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指標(biāo)

邯鋼7號高爐開爐技術(shù)進步

來源:2018年第六屆煉鐵對標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

邯鋼7號高爐開爐技術(shù)進步班耀斌 朱建勇 徐俊杰 耿敬濤(河北鋼鐵集團邯鋼公司 河北邯鄲 056015) 摘 要:河鋼邯鋼7#高爐,2017年11月停爐,2018年4月2日點火開爐,在出現(xiàn)兩次設(shè)備事故…

邯鋼7號高爐開爐技術(shù)進步

班耀斌  朱建勇  徐俊杰  耿敬濤

(河北鋼鐵集團邯鋼公司  河北邯鄲  056015

摘  要:河鋼邯鋼7#高爐,2017年11月停爐,2018年4月2日點火開爐,在出現(xiàn)兩次設(shè)備事故休風(fēng)的情況下,實現(xiàn)7天達產(chǎn),煤比100kg/t以上,取得一定的技術(shù)進步,開爐以來保持利用系數(shù)2.6以上,實現(xiàn)了開爐的快速達產(chǎn)和穩(wěn)定順行。

關(guān)鍵詞:高爐;技術(shù); 進步

邯鋼7號高爐是從德國克虜伯公司引進的二手設(shè)備,原有1700m3擴容為2000 m32000年第一代爐役,第二代爐役于20087月投產(chǎn)至今,在2018年邯鋼煉鐵部7高爐受環(huán)保取暖期限產(chǎn)、爐缸西南側(cè)侵蝕加劇影響(停爐后發(fā)現(xiàn)殘厚僅90mm),于20171123日停爐小修。

本次小修項目主要包括改建出鐵場除塵系統(tǒng);新建單矩形出鐵場及風(fēng)口平臺,出鐵場平臺平坦化;高爐本體東北側(cè)冷卻壁更換;爐頂上料系統(tǒng)料罐更換;爐缸西南側(cè)碳磚局部更換;熱風(fēng)爐全程保溫。于20183211916開始點火烘爐,4222:16送風(fēng)開爐,實現(xiàn)了5天達產(chǎn),8天煤比110kg/t以上。

1 烘爐和試壓情況

1.1 烘爐情況

烘爐主要按照高爐烘爐方案中的烘爐曲線和溫升標(biāo)準進行,3228:16高爐進入300恒溫階段,32314:16后進入450度恒溫階段,其中25900-1443高爐受環(huán)保影響休風(fēng)。

圖1 高爐烘爐曲線

1.2 試壓情況

329日高爐試壓試漏,對熱風(fēng)爐、高爐本體和煤氣除塵系統(tǒng)進行試壓檢漏。以爐頂壓力為準,最高檢漏壓力190KPa,風(fēng)量控制在1000-1700m3/min。充壓范圍起始于放風(fēng)閥,經(jīng)過冷風(fēng)管道、混風(fēng)管道、混風(fēng)大閘、混風(fēng)調(diào)節(jié)閥、熱風(fēng)總管、熱風(fēng)圍管、高爐、爐頂煤氣上升管和下降管、重力除塵器、荒煤氣管道,布袋除塵、截止于煤氣除塵布袋眼睛閥。由于重力除塵2.8m眼睛閥保壓差,與以往高爐本體試壓不同,為預(yù)防熱空氣進入布袋除塵,在試壓撿漏前兩小時,要求布袋通氮氣,高爐關(guān)閉爐頂放散,爐頂通氮氣。

2 開爐過程介紹

2.1 裝料情況

329日高爐陸續(xù)將干焦炭、燒結(jié)礦、螢石、灰石、錳礦、硅石按計劃裝入高爐指定料倉中,30200015.8鋪底焦,31日凌晨加16t鋪底焦,3121:15木柴、吹管裝完,21:50--23:34加凈焦(228t),2#探尺18.7m,人工實測18.45m0:10-1:45空焦A(1-14)9:07空焦B(15-27)+2批(28.29批),421400開始裝負荷料,負荷料入爐前高爐實測料流軌跡,重新調(diào)整布料矩陣,實際入爐布料矩陣見下表。裝料過程測量了料罐的有效料流開度,測量了布料最大角度,對計劃布料最大角度進行修正49°改為43°

表1 開爐負荷料入爐情況

位置

布料

批數(shù)

布料

循環(huán)

布料矩陣

第三段

4

kkjj+jj

31°

29°

27°

25°

22°

k

2

2

2

2

0

j

3

3

3

3

3

第四段

2

kkkjj+jj

32

30

28

26

23

k

2

2

2

2

0

j

3

3

3

3

3

2

kkkjj+jj

33

31

29

27

24

k

2

2

2

2

0

j

3

3

3

3

3

第五段

3

kkkjj+jj

35

33

31

29

27

24

k

3

3

3

2

1

0

j

3

3

3

2

2

2

3

kkkjj+jj

36

34

32

30

28

25

k

3

3

3

2

1

j

3

3

3

2

2

2

料線4m

4

kkkjj

37

38

33

31

28.5

25

k

3

3

3

2

1

j

3

3

3

2

2

2

料線3.5m

kkkjj

38

36

34

32

29.5

26

k

3

3

3

2

1

j

3

3

3

2

2

2

料線3m

kkkjj

39

37

35

33

30.5

27

k

3

3

3

2

1

j

3

3

3

2

2

2

料線1.3m

kkkjj

43

41

39

37

34.5

31

k

3

3

3

2

1

j

3

3

3

2

2

2

2.2開風(fēng)口、出鐵情況

4222:16送風(fēng)開爐,堵8個風(fēng)口,其中26#27#風(fēng)口為¢120*525風(fēng)口,其余的風(fēng)口為¢120*500風(fēng)口,送風(fēng)面積0.2260㎡ 。開爐熱量恢復(fù)較快,第5爐鐵物理熱達到1500以上,渣鐵流動性良好,第一爐鐵使用水沖渣。

表2 開風(fēng)口情況

日起

43

44

45

風(fēng)口號

3#

6#

10#

13#

16#

27#

23#

20#

時間

19:05

20:12

6:30

9:20

11:50

14:30

17:35

6:30

表3 高爐出渣、出鐵情況

日期

開口時間

見渣時間

堵口時間

鐵量

Si

Mn

S

物理熱

R2

 

 

 

t

%

%

%

 

43

11:36

12.37

13:26

581.3

2.22

0.89

0.043

1411

1.09

13:57

13:57

15:18

119.0

2.66

1.02

0.030

1403

1.21

15:56

16:18

17:15

157.887

2.390

1.08

0.024

1453

1.26

18:08

18:48

21:00

217.169

1.99

1.15

0.024

1454

1.29

21:48

22.52

0:20

427.784

1.52

1.17

0.03

1518

1.31

44

0:58

1:25

2:33

421.429

1.16

1.2

0.023

1511

 

2:28

2:58

渣流大

3:47

4:22

5:57

328.981

0.8

0.98

0.025

1533

1.31

6:50

7:50

10:20

707.115

0.74

1.02

0.033

1503

1.23

10:45

11:10

12:25

398.094

0.81

1.07

0.023

1508

1.29

13:10

14:10

15:55

366.765

0.95

1.11

0.026

1527

 

16:15

17:10

18:00

260.861

1.23

1.07

0.02

1520

 

18:25

21:14

22:11

262.152

0.79

0.92

0.044

1557

1.27

2.3 加風(fēng)情況

   高爐加風(fēng)基本按開爐計劃進行,風(fēng)溫匹配燃料比焦比,加濕40g/m3,平衡理燃在2200左右。

圖2  高爐2-4日加風(fēng)趨勢圖

圖3 高爐48小時計劃加風(fēng)圖

2.4 后續(xù)料情況

采取定焦批12噸,擴礦批的原則增大礦批使用量,當(dāng)?shù)V批和焦批的使用無法滿足焦比變化需求的情況下,再考慮變動焦批重量。礦批大小以維持料速6.5±0.5/h為準進行調(diào)整,前期冶強快速提高階段,擴大礦批的前提條件是料速超過5/h以上。

表4  后續(xù)料裝料情況

時間

全焦比(kg/t

礦批(t

合計走批數(shù)

備注

222:16-32:00

704

30

8.5

32:00—36:50

653

32.5

15

36:50-311:30

609

35

16

311:30-317:45

563

38.75

21

317:45-319:50

535

40.7

13

319:50-411:10

506

45.3

35.5

41:00開始噴煤

411:10—419:20

470.5

48

47.5

411:20去螢石

419:20去錳礦

419:20-52:45

464

48

45

噴煤10-13t

2.5主要指標(biāo)情況

表5  開爐初期指標(biāo)情況

時間

產(chǎn)量

焦比

焦丁比

煤比

[si]

43

1075.2

1092

97.8

0

2.29

44

3173.2

538.6

59.4

59.6

1

45

4395.8

474.2

20.7

73.7

0.53

46

3969.8

438.8

24.7

90

0.457

47

2183.6

609.8

52.8

42.1

0.89

48

4012.3

512.6

54.1

44.7

0.747

49

5022.3

450.6

28.1

89.6

0.45

410

5170.7

411.4

24.9

105.7

0.44

3 存在的主要問題

156:30風(fēng)口全開,15:00風(fēng)量加至4000m3/min,中班20:30,全焦比降至420kg/t,煤比80kg/t,礦批加至50t,爐況基本恢復(fù)正常。

2613:38—17:30(北料車后輪軸承壞)無計劃休風(fēng) ,虧料線8.19m,堵4個風(fēng)口,加凈焦30t,加焦比40kg/t,由于慢風(fēng)時間長,送風(fēng)后爐涼(硅素1.0,熱量僅1310左右),渣鐵難流, 819:50風(fēng)口全開,9日日產(chǎn)5022.3t,延長開爐達產(chǎn)進程。

3本次開爐過程中爐外事故偏多,影響爐況恢復(fù)進程:(1)、42:28—2:58,北場第一次開口,渣跑大流,高爐被迫未來風(fēng)堵口。(2)、422:40—23:39北場出鐵過程中鐵溝漏,被迫未來風(fēng)堵口。(3)、52:54—6:25北場出鐵末期渣溝漏。

4510:50發(fā)現(xiàn)槽下焦丁稱零點跑(零點顯示-900kg),料制校回,后判斷開爐初期卡料造成焦丁稱跑,影響焦比30kg/t,造成焦丁吃空,高爐配焦炭補焦丁,每批少補900kg/t焦丁,造成高爐氣流、爐溫波動。

5613:38—17:30卷揚北料車后輪軸承壞造成高爐休風(fēng)、灌渣、送風(fēng)爐涼。

4 結(jié)語

本次開爐開爐方案準備了4版,開爐嚴格執(zhí)行開爐方案的節(jié)點計劃,爐況恢復(fù)過程基本順利。

1)開爐方案準備充分,是高爐實現(xiàn)高爐開爐初期爐況穩(wěn)定的基礎(chǔ),是高爐快速達產(chǎn)達效的保障。

2)高爐開爐初期的爐況恢復(fù),主要取決于設(shè)備保障能力,即開爐就是開設(shè)備,不考慮設(shè)備休風(fēng),高爐可實現(xiàn)3天達產(chǎn)。

3)開爐初期,高爐爐缸熱量沒有貯備充足,開爐初期休復(fù)風(fēng),必須保守重視,避免出現(xiàn)爐涼事故。

4)邯鋼七高爐開爐基本順利,在出現(xiàn)兩次設(shè)備事故休風(fēng)的情況下,實現(xiàn)7天達產(chǎn),煤比100kg/t以上,取得一定的技術(shù)進步。

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