一種耐候鋼冶煉新方法實(shí)踐
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一種耐候鋼冶煉新方法實(shí)踐蒙玉勇 胡建光(寶鋼股份上海梅山鋼鐵股份有限公司 煉鋼廠 江蘇 南京 210039)摘 要:通過對(duì)耐候鋼冶煉操作方法改進(jìn),即鐵水硫含量<0.03%時(shí),鐵水只扒渣不脫…
一種耐候鋼冶煉新方法實(shí)踐
蒙玉勇 胡建光
(寶鋼股份上海梅山鋼鐵股份有限公司 煉鋼廠 江蘇 南京 210039)
摘 要:通過對(duì)耐候鋼冶煉操作方法改進(jìn),即鐵水硫含量<0.03%時(shí),鐵水只扒渣不脫硫,鐵水硫含量≥0.03%時(shí),鐵水按目標(biāo)值0.02%脫硫,轉(zhuǎn)爐加渣鋼渣鐵代替部分廢鋼,轉(zhuǎn)爐出鋼混沖脫硫,LF爐脫硫的新工藝;轉(zhuǎn)爐出鋼混沖脫硫率達(dá)到20%左右,LF一次脫硫率達(dá)到60%以上,完全能夠滿足耐候鋼硫上限要求;耐候鋼冶煉轉(zhuǎn)爐鋼渣堿度在1.7左右,LF爐精煉渣堿度在6-8;成功冶煉耐候鋼6.1萬(wàn)噸可節(jié)約生產(chǎn)成本62.56萬(wàn)元。
關(guān)鍵詞:工藝優(yōu)化;混沖脫硫;脫硫鎂粉;堿度
A New Method of weathering resistant steel smelting process
MENG Yuyong,HU Jianguang
(Baosteel Shanghai Meishan Iron & Steel Co. , Ltd Nanjing 210039,China)
Abstract: By improving the weathering resistant steel smelting process,when the sulfur content of molten iron is less than 0.03%, the molten iron is only desulphurized and the sulfur content of molten iron is ≥0.03%,The molten iron is desulfurized by 0.02% of the target value , Converter out of steel blending desulfurization, LF furnace desulfurization process; converter outflushing desulfurization rate of about 20%, LF once a desulfurization rate of 60% or more, fully meet the requirements of weathering steel sulfur ceiling; weathering resistant steel smelting converter steel slag In 1.7 or so, LF furnace refining slag basicity in the 6-8; successful smelting weathering resistant steel 61,000 tons can save production costs of 625,600 yuan.
Key words: process optimization;mixed desulfurization;magnesium desulfurization;basicity
耐候鋼為中硫高磷鋼種,其磷含量為0.07-0.11%,硫含量上限為0.0125%;目前,梅鋼耐候鋼冶煉方法為,鐵水預(yù)處理脫硫扒渣,轉(zhuǎn)爐脫碳、脫磷、升溫,LF爐脫硫,連鑄澆鑄;由于箱板為高磷鋼種,轉(zhuǎn)爐脫磷任務(wù)輕,加入石灰系造渣劑少,爐渣堿度低(2.5左右),轉(zhuǎn)爐冶煉加入渣鐵、渣鋼,渣鐵、渣鋼中硫含量高,轉(zhuǎn)爐冶煉過程中回硫率可達(dá)500-1000%,為使硫元素合格,鋼水需在LF爐進(jìn)一步脫硫。
現(xiàn)有冶煉方法的問題在于鐵水預(yù)處理脫硫過程中加脫硫劑脫硫扒渣后,兌入轉(zhuǎn)爐,轉(zhuǎn)爐加渣鋼渣鐵又重新回硫,鐵水預(yù)處理脫硫作用被部分或全部抵銷。
轉(zhuǎn)爐冶煉過程中本身具有30-35%的脫硫能力,尤其在硫含量較高時(shí)脫硫能力更為顯著,加之轉(zhuǎn)爐出鋼加石灰混沖脫硫,鐵水脫硫后兌入轉(zhuǎn)爐冶煉耐候鋼,很大程度上變成回硫過程,未使轉(zhuǎn)爐脫硫能力完全釋放,反而增加了成本。這與當(dāng)下鋼鐵企業(yè)降本增效和利潤(rùn)最大化經(jīng)營(yíng)目標(biāo)相左。
因此,需要優(yōu)化設(shè)計(jì)耐候鋼新的冶煉方法,鐵水預(yù)處理降低脫硫等級(jí)或只扒渣不脫硫,合理控制轉(zhuǎn)爐出鋼溫度和出鋼過程爐渣改性,充分發(fā)揮LF爐脫硫能力,通過新工藝路徑試驗(yàn)分析及運(yùn)行,達(dá)到降低該鋼種的冶煉成本的目的。
1 耐候鋼新脫硫工藝操作制定
1.1 耐候鋼冶煉原有工藝操作
(1)鐵水預(yù)處理脫硫扒渣,脫硫按神經(jīng)元模型計(jì)算,脫到目標(biāo)硫所需的鎂粉和石灰粉量噴吹預(yù)處理脫硫,扒渣按照正常規(guī)定扒渣;
(2)耐候鋼是高磷鋼,轉(zhuǎn)爐冶煉磷壓力小,為了更好的解決內(nèi)部資源,轉(zhuǎn)爐加渣鋼渣鐵,節(jié)約成本;出鋼加鋼包渣改性劑進(jìn)行鋼包渣改性;
(3)LF爐加熱造渣、吹氬攪拌提供脫硫熱力學(xué)、動(dòng)力學(xué)條件,軟吹氬攪拌去夾雜。
原有工藝路徑的問題在于鐵水噴吹鎂粉脫硫后,轉(zhuǎn)爐加渣鋼渣鐵含硫高,反而大量回硫,未能夠充分發(fā)揮預(yù)處理脫硫的實(shí)際意義,轉(zhuǎn)爐出鋼混沖脫硫以及LF爐本身具有強(qiáng)脫硫能力,未使其脫硫能力完全釋放。這與當(dāng)下降低原輔料消耗和利潤(rùn)最大化相背。
1.2 耐候鋼冶煉新工藝操作
為了進(jìn)一步降低耐候鋼綜合成本,對(duì)以下(GV5950E1/GV5950E2/GV5950E3)耐候鋼全部加渣鐵渣鋼工藝進(jìn)行優(yōu)化規(guī)范,要求脫硫和轉(zhuǎn)爐按照如下工藝進(jìn)行控制操作并執(zhí)行。
(1)對(duì)于該類鋼種集中加渣鋼、渣鐵過精煉爐脫硫的耐候鋼,其鐵水初始硫在0.03%以下的爐次,只扒渣不脫硫;鐵水硫≥0.03%的爐次按照目標(biāo)0.02%脫硫;
(2)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)溫度按照目標(biāo)1660±10℃控制,減少精煉爐因加熱而產(chǎn)生的電耗成本。
(3)轉(zhuǎn)爐出鋼執(zhí)行二煉鋼鋼包渣改性渣料加入方案,出鋼過程要保證鋼流和加入的石灰充分混合,提高轉(zhuǎn)爐出鋼混沖脫硫效果。
(4)LF爐脫硫能力釋放、微調(diào)溫度的箱板冶煉工藝,通過新工藝路勁試行。
1.3 耐候鋼冶煉工藝操作改變流程圖對(duì)照
根據(jù)耐候鋼冶煉原有工藝和新工藝要求,繪制詳細(xì)流程圖,耐候鋼冶煉原有工藝流程圖見圖1,新工藝流程圖見圖2.
2 工序硫控制及效益計(jì)算
為了更好的了解耐候鋼冶煉工序硫含量及對(duì)應(yīng)脫硫率,統(tǒng)計(jì)梅鋼二煉鋼耐候鋼冶煉月工序平均硫含量及脫硫率,具體數(shù)據(jù)見表1.
表1 月度平均工序硫含量及脫硫率
月份 | 倒罐硫平均/% | 鐵水脫硫后硫平均/% | 鐵水脫硫率/% | 轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)硫平均/% | 氬站硫平均/% | 出鋼混沖脫硫率/% | LF爐出站硫平均/% | LF爐脫硫率/% | 階段 |
1509 | 0.0256 | 0.0045 | 82.54% | 0.0404 | 0.0307 | 24.01% | 0.0114 | 62.94% | 改進(jìn)前 |
1511 | 0.0265 | 0.0023 | 91.33% | 0.0374 | 0.0304 | 18.74% | 0.0109 | 64.28% | 改進(jìn)前 |
1512 | 0.0275 | 0.0033 | 88.06% | 0.0284 | 0.0235 | 17.33% | 0.0096 | 59.02% | 改進(jìn)前 |
1601 | 0.0248 | 0.0021 | 91.66% | 0.0413 | 0.0321 | 22.25% | 0.0107 | 66.64% | 改進(jìn)前 |
1602 | 0.0264 | 0.0049 | 81.32% | 0.0240 | 0.0189 | 21.11% | 0.0079 | 57.97% | 改進(jìn)前 |
1603 | 0.0301 | 0.0081 | 73.00% | 0.0383 | 0.0289 | 24.54% | 0.0104 | 64.05% | 改進(jìn)后 |
1604 | 0.0282 | 0.0068 | 75.82% | 0.0230 | 0.0188 | 18.20% | 0.0070 | 62.66% | 改進(jìn)后 |
1606 | 0.0211 | 0.0055 | 73.69% | 0.0233 | 0.0195 | 16.26% | 0.0090 | 54.03% | 改進(jìn)后 |
1608 | 0.0305 | 0.0100 | 67.32% | 0.0410 | 0.0334 | 18.62% | 0.0116 | 65.15% | 改進(jìn)后 |
1609 | 0.0335 | 0.0140 | 58.18% | 0.0465 | 0.0404 | 13.10% | 0.0130 | 67.83% | 改進(jìn)后 |
1611 | 0.0294 | 0.0135 | 53.97% | 0.0398 | 0.0328 | 17.63% | 0.0127 | 61.35% | 改進(jìn)后 |
1701 | 0.0343 | 0.0151 | 55.87% | 0.0391 | 0.0287 | 26.42% | 0.0084 | 70.95% | 改進(jìn)后 |
1702 | 0.0280 | 0.0133 | 52.50% | 0.0202 | 0.0155 | 23.08% | 0.0070 | 55.00% | 改進(jìn)后 |
1703 | 0.0291 | 0.0082 | 71.78% | 0.0335 | 0.0269 | 19.60% | 0.0088 | 67.47% | 改進(jìn)后 |
2.1 鐵水預(yù)處理硫控制
梅鋼鐵水預(yù)處理脫硫采用復(fù)合噴吹法脫硫。復(fù)合噴吹法脫硫工藝主要是向鐵水中噴吹Mg粉和石灰粉進(jìn)行脫硫。
鎂粉脫硫原理分兩個(gè)步驟:鎂粉在以氮?dú)鉃檩d氣傳輸通過噴槍噴入高溫鐵水中,鎂首先氣化并溶入鐵水中,鎂粉在鐵水中的溶解成液態(tài)鎂和氣態(tài)鎂都能與硫迅速反應(yīng)生成固態(tài)硫化鎂,上浮進(jìn)入渣中,經(jīng)過鐵水扒渣去除。
通過表1中脫硫數(shù)據(jù)計(jì)算繪制脫硫率變化曲線圖見圖3.
從圖3可以得到,在耐候鋼新工藝操作實(shí)施前,即2016年3月之前鐵水預(yù)處理脫硫率在80-92%之間,耐候鋼新操作要求實(shí)施后,鐵水脫硫率下降到50-75%;其主要原因是新工藝操作要求鐵水硫含量低于0.03%的爐次只扒渣不脫硫,硫含量≥0.03%的爐次降低脫硫等級(jí),所以脫硫率有明顯下降。
2.2 轉(zhuǎn)爐硫控制
轉(zhuǎn)爐冶煉的脫硫率在30 % ~ 35%之間,入爐鐵水硫含量越高,廢鋼硫含量越低轉(zhuǎn)爐脫硫效率越高,當(dāng)入爐鐵水低于150ppm時(shí),轉(zhuǎn)爐脫硫效率很低,甚至由于廢鋼、輔料含硫,會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)爐0脫硫率或回硫現(xiàn)象。
在氧氣頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐煉鋼過程中,脫硫反應(yīng)主要是轉(zhuǎn)爐渣脫硫,一般認(rèn)為脫硫主要反應(yīng)式為:
[FeS]+(CaO)=(CaS)+(FeO) (1)
[FeS]+(MnO)=(MnS)+(FeO) (2)
轉(zhuǎn)爐脫硫所需的有利條件[1]:需要較高的溫度;較高堿度的轉(zhuǎn)爐渣;需要爐渣中FeO含量低;大的轉(zhuǎn)爐渣量;好的熔渣流動(dòng)性。
耐候鋼磷含量較高,因此轉(zhuǎn)爐造渣主要采取爐渣堿度2.0~2.5造渣工藝,因此該鋼種在轉(zhuǎn)爐對(duì)于脫硫有利的因素主要是采取適當(dāng)高溫、低氧化性進(jìn)行控制,以提高脫硫效率。
通過表1中轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)鋼水硫含量及氬站鋼水硫含量數(shù)據(jù)計(jì)算繪制轉(zhuǎn)爐出鋼混沖脫硫的脫硫率變化曲線圖見圖4.
由表1看出,鐵水脫硫等級(jí)降低后,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)硫含量并沒有明顯上升,這也與入爐鐵水硫含量高且加渣鋼渣鐵轉(zhuǎn)爐冶煉時(shí),轉(zhuǎn)爐脫硫率得以釋放這一理論相吻合。圖4可看出,轉(zhuǎn)爐出鋼混沖脫硫脫硫率穩(wěn)定在15-25%之間,這一操作減輕了LF爐的脫硫壓力。
2.3 LF精煉爐硫控制
LF 精煉爐冶煉過程中脫硫反應(yīng)為:
[FeS]+(CaO)=(CaS)+(FeO) (3)
在LF精煉爐內(nèi)可以創(chuàng)造非常好的脫硫熱力學(xué)和動(dòng)力學(xué)條件:通過脫硫石灰,造高堿度還原渣;電弧加熱,提高鋼水和爐渣溫度;通過調(diào)節(jié)鋼包底吹吹氬流量,保證較強(qiáng)烈攪拌鋼水,增大有效反應(yīng)界面積,促進(jìn)鋼渣間的反應(yīng),從而提高脫硫速率。
造白渣是LF精煉脫硫的重要環(huán)節(jié),白渣形成的越早,LF還原精煉時(shí)間就越短,精煉脫硫效果就會(huì)越好[2]。
通過實(shí)驗(yàn)研究表明,在LF爐脫硫生產(chǎn)中,控制好爐渣氧化性、堿度、渣量和底吹氬條件、保證一定的精煉時(shí)間,其脫硫效率可達(dá)80-90%[3-4]。為了進(jìn)一步驗(yàn)證這一理論,對(duì)梅鋼耐候鋼冶煉LF爐脫硫情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。
通過表1中氬站鋼水硫含量及LF爐出站鋼水硫含量數(shù)據(jù)計(jì)算繪制LF爐脫硫的脫硫率變化曲線圖見圖5.
由表1看出,工藝操作改變前后,LF精煉爐出站樣硫含量能滿足耐候鋼冶煉硫含量要求,圖5看出LF爐脫硫率能保持在60%左右,這也充分證明了LF精煉爐具有強(qiáng)脫硫能力。
2.4 新工藝操作控硫效果試驗(yàn)
為了能夠充分發(fā)揮轉(zhuǎn)爐、精煉爐的脫硫能力,開發(fā)了耐候鋼深脫硫新工藝,目的能夠低成本、且快速脫硫。轉(zhuǎn)爐出鋼混沖脫硫,LF精煉脫硫,分步脫硫控制要點(diǎn)如下:
(1)調(diào)整轉(zhuǎn)爐出鋼時(shí)鋼水溫度和石灰加入量,轉(zhuǎn)爐出鋼時(shí)保證較高的出鋼溫度(目標(biāo)溫度1660℃),出鋼過程中加入脫硫石灰1000kg、改性劑500kg;出鋼過程脫硫是在短時(shí)間的鋼流強(qiáng)大的攪拌作用下所完成;出鋼4-8分鐘內(nèi)需快速地加入合金、精煉渣、脫氧劑等,增加了鋼水與加料的接觸面積與接觸時(shí)間。成渣速度快慢與否,直接影響脫硫速率的快慢,提高成渣速度,可以加快脫硫的速度和效率。低氧化性是獲得高脫硫率的關(guān)鍵之一, 如在出鋼前期未進(jìn)行脫氧操作,即使生成了足夠的頂渣,脫硫率仍然不高。因此,轉(zhuǎn)爐出鋼過程中保證鋼水的預(yù)脫氧處理,以提高脫硫率。
(2)LF脫硫:LF爐的鋼水先根據(jù)氬站試樣決定是否進(jìn)行補(bǔ)鋁脫氧作業(yè),然后加入渣料和鋁渣脫氧劑,使得鋼水達(dá)到脫硫條件,攪拌脫硫15分鐘,測(cè)溫取進(jìn)站樣,加熱化渣,根據(jù)進(jìn)站樣或渣樣再次補(bǔ)加渣料,加熱15~25分鐘,加熱過程的強(qiáng)攪拌亦是脫硫需要的動(dòng)力學(xué)條件,當(dāng)溫度達(dá)到目前要求時(shí),鋼水已完成脫硫目標(biāo)要求,之后再進(jìn)行合金化和取樣出站作業(yè)。具體實(shí)施方式流程如下:
爐后出鋼加料→LF鋼水進(jìn)站→(脫氧)渣料加入攪拌→測(cè)溫取樣→加熱→測(cè)溫取樣→(渣料加入)→加熱→合金化→出站。
在采用耐候鋼冶煉新工藝條件下,現(xiàn)場(chǎng)跟蹤,系統(tǒng)導(dǎo)出試樣硫含量數(shù)據(jù),分析計(jì)算硫含量,具體數(shù)據(jù)見表2.
表2 試樣工序硫含量
熔煉號(hào) | 出鋼樣 | 氬站樣 | 出鋼脫硫效率% | LF進(jìn)站樣 | 精煉一次脫硫效率 | LF出站樣 |
A | 0.0572 | 0.0532 | 6.99% | 0.018 | 66.17% | 0.0088 |
B | 0.0574 | 0.0509 | 11.32% | 0.0082 | 83.89% | 0.0068 |
C | 0.0686 | 0.0581 | 15.31% | 0.0226 | 61.10% | 0.0079 |
D | 0.0666 | 0.0494 | 25.83% | 0.0094 | 80.97% | 0.008 |
E | 0.0595 | 0.0423 | 28.91% | 0.0149 | 64.78% | 0.004 |
根據(jù)熔煉號(hào)A-E不同工序試樣硫含量變化繪制爐次號(hào)各工序硫含量變化曲線,如圖6所示。
從表2及圖6中可以知道轉(zhuǎn)爐出鋼混沖脫硫率在20%左右,LF一次脫硫率在60%以上,LF爐出站樣硫含量都低于0.01%,完全能夠滿足耐候鋼硫上限0.0125%的制造標(biāo)準(zhǔn)。
耐候鋼新工藝冶煉爐次F各工序渣樣成分見表3.
表3 爐次F各工序渣樣成分
熔煉號(hào) | %CaO | %SiO2 | %Al2O3 | %MgO | %MnO | %S | R |
轉(zhuǎn)爐終點(diǎn) | 38.7 | 22.69 | 1.66 | 14.35 | 4.7 | 0.075 | 1.7 |
LF進(jìn)站 | 54.52 | 8.57 | 26.95 | 5.93 | 0.073 | 2.01 | 6.4 |
LF出站 | 51.94 | 6.51 | 33.32 | 5.47 | 0.09 | 1.83 | 8.0 |
從表3中數(shù)據(jù)可以看出,耐候鋼轉(zhuǎn)爐鋼渣堿度較低1.7,LF爐脫硫堿度6-8。
2.5 耐候鋼冶煉新工藝操作效益計(jì)算
耐候鋼工藝改進(jìn)改進(jìn)前后各項(xiàng)指標(biāo)見表4.
表4 耐候鋼工藝優(yōu)化前后各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)
時(shí)間 | 鋼水總量/萬(wàn)噸 | 鎂粉單耗kg/t鋼 | 石灰粉單耗/kg/t鋼 | LF電單耗/kw.h/t鋼 | 帶渣鋼鐵料消耗/kg/t鋼 |
15年數(shù)據(jù) | 11.8 | 0.39 | 1.7 | 24.03 | 1056.47 |
16年3月-17年2月 | 6.1 | 0.15 | 0.70 | 22.33 | 1053.67 |
從表4可以看出,耐候鋼工藝路徑優(yōu)化前后脫硫鎂粉單耗由0.39kg/噸鋼下降到0.15kg/噸鋼,脫硫石灰粉單耗由1.7kg/噸鋼下降到0.7kg/噸鋼,LF爐電單耗由24.03 kw.h/噸鋼下降到22.33 kw.h/噸鋼,帶渣鋼鐵料消耗由1056.47kg/噸鋼下降到1053.67kg/噸鋼。
耐候鋼冶煉新工藝從2016年4月開始現(xiàn)場(chǎng)施行,因此,效益計(jì)算時(shí),統(tǒng)計(jì)2016年4-2017年3月梅鋼二煉鋼耐候鋼冶煉產(chǎn)量6.1萬(wàn)噸;鎂粉單價(jià)12元/kg,石灰粉單價(jià)0.6元/kg,鋼水單價(jià)2元/kg,電耗單價(jià)0.7元/kwh.t。
經(jīng)濟(jì)效益=(降低鎂粉單耗×鎂粉價(jià)格+降低石灰粉電耗×石灰粉價(jià)格+降低鋼鐵料消耗×鋼水單價(jià)+降低噸鋼電耗×單耗單價(jià))×鋼水量
= [(0.39-0.15)×12 +(1.7-0.7)×0.6+(1056.47-1053.67)×2 +(24.03-22.33)×0.7] ×61000
=62.65萬(wàn)元
通過新工藝優(yōu)化,不但解決梅鋼內(nèi)部多余渣鐵渣鋼回爐重?zé)捴匦吕玫膯栴},變廢為寶,二煉鋼在16年3月至17年2月成功冶煉耐候鋼6.1萬(wàn)噸的前提下節(jié)約生產(chǎn)成本62.56萬(wàn)元。
通過以上分析可以得出,耐候鋼冶煉新工藝完全可行,即鐵水硫含量<0.03%時(shí),鐵水只扒渣不脫硫,鐵水硫含量≥0.03%時(shí),鐵水按目標(biāo)值0.02%脫硫,轉(zhuǎn)爐加渣鋼渣鐵代替部分廢鋼,轉(zhuǎn)爐出鋼混沖脫硫,LF爐脫硫工藝完全能夠滿足耐候鋼冶煉,節(jié)約成本顯著。
3 結(jié)語(yǔ)
(1)耐候鋼冶煉轉(zhuǎn)爐出鋼混沖脫硫率達(dá)到20%左右,LF一次脫硫率達(dá)到60%以上,LF爐出站樣硫含量都低于0.01%,完全能夠滿足耐候鋼硫上限0.0125%的制造標(biāo)準(zhǔn)。
(2)耐候鋼冶煉轉(zhuǎn)爐鋼渣堿度較低,其普通二元堿度在1.7左右,LF爐精煉渣堿度在6-8。
(3)耐候鋼冶煉新工藝完全可行,即鐵水硫含量<0.03%時(shí),鐵水只扒渣不脫硫,鐵水硫含量≥0.03%時(shí),鐵水按目標(biāo)值0.02%脫硫,轉(zhuǎn)爐加渣鋼渣鐵代替部分廢鋼,轉(zhuǎn)爐出鋼混沖脫硫,LF爐脫硫工藝完全能夠滿足耐候鋼冶煉,成功冶煉耐候鋼6.1萬(wàn)噸節(jié)約生產(chǎn)成本62.56萬(wàn)元。
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