国产三级在线观看完整版,一区二区三区在线 | 日本,内射女校花一区二区三区,年轻丰满的继牳4伦理

#
客服熱線:0311-85395669
資訊電話:
139-32128-146
152-30111-569
客服電話:
0311-85395669
指標

煉鐵廠130、180燒結機850mm厚料層生產實踐

來源:2018年第六屆煉鐵對標、節能降本及新技術研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

煉鐵廠130、180燒結機850mm厚料層生產實踐劉文豪(煉鐵廠) 摘 要:本文介紹了煉鐵廠130、180燒結機通過布料設備優化、實施梯形布料等措施將料層厚度由750mm提到到850mm,各項技術經濟指標…

煉鐵廠130、180燒結機850mm厚料層生產實踐

劉文豪

(煉鐵廠)

摘  要:本文介紹了煉鐵廠130、180燒結機通過布料設備優化、實施梯形布料等措施將料層厚度由750mm提到到850mm,各項技術經濟指標改善,燒結轉鼓強度提高0.67%,返礦率下降1.75%,燃耗降低1.36kg/t。

1 前言

130、180燒結機分別于1999年和2001年投產,設計料層厚度為600mm,2013年對兩臺燒結機進行大修改造,臺車墻板高度提高到750mm,燒結礦產質量得到一定改善,但為了進一步滿足高爐精料方針需要,確保高爐長周期穩順,2017年2月在不進行較大設備改造前提下,利用檢修時間對布料系統就行了優化,料層厚度提高到了850mm,燒結礦轉鼓強度提高到78%以上,燃料消耗降低1.36kg/t,燒結礦高溫冶金性能改善。

2 厚料層燒結技術

眾所周知厚料燒結有利于改善燒結技術經濟指標,但隨著料層厚度增加帶來一系列問題:料層透氣性變差、燒結速度變慢、臺車兩側撒料嚴重、易形成過濕層或過濕層加厚等。

2.1 料層透氣性影響

  料層透氣性是影響燒結過程重要因素,在現有原料及工藝條件下,隨著料層厚度的增加,料層間阻力增大,通過料層有效風量減少,因此實施厚料層燒結時,必須相應地改善料層的透氣性,尤其使用褐鐵礦比例較高時過濕層對透氣性影響更為突出,因此厚料層燒結需重點解決透氣性變差的問題。

2.2 產、質量影響

由于透氣性變差,垂直燒結速度變慢,整個燒結過程完成時間延長,被迫降低機速,終點位置同樣控制在17#風箱時料層厚度由750mm增加到850mm130180燒結機機速分別降低0.21 m/min0.2m/min,對產量造成一定影響。

表1 料層厚度提高前后工藝參數情況

料層厚度

配重

垂直燒結速度

機速

終點位置

750mm

600

17.68/18.06

1.13/1.15

17

850mm

550

16.35/16.42

0.92/0.95

17

在質量方面,隨著料層厚度的提高自動蓄熱作用增強,料層內高溫保持時間相對增加,相對的可以降低燃料的用量,增強了燒結過程中的氧化氣氛,有利于各種物理化學反應的充分進行,以及粘結相礦物的結晶和再結晶,使燒結礦的結構得到改善,另外臺車上層燒結礦強度較中下層強度低,而料厚增加后表層燒結礦比例相對減少,整個燒結礦的強度得到提高。

3 厚料層燒結實施

  為了把料層厚度提高至850mm,我們把點火爐整體抬高100mm,在九輥最下面一輥子處安裝擋料板+擋板皮(擋料板高于臺車墻板,防止掛臺車,配合擋板皮密封),一直延伸至平料板,減少因料層厚度提高導致臺車兩側撒料嚴重。

3.1 強化制粒效果

(1)增加生石灰配比

生石灰遇水消化放熱提高料溫,同時其粘性強可大大改善混合料成球性能,適量增加生石灰配比來改善料層的透氣性,但生石灰用量的增加對其消化不利。因此在配料皮帶上增加2個霧化噴頭,使得生石灰預消化,確保生石灰在圓筒內充分反應。

(2)圓筒加裝霧化噴頭

原管道打孔給水方式(柱狀水)不利于混合料成球,混合機混合造球時間相對很短,但若全部改為霧化噴頭易造成噴頭堵死,嚴重時可能加不出水,是因為我車間所使用的水源包括脫硫廢水,含雜質多,因此將霧化噴頭和原噴頭交替安裝,并定期對霧化噴頭進行檢查清理。使用這種方式加水方法即強化制粒效果,又保證生產連續穩定。

圖1 二次圓筒出料口混合料>3mm比例

通過提高生石灰配比及使用霧化噴頭,混合料制粒效果好,其中>3mm比例由58%左右提高到68%左右,料層透氣性大為改善,為厚料層燒結打下基礎。

(3)提高料溫

過濕層是燒結過程中水汽在料層下部冷凝時形成的,為減少過濕層影響最好的方法是提高混合料的溫度,為此主要采取以下措施: 將公司管網蒸汽及余熱發電鍋爐直排蒸汽送入熱水箱進行加熱,保證加入圓筒水溫在80以上。爐前混合料倉倉壁四周安裝噴嘴,使用蒸汽預熱,為了解決中間料溫低,兩邊料溫高問題,在混合料倉中間各增加2個噴嘴,可保證出料口左中右料溫均勻。通過以上措施可以使混合料的溫度達到65 以上,減少過濕層對透氣性影響。

3.2 實施梯形布料

   在臺車墻板不抬高前提下把料層厚度提高至850mm,即高出墻板100mm,勢必造成臺車兩側混合料大量撒落,為了解決這個問題,我們在兩側臺車墻板上沿接料板位置安裝斜向內三角板,并在平料板后面安裝可上下自由活動擋輥,對高出臺車兩側混合料進行壓實,既避免了兩側撒料又減少兩側漏風,緩解邊緣效應。

3.3 漏風治理

   厚料層燒結一方面需要改善混合料透氣性,另外還需要專項漏風治理,以提高通過料層有效風量,減小料層提高后對產量影響。在檢修期間我們對機頭機尾密封板進行整體更換、磨損嚴重的3-6#17-18#風箱進行耐磨處理,風箱內側整體鋪耐磨鋼板、制定臺車修復標準化文件,按要求對臺車進行修復。漏風治理是一項需要長期堅持的工作,漏風率下降是體質增產的關鍵。

3.4 標準化操作管理

要實現厚料層操作除了以上措施之外, 還應從操作和管理上著手確保厚料層燒結得以長久穩定開展下去,為此我們根據現有生產及設備條件,制定了相應的標準化考核制度及厚料層操作方案,對違規操作班組進行嚴厲考核,目前料層厚度穩定在850mm4個橫班操作也得以規范統一, 保證了生產的穩定。


表2 料層厚度提高前后生產指標情況

料層厚度

燃耗(kg/t

FeO

轉鼓

返礦率

RDI+3.15    

750mm

55.83

9.08

77.4

20.54

61.28

850mm

54.47

8.98

78.07

18.79

68.57


 從表2可以看出料層厚度提高100mm之后,轉鼓強度提高0.67%,返礦率下降1.75%,低溫還原指標改善,燃耗降低1.36kg/t,厚料層燒結對改善燒結礦質量及降耗效果顯著。

4 結語

通過強化制粒改善透氣性、梯形布料、漏風治理、標準化操作等一系列措施,130、180燒結機實現850mm厚料層燒結,燒結礦質量得到明顯改善,固體燃料消耗降低,下一步我們將固化現有操作標準,加大標準化檢查,確保生產過程穩定,進一步提高燒結礦產量。

上一篇:高速鋼鍛造和淬火裂紋分析與消除措施
下一篇:用數據來改變傳統煉鐵
分享到:
[騰訊]
關鍵字:無

冶金技術排行榜

主站蜘蛛池模板: 耿马| 小金县| 钟山县| 泸定县| 浪卡子县| 塔城市| 丰顺县| 富源县| 星座| 汪清县| 藁城市| 抚松县| 广德县| 若羌县| 深水埗区| 民权县| 岳西县| 安平县| 晋宁县| 建湖县| 唐河县| 屏东市| 横峰县| 望谟县| 安图县| 镇原县| 桦甸市| 磐石市| 青冈县| 佳木斯市| 隆化县| 治多县| 台南市| 屯昌县| 石城县| 景洪市| 宝坻区| 聊城市| 贡觉县| 承德市| 福安市|