蕪湖新興鑄管1#1280m3高爐低硅冶煉實踐
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蕪湖新興鑄管1#1280m3高爐低硅冶煉實踐張衛華 孟凡林(蕪湖新興鑄管有限責任公司煉鐵部)摘 要:蕪湖新興鑄管1#1280 m3高爐自2017年1月以來,通過穩定原燃料結構和成分,調整上、下部操作…
蕪湖新興鑄管1#1280m3高爐低硅冶煉實踐
張衛華 孟凡林
(蕪湖新興鑄管有限責任公司煉鐵部)
摘 要:蕪湖新興鑄管1#1280 m3高爐自2017年1月以來,通過穩定原燃料結構和成分,調整上、下部操作制度,提高風溫,提高爐頂壓力等措施降低燃料比,降低了Si02的入爐量。同時,采取提高高爐渣堿度及MgO含量,降低硅的還原,使生鐵硅含量降低至0.239%的水平,達到了低硅、節焦、增產的目的。
關鍵詞:高爐;低硅;冶煉
1 引言
低硅冶煉是高爐冶煉現代化的重要內容之一,生鐵含硅量是高爐的一項重要指標,降低生鐵含硅量是高爐穩產、高產、低耗的有效措施。同時也可以縮短煉鋼的冶煉時間,降低工序能耗。經統計,生鐵含硅降低0.1%,生鐵產量可增加0.5%,燃料比降低5kg,且有助于高爐穩定順行。
2016年蕪湖新興鑄管1#高爐平均硅含量為0.41%。為了進一步降低生產成本,提高鐵水產量,2017年1月起,1#高爐開展進行低硅冶煉攻關,并取得了良好的效果。2017年1-7月份平均硅含量降至0.36%,7月份平均硅含量降為0.23%,同時其他各項指標均穩中有升,見表1。
2 低硅冶煉措施
2.1 穩定入爐原燃料的結構和成分
(1)根據公司是原燃料狀況(見表2,表3),1#高爐在原料上采用80%燒結礦+12%球團礦+8%塊礦的結構,燃料結構為80%的自產干熄焦+20%水熄焦。同時保證燒結礦堿度穩定在1.9左右。以保證高堿度燒結礦具有良好的冶金性能,有助于軟熔帶位置下移,使Si02還原反應區變窄,達到降硅的目的。自產的干熄焦水分小且穩定,各項冶金性能較好,能改善料柱透氣,進一步的降低生鐵含硅。
表1 1#高爐主要技術經濟指標對比 | |||||||||||||||||||||||||||
時間 | Si % | 焦比 Kg/t | 煤比 Kg/t | 燃料比 Kg/t | 利用系數 t/m3·d | 綜合品位 % | 富氧率 % | 風溫 ℃ | 合格率 % | ||||||||||||||||||
2016年 | 0.41 | 370 | 129 | 529 | 2.83 | 57.16 | 2.51 | 1193 | 99 | ||||||||||||||||||
17年1月 | 0.359 | 365 | 133 | 525 | 3.03 | 57.53 | 2.99 | 1209 | 100 | ||||||||||||||||||
17年2月 | 0.376 | 362 | 134 | 524 | 2.92 | 57.53 | 3.28 | 1209 | 100 | ||||||||||||||||||
17年3月 | 0.355 | 358 | 1296 | 527 | 2.99 | 57.57 | 3.53 | 1209 | 100 | ||||||||||||||||||
17年4月 | 0.346 | 358 | 131 | 513 | 3.05 | 57.42 | 3.57 | 1207 | 100 | ||||||||||||||||||
17年5月 | 0.323 | 362 | 134 | 521 | 2.96 | 57.56 | 3.26 | 1205 | 100 | ||||||||||||||||||
17年6月 | 0.259 | 361 | 133 | 521 | 3.03 | 57.65 | 3.41 | 1212 | 100 | ||||||||||||||||||
17年7月 | 0.239 | 359 | 137 | 519 | 2.98 | 57.61 | 3.41 | 1215 | 100 | ||||||||||||||||||
表2 1#高爐原料理化指標 | |||||||||||||||||||||||||||
項目 | TFe % | FeO % | SiO2 % | CaO % | MgO % | Al2O3 % | S % | R2 | 轉鼓強度 | 抗壓強度 N/個 | |||||||||||||||||
燒結礦 | 56.55 | 7.41 | 6.15 | 11.41 | 2.33 | 1.38 | 0.04 | 1.853 | 77.56 | - | |||||||||||||||||
球團礦 | 62.45 | 1.14 | 7.17 | 0.95 | 1.0 | 1.13 | 0.16 | 0.144 | - | 2.73 | |||||||||||||||||
塊礦 | 60.15 | 1.86 | 14.05 | 0.69 | 0.33 | 0.57 | 0.556 | 0.049 | - | - | |||||||||||||||||
表3 1#高爐燃料理化指標 % | |||||||||||||||||||||||||||
項目 | 水分 | 灰分 | 揮發分 | 固定碳 | S | M40 | M10 | CRJ | CSR | ||||||||||||||||||
干熄焦 | 0.2 | 12.19 | 1.12 | 86.10 | 0.5 | 88.12 | 5.65 | 23.37 | 67.51 | ||||||||||||||||||
水熄焦 | 5.5 | 12.68 | 1.16 | 86.02 | 0.49 | 85.21 | 6.37 | 26.42 | 63.1 |
(2)加強原燃料的質量管理。加強原燃料倉位管理,避免燒結礦的二次粉化。狠抓原燃料的篩分工作,通過控制給料機開度大小,和降低給料機的振幅控制原料給料料流1.2t/s,燃料給料料流0.8 t/s。同時,將焦丁同生礦混裝入爐改善料柱透氣性,減少燃料浪費。只有原燃料的成分穩定,質量提升,才可保證高爐爐況的穩定順行,為低硅冶煉提供可靠條件。
2.2 制定合理的操作方針,做好上下部調節
(1)選擇合適的送風制定。下部調節是基礎,1#高爐共有22各風口,為保證有充足合理的鼓風動能,中心氣流穩定,實際風速達到240-255m/s,風口逐步由480m/105m的換成480m/110m,斜3度風口,力求風口布局均勻,初始氣流合理分布,爐缸活躍,有利于軟熔帶位置下移,降低生鐵含硅量。
(2)布料制度的調節,1#高爐為了進一步發展中心氣流,提高煤氣利用率,降低生鐵含硅量,在正常生產礦批由25噸增加至36.5噸,焦炭負荷4.4提高至4.55的情況下,對布料制度做出調整:C282262232202132,O262232202172 → C302282252222132,O302283253222,調整后逐步形成煤氣利用率達到50.5%,中心相對發展,邊緣適當抑制的煤氣分布。煤氣利用率的提高可以減少直接還原,擴大中溫區,達到降低軟熔帶的目的,從而減低生鐵含硅量。
(3)提高爐頂壓力。1#高爐根據爐頂設備條件及高爐順行程度,由原頂壓180KPa逐步提高爐頂壓力至198KPa。頂壓提高后,爐內壓差降低,煤氣體積縮小流速降低,促進了間接還原的發展,降低焦比,對硅的還原不利,降低生鐵含硅量。
(4)風溫、煤比、富氧之間的配合。做好富氧、噴煤和高風溫的協調工作,維持合理的風口前理論燃燒溫度,做到高爐上、下部熱量匹配均衡,有助于高爐穩定和低硅冶煉。1#高爐目前三座頂燃旋切式卡魯金硅磚熱風爐,兩燒一送,可保證平均風溫在1200℃左右。大量的物理熱進入高爐,提高了渣鐵流動性和爐渣的脫硫能力,大幅降低焦炭的消耗,有效的降低了Si02的還原量,有利于低硅冶煉,為了維護合理的理論燃燒溫度,1#高爐富氧率保持在3.1%,不斷煤比提高至135Kg/t,噴煤量的提高,有效的降低了理論燃燒溫度,防止爐缸熱量大量聚集在中、下部高溫區Si0的大量揮發,減少了Si02的還原。
(5)選擇合適是造渣制度。維持較高的爐渣堿度,可以降低渣中Si02的濃度,抑制硅的還原,1#高爐在保證爐渣有良好的流動的前提下,二元堿度由1.10提高至1.20,渣中MgO含量不低于8.5%,這樣既達到了降低硅的要求,又保證了爐渣冶金性能的穩定,收到了較好的冶煉效果。
(6)提高日常生產管理。1#高爐在進行低硅冶煉時,制定了一套嚴謹科學的管理方案,確保在低硅冶煉時,“低硅不低熱”,保證鐵水物理熱在1480℃-1500℃。同時加強原燃料篩分的檢查和原燃料質量的監控,減少原燃料大幅度變化對高爐的沖擊。加強爐前鐵口“三率”達標管理,及時出盡渣鐵,為高爐順行創造好的條件。
3 結論
(1)提高原燃料成分和質量穩定,是低硅冶煉的的前提要求。
(2)低硅冶煉作為一種綜合冶煉技術,不僅僅是簡單的降低生鐵含硅量,需要各項高爐操作制度的綜合配合與匹配。
(3)低硅冶煉必須在爐缸物熱充沛的條件下進行,保持爐況順行是其基礎。
(4)提高爐頂壓力,進行富氧、風溫和噴吹配合,有利于提高煤氣利用率,降低焦比,是實現低硅冶煉的有效途徑。
參考文獻
[1] 王筱留.高爐生產知識問答【M】.北京.冶金工業出版社.2013.
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