1260m3高爐燜爐36天快速開爐總結
來源:第五屆煉鐵對標、節能降本及新技術研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
1260m3高爐燜爐36天快速開爐總結韓飛 張振國(天津軋一集團軋三鋼鐵有限公司) 摘 要:本文主要介紹了軋三鋼鐵有限公司1號1260m3高爐燜爐36天的開爐操作方法和復風恢復過程,總結了1號高…
1260m3高爐燜爐36天快速開爐總結
韓飛 張振國
(天津軋一集團軋三鋼鐵有限公司)
摘 要:本文主要介紹了軋三鋼鐵有限公司1號1260m3高爐燜爐36天的開爐操作方法和復風恢復過程,總結了1號高爐長期燜爐過程中的復風后怎樣快速恢復爐況的有效方法,進而減少了爐前工的勞動強度,實現了高爐降低焦比,快速達產達效的目的。
關鍵字:高爐;休風;復風;參數控制
因環保形勢嚴峻,煉鐵廠接到停產通知后,1#高爐于2017年4月26日計劃停爐。繼2#高爐復產后,1#高爐于2017年6月1日具備復產條件。
2017年6月1日21:16,公司各單位齊聚1#高爐出鐵平臺,隨著公司副總韓飛一聲令下,軋三煉鐵廠1#高爐點火送風。
1 開爐主要思想
(1)開爐時間正值“全國安全生產月第一天”,開爐主要思想為安全環保開爐,安全環保并行。
(2)為加快開爐進程,執行雙鐵口出鐵。本次開爐抽調2#高爐7名爐前人員,由爐前大班長帶隊;鑄鐵抽調14人,3個班6組人,全力保雙鐵口出鐵。
(3)開爐送風為東出鐵口上方19#、20#,西出鐵口上方10#、1#共計4個風口,視各出鐵場出鐵情況對稱按順序開風口。
(4)大班長以上人員24小時全程值守,集中力量,一鼓作氣快速恢復爐況。
(5)目標2天風口全開,3天達產。
2 送風前高爐情況
(1)停爐過程為計劃停爐,接通知后立即執行停爐計劃,共上凈焦210t。
(2)停爐前礦4倒空裝海南礦,礦10倒空裝錳礦塊,其余料倉未倒空,開爐使用倉中物料。
(3)開爐用高錳塊礦代替錳礦。
(4)停爐時間長,共計36天,爐缸熱損失嚴重,鐵口埋氧槍預處理。
(5)熱風爐保溫時間長,但熱基礎較2#高爐好,開爐送風后風溫>600℃。
3 開爐操作
3.1 開爐前操作
6月1日中午,抽調爐前人員就位,東西場鐵口同時處理。20:00東場鐵口埋氧槍完畢,21:00西場埋氧槍完畢,具備送風條件。
修筑臨時沙口,視渣鐵分離情況及時讓鐵水進罐,減少鐵水進干渣坑。
事故渣溝圍堵完畢,確保初始渣鐵順利進入干渣坑。
各作業區、科室按照1#高爐開爐方案進行準備,嚴陣以待。
3.2 煤氣系統
本次開爐為安全環保開爐,煤氣走干除塵荒煤氣放散,爐頂650放散關閉,杜絕冒煙。于22:30關閉放散,引煤氣操作結束。
3.3 開爐物料
送風后先加凈焦11批,每批8t,共計88t。
2日2:20下第一批正常料,焦批4t,礦批8t。
3.4 操作參數調整情況
日期 | 時間 | 風量 | 熱風壓 | 風溫 | 頂壓 | 頂溫 | 料線 |
6月1日 | 22:00 | 500 | 103 | 612 | 2 | 215 | 6.1 |
| 2:00 | 650 | 153 | 800 | 25 | 56 | 3.0 |
| 4:00 | 1031 | 201 | 910 | 74 | 119 | 2.5 |
6月2日 | 9:00 | 640 | 104 | 956 | 20 | 240 | 7.0 |
| 11:00 | 942 | 194 | 870 | 72 | 170 | 3.0 |
| 14:00 | 1031 | 179 | 868 | 40 | 254 | 6.3 |
| 18:00 | 1032 | 266 | 860 | 80 | 200 | 4.0 |
| 22:00 | 1050 | 229 | 900 | 87 | 80 | 1.6 |
| 2:00 | 1305 | 290 | 1050 | 153 | 80 | 1.6 |
| 6:00 | 1280 | 310 | 1100 | 182 | 240 | 1.6 |
6月3日 | 11:00 | 1348 | 333 | 1145 | 192 | 131 | 1.6 |
| 14:00 | 1438 | 306 | 1094 | 151 | 277 | 1.6 |
| 17:00 | 1520 | 310 | 1039 | 159 | 247 | 4.0 |
| 19:00 | 1517 | 312 | 1055 | 160 | 174 | 3.8 |
6月4日 | 1:00 | 1620 | 318 | 1080 | 162 | 156 | 1.6 |
| 6:00 | 2100 | 335 | 1132 | 175 | 132 | 1.6 |
因停爐時間長,爐料擠壓粉化,軟熔帶凝固,透氣性差,6月2日8:55發生懸料,坐料后料線深度7m。
6月2日4:00送風溫度達到900℃。
6月2日13:20發生懸料,坐料后料線深度6.3m,坐料后氣流通道打開,風量逐步增加,跑料順暢。
6月2日14:00風量破1000m3/min。
6月3日2:45開始噴煤。
6月3日14:00風量達到1400m3/min。
3.5 開風口情況
風口號 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
開風口時間 | 送風風口 | 2日1:20 | 2日22:40 | 3日4:40 | 6日11:10 |
風口號 | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# |
開風口時間 | 2日12:25 | 2日9:25 | 2日3:20 | 送風風口 | 送風風口 |
風口號 | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# |
開風口時間 | 2日3:30 | 2日15:00 | 2日16:30 | 3日9:50 | 6日12:00 |
風口號 | 16# | 17# | 18# | 19# | 20# |
開風口時間 | 4日20:15 | 3日14:15 | 3日1:30 | 2日2:05 | 送風風口 |
為保證風口區域空間避免開風口后燒套現象,送風前各風口進行埋鹽處理。
開風口順序為:2#、19#、8#、11#、7#、6#、12#、13#、3#、18#、4#、14#、17#、16#、5#、15#。(后受煉鋼影響回罐不及時5#、15#風口到6日才捅開)
3.6 負荷調整
日期 | 時間 | 焦批 | 礦批 | 燒結 | 球團 | 海南 | 螢石 | 硅石 | 高錳 | 負荷 | 焦比 |
t | t | t | t | t | t | t | t | T/t | Kg/t | ||
1日 | 2:00 | 4 | 8 | 5.2 | 0.6 | 1.7 | 0.5 |
| 0.5 | 2 | 854 |
6:00 | 4 | 10 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 0.5 |
| 0.7 | 2.5 | 684 | |
2日 | 9:30 | 4 | 12 | 8.2 | 0.8 | 2.3 | 0.5 |
| 0.7 | 3.0 | 569 |
20:00 | 4.2 | 15 | 10.2 | 1 | 3.1 | 0.5 |
| 0.7 | 3.57 | 477 | |
3日 | 10:50 | 5.9 | 23 | 17.2 | 1 | 3.8 | 0.3 |
| 1 | 3.9 | 437 |
23:00 | 5.9 | 26 | 19.3 | 1.5 | 4.2 | 0.3 |
| 1 | 4.15 | 399 | |
0:30 | 7.1 | 30 | 22 | 1.5 | 6.5 | 0.3 |
| 1 | 4.23 | 390 |
負荷調整隨著風口數量逐步增加。
3.7 出鐵情況及成分
東場出鐵 | 日期 | 開口時間 | 堵口時間 | 出鐵時間 | 鐵量 | 物理熱 | Si | S | MgO | Al2O3 | R2 | 備注 |
min | t | ℃ | % | % | % | % |
| |||||
1日 | 0:51 | 1:05 | 14 | 5 |
|
|
| 5.55 | 15.88 | 0.85 | 走干渣 | |
7:50 | 8:02 | 12 | 5 |
| 1.88 | 0.190 | 6.82 | 14.83 | 0.94 | 走干渣 | ||
2日 | 10:00 | 10:20 | 20 | 10 |
| 3.7 | 0.037 |
|
|
| 走干渣 | |
11:50 | 12:10 | 20 | 15 |
| 2.92 | 0.038 | 7.62 | 16.33 | 1.17 | 進罐 | ||
15:20 | 15:35 | 15 | 15 |
| 2.87 | 0.026 | 7.85 | 16.51 | 1.27 | 進罐 | ||
17:00 | 17:20 | 20 | 10 |
| 2.13 | 0.098 | 7.83 | 15.20 | 0.97 | 進罐 | ||
22:16 | 22:54 | 38 | 60 |
| 1.55 | 0.376 | 5.88 | 14.35 | 1.08 | 進罐 | ||
1:28 | 1:37 | 9 | 40 |
| 1.37 | 0.282 | 6.28 | 13.56 | 0.99 | 進罐 | ||
4:10 | 4:41 | 31 | 30 |
| 1.01 | 0.370 | 6.30 | 13.01 | 1.13 | 進罐 | ||
3日 | 9:05 | 9:50 | 45 | 60 |
| 1.40 | 0.084 | 7.41 | 15.25 | 0.95 | 進罐 | |
14:30 | 15:08 | 38 | 70 | 1427 | 0.97 | 0.092 | 7.52 | 14.38 | 0.96 | 進罐 | ||
21:35 | 22:05 | 30 | 120 |
| 0.71 | 0.114 | 7.59 | 13.33 | 0.97 | 進罐 | ||
西出鐵場 | 1日 | 2:07 | 2:20 | 13 | 5 |
|
|
| 5.55 | 15.88 | 0.89 | 走干渣 |
2日 | 8:35 | 9:00 | 25 | 10 |
| 2.15 | 0.062 | 7.54 | 16.99 | 1.18 | 走干渣 | |
13:40 | 14:00 | 20 | 15 |
| 2.72 | 0.048 | 7.62 | 15.77 | 1.19 | 進罐 | ||
0:42 | 1:01 | 19 | 20 |
| 1.72 | 0.306 | 6.88 | 14.81 | 0.97 | 進罐 | ||
3日 | 11:12 | 12:17 | 65 | 140 |
| 1.34 | 0.159 | 7.36 | 14.76 | 0.96 | 進罐 | |
3:10 | 3:35 | 25 | 40 |
| 0.53 | 0.122 | 7.29 | 12.75 | 1.02 | 進罐 |
東場1日~3日累計出25次鐵,西場累計出20次鐵。
送風3小時后開第一次口,較2#高爐早2小時。1日共開口8次,西場不好出鐵,開口3.8 次累計渣鐵估重20t,東場開口5次累計渣鐵估重35t。
2日出鐵22次,西場出鐵12次,東場出鐵10次。10:45西場鐵水進罐。
白班東西場開口次數與渣鐵量基本相同。東場風口較西場風口難開,東場4個風口時,西場開到8個風口。隨著開風口數量增加,東西場鐵量偏差明顯,夜班東場鐵口深,出鐵困難,西場出2爐,東場出1爐。
2日11:50東場鐵水過臨時沙口進罐,估重15t。
3日出鐵15次,東場出鐵10次,西場出鐵5次。13:13東場過沙口,連出9爐,西場在此期間清理出主溝、沙口準備投用。1#高爐鐵水進罐后配2#高爐,保罐正常使用。
4 總結
燜爐開爐重點在爐缸的加熱過程,如何快速的加熱爐缸是高爐開爐成功的先決條件。此次開爐雖然順利,但也有不足之處,爐前出鐵組織節奏沒有預期的快,燜爐后復風出凈渣鐵對恢復進程至關重要,盡快排凈涼渣鐵,活躍爐缸中心是關鍵。但此次恢復爐況總體而言,計劃燜爐7-10天,實際燜爐36天,恢復期間無反復,一高爐爐前在吸取二號爐爐前粘炮頭、跑鐵事故等小事故影響的教訓下,改變理念從細節抓起,從而爐前進展很快外圍事故零影響,合理的開爐方案,開爐前鐵口成功的預埋氧槍,大大減輕了工人勞動強度和企業的成本,為今后長期燜爐開爐積累了寶貴的經驗。
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