轉(zhuǎn)爐煉鋼智能制造關鍵技術的開發(fā)與應用
來源:2019煉鋼生產(chǎn)新工藝新技術新產(chǎn)品研討會|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
轉(zhuǎn)爐煉鋼智能制造關鍵技術的開發(fā)與應用劉志遠 王重君 欒文林 陳長芳 劉濤 牟亞坤 李長全 丁寧(唐山中厚板材有限公司)摘 要:唐山中厚板材有限公司緊密圍繞生產(chǎn)操作控制,以提高質(zhì)量…
轉(zhuǎn)爐煉鋼智能制造關鍵技術的開發(fā)與應用
劉志遠 王重君 欒文林 陳長芳 劉濤 牟亞坤 李長全 丁寧
(唐山中厚板材有限公司)
摘 要:唐山中厚板材有限公司緊密圍繞生產(chǎn)操作控制,以提高質(zhì)量、降低成本、提高勞動生產(chǎn)率為目的開展模型化、智能化發(fā)展。在轉(zhuǎn)爐使用副槍自動煉鋼實現(xiàn)模型煉鋼;在爐外精煉開發(fā)了合金模型和底吹模型;在連鑄區(qū)域開發(fā)了板坯連鑄機智能化澆鑄系統(tǒng)模型。通過模型化、智能化技術的應用,實現(xiàn)了煉鋼低成本、高質(zhì)量、高效率的生產(chǎn)。
關鍵詞:模型化,副槍,智能澆鑄系統(tǒng)
鋼鐵智能制造從提升鋼鐵制造過程中新鋼種高效研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定生產(chǎn)能力、柔性化生產(chǎn)組織能力、能效成本綜合控制能力等方面實現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn)與定制式制造相融合,提升以利潤率為關鍵指標的鋼鐵企業(yè)綜合競爭力。
唐山中厚板公司在開展智能制造的工作中,緊密圍繞生產(chǎn)操作控制,以提高質(zhì)量、降低成本、提高勞動生產(chǎn)率為目的開展研究。在轉(zhuǎn)爐冶煉區(qū)域使用副槍自動煉鋼實現(xiàn)模型煉鋼;在爐外精煉開發(fā)了合金模型和底吹模型;在連鑄區(qū)域開發(fā)了板坯連鑄機智能化澆鑄系統(tǒng)模型。
1 實施背景
隨著產(chǎn)品檔次的提升,唐山中厚板有限公司迫切需要進一步強化工藝、裝備的駕馭能力,提升產(chǎn)線生產(chǎn)工藝的標準化、準確化、穩(wěn)定化水平,進而滿足實現(xiàn)高端產(chǎn)品(磨具鋼、高層建筑用鋼、風電用鋼、管線鋼等)質(zhì)量穩(wěn)定性的需求。因此,唐鋼中厚板公司煉鋼工作部重點圍繞轉(zhuǎn)爐、精煉、連鑄這條產(chǎn)線的品質(zhì)提升開展工作,按照“重點突破,分布實施”的原則,在消化吸收引進技術的基礎上,努力開發(fā)適用的工藝、裝備自動化控制系統(tǒng),來實現(xiàn)生產(chǎn)過程的動態(tài)有序、協(xié)同高效運行,降低人為因素對產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性的影響,進行了一些有益的嘗試。
2 主要做法
2.1 轉(zhuǎn)爐副槍自動煉鋼
隨著轉(zhuǎn)爐煉鋼自動化程度的日益提高,采用副槍來探測熔池,已成為獲得煉鋼過程中熔池內(nèi)信息變化的最主要手段。計算機系統(tǒng)控制模型的運用提高了煉鋼的控制水平,為了實現(xiàn)高命中率下的嚴格的終點值控制,避免二次吹煉,采用副槍系統(tǒng)和SDM靜態(tài)和動態(tài)控制模型,將有助于滿足政府對污染物排放越來越嚴格的限制要求,并為操作人員提供一種更為安全舒適的工作環(huán)境。
2.1.1 副槍自動煉鋼系統(tǒng)
模型控制計算機系統(tǒng)以多個高性能服務器為核心,分別完成鐵水脫硫、轉(zhuǎn)爐煉鋼、鋼包精煉爐和連鑄等區(qū)域的生產(chǎn)控制。其中煉鋼模型控制計算機通常稱之為煉鋼二級機。
圖1 模型運行時序圖
(1)靜態(tài)模型控制
靜態(tài)控制過程是由靜態(tài)控制模型實現(xiàn)的,靜態(tài)模型主要包括出鋼溫度計算。鐵水、目標溫度計算模型、熱平衡計算模型(含主原料計算)、熔劑計算模型。轉(zhuǎn)爐工藝模型的參數(shù)在自動煉鋼系統(tǒng)中由冶煉工程師在系統(tǒng)維護畫面中監(jiān)視并且可以調(diào)整。[1]
(2)動態(tài)模型控制
動態(tài)控制過程是由動態(tài)控制模型實現(xiàn)的,動態(tài)模型的依據(jù)是轉(zhuǎn)爐內(nèi)冶煉末期的信息,根據(jù)計算結(jié)果需要加入的冷卻劑和供氧量,跟蹤完成吹煉工藝過程,當預測值進入吹煉終點目標范圍內(nèi)時,向一級控制系統(tǒng)發(fā)出提槍停吹指令。
2.1.2 工藝技術管理完善
副槍自動煉鋼是一個復雜的系統(tǒng)工程,是以計算機模型控制為核心,對冶煉全過程的參數(shù)計算和優(yōu)化。用計算機控制轉(zhuǎn)爐煉鋼,對基礎自動化準確控制、各種過程數(shù)據(jù)檢測準確可靠、原材料達到精料標準均有較高要求。
(1)完善數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
為了滿足副槍自動煉鋼工藝管理需要,強化和完善了數(shù)據(jù)采集管理,建立了生產(chǎn)和檢化驗數(shù)據(jù)自動采集、傳送的數(shù)據(jù)自動化管理系統(tǒng),實現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享。
(2)加強計量管理
副槍自動煉鋼要求對鐵水、廢鋼、副原料、鐵合金、鋼水等的重量進行準確稱量。同時需對部分料倉進行改造,稱量方式改為減量控制方式,如圖2所示。通過冷卻劑連續(xù)精準投料,控制下料速度,實現(xiàn)冶煉過程平穩(wěn)并保證煙氣分析的精度。
原料倉下料系統(tǒng) 負稱重下料系統(tǒng)
圖2 常規(guī)料倉與負稱重料倉對比示意圖
采用電磁振動給料機實現(xiàn)實時稱重,便于確認下料速度,下料累計值較目標加入了相差<300kg時降低加料速度,下料累積誤差<50kg。
(3)氧槍槍位和氧流量的精確控制
為實現(xiàn)氧槍槍位和氧流量的準確控制,對氧槍控制編碼器進行改造,控制精度達到了±50mm;對氧氣流量孔板進行重新計算校核標定和更換,實現(xiàn)了氧氣流量等的準確計量控制。
(4)加強原材料管理
加強了鐵水、石灰等原材料的取樣檢驗分析,建立了嚴格的檢驗管理制度。對廢鋼實行分類管理,按比例搭配使用。
2.2 精煉自動煉鋼模型
LF過程自動化系統(tǒng)底吹控制采用靜態(tài)模型與動態(tài)模型相結(jié)合的方式,實現(xiàn)了底吹攪拌過程的全自動控制,降低了操作人員的勞動強度,減少了人為因素對鋼水質(zhì)量的影響,實現(xiàn)由經(jīng)驗煉鋼到科技煉鋼的轉(zhuǎn)變,是潔凈鋼生產(chǎn)平臺的技術保證。
2.2.1 自動遠程喂線模型
在精煉主控電腦上安裝喂線機控制相關程序,實現(xiàn)了在操作室內(nèi)控制喂線情況,降低了操作工的勞動強度,實現(xiàn)了對喂線的精準控制。提高了自動化的操作水平。
圖3 自動遠程喂線控制界面
2.2.2 合金化模型
根據(jù)冶金機理、現(xiàn)場實際操作經(jīng)驗及智能算法,確立LF精煉過程合金加入量預報模型總體結(jié)構。模型主要包括兩個部分,一是工藝部分,包括建立LF爐頂渣穩(wěn)定制度,確保合金收得率的穩(wěn)定性;確定合理的鋼種分類并統(tǒng)計經(jīng)驗合金收得率。二是合金化模型本身,包括數(shù)據(jù)采集部分、自學習合金收得率計算部分、在線計算系統(tǒng)數(shù)據(jù)輸出部分、模型基礎數(shù)據(jù)維護部分等。
2.3 連鑄智能化澆鑄系統(tǒng)模型
2.3.1 智能電磁攪拌模型
現(xiàn)有電磁攪拌增加智能控制系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)隨鋼種、斷面、拉速、澆注溫度等連鑄工藝條件的變化自動調(diào)節(jié)所需要的電磁冶金參數(shù),充分發(fā)揮電磁攪拌裝置的使用效果,用于解決目前存在的冶金效果不穩(wěn)定、鋼種參數(shù)不能及時匹配等問題,可以顯著改善鑄坯內(nèi)部質(zhì)量,提高企業(yè)經(jīng)濟效益。
傳統(tǒng)電磁攪拌器只能發(fā)揮出電磁攪拌10-20%的作用效果,而實際生產(chǎn)過程中的工藝條件是一個不斷變化的動態(tài)過程,因此需研究一種能夠隨鋼種、斷面、拉速、澆注溫度等連鑄工藝條件的變化自動調(diào)節(jié)所需要的電磁冶金參數(shù)的智能控制系統(tǒng),用于解決鑄坯在使用電磁攪拌技術過程中出現(xiàn)的冶金效果不穩(wěn)定、工藝操作安全性不高、鋼種參數(shù)不匹配等問題,從而達到改善鑄坯內(nèi)部質(zhì)量的目的。
考慮到操作的簡便性和實用性,將電磁攪拌智能控制系統(tǒng)集成到現(xiàn)有操作畫面中,在操作畫面增加了切換選項,可選擇“手動給定”和“智能控制”;當選擇“手動給定”時,所有操作均按原操作進行;當選擇“智能控制”時,所有參數(shù)無需手動給定,均按照計算結(jié)果動態(tài)調(diào)整,實現(xiàn)攪拌參數(shù)及裝置的一鍵式智能控制。
2.3.2 中包智能烘烤模型
中間包烘烤之前是澆鋼工根據(jù)經(jīng)驗判斷烘烤效果,制定中包烘烤的時間,當轉(zhuǎn)爐煤氣壓力和熱值發(fā)生變化時,根據(jù)經(jīng)驗來延長或減少中包烘烤時間,缺乏科學的判斷方法,對此在1#板坯連鑄機開始進行智能烤包的研究。
保證開澆穩(wěn)定的前提是中包溫度能準確的測量,之前采用紅外測溫槍在烘烤過程中測量包底和包壁溫度誤差很大,后開發(fā)了在烤包過程中使用連續(xù)測溫對中包溫度準確測量的功能,制作小程序在中包溫度達到目標后對澆鋼工起到報警提示作用。
3 結(jié)論
鋼鐵工業(yè)是典型的流程型工業(yè),隨著信息及互聯(lián)網(wǎng)技術的普及和應用,加之產(chǎn)能過剩、投入產(chǎn)出比低等嚴峻的生存壓力,各鋼鐵企業(yè)正逐步向智能化轉(zhuǎn)型。唐鋼中厚板公司在轉(zhuǎn)爐自動煉鋼模型、精煉合金模型、遠程喂線模型、連鑄智能電磁攪拌模型、中包智能烘烤模型等方面進行模型建立、模型細化,不斷提高煉鋼智能制造水平,取得了良好的效果,推動鋼鐵制造業(yè)的智能化在唐鋼中厚板公司的進一步發(fā)展。
參考文獻
[1] 石艷,黃亞純,曾維友,等. 轉(zhuǎn)爐煉鋼動態(tài)控制模型研究與工程應用[J].礦業(yè)工程,2014,34(7):88-89.
[2] 達涅利康力斯公司. 達涅利康力斯副槍系統(tǒng)的應用[J].鋼鐵,20014,39(11):31-32.
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