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指標(biāo)

本鋼七號高爐長期穩(wěn)定順行生產(chǎn)實(shí)踐

來源:2018年第六屆煉鐵對標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

本鋼七號高爐長期穩(wěn)定順行生產(chǎn)實(shí)踐柯 飛(本鋼板材股份有限公司煉鐵廠 遼寧本溪 117002) 摘 要:本鋼七號高爐以精料為基礎(chǔ),優(yōu)化高爐操作制度,提高煤氣利用率,降低高爐燃料消耗,在日…

本鋼七號高爐長期穩(wěn)定順行生產(chǎn)實(shí)踐

柯  

(本鋼板材股份有限公司煉鐵廠  遼寧本溪  117002

摘  要:本鋼七號高爐以精料為基礎(chǔ),優(yōu)化高爐操作制度,提高煤氣利用率,降低高爐燃料消耗,在日常操作過程中,制定合理的高爐操作方針,保證煤氣流的合理分布;推行高爐順行的趨勢化管理,及時把控高爐發(fā)展的變化趨勢。

關(guān)鍵詞:高爐;穩(wěn)定順行;精料;操作制度

The long-term stable production practice about the No.7 BF of Bx Steel

Kefei

(Benxi Steel plate co.,LTD.,iron,Ben Xi Liao Ning,117002)

Abstract:The NO.7 BF was on the basis of concentrate,optimizing BF operation system.improving the use of gas,reducing the fule consumption in BF.In the daily operation process,by specifying a reasonable BF operation policy,ensure the reasonable distribution of gas flow.The trends management of BF was introdused ,the change tedencyof BF was controled in a timeiy manner.

Keywords: blast furnace  stable production  concentrate operation system

1 前言

煉鐵生產(chǎn)是鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的晴雨表,高爐是否長期穩(wěn)定順行決定著鋼鐵企業(yè)降本增效的成敗。隨著國際金融危機(jī)給鋼鐵行業(yè)帶來的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)以及隨著鋼鐵企業(yè)原燃料價格的日益增長,企業(yè)利潤下降,集團(tuán)公司面臨高成本壓力,被迫采取低成本經(jīng)濟(jì)冶煉,入爐料綜合品位的下降,渣比增大,高爐的透氣性、透液性在一定程度上變差。

如何在低成本經(jīng)濟(jì)原燃料條件下保持高爐長期穩(wěn)定順行,降低企業(yè)的生產(chǎn)成本成為鋼鐵企業(yè)發(fā)展的必然趨勢,也是高爐強(qiáng)化冶煉及降低冶煉成本的重要途徑。本鋼煉鐵廠根據(jù)高爐實(shí)際生產(chǎn)條件,廠部提出“以精料為基礎(chǔ),以順行為前提,提高冶煉強(qiáng)度與降低焦比同時并舉”的生產(chǎn)操作方針。

2 精料

2.1 保持原燃料條件的穩(wěn)定

保持原燃料質(zhì)量的穩(wěn)定是精料最重要的原則。

2.1.1原燃料質(zhì)量情況

本鋼七號高爐燒結(jié)礦由煉鐵廠一燒結(jié)(75m2)車間提供,由于設(shè)備老化,工藝系統(tǒng)比較落后,燒結(jié)礦質(zhì)量較廠內(nèi)其他高爐相比較差(見表1)。

1本鋼七號高爐燒結(jié)礦質(zhì)量

Table 1 The siner quality of NO.7 BF

品種

TFe,%

FeO,%

R

M40,%

粒     級(㎜)

≥40,%

4025,%

2516,%

1610,%

105,%

5,%

一燒

56.13

8.77

2.07

79.90

10.2

19.0

30.2

22.8

12.3

5.5

二燒

57.21

8.79

2.07

81.77

6.13

27.95

24.95

21.87

14.85

4.25

在低成本經(jīng)濟(jì)條件下,進(jìn)口富礦和鐵精礦的比例大幅下降,配入大量的地礦,品種雜,成分極其不穩(wěn)定(見表2)。

2 75m2燒結(jié)質(zhì)量的變化

Table 2 The siner quality change of 75m3

TFe,%

TFe穩(wěn)定率,%

CaO,%

SiO2,%

堿度穩(wěn)定率,%

M40,%

2009

57.77

86.46

9.88

4.75

73.72

80.37

2010

57.12

90.01

10.28

4.98

77.18

80.47

2011

57.17

88.48

10.09

4.98

85.85

79.30

2012

56.24

90.63

10.56

5.12

90.49

79.38

2013

56.04

89.86

10.87

5.34

90.50

78.81

球團(tuán)礦由集團(tuán)公司南芬球團(tuán)廠生產(chǎn)提供。球團(tuán)礦的抗壓強(qiáng)度與國內(nèi)同類型高爐2300~2500N/P相比還存在一定的差距(見表3)。

3 本鋼七號高爐球團(tuán)礦質(zhì)量

Table 3 The pellets quality of NO.7 BF

TFe,%

FeO,%

SiO2,%

Ca0,%

R

篩分

抗壓強(qiáng)度N/P

粒     級(㎜)

16,%

169,%

95,%

65.29

0.42

5.81

0.5

0.09

0.33

2054

12.25

81.81

5.60

2.1.2穩(wěn)定爐料結(jié)構(gòu)

2011年七號高爐燒結(jié)礦平均配比在65~70%,最高配比達(dá)到75%,最低配比達(dá)到65%。燒結(jié)產(chǎn)量變化大,導(dǎo)致成品質(zhì)量指標(biāo)波動大,嚴(yán)重影響了高爐入爐原料結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定。爐料結(jié)構(gòu)的不穩(wěn)定,燒結(jié)產(chǎn)能匹配的不合理是造成爐況不穩(wěn)定的重要因素之一。經(jīng)過生產(chǎn)統(tǒng)計,我們明確了燒結(jié)、球團(tuán)和塊礦合適的配比范圍(見表4)。

4本鋼七號高爐爐料結(jié)構(gòu)比例

Table 4 The rational charge commosition of NO.7 BF

燒結(jié)礦,%

球團(tuán)礦,%

塊礦,%

熟料率,%

球團(tuán)品位,%

入爐品位,%

68.00

26.67

5.33

96

65.43

58.17

2.2 加強(qiáng)入爐原燃料的篩分和管理

高爐入爐前燒結(jié)礦過篩,控制<5mm的燒結(jié)礦粉末低于2%,對提高料柱透氣性十分重要。在日常生產(chǎn)中,將篩分速度控制在80t/h;燒結(jié)礦篩,控制給料機(jī)排料速度;同時要求槽下崗位工每班清理燒結(jié)礦篩和焦碳篩,保證篩盡5mm以下的粉礦,提高篩分效率。在遇到部分原燃料質(zhì)量較差情況下,合理安排倉位,減量配加,避免造成爐況波動,為穩(wěn)定爐況、強(qiáng)化冶煉創(chuàng)造了條件。

2.3 提高焦炭質(zhì)量

七爐入爐焦炭為焦二、焦三車間的干熄焦為,其中M40達(dá)到88.2%,CSR達(dá)到67%。滿足了高爐強(qiáng)化冶煉和降本增效的條件,其主要指標(biāo)如表5所示。

5 本鋼七號高爐焦炭質(zhì)量

Table 5 The coke quality of NO.7 BF

灰分,%

揮發(fā)份,%

水分,%

S%

M40%

M10%

CSR%

CRI%

粒度組成,mm

焦二

12.15

1.02

0.3

0.72

88.3

5.8

67.3

21.7

53

焦三

12.17

1.12

0.3

0.68

88.9

5.3

68.8

20.3

53.2

3 積極探索上下部制度

在一定的原燃料條件和裝備水平的情況下,通過實(shí)踐逐步探索并制定適合與當(dāng)時條件下的高爐基本操作制定是保證高爐長期穩(wěn)定、順行的關(guān)鍵所在。高爐基本操作制度選擇不當(dāng),高爐很難操作,不可能實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定順行。七號高爐以“中心氣流為主,邊緣氣流適宜”的煤氣分布為主導(dǎo)思想,堅持以下部調(diào)劑為基礎(chǔ),上下部調(diào)劑相結(jié)合為原則。

3.1 合理調(diào)整風(fēng)口配置,保持爐缸均勻、活躍,渣鐵物理熱充沛

七號高爐在生產(chǎn)過程中,還根據(jù)鼓風(fēng)動能來調(diào)整風(fēng)口的配置,使?fàn)t墻溫度盡量低(穩(wěn)定圓周工作均勻),保證渣皮穩(wěn)定,保護(hù)冷卻壁,同時爐墻又不易結(jié)厚,若某一部位經(jīng)常渣皮脫落,除了裝料制度配合外,在相應(yīng)部位的風(fēng)口必須調(diào)整,其余部位的風(fēng)口給予配合調(diào)整;原燃料條件或季節(jié)變動,也相應(yīng)作出適當(dāng)調(diào)整,以適應(yīng)原燃料條件和季節(jié)的變化。

七號高爐開爐初期風(fēng)口面積較大,風(fēng)速較低,中心難以吹透,邊緣氣流充分發(fā)展,風(fēng)壓不穩(wěn)、頻繁拔尖、懸料、管道,頻繁壞風(fēng)口,結(jié)果導(dǎo)致風(fēng)量難以維持在中上限操作,原燃料質(zhì)量一旦轉(zhuǎn)差,特別是焦炭熱態(tài)指標(biāo)變差,就會出現(xiàn)中心氣流發(fā)死,透氣性變差,高爐順行狀況難以維持。隨著批重的逐步擴(kuò)大,中心氣流越來越弱,此時急需發(fā)展中心氣流。后利用休風(fēng)機(jī)會逐步將風(fēng)口調(diào)整到φ125mm×5+φ120mm×25的布局,風(fēng)口面積為0.3441 m2,實(shí)現(xiàn)爐況穩(wěn)定順行[1]。隨著原燃料條件的進(jìn)一步改進(jìn),為高爐進(jìn)一步強(qiáng)化冶煉提供了可靠的基礎(chǔ),從2010年4月份改用φ125mm×14+φ120mm×16的風(fēng)口布局送風(fēng),風(fēng)口面積擴(kuò)大到0.3528 m2,風(fēng)量維持在4550m3/min,風(fēng)速達(dá)到215 m/s,保持爐缸鼓風(fēng)動能,高爐冶煉強(qiáng)度明顯得到提高。

3.2 上部裝料制度的調(diào)整

上部制度的調(diào)劑控制核心是保證邊緣和中心煤氣流的合理匹配。

3.2.1 實(shí)行中心加焦,控制中心氣流的強(qiáng)度和寬度

中心加焦確保一定的漏斗深度,使軟熔帶中心位置升高,增加焦窗層數(shù),改善料柱透氣性。七號高爐針對原燃料不穩(wěn)定的特點(diǎn),實(shí)行中心加焦技術(shù),控制合適的中心焦炭量,從而達(dá)到控制合適的中心煤氣流。

中心加焦量太少,對疏松中心的作用難以發(fā)揮,導(dǎo)致中心氣流不足,邊緣相對發(fā)展;中心加焦量過多,極易導(dǎo)致中心過吹,邊緣氣流不足,因此尋找一個合適中心加焦量的范圍是十分重要的。2010年8月中心焦量逐漸加到41.5%,無礦區(qū)較大,中心焦柱的作用減弱,風(fēng)口回旋區(qū)燃燒大量煤粉所產(chǎn)生的初始煤氣流在向中心擴(kuò)散時,首先選擇從中心焦柱的外環(huán)向上擴(kuò)散,另外,少量渣鐵會堵塞中心焦柱,使中心焦柱透氣性變差,最終導(dǎo)致中心煤氣流逐漸變?nèi)酰绊懜郀t順行。實(shí)踐證明,當(dāng)中心焦量達(dá)到一定量的時候,過多中心焦量會造成中心焦柱過死,形成大量中心加焦沿中心死料柱外環(huán)下落,抬高中心料面漏斗,改變中心煤氣流分布,易形成中心堆積,爐況順行受到破壞[2] 。通過長期實(shí)踐摸索,認(rèn)為中心焦炭量控制在23~25%是合理的。

中心加焦的角度對中心料柱透氣性也存在一定影響。通過理論計算得出當(dāng)溜槽角度小于16.8°時,布料溜槽對布料的檔位不起作用,爐料呈自然下落狀態(tài)。在實(shí)踐生產(chǎn)中,將中心加焦檔位角度由17.5°逐漸降低,爐況順行狀況轉(zhuǎn)差。休風(fēng)后布料發(fā)現(xiàn)由于中心大塊焦炭滾向次中心,布在正中心焦炭粒度較小,因此過分縮小中心加焦角度,反而會導(dǎo)致中心不暢。

3.2.2調(diào)整布料制度,保證中心的同時適當(dāng)控制邊緣氣流的強(qiáng)度


4 熱制度及造渣制度的調(diào)整

生鐵爐溫充沛、穩(wěn)定是爐況穩(wěn)定順行的重要標(biāo)志和必要條件,合理穩(wěn)定的造渣制度和熱制度對高爐的穩(wěn)定順行十分重要。

在實(shí)際生產(chǎn)中,七號高爐將鐵水物理溫度和生鐵[Si]同時作為熱制度調(diào)節(jié)的依據(jù),將鐵水物理溫度控制在1500℃以上,生鐵含[Si]控制在0.35±0.1%,正常生產(chǎn)時固定全風(fēng)溫作業(yè),通過調(diào)劑煤量來調(diào)劑負(fù)荷日常調(diào)節(jié)煤量波動控制在1.5t/h,達(dá)到調(diào)劑穩(wěn)定.

在造渣制度的選擇上,要求爐渣堿度的控制范圍在1.08~1.13,保證生鐵質(zhì)量的前提下,下調(diào)爐渣堿度,改善爐渣流動性,全年生鐵[Si]0.25~0.6%的比例達(dá)到85%以上,生鐵[S]≤0.030%達(dá)到75.5%。

5 推行爐溫趨勢化管理,嚴(yán)格工長標(biāo)準(zhǔn)化操作,實(shí)行低硅冶煉

在日常生產(chǎn)中通過堅持全風(fēng)溫操作,確保噴煤量的穩(wěn)定,同時合理用風(fēng),追求風(fēng)量使用的整體性和統(tǒng)一性,避免班次間風(fēng)量使用水平不一致從而導(dǎo)致料批的不穩(wěn)定。

推行爐溫趨勢化管理,嚴(yán)格工長標(biāo)準(zhǔn)化操作。由于大高爐的熱慣性增大,[si]的穩(wěn)定性的控制十分重要,風(fēng)量以4550±50 m3/min基準(zhǔn),日常操作中建立綜合焦比、燃料比滾動計算,嚴(yán)格控制料批在規(guī)定范圍±0.批之內(nèi)波動;生鐵含[Si]控制在0.35±0.1%,穩(wěn)定率達(dá)到90%以上。

6 強(qiáng)化設(shè)備管理,降低高爐事故休風(fēng)率

加強(qiáng)煉鐵設(shè)備運(yùn)行管理,強(qiáng)化專業(yè)點(diǎn)檢和崗位點(diǎn)檢的現(xiàn)場巡檢、日常維護(hù)和檢維修工作,隨時保持信息跟蹤,及時掌控重點(diǎn)要害設(shè)備運(yùn)行狀況。加大檢修質(zhì)量的控制,重點(diǎn)設(shè)備的檢修要有技術(shù)人員到場進(jìn)行協(xié)調(diào)和技術(shù)層層把關(guān);規(guī)范檢修質(zhì)量、提高檢修項目合格率,降低高爐設(shè)備事故休風(fēng)率。

7 高爐長期穩(wěn)定順行的實(shí)踐結(jié)果

通過采取上述有效措施,七號高爐取得了長期穩(wěn)定順行生產(chǎn),各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)明顯改善(見表6)

6 2014年七號高爐經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

Table 6 Technical and economic index in 2014 of NO.7 BF

月份

ηkg/m3.d

焦比,kg/t

煤比,kg/t

燃料比,kg/t

一級品率,%

爐溫合格率,%

1

2.391

325

161.4

529

77.85

84

2

2.3

328

160.05

513

72.81

89.22

3

2.363

327

166.14

525

81.44

87.71

4

2.326

332

165.53

528

84.8

92.16

5

2.315

335

168.17

534

80.57

97.18

6

2.23

341

166.04

539

78.79

93.57

7

2.338

331

165.48

529

77.97

91.97

8

2.363

334

162.56

527

78.78

92.54

9

2.347

336

164.49

531

80.03

89.63

10

2.345

339

152.9

528

77.66

84.11

8 結(jié)語

大型高爐要實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定順行必須從精料做起,高爐采取的布料制度必須與其原燃料條件相結(jié)合,在原料條件發(fā)生變化時要轉(zhuǎn)變操作理念,優(yōu)化調(diào)整高爐上下部制度,主動適應(yīng)原燃料變化。

大型高爐在日常操作中應(yīng)采取趨勢化管理,及時準(zhǔn)確的判斷高爐的走勢和方向,做好矢、時、量的調(diào)控。

參考文獻(xiàn):

[1] 王鳳民.本鋼7號高爐強(qiáng)化冶煉實(shí)踐.煉鐵,2011(5):30~33;

[2]. 陳春平 朱青峰 鄔曉偉.武鋼5號高爐煤量供給實(shí)踐.煉鐵,2005(2):24~26。


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