邯鋼7號高爐開爐技術(shù)進步
來源:2018年第六屆煉鐵對標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
邯鋼7號高爐開爐技術(shù)進步班耀斌 朱建勇 徐俊杰 耿敬濤(河北鋼鐵集團邯鋼公司 河北邯鄲 056015) 摘 要:河鋼邯鋼7#高爐,2017年11月停爐,2018年4月2日點火開爐,在出現(xiàn)兩次設(shè)備事故…
邯鋼7號高爐開爐技術(shù)進步
班耀斌 朱建勇 徐俊杰 耿敬濤
(河北鋼鐵集團邯鋼公司 河北邯鄲 056015)
摘 要:河鋼邯鋼7#高爐,2017年11月停爐,2018年4月2日點火開爐,在出現(xiàn)兩次設(shè)備事故休風(fēng)的情況下,實現(xiàn)7天達產(chǎn),煤比100kg/t以上,取得一定的技術(shù)進步,開爐以來保持利用系數(shù)2.6以上,實現(xiàn)了開爐的快速達產(chǎn)和穩(wěn)定順行。
關(guān)鍵詞:高爐;技術(shù); 進步
邯鋼7號高爐是從德國克虜伯公司引進的二手設(shè)備,原有1700m3擴容為2000 m3,2000年第一代爐役,第二代爐役于2008年7月投產(chǎn)至今,在2018年邯鋼煉鐵部7高爐受環(huán)保取暖期限產(chǎn)、爐缸西南側(cè)侵蝕加劇影響(停爐后發(fā)現(xiàn)殘厚僅90mm),于2017年11月23日停爐小修。
本次小修項目主要包括改建出鐵場除塵系統(tǒng);新建單矩形出鐵場及風(fēng)口平臺,出鐵場平臺平坦化;高爐本體東北側(cè)冷卻壁更換;爐頂上料系統(tǒng)料罐更換;爐缸西南側(cè)碳磚局部更換;熱風(fēng)爐全程保溫。于2018年3月21日19時16開始點火烘爐,4月2日22:16送風(fēng)開爐,實現(xiàn)了5天達產(chǎn),8天煤比110kg/t以上。
1 烘爐和試壓情況
1.1 烘爐情況
烘爐主要按照高爐烘爐方案中的烘爐曲線和溫升標(biāo)準進行,3月22日8:16高爐進入300℃恒溫階段,3月23日14:16后進入450度恒溫階段,其中25日9:00-14:43高爐受環(huán)保影響休風(fēng)。
圖1 高爐烘爐曲線
1.2 試壓情況
3月29日高爐試壓試漏,對熱風(fēng)爐、高爐本體和煤氣除塵系統(tǒng)進行試壓檢漏。以爐頂壓力為準,最高檢漏壓力190KPa,風(fēng)量控制在1000-1700m3/min。充壓范圍起始于放風(fēng)閥,經(jīng)過冷風(fēng)管道、混風(fēng)管道、混風(fēng)大閘、混風(fēng)調(diào)節(jié)閥、熱風(fēng)總管、熱風(fēng)圍管、高爐、爐頂煤氣上升管和下降管、重力除塵器、荒煤氣管道,布袋除塵、截止于煤氣除塵布袋眼睛閥。由于重力除塵2.8m眼睛閥保壓差,與以往高爐本體試壓不同,為預(yù)防熱空氣進入布袋除塵,在試壓撿漏前兩小時,要求布袋通氮氣,高爐關(guān)閉爐頂放散,爐頂通氮氣。
2 開爐過程介紹
2.1 裝料情況
3月29日高爐陸續(xù)將干焦炭、燒結(jié)礦、螢石、灰石、錳礦、硅石按計劃裝入高爐指定料倉中,30日20:00加15.8鋪底焦,31日凌晨加16t鋪底焦,31日21:15木柴、吹管裝完,21:50--23:34加凈焦(228t),2#探尺18.7m,人工實測18.45m,0:10-1:45空焦A(1-14),9:07空焦B(15-27批)+2批(28.29批),4月2日14:00開始裝負荷料,負荷料入爐前高爐實測料流軌跡,重新調(diào)整布料矩陣,實際入爐布料矩陣見下表。裝料過程測量了料罐的有效料流開度,測量了布料最大角度,對計劃布料最大角度進行修正49°改為43°。
表1 開爐負荷料入爐情況
位置 | 布料 批數(shù) | 布料 循環(huán) | 布料矩陣 | ||||||
第三段 | 4 | kkjj+jj |
| 31° | 29° | 27° | 25° | 22° |
|
k | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| |||
j | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||
第四段 | 2 | kkkjj+jj |
| 32 | 30 | 28 | 26 | 23 |
|
k | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| |||
j | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||
2 | kkkjj+jj |
| 33 | 31 | 29 | 27 | 24 |
| |
k | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| |||
j | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||
第五段 | 3 | kkkjj+jj |
| 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 24 |
k | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
j | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | kkkjj+jj |
| 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | |
k | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| |||
j | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
料線4m | 4 | kkkjj |
| 37 | 38 | 33 | 31 | 28.5 | 25 |
k | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| |||
j | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
料線3.5m | kkkjj |
| 38 | 36 | 34 | 32 | 29.5 | 26 | |
k | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| |||
j | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
料線3m | kkkjj |
| 39 | 37 | 35 | 33 | 30.5 | 27 | |
k | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| |||
j | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
料線1.3m |
| kkkjj |
| 43 | 41 | 39 | 37 | 34.5 | 31 |
k | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| |||
j | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2.2開風(fēng)口、出鐵情況
4月2日22:16送風(fēng)開爐,堵8個風(fēng)口,其中26#、27#風(fēng)口為¢120*525風(fēng)口,其余的風(fēng)口為¢120*500風(fēng)口,送風(fēng)面積0.2260㎡ 。開爐熱量恢復(fù)較快,第5爐鐵物理熱達到1500℃以上,渣鐵流動性良好,第一爐鐵使用水沖渣。
表2 開風(fēng)口情況
日起 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | |||||
風(fēng)口號 | 3# | 6# | 10# | 13# | 16# | 27# | 23# | 20# |
時間 | 19:05 | 20:12 | 6:30 | 9:20 | 11:50 | 14:30 | 17:35 | 6:30 |
表3 高爐出渣、出鐵情況
日期 | 開口時間 | 見渣時間 | 堵口時間 | 鐵量 | Si | Mn | S | 物理熱 | R2 |
|
|
| t | % | % | % | ℃ |
| |
4月3日 | 11:36 | 12.37 | 13:26 | 581.3 | 2.22 | 0.89 | 0.043 | 1411 | 1.09 |
13:57 | 13:57 | 15:18 | 119.0 | 2.66 | 1.02 | 0.030 | 1403 | 1.21 | |
15:56 | 16:18 | 17:15 | 157.887 | 2.390 | 1.08 | 0.024 | 1453 | 1.26 | |
18:08 | 18:48 | 21:00 | 217.169 | 1.99 | 1.15 | 0.024 | 1454 | 1.29 | |
21:48 | 22.52 | 0:20 | 427.784 | 1.52 | 1.17 | 0.03 | 1518 | 1.31 | |
4月4日 | 0:58 | 1:25 | 2:33 | 421.429 | 1.16 | 1.2 | 0.023 | 1511 |
|
2:28 |
| 2:58 | 渣流大 | ||||||
3:47 | 4:22 | 5:57 | 328.981 | 0.8 | 0.98 | 0.025 | 1533 | 1.31 | |
6:50 | 7:50 | 10:20 | 707.115 | 0.74 | 1.02 | 0.033 | 1503 | 1.23 | |
10:45 | 11:10 | 12:25 | 398.094 | 0.81 | 1.07 | 0.023 | 1508 | 1.29 | |
13:10 | 14:10 | 15:55 | 366.765 | 0.95 | 1.11 | 0.026 | 1527 |
| |
16:15 | 17:10 | 18:00 | 260.861 | 1.23 | 1.07 | 0.02 | 1520 |
| |
18:25 | 21:14 | 22:11 | 262.152 | 0.79 | 0.92 | 0.044 | 1557 | 1.27 |
2.3 加風(fēng)情況
高爐加風(fēng)基本按開爐計劃進行,風(fēng)溫匹配燃料比焦比,加濕40g/m3,平衡理燃在2200℃左右。
圖2 高爐2-4日加風(fēng)趨勢圖
圖3 高爐48小時計劃加風(fēng)圖
2.4 后續(xù)料情況
采取定焦批12噸,擴礦批的原則增大礦批使用量,當(dāng)?shù)V批和焦批的使用無法滿足焦比變化需求的情況下,再考慮變動焦批重量。礦批大小以維持料速6.5±0.5批/h為準進行調(diào)整,前期冶強快速提高階段,擴大礦批的前提條件是料速超過5批/h以上。
表4 后續(xù)料裝料情況
時間 | 全焦比(kg/t) | 礦批(t) | 合計走批數(shù) | 備注 |
2日22:16-3日2:00 | 704 | 30 | 8.5 |
|
3日2:00—3日6:50 | 653 | 32.5 | 15 |
|
3日6:50-3日11:30 | 609 | 35 | 16 |
|
3日11:30-3日17:45 | 563 | 38.75 | 21 |
|
3日17:45-3日19:50 | 535 | 40.7 | 13 |
|
3日19:50-4日11:10 | 506 | 45.3 | 35.5 | 4日1:00開始噴煤 |
4日11:10—4日19:20 | 470.5 | 48 | 47.5 | 4日11:20去螢石 4日19:20去錳礦 |
4日19:20-5日2:45 | 464 | 48 | 45 | 噴煤10-13t |
2.5主要指標(biāo)情況
表5 開爐初期指標(biāo)情況
時間 | 產(chǎn)量 | 焦比 | 焦丁比 | 煤比 | [si] |
4月3日 | 1075.2 | 1092 | 97.8 | 0 | 2.29 |
4月4日 | 3173.2 | 538.6 | 59.4 | 59.6 | 1 |
4月5日 | 4395.8 | 474.2 | 20.7 | 73.7 | 0.53 |
4月6日 | 3969.8 | 438.8 | 24.7 | 90 | 0.457 |
4月7日 | 2183.6 | 609.8 | 52.8 | 42.1 | 0.89 |
4月8日 | 4012.3 | 512.6 | 54.1 | 44.7 | 0.747 |
4月9日 | 5022.3 | 450.6 | 28.1 | 89.6 | 0.45 |
4月10日 | 5170.7 | 411.4 | 24.9 | 105.7 | 0.44 |
3 存在的主要問題
1)5日6:30風(fēng)口全開,15:00風(fēng)量加至4000m3/min,中班20:30,全焦比降至420kg/t,煤比80kg/t,礦批加至50t,爐況基本恢復(fù)正常。
2)6日13:38—17:30(北料車后輪軸承壞)無計劃休風(fēng) ,虧料線8.19m,堵4個風(fēng)口,加凈焦30t,加焦比40kg/t,由于慢風(fēng)時間長,送風(fēng)后爐涼(硅素1.0,熱量僅1310℃左右),渣鐵難流, 8日19:50風(fēng)口全開,9日日產(chǎn)5022.3t,延長開爐達產(chǎn)進程。
3)本次開爐過程中爐外事故偏多,影響爐況恢復(fù)進程:(1)、4日2:28—2:58,北場第一次開口,渣跑大流,高爐被迫未來風(fēng)堵口。(2)、4日22:40—23:39北場出鐵過程中鐵溝漏,被迫未來風(fēng)堵口。(3)、5日2:54—6:25北場出鐵末期渣溝漏。
4)5日10:50發(fā)現(xiàn)槽下焦丁稱零點跑(零點顯示-900kg),料制校回,后判斷開爐初期卡料造成焦丁稱跑,影響焦比30kg/t,造成焦丁吃空,高爐配焦炭補焦丁,每批少補900kg/t焦丁,造成高爐氣流、爐溫波動。
5)6日13:38—17:30卷揚北料車后輪軸承壞造成高爐休風(fēng)、灌渣、送風(fēng)爐涼。
4 結(jié)語
本次開爐開爐方案準備了4版,開爐嚴格執(zhí)行開爐方案的節(jié)點計劃,爐況恢復(fù)過程基本順利。
1)開爐方案準備充分,是高爐實現(xiàn)高爐開爐初期爐況穩(wěn)定的基礎(chǔ),是高爐快速達產(chǎn)達效的保障。
2)高爐開爐初期的爐況恢復(fù),主要取決于設(shè)備保障能力,即開爐就是開設(shè)備,不考慮設(shè)備休風(fēng),高爐可實現(xiàn)3天達產(chǎn)。
3)開爐初期,高爐爐缸熱量沒有貯備充足,開爐初期休復(fù)風(fēng),必須保守重視,避免出現(xiàn)爐涼事故。
4)邯鋼七高爐開爐基本順利,在出現(xiàn)兩次設(shè)備事故休風(fēng)的情況下,實現(xiàn)7天達產(chǎn),煤比100kg/t以上,取得一定的技術(shù)進步。
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