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河鋼宣鋼高爐煉鐵技術進步

來源:2019年第七屆煉鐵對標、節能降本及新技術研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

河鋼宣鋼高爐煉鐵技術進步龐江 張二星 王斌 胡智龍 馮艷國 張利波(河鋼宣鋼煉鐵廠,河北省張家口宣化區,075100)摘 要:對宣鋼高爐煉鐵技術進步進行了總結。宣鋼高爐以上部裝料制度轉…

河鋼宣鋼高爐煉鐵技術進步

龐江  張二星  王斌  胡智龍  馮艷國  張利波

(河鋼宣鋼煉鐵廠,河北省張家口宣化區,075100)

摘  要:對宣鋼高爐煉鐵技術進步進行了總結。宣鋼高爐以上部裝料制度轉型為突破點,勇于探索、創新,不斷總結提高,實現了高爐長期穩定順行,利用系數逐年提高,焦比、燃料比逐年下降。通過燒結工序降低SiO2、FeO、MgO等措施,提高燒結礦、球團礦還原度,提升了燒結礦球團礦品質,焦炭降灰、降硫,為高爐冶煉技術進步創造了原燃料條件。 2018年攻克了低風溫操作技術難關,針對1#高爐爐缸炭磚溫度升高,成功的實施了高效綜合護爐技術。近年來,宣鋼高爐煉鐵技術得到了長足進步。

關鍵詞:高爐  精料  技術進步

1 前言

目前宣鋼有3座高爐,2500m3×2+2000m3×1。近年來,河鋼宣鋼鐵前工序多措并舉,以精料生產為基礎,提升入爐原燃料質量,以上部裝料制度轉型為突破口,實現了長期穩定順行,針對風溫的降低,不斷探索、研究,突破低風溫操作技術瓶頸,較好的處理護爐與強化的矛盾,高爐利用系數不斷提高,燃耗指標持續下降,取得了較大的技術進步。

1 宣鋼兩座2500m3高爐主要技術經濟指標

利用系數

t/m3d

焦比

kg/t

煤比

kg/t

燃料比

kg/t

風溫

綜合品位

%

2011

2.057

416

132

590

1126

57.02

2012

1.976

399

121

556

1072

56.97

2013

2.268

380

107

530

1100

56.93

2014

2.213

377

109

522

1110

57.2

2015

2.240

358

120

517

1094

56.72

2016

2.181

360

121

520

1064

56.42

2017

2.179

363

127

527

1063

57.02

2018

2.323

360

138

531

995

57.34

2 提升原燃料質量

2.1 提升焦炭質量

2017年宣鋼自產焦炭逐步降低硫含量,高硫煤配比由8%降至4%,配加低硫焦煤新資源15%,焦炭含硫由0.90%降至0.83%,同時精細配煤,合理調整用煤礦點,控制焦炭灰分不超13.0%,焦炭平均粒級由50mm左右逐步提高到52mm,轉鼓強度提高1.4個百分點,反應后強度保持67%以上。

2 宣鋼焦炭灰分、硫分變化情況

2015

2016

2017

2018

焦炭灰分,%

12.76

12.8

12.86

12.65

焦炭硫分,%

0.9

0.92

0.84

0.78

3 宣鋼焦炭平均粒度、強度變化情況

2015

2016

2017

2018

焦炭平均粒度,mm

50.6

52.2

52.5

51.9

焦炭M40,%

86.1

86.8

87.2

87.5

焦炭M10,%

6.3

6.2

6.1

6.1

反應后強度,%

67.6

67.2

67.4

67.7

2.2 提升燒結礦質量

2016年四季度后,燒結礦保持堿度穩定基礎上逐步降低SiO2,降低MgO。SiO2由之前的5.5~6.0%降至5.3%左右,MgO由2.2%降低至1.8%,燒結礦品位提高由54.5%提高至56%左右。轉變觀念,不再通過高FeO保強度,推行低水、低碳、厚料層操作,FeO含量降低了1.4個百分點,為提高燒結礦還原度提供有力保障。

降低SiO2、FeO、MgO后改善了燒結礦冶金性能,改善了礦相組成,并不斷研究SiO2、FeO、MgO、堿度之間的相互匹配關系,優化入燒原料結構,燒結礦還原度提高到80%~82%。

2.3 提升球團礦質量

開展生球合格粒級攻關,穩定混精結構,強化造球作業,穩定混合料水分,嚴格進廠精粉細度,生球8mm~16mm粒級含量超過82%。調整熱工參數,提高氧化氣氛,球團礦FeO含量低于1.5%。

2.4 降低有害元素含量

通過控制進廠原料有害元素,控制高鋅物料循環使用,合理配料,實現了入爐鋅負荷≤350g/t,堿負荷≤4kg/t的控制目標,減輕了對高爐的危害。

3 高爐操作技術進步

3.1 高爐上部裝料制度的轉變

2012年之前,宣鋼高爐布料模式以“中心加焦”為主,但受原燃料條件與操作影響,這種布料模式沒有發揮積極作用,導致高爐長期燃耗高,產量低。2012年各高爐逐步將“中心加焦”向“平臺+漏斗”模式轉變,拓寬焦炭平臺,穩定邊緣氣流,適當降低中心氣流強度,保持中心氣流窄而強。以宣鋼2#高爐為例說明上部裝料制度轉變效果,見表4。上部裝料制度轉型效果見表5.

4 宣鋼2#高爐裝料制度轉變前后對比

2#高爐調整前

2#高爐調整后

爐頂溫度

200℃-250℃

150℃左右

爐頂打水量

15t以上

0

料動情況

偏尺、滑料,不均勻

均勻,兩尺不偏

爐身靜壓差

70kPa-75kPa

40kPa-50kPa

全爐壓差

170kPa-175kPa

150kPa-155kPa

風量

4300m3/min-4400m3/min

4650m3/min以上

鼓風動能

低于9500kg·m/s

11000-12000kg·m/s

煤氣CO2

14%-15%

19%-20%

布料溜槽壽命

3個月

12個月

5 宣鋼1#2#高爐上部裝料制度轉型效果對比

轉型前

轉型后

比較

1#高爐

2#高爐

1#高爐

2#高爐

1#高爐

2#高爐

利用系數,t/m3d

2.077

1.88

2.212

2.24

0.135

0.36

焦比,kg/t

411

437

368

366

-43

-71

燃料比,kg/t

588

579

538

511

-50

-68

系數偏低。

3.2 工藝參數調整優化

為產量,宣鋼高爐積極提高風量,各高爐提高風量100m3/min-150m3/min。提高風量后,為控制爐內氣流流速、降低高爐燃耗,兩座2500m3高爐提高頂壓10kPa至15kPa。為進一步穩定氣流,降低高爐燃耗,通過擴大礦批,增加礦層厚度,調整優化上、下部裝料制度,煤氣中CO2含量提高至20%以上,提高了煤氣利用率。

3.3 突破低風溫操作技術瓶頸

由于宣鋼兩座2500m3高爐配加轉爐煤氣后,因轉爐煤氣含塵較高,造成熱風爐格子磚渣化、煤氣換熱器堵塞,風溫低于1000℃。風溫下降后,對高爐上下部操作制度進行調整,達到送風制度合理、提高煤氣利用率的目的:

(1)風口前理論燃燒溫度的控制。提高富氧率,1#高爐由3.7%提高至4.2%,2#高爐由3.5%提高至4.5%。限制煤比,煤比不超過145kg/t,同時控制煙煤配比,風口前理論燃燒溫度2100℃至2200℃。

(2)加長風口長度,縮小風口面積。風口長度由L585mm加長至L615mm,1#高爐使用17個長風口,風口面積由0.3357m2縮小至0.3285m2,2#高爐全部使用長風口,風口面積由0.3321m2縮小至0.3248m2,風口前回旋區向爐缸中心延伸。

(3)熱制度、造渣制度的控制。適當提高爐溫,由0.25%-0.40%提高至0.30%-0.45%,爐渣堿度由1.20倍提高至1.25倍,補充爐缸熱量。

(4)上部裝料制度的調整。發展中心氣流、保持一定的邊緣氣流。邊緣氣流不能過分抑制,也不可過分發展,否則極易造成爐墻粘結,密切關注爐體溫度和熱負荷變化,加強爐型管理,及時調整。

通過調整,兩座2500m3高爐回旋區合理性見表6,爐況順行程度改善,

6 宣鋼兩座2500m3高爐回旋區尺寸

回旋區長度

回旋區高度

回旋區面積占比

合理性判斷

宣鋼1#高爐

1.10m-1.15m

0.70m

40.45%

合理

宣鋼2#高爐

1.14m-1.18m

0.72m

40.86%

合理

3.4 宣鋼高爐高效綜合護爐技術

宣鋼1#高爐已經處于爐役末期階段,爐缸耐材存在不同程度的侵蝕。爐缸炭磚溫度升高,尤其是鐵口區域,存在很大的安全隱患。宣鋼1#高爐爐體水量已經用至最高,沒有調節余量。日常操作中,維持鈦負荷8kg/t至9kg/t,高度重視爐缸炭磚溫度變化,重在預防,防治結合,在溫度上升較快的初期就采取護爐措施,避免了大幅度提高鈦負荷高爐操作難度增加,造成技術經濟指標下降。護爐時,采取整體護爐與局部護爐相結合的方式,采取多種護爐措施,同時還要處理好護爐與強化冶煉的矛盾。護爐措施主要有:

(1)由于服役時間較長,配加鈦礦提高鈦負荷,提高鈦負荷至高于9kg/t(Fe)以上,整體護爐。由于宣鋼高爐工藝布置特殊性,如燒結提高鈦含量,會造成不需要護爐的高爐鈦負荷升高,影響其它高爐的操作,配加鈦礦后,克服了“一人感冒全家吃藥”的弊端。

(2)調整高爐操作參數。生鐵[Si]由0.25%-0.40%提高至0.35%-0.50%,爐渣堿度提高至1.20倍-1.25倍,促進鈦還原,生鐵含硫低于0.025%,生鐵一級品率≥95%,利于形成保護層。

(3)加強鐵口維護。鐵口深度控制在3.0米至3.2米,嚴禁潮鐵口出鐵、悶炮操作,杜絕燒鐵口,保持全風高壓堵口率,維護鐵口泥包完整。

(4)局部護爐,堵風口操作。如爐缸炭磚溫度繼續升高,對應部位的冷卻壁熱流強度超過控制標準,堵風口操作,強化局部護爐。

4 結語

2018年下半年2#高爐新建一座熱風爐,12月投入使用,風溫已經達到1100℃,1#高爐風溫在1000℃至1050℃,并且處于爐役末期,對高爐產量和技術指標造成很大影響。

盡管宣鋼煉鐵技術取得了一些進步,但與集團兄弟單位、全國先進相比,在生鐵產量、燃料消耗、新工藝新技術應用等方面還存在明顯差距。

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