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蕪湖新興鑄管1#1280m3高爐低硅冶煉實踐

來源:第五屆煉鐵對標、節能降本及新技術研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

蕪湖新興鑄管1#1280m3高爐低硅冶煉實踐張衛華 孟凡林(蕪湖新興鑄管有限責任公司煉鐵部)摘 要:蕪湖新興鑄管1#1280 m3高爐自2017年1月以來,通過穩定原燃料結構和成分,調整上、下部操作…

蕪湖新興鑄管1#1280m3高爐低硅冶煉實踐

張衛華  孟凡林

(蕪湖新興鑄管有限責任公司煉鐵部)

摘  要:蕪湖新興鑄管1#1280 m3高爐自2017年1月以來,通過穩定原燃料結構和成分,調整上、下部操作制度,提高風溫,提高爐頂壓力等措施降低燃料比,降低了Si02的入爐量。同時,采取提高高爐渣堿度及MgO含量,降低硅的還原,使生鐵硅含量降低至0.239%的水平,達到了低硅、節焦、增產的目的。

關鍵詞:高爐;低硅;冶煉

1 引言

低硅冶煉是高爐冶煉現代化的重要內容之一,生鐵含硅量是高爐的一項重要指標,降低生鐵含硅量是高爐穩產、高產、低耗的有效措施。同時也可以縮短煉鋼的冶煉時間,降低工序能耗。經統計,生鐵含硅降低0.1%,生鐵產量可增加0.5%,燃料比降低5kg,且有助于高爐穩定順行。

2016年蕪湖新興鑄管1#高爐平均硅含量為0.41%。為了進一步降低生產成本,提高鐵水產量,2017年1月起,1#高爐開展進行低硅冶煉攻關,并取得了良好的效果。2017年1-7月份平均硅含量降至0.36%,7月份平均硅含量降為0.23%,同時其他各項指標均穩中有升,見表1。

2 低硅冶煉措施

2.1 穩定入爐原燃料的結構和成分

(1)根據公司是原燃料狀況(見表2,表3),1#高爐在原料上采用80%燒結礦+12%球團礦+8%塊礦的結構,燃料結構為80%的自產干熄焦+20%水熄焦。同時保證燒結礦堿度穩定在1.9左右。以保證高堿度燒結礦具有良好的冶金性能,有助于軟熔帶位置下移,使Si02還原反應區變窄,達到降硅的目的。自產的干熄焦水分小且穩定,各項冶金性能較好,能改善料柱透氣,進一步的降低生鐵含硅。

1  1#高爐主要技術經濟指標對比

時間

Si

%

焦比

Kg/t

煤比

Kg/t

燃料比

Kg/t

利用系數

t/m3·d

綜合品位

%

富氧率

%

風溫

合格率

%

2016

0.41

370

129

529

2.83

57.16

2.51

1193

99

171

0.359

365

133

525

3.03

57.53

2.99

1209

100

172

0.376

362

134

524

2.92

57.53

3.28

1209

100

173

0.355

358

1296

527

2.99

57.57

3.53

1209

100

174

0.346

358

131

513

3.05

57.42

3.57

1207

100

175

0.323

362

134

521

2.96

57.56

3.26

1205

100

176

0.259

361

133

521

3.03

57.65

3.41

1212

100

177

0.239

359

137

519

2.98

57.61

3.41

1215

100

2  1#高爐原料理化指標

項目

TFe

%

FeO

%

SiO2

%

CaO

%

MgO

%

Al2O3

%

S

%

R2

轉鼓強度

抗壓強度

N/

燒結礦

56.55

7.41

6.15

11.41

2.33

1.38

0.04

1.853

77.56

-

球團礦

62.45

1.14

7.17

0.95

1.0

1.13

0.16

0.144

-

2.73

塊礦

60.15

1.86

14.05

0.69

0.33

0.57

0.556

0.049

-

-

3  1#高爐燃料理化指標     %

項目

水分

灰分

揮發分

固定碳

S

M40

M10

CRJ

CSR

干熄焦

0.2

12.19

1.12

86.10

0.5

88.12

5.65

23.37

67.51

水熄焦

5.5

12.68

1.16

86.02

0.49

85.21

6.37

26.42

63.1

(2)加強原燃料的質量管理。加強原燃料倉位管理,避免燒結礦的二次粉化。狠抓原燃料的篩分工作,通過控制給料機開度大小,和降低給料機的振幅控制原料給料料流1.2t/s,燃料給料料流0.8 t/s。同時,將焦丁同生礦混裝入爐改善料柱透氣性,減少燃料浪費。只有原燃料的成分穩定,質量提升,才可保證高爐爐況的穩定順行,為低硅冶煉提供可靠條件。

2.2 制定合理的操作方針,做好上下部調節

(1)選擇合適的送風制定。下部調節是基礎,1#高爐共有22各風口,為保證有充足合理的鼓風動能,中心氣流穩定,實際風速達到240-255m/s,風口逐步由480m/105m的換成480m/110m,斜3度風口,力求風口布局均勻,初始氣流合理分布,爐缸活躍,有利于軟熔帶位置下移,降低生鐵含硅量。

(2)布料制度的調節,1#高爐為了進一步發展中心氣流,提高煤氣利用率,降低生鐵含硅量,在正常生產礦批由25噸增加至36.5噸,焦炭負荷4.4提高至4.55的情況下,對布料制度做出調整:C282262232202132,O262232202172 → C302282252222132,O302283253222,調整后逐步形成煤氣利用率達到50.5%,中心相對發展,邊緣適當抑制的煤氣分布。煤氣利用率的提高可以減少直接還原,擴大中溫區,達到降低軟熔帶的目的,從而減低生鐵含硅量。

(3)提高爐頂壓力。1#高爐根據爐頂設備條件及高爐順行程度,由原頂壓180KPa逐步提高爐頂壓力至198KPa。頂壓提高后,爐內壓差降低,煤氣體積縮小流速降低,促進了間接還原的發展,降低焦比,對硅的還原不利,降低生鐵含硅量。

(4)風溫、煤比、富氧之間的配合。做好富氧、噴煤和高風溫的協調工作,維持合理的風口前理論燃燒溫度,做到高爐上、下部熱量匹配均衡,有助于高爐穩定和低硅冶煉。1#高爐目前三座頂燃旋切式卡魯金硅磚熱風爐,兩燒一送,可保證平均風溫在1200℃左右。大量的物理熱進入高爐,提高了渣鐵流動性和爐渣的脫硫能力,大幅降低焦炭的消耗,有效的降低了Si02的還原量,有利于低硅冶煉,為了維護合理的理論燃燒溫度,1#高爐富氧率保持在3.1%,不斷煤比提高至135Kg/t,噴煤量的提高,有效的降低了理論燃燒溫度,防止爐缸熱量大量聚集在中、下部高溫區Si0的大量揮發,減少了Si02的還原。

(5)選擇合適是造渣制度。維持較高的爐渣堿度,可以降低渣中Si02的濃度,抑制硅的還原,1#高爐在保證爐渣有良好的流動的前提下,二元堿度由1.10提高至1.20,渣中MgO含量不低于8.5%,這樣既達到了降低硅的要求,又保證了爐渣冶金性能的穩定,收到了較好的冶煉效果。

(6)提高日常生產管理。1#高爐在進行低硅冶煉時,制定了一套嚴謹科學的管理方案,確保在低硅冶煉時,“低硅不低熱”,保證鐵水物理熱在1480℃-1500℃。同時加強原燃料篩分的檢查和原燃料質量的監控,減少原燃料大幅度變化對高爐的沖擊。加強爐前鐵口“三率”達標管理,及時出盡渣鐵,為高爐順行創造好的條件。

3 結論

 (1)提高原燃料成分和質量穩定,是低硅冶煉的的前提要求。

 (2)低硅冶煉作為一種綜合冶煉技術,不僅僅是簡單的降低生鐵含硅量,需要各項高爐操作制度的綜合配合與匹配。

 (3)低硅冶煉必須在爐缸物熱充沛的條件下進行,保持爐況順行是其基礎。

 (4)提高爐頂壓力,進行富氧、風溫和噴吹配合,有利于提高煤氣利用率,降低焦比,是實現低硅冶煉的有效途徑。

參考文獻

[1] 王筱留.高爐生產知識問答【M】.北京.冶金工業出版社.2013.

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