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1260m3高爐燜爐36天快速開爐總結

來源:第五屆煉鐵對標、節能降本及新技術研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

1260m3高爐燜爐36天快速開爐總結韓飛 張振國(天津軋一集團軋三鋼鐵有限公司) 摘 要:本文主要介紹了軋三鋼鐵有限公司1號1260m3高爐燜爐36天的開爐操作方法和復風恢復過程,總結了1號高…

1260m3高爐燜爐36天快速開爐總結

韓飛  張振國

(天津軋一集團軋三鋼鐵有限公司)

摘  要:本文主要介紹了軋三鋼鐵有限公司1號1260m3高爐燜爐36天的開爐操作方法和復風恢復過程,總結了1號高爐長期燜爐過程中的復風后怎樣快速恢復爐況的有效方法,進而減少了爐前工的勞動強度,實現了高爐降低焦比,快速達產達效的目的。

關鍵字:高爐;休風;復風;參數控制

因環保形勢嚴峻,煉鐵廠接到停產通知后,1#高爐于2017426日計劃停爐。繼2#高爐復產后,1#高爐于201761日具備復產條件。

201761日21:16,公司各單位齊聚1#高爐出鐵平臺,隨著公司副總韓飛一聲令下,軋三煉鐵廠1#高爐點火送風。

1 開爐主要思想

1開爐時間正值全國安全生產月第一天,開爐主要思想為安全環保開爐,安全環保并行。

2為加快開爐進程,執行雙鐵口出鐵。本次開爐抽調2#高爐7名爐前人員,由爐前大班長帶隊;鑄鐵抽調14人,3個班6組人,全力保雙鐵口出鐵。

3開爐送風為東出鐵口上方19#、20#,西出鐵口上方10#1#共計4個風口,視各出鐵場出鐵情況對稱按順序開風口。

4大班長以上人員24小時全程值守,集中力量,一鼓作氣快速恢復爐況。

(5)目標2天風口全開,3天達產。

2 送風前高爐情況

(1停爐過程為計劃停爐,接通知后立即執行停爐計劃,共上凈焦210t

(2停爐前礦4倒空裝海南礦,礦10倒空裝錳礦塊,其余料倉未倒空,開爐使用倉中物料。

(3開爐用高錳塊礦代替錳礦。

(4停爐時間長,共計36天,爐缸熱損失嚴重,鐵口埋氧槍預處理。

(5熱風爐保溫時間長,但熱基礎較2#高爐好,開爐送風后風溫>600。

3 開爐操作

3.1 開爐前操作

61日中午,抽調爐前人員就位,東西場鐵口同時處理。20:00東場鐵口埋氧槍完畢,21:00西場埋氧槍完畢,具備送風條件。

修筑臨時沙口,視渣鐵分離情況及時讓鐵水進罐,減少鐵水進干渣坑。

事故渣溝圍堵完畢,確保初始渣鐵順利進入干渣坑。

各作業區、科室按照1#高爐開爐方案進行準備,嚴陣以待。

3.2 煤氣系統

本次開爐為安全環保開爐,煤氣走干除塵荒煤氣放散,爐頂650放散關閉,杜絕冒煙。于22:30關閉放散,引煤氣操作結束。

3.3 開爐物料

送風后先加凈焦11批,每批8t,共計88t。

22:20下第一批正常料,焦批4t,礦批8t。

3.4 操作參數調整情況

日期

時間

風量

熱風壓

風溫

頂壓

頂溫

料線

61

22:00

500

103

612

2

215

6.1

2:00

650

153

800

25

56

3.0

4:00

1031

201

910

74

119

2.5

62

9:00

640

104

956

20

240

7.0

11:00

942

194

870

72

170

3.0

14:00

1031

179

868

40

254

6.3

18:00

1032

266

860

80

200

4.0

22:00

1050

229

900

87

80

1.6

2:00

1305

290

1050

153

80

1.6

6:00

1280

310

1100

182

240

1.6

63

11:00

1348

333

1145

192

131

1.6

14:00

1438

306

1094

151

277

1.6

17:00

1520

310

1039

159

247

4.0

19:00

1517

312

1055

160

174

3.8

64

1:00

1620

318

1080

162

156

1.6

6:00

2100

335

1132

175

132

1.6

因停爐時間長,爐料擠壓粉化,軟熔帶凝固,透氣性差,628:55發生懸料,坐料后料線深度7m。

624:00送風溫度達到900。

6213:20發生懸料,坐料后料線深度6.3m,坐料后氣流通道打開,風量逐步增加,跑料順暢。

6214:00風量破1000m3/min。

632:45開始噴煤。

6314:00風量達到1400m3/min

3.5 開風口情況

風口號

1#

2#

3#

4#

5#

開風口時間

送風風口

21:20

222:40

34:40

611:10

風口號

6#

7#

8#

9#

10#

開風口時間

212:25

29:25

23:20

送風風口

送風風口

風口號

11#

12#

13#

14#

15#

開風口時間

23:30

215:00

216:30

39:50

612:00

風口號

16#

17#

18#

19#

20#

開風口時間

420:15

314:15

31:30

22:05

送風風口

為保證風口區域空間避免開風口后燒套現象,送風前各風口進行埋鹽處理。

開風口順序為:2#19#、8#11#、7#、6#、12#13#3#、18#、4#14#17#、16#、5#15#。(后受煉鋼影響回罐不及時5#15#風口到6日才捅開)

3.6 負荷調整

日期

時間

焦批

礦批

燒結

球團

海南

螢石

硅石

高錳

負荷

焦比

t

t

t

t

t

t

t

t

T/t

Kg/t

1

2:00

4

8

5.2

0.6

1.7

0.5

0.5

2

854

6:00

4

10

6.5

0.8

2.0

0.5

0.7

2.5

684

2

9:30

4

12

8.2

0.8

2.3

0.5

0.7

3.0

569

20:00

4.2

15

10.2

1

3.1

0.5

0.7

3.57

477

3

10:50

5.9

23

17.2

1

3.8

0.3

1

3.9

437

23:00

5.9

26

19.3

1.5

4.2

0.3

1

4.15

399

0:30

7.1

30

22

1.5

6.5

0.3

1

4.23

390

負荷調整隨著風口數量逐步增加。

3.7 出鐵情況及成分

東場出鐵

日期

開口時間

堵口時間

出鐵時間

鐵量

物理熱

Si

S

MgO

Al2O3

R2

備注

min

t

%

%

%

%

1

0:51

1:05

14

5

5.55

15.88

0.85

走干渣

7:50

8:02

12

5

1.88

0.190

6.82

14.83

0.94

走干渣

2

10:00

10:20

20

10

3.7

0.037

走干渣

11:50

12:10

20

15

2.92

0.038

7.62

16.33

1.17

進罐

15:20

15:35

15

15

2.87

0.026

7.85

16.51

1.27

進罐

17:00

17:20

20

10

2.13

0.098

7.83

15.20

0.97

進罐

22:16

22:54

38

60

1.55

0.376

5.88

14.35

1.08

進罐

1:28

1:37

9

40

1.37

0.282

6.28

13.56

0.99

進罐

4:10

4:41

31

30

1.01

0.370

6.30

13.01

1.13

進罐

3

9:05

9:50

45

60

1.40

0.084

7.41

15.25

0.95

進罐

14:30

15:08

38

70

1427

0.97

0.092

7.52

14.38

0.96

進罐

21:35

22:05

30

120

0.71

0.114

7.59

13.33

0.97

進罐

西出鐵場

1

2:07

2:20

13

5

5.55

15.88

0.89

走干渣

2

8:35

9:00

25

10

2.15

0.062

7.54

16.99

1.18

走干渣

13:40

14:00

20

15

2.72

0.048

7.62

15.77

1.19

進罐

0:42

1:01

19

20

1.72

0.306

6.88

14.81

0.97

進罐

3

11:12

12:17

65

140

1.34

0.159

7.36

14.76

0.96

進罐

3:10

3:35

25

40

0.53

0.122

7.29

12.75

1.02

進罐

東場1~3日累計出25次鐵,西場累計出20次鐵。

送風3小時后開第一次口,較2#高爐早2小時。1日共開口8次,西場不好出鐵,開口3.8 次累計渣鐵估重20t,東場開口5次累計渣鐵估重35t。

2日出鐵22次,西場出鐵12次,東場出鐵10次。10:45西場鐵水進罐。

白班東西場開口次數與渣鐵量基本相同。東場風口較西場風口難開,東場4個風口時,西場開到8個風口。隨著開風口數量增加,東西場鐵量偏差明顯,夜班東場鐵口深,出鐵困難,西場出2爐,東場出1爐。

211:50東場鐵水過臨時沙口進罐,估重15t。

3日出鐵15次,東場出鐵10次,西場出鐵5次。13:13東場過沙口,連出9爐,西場在此期間清理出主溝、沙口準備投用。1#高爐鐵水進罐后配2#高爐,保罐正常使用。

4 總結

燜爐開爐重點在爐缸的加熱過程,如何快速的加熱爐缸是高爐開爐成功的先決條件。此次開爐雖然順利,但也有不足之處,爐前出鐵組織節奏沒有預期的快,燜爐后復風出凈渣鐵對恢復進程至關重要,盡快排凈涼渣鐵,活躍爐缸中心是關鍵。但此次恢復爐況總體而言,計劃燜爐7-10天,實際燜爐36天,恢復期間無反復,一高爐爐前在吸取二號爐爐前粘炮頭、跑鐵事故等小事故影響的教訓下,改變理念從細節抓起,從而爐前進展很快外圍事故零影響,合理的開爐方案,開爐前鐵口成功的預埋氧槍,大大減輕了工人勞動強度和企業的成本,為今后長期燜爐開爐積累了寶貴的經驗。

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