驗收、過程現場跟蹤、加強質量抽查、同工序勞動競賽等措施,不斷改善鋼坯質量。
2月上旬,工模具鋼生產質量出現不穩定,該廠加強來錠驗收,加大均熱爐坑的維護力度,并對精整工序提出細化要求,使工模具鋼成坯率提高了3個多百分點。分廠還聯系點檢作業區對精整五臺機械修磨機設備進行維護及改進,有效控制金屬消耗。在各方的齊心努力下,初軋成坯率降本效益顯著。
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