攀鋼釩煉鐵廠降低燒結返礦增效益
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攀鋼釩煉鐵廠對照先進企業指標找差距,深挖內部潛力,努力降低燒結返礦率,取得了階段性成效。截至5月25日,該廠本月燒結返礦率為31.09%,同比降低了2.5個百分點,預計年創效1500萬元以上。…
攀鋼釩煉鐵廠對照先進企業指標找差距,深挖內部潛力,努力降低燒結返礦率,取得了階段性成效。截至5月25日,該廠本月燒結返礦率為31.09%,同比降低了2.5個百分點,預計年創效1500萬元以上。
據了解,由于釩鈦磁鐵礦的易碎特點,導致攀鋼燒結返礦率一直高于同行業平均水平,成為制約煉鐵降低生鐵成本的一個“瓶頸”。今年以來,該廠把降低燒結返礦率作為降本增效的重要內容,通過組織相關技術人員到先進企業學習考察,研究分析制約攀鋼燒結返礦率居高不下的原因,通過一系列技術攻關,努力改進燒結返礦率指標。一方面,該廠針對進廠原燃料成分情況,認真做好混勻工作,根據原燃料變化及時調整配比,通過添加新型強化劑以及強化燒結生產過程控制等措施,努力提高燒結礦轉鼓指數和物化性能指標;另一方面,該廠對燒結礦輸送系統的漏子進行改進,降低漏子落差,增加緩沖臺階和接料底版等,不斷減少燒結礦在運輸過程中的摔打,進一步提高成品率。
回收利用小粒級燒結礦是降低返礦的一個重要途徑。該廠根據新3號高爐小粒級燒結礦回收系統的改造方案,對制約小粒級回收裝置使用的運輸系統進行改造。同時,成立攻關小組,進一步探索大高爐冶煉釩鈦礦合理的爐料結構,為小粒級燒結礦使用奠定了基礎。目前,該廠新3號和4號兩座高爐每天回收使用小粒級燒結礦達到270噸以上,按每使用1噸小粒級燒結礦可降低運輸成本和二次燒結成本70元左右計算,月可降低生產成本56萬余元。
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