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一種耐候鋼冶煉新方法實(shí)踐

來源:2017高效、低成本、智能化煉鋼共性技術(shù)研討會(huì)論文集|瀏覽:|評(píng)論:0條   [收藏] [評(píng)論]

一種耐候鋼冶煉新方法實(shí)踐蒙玉勇 胡建光(寶鋼股份上海梅山鋼鐵股份有限公司 煉鋼廠 江蘇 南京 210039)摘 要:通過對(duì)耐候鋼冶煉操作方法改進(jìn),即鐵水硫含量<0.03%時(shí),鐵水只扒渣不脫…

一種耐候鋼冶煉新方法實(shí)踐

蒙玉勇  胡建光

(寶鋼股份上海梅山鋼鐵股份有限公司 煉鋼廠 江蘇 南京 210039)

摘  要:通過對(duì)耐候鋼冶煉操作方法改進(jìn),即鐵水硫含量<0.03%時(shí),鐵水只扒渣不脫硫,鐵水硫含量≥0.03%時(shí),鐵水按目標(biāo)值0.02%脫硫,轉(zhuǎn)爐加渣鋼渣鐵代替部分廢鋼,轉(zhuǎn)爐出鋼混沖脫硫,LF爐脫硫的新工藝;轉(zhuǎn)爐出鋼混沖脫硫率達(dá)到20%左右,LF一次脫硫率達(dá)到60%以上,完全能夠滿足耐候鋼硫上限要求;耐候鋼冶煉轉(zhuǎn)爐鋼渣堿度在1.7左右,LF爐精煉渣堿度在6-8;成功冶煉耐候鋼6.1萬(wàn)噸可節(jié)約生產(chǎn)成本62.56萬(wàn)元。

關(guān)鍵詞:工藝優(yōu)化;混沖脫硫;脫硫鎂粉;堿度

A New Method of weathering resistant steel smelting process

MENG Yuyong,HU Jianguang

(Baosteel Shanghai Meishan Iron & Steel Co. , Ltd Nanjing 210039,China)

Abstract: By improving the weathering resistant steel smelting process,when the sulfur content of molten iron is less than 0.03%, the molten iron is only desulphurized and the sulfur content of molten iron is ≥0.03%,The molten iron is desulfurized by 0.02% of the target value , Converter out of steel blending desulfurization, LF furnace desulfurization process; converter outflushing desulfurization rate of about 20%, LF once a desulfurization rate of 60% or more, fully meet the requirements of weathering steel sulfur ceiling; weathering resistant steel smelting converter steel slag In 1.7 or so, LF furnace refining slag basicity in the 6-8; successful smelting weathering resistant steel 61,000 tons can save production costs of 625,600 yuan.

Key words: process optimization;mixed desulfurization;magnesium desulfurization;basicity

耐候鋼為中硫高磷鋼種,其磷含量為0.07-0.11%,硫含量上限為0.0125%;目前,梅鋼耐候鋼冶煉方法為,鐵水預(yù)處理脫硫扒渣,轉(zhuǎn)爐脫碳、脫磷、升溫,LF爐脫硫,連鑄澆鑄;由于箱板為高磷鋼種,轉(zhuǎn)爐脫磷任務(wù)輕,加入石灰系造渣劑少,爐渣堿度低(2.5左右),轉(zhuǎn)爐冶煉加入渣鐵、渣鋼,渣鐵、渣鋼中硫含量高,轉(zhuǎn)爐冶煉過程中回硫率可達(dá)500-1000%,為使硫元素合格,鋼水需在LF爐進(jìn)一步脫硫。

現(xiàn)有冶煉方法的問題在于鐵水預(yù)處理脫硫過程中加脫硫劑脫硫扒渣后,兌入轉(zhuǎn)爐,轉(zhuǎn)爐加渣鋼渣鐵又重新回硫,鐵水預(yù)處理脫硫作用被部分或全部抵銷。

轉(zhuǎn)爐冶煉過程中本身具有30-35%的脫硫能力,尤其在硫含量較高時(shí)脫硫能力更為顯著,加之轉(zhuǎn)爐出鋼加石灰混沖脫硫,鐵水脫硫后兌入轉(zhuǎn)爐冶煉耐候鋼,很大程度上變成回硫過程,未使轉(zhuǎn)爐脫硫能力完全釋放,反而增加了成本。這與當(dāng)下鋼鐵企業(yè)降本增效和利潤(rùn)最大化經(jīng)營(yíng)目標(biāo)相左。

因此,需要優(yōu)化設(shè)計(jì)耐候鋼新的冶煉方法,鐵水預(yù)處理降低脫硫等級(jí)或只扒渣不脫硫,合理控制轉(zhuǎn)爐出鋼溫度和出鋼過程爐渣改性,充分發(fā)揮LF爐脫硫能力,通過新工藝路徑試驗(yàn)分析及運(yùn)行,達(dá)到降低該鋼種的冶煉成本的目的。

1 耐候鋼新脫硫工藝操作制定

1.1 耐候鋼冶煉原有工藝操作

(1)鐵水預(yù)處理脫硫扒渣,脫硫按神經(jīng)元模型計(jì)算,脫到目標(biāo)硫所需的鎂粉和石灰粉量噴吹預(yù)處理脫硫,扒渣按照正常規(guī)定扒渣;

(2)耐候鋼是高磷鋼,轉(zhuǎn)爐冶煉磷壓力小,為了更好的解決內(nèi)部資源,轉(zhuǎn)爐加渣鋼渣鐵,節(jié)約成本;出鋼加鋼包渣改性劑進(jìn)行鋼包渣改性;

(3)LF爐加熱造渣、吹氬攪拌提供脫硫熱力學(xué)、動(dòng)力學(xué)條件,軟吹氬攪拌去夾雜。

原有工藝路徑的問題在于鐵水噴吹鎂粉脫硫后,轉(zhuǎn)爐加渣鋼渣鐵含硫高,反而大量回硫,未能夠充分發(fā)揮預(yù)處理脫硫的實(shí)際意義,轉(zhuǎn)爐出鋼混沖脫硫以及LF爐本身具有強(qiáng)脫硫能力,未使其脫硫能力完全釋放。這與當(dāng)下降低原輔料消耗和利潤(rùn)最大化相背。

1.2 耐候鋼冶煉新工藝操作

為了進(jìn)一步降低耐候鋼綜合成本,對(duì)以下(GV5950E1/GV5950E2/GV5950E3)耐候鋼全部加渣鐵渣鋼工藝進(jìn)行優(yōu)化規(guī)范,要求脫硫和轉(zhuǎn)爐按照如下工藝進(jìn)行控制操作并執(zhí)行。

(1)對(duì)于該類鋼種集中加渣鋼、渣鐵過精煉爐脫硫的耐候鋼,其鐵水初始硫在0.03%以下的爐次,只扒渣不脫硫;鐵水硫≥0.03%的爐次按照目標(biāo)0.02%脫硫;

(2)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)溫度按照目標(biāo)1660±10℃控制,減少精煉爐因加熱而產(chǎn)生的電耗成本。

(3)轉(zhuǎn)爐出鋼執(zhí)行二煉鋼鋼包渣改性渣料加入方案,出鋼過程要保證鋼流和加入的石灰充分混合,提高轉(zhuǎn)爐出鋼混沖脫硫效果。

(4)LF爐脫硫能力釋放、微調(diào)溫度的箱板冶煉工藝,通過新工藝路勁試行。

1.3 耐候鋼冶煉工藝操作改變流程圖對(duì)照

根據(jù)耐候鋼冶煉原有工藝和新工藝要求,繪制詳細(xì)流程圖,耐候鋼冶煉原有工藝流程圖見圖1,新工藝流程圖見圖2.


2 工序硫控制及效益計(jì)算

為了更好的了解耐候鋼冶煉工序硫含量及對(duì)應(yīng)脫硫率,統(tǒng)計(jì)梅鋼二煉鋼耐候鋼冶煉月工序平均硫含量及脫硫率,具體數(shù)據(jù)見表1.

1 月度平均工序硫含量及脫硫率

月份

倒罐硫平均/%

鐵水脫硫后硫平均/%

鐵水脫硫率/%

轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)硫平均/%

氬站硫平均/%

出鋼混沖脫硫率/%

LF爐出站硫平均/%

LF爐脫硫率/%

階段

1509

0.0256

0.0045

82.54%

0.0404

0.0307

24.01%

0.0114

62.94%

改進(jìn)前

1511

0.0265

0.0023

91.33%

0.0374

0.0304

18.74%

0.0109

64.28%

改進(jìn)前

1512

0.0275

0.0033

88.06%

0.0284

0.0235

17.33%

0.0096

59.02%

改進(jìn)前

1601

0.0248

0.0021

91.66%

0.0413

0.0321

22.25%

0.0107

66.64%

改進(jìn)前

1602

0.0264

0.0049

81.32%

0.0240

0.0189

21.11%

0.0079

57.97%

改進(jìn)前

1603

0.0301

0.0081

73.00%

0.0383

0.0289

24.54%

0.0104

64.05%

改進(jìn)后

1604

0.0282

0.0068

75.82%

0.0230

0.0188

18.20%

0.0070

62.66%

改進(jìn)后

1606

0.0211

0.0055

73.69%

0.0233

0.0195

16.26%

0.0090

54.03%

改進(jìn)后

1608

0.0305

0.0100

67.32%

0.0410

0.0334

18.62%

0.0116

65.15%

改進(jìn)后

1609

0.0335

0.0140

58.18%

0.0465

0.0404

13.10%

0.0130

67.83%

改進(jìn)后

1611

0.0294

0.0135

53.97%

0.0398

0.0328

17.63%

0.0127

61.35%

改進(jìn)后

1701

0.0343

0.0151

55.87%

0.0391

0.0287

26.42%

0.0084

70.95%

改進(jìn)后

1702

0.0280

0.0133

52.50%

0.0202

0.0155

23.08%

0.0070

55.00%

改進(jìn)后

1703

0.0291

0.0082

71.78%

0.0335

0.0269

19.60%

0.0088

67.47%

改進(jìn)后

2.1 鐵水預(yù)處理硫控制

梅鋼鐵水預(yù)處理脫硫采用復(fù)合噴吹法脫硫。復(fù)合噴吹法脫硫工藝主要是向鐵水中噴吹Mg粉和石灰粉進(jìn)行脫硫。

鎂粉脫硫原理分兩個(gè)步驟:鎂粉在以氮?dú)鉃檩d氣傳輸通過噴槍噴入高溫鐵水中,鎂首先氣化并溶入鐵水中,鎂粉在鐵水中的溶解成液態(tài)鎂和氣態(tài)鎂都能與硫迅速反應(yīng)生成固態(tài)硫化鎂,上浮進(jìn)入渣中,經(jīng)過鐵水扒渣去除。

通過表1中脫硫數(shù)據(jù)計(jì)算繪制脫硫率變化曲線圖見圖3.


從圖3可以得到,在耐候鋼新工藝操作實(shí)施前,即2016年3月之前鐵水預(yù)處理脫硫率在80-92%之間,耐候鋼新操作要求實(shí)施后,鐵水脫硫率下降到50-75%;其主要原因是新工藝操作要求鐵水硫含量低于0.03%的爐次只扒渣不脫硫,硫含量≥0.03%的爐次降低脫硫等級(jí),所以脫硫率有明顯下降。

2.2 轉(zhuǎn)爐硫控制

轉(zhuǎn)爐冶煉的脫硫率在30 % ~ 35%之間,入爐鐵水硫含量越高,廢鋼硫含量越低轉(zhuǎn)爐脫硫效率越高,當(dāng)入爐鐵水低于150ppm時(shí),轉(zhuǎn)爐脫硫效率很低,甚至由于廢鋼、輔料含硫,會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)爐0脫硫率或回硫現(xiàn)象。

在氧氣頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐煉鋼過程中,脫硫反應(yīng)主要是轉(zhuǎn)爐渣脫硫,一般認(rèn)為脫硫主要反應(yīng)式為:

[FeS]+(CaO)=(CaS)+(FeO)                       (1)

[FeS]+(MnO)=(MnS)+(FeO)                      (2)

轉(zhuǎn)爐脫硫所需的有利條件[1]:需要較高的溫度;較高堿度的轉(zhuǎn)爐渣;需要爐渣中FeO含量低;大的轉(zhuǎn)爐渣量;好的熔渣流動(dòng)性。

耐候鋼磷含量較高,因此轉(zhuǎn)爐造渣主要采取爐渣堿度2.0~2.5造渣工藝,因此該鋼種在轉(zhuǎn)爐對(duì)于脫硫有利的因素主要是采取適當(dāng)高溫、低氧化性進(jìn)行控制,以提高脫硫效率。

通過表1中轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)鋼水硫含量及氬站鋼水硫含量數(shù)據(jù)計(jì)算繪制轉(zhuǎn)爐出鋼混沖脫硫的脫硫率變化曲線圖見圖4.


由表1看出,鐵水脫硫等級(jí)降低后,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)硫含量并沒有明顯上升,這也與入爐鐵水硫含量高且加渣鋼渣鐵轉(zhuǎn)爐冶煉時(shí),轉(zhuǎn)爐脫硫率得以釋放這一理論相吻合。圖4可看出,轉(zhuǎn)爐出鋼混沖脫硫脫硫率穩(wěn)定在15-25%之間,這一操作減輕了LF爐的脫硫壓力。

2.3 LF精煉爐硫控制

LF 精煉爐冶煉過程中脫硫反應(yīng)為:

[FeS]+(CaO)=(CaS)+(FeO)               (3)

在LF精煉爐內(nèi)可以創(chuàng)造非常好的脫硫熱力學(xué)和動(dòng)力學(xué)條件:通過脫硫石灰,造高堿度還原渣;電弧加熱,提高鋼水和爐渣溫度;通過調(diào)節(jié)鋼包底吹吹氬流量,保證較強(qiáng)烈攪拌鋼水,增大有效反應(yīng)界面積,促進(jìn)鋼渣間的反應(yīng),從而提高脫硫速率。

造白渣是LF精煉脫硫的重要環(huán)節(jié),白渣形成的越早,LF還原精煉時(shí)間就越短,精煉脫硫效果就會(huì)越好[2]。

通過實(shí)驗(yàn)研究表明,在LF爐脫硫生產(chǎn)中,控制好爐渣氧化性、堿度、渣量和底吹氬條件、保證一定的精煉時(shí)間,其脫硫效率可達(dá)80-90%[3-4]。為了進(jìn)一步驗(yàn)證這一理論,對(duì)梅鋼耐候鋼冶煉LF爐脫硫情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。

通過表1中氬站鋼水硫含量及LF爐出站鋼水硫含量數(shù)據(jù)計(jì)算繪制LF爐脫硫的脫硫率變化曲線圖見圖5.


由表1看出,工藝操作改變前后,LF精煉爐出站樣硫含量能滿足耐候鋼冶煉硫含量要求,圖5看出LF爐脫硫率能保持在60%左右,這也充分證明了LF精煉爐具有強(qiáng)脫硫能力。

2.4 新工藝操作控硫效果試驗(yàn)

為了能夠充分發(fā)揮轉(zhuǎn)爐、精煉爐的脫硫能力,開發(fā)了耐候鋼深脫硫新工藝,目的能夠低成本、且快速脫硫。轉(zhuǎn)爐出鋼混沖脫硫,LF精煉脫硫,分步脫硫控制要點(diǎn)如下:

   (1)調(diào)整轉(zhuǎn)爐出鋼時(shí)鋼水溫度和石灰加入量,轉(zhuǎn)爐出鋼時(shí)保證較高的出鋼溫度(目標(biāo)溫度1660℃),出鋼過程中加入脫硫石灰1000kg、改性劑500kg;出鋼過程脫硫是在短時(shí)間的鋼流強(qiáng)大的攪拌作用下所完成;出鋼4-8分鐘內(nèi)需快速地加入合金、精煉渣、脫氧劑等,增加了鋼水與加料的接觸面積與接觸時(shí)間。成渣速度快慢與否,直接影響脫硫速率的快慢,提高成渣速度,可以加快脫硫的速度和效率。低氧化性是獲得高脫硫率的關(guān)鍵之一, 如在出鋼前期未進(jìn)行脫氧操作,即使生成了足夠的頂渣,脫硫率仍然不高。因此,轉(zhuǎn)爐出鋼過程中保證鋼水的預(yù)脫氧處理,以提高脫硫率。

  (2)LF脫硫:LF爐的鋼水先根據(jù)氬站試樣決定是否進(jìn)行補(bǔ)鋁脫氧作業(yè),然后加入渣料和鋁渣脫氧劑,使得鋼水達(dá)到脫硫條件,攪拌脫硫15分鐘,測(cè)溫取進(jìn)站樣,加熱化渣,根據(jù)進(jìn)站樣或渣樣再次補(bǔ)加渣料,加熱15~25分鐘,加熱過程的強(qiáng)攪拌亦是脫硫需要的動(dòng)力學(xué)條件,當(dāng)溫度達(dá)到目前要求時(shí),鋼水已完成脫硫目標(biāo)要求,之后再進(jìn)行合金化和取樣出站作業(yè)。具體實(shí)施方式流程如下:

爐后出鋼加料→LF鋼水進(jìn)站→(脫氧)渣料加入攪拌→測(cè)溫取樣→加熱→測(cè)溫取樣→(渣料加入)→加熱→合金化→出站。

在采用耐候鋼冶煉新工藝條件下,現(xiàn)場(chǎng)跟蹤,系統(tǒng)導(dǎo)出試樣硫含量數(shù)據(jù),分析計(jì)算硫含量,具體數(shù)據(jù)見表2.

2 試樣工序硫含量

熔煉號(hào)

出鋼樣

氬站樣

出鋼脫硫效率%

LF進(jìn)站樣

精煉一次脫硫效率

LF出站樣

A

0.0572

0.0532

6.99%

0.018

66.17%

0.0088

B

0.0574

0.0509

11.32%

0.0082

83.89%

0.0068

C

0.0686

0.0581

15.31%

0.0226

61.10%

0.0079

D

0.0666

0.0494

25.83%

0.0094

80.97%

0.008

E

0.0595

0.0423

28.91%

0.0149

64.78%

0.004

根據(jù)熔煉號(hào)A-E不同工序試樣硫含量變化繪制爐次號(hào)各工序硫含量變化曲線,如圖6所示。


從表2及圖6中可以知道轉(zhuǎn)爐出鋼混沖脫硫率在20%左右,LF一次脫硫率在60%以上,LF爐出站樣硫含量都低于0.01%,完全能夠滿足耐候鋼硫上限0.0125%的制造標(biāo)準(zhǔn)。

耐候鋼新工藝冶煉爐次F各工序渣樣成分見表3.

3 爐次F各工序渣樣成分

熔煉號(hào)

%CaO

%SiO2

%Al2O3

%MgO

%MnO

%S

R

轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)

38.7

22.69

1.66

14.35

4.7

0.075

1.7

LF進(jìn)站

54.52

8.57

26.95

5.93

0.073

2.01

6.4

LF出站

51.94

6.51

33.32

5.47

0.09

1.83

8.0

從表3中數(shù)據(jù)可以看出,耐候鋼轉(zhuǎn)爐鋼渣堿度較低1.7,LF爐脫硫堿度6-8。

2.5 耐候鋼冶煉新工藝操作效益計(jì)算

耐候鋼工藝改進(jìn)改進(jìn)前后各項(xiàng)指標(biāo)見表4.

4 耐候鋼工藝優(yōu)化前后各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)

時(shí)間

鋼水總量/萬(wàn)噸

鎂粉單耗kg/t

石灰粉單耗/kg/t

LF電單耗/kw.h/t

帶渣鋼鐵料消耗/kg/t

15年數(shù)據(jù)

11.8

0.39

1.7

24.03

1056.47

163-172

6.1

0.15

0.70

22.33

1053.67

從表4可以看出,耐候鋼工藝路徑優(yōu)化前后脫硫鎂粉單耗由0.39kg/噸鋼下降到0.15kg/噸鋼,脫硫石灰粉單耗由1.7kg/噸鋼下降到0.7kg/噸鋼,LF爐電單耗由24.03 kw.h/噸鋼下降到22.33 kw.h/噸鋼,帶渣鋼鐵料消耗由1056.47kg/噸鋼下降到1053.67kg/噸鋼。

耐候鋼冶煉新工藝從2016年4月開始現(xiàn)場(chǎng)施行,因此,效益計(jì)算時(shí),統(tǒng)計(jì)2016年4-2017年3月梅鋼二煉鋼耐候鋼冶煉產(chǎn)量6.1萬(wàn)噸;鎂粉單價(jià)12元/kg,石灰粉單價(jià)0.6元/kg,鋼水單價(jià)2元/kg,電耗單價(jià)0.7元/kwh.t。

   經(jīng)濟(jì)效益=(降低鎂粉單耗×鎂粉價(jià)格+降低石灰粉電耗×石灰粉價(jià)格+降低鋼鐵料消耗×鋼水單價(jià)+降低噸鋼電耗×單耗單價(jià))×鋼水量

= [(0.39-0.15)×12 +(1.7-0.7)×0.6+(1056.47-1053.67)×2 +(24.03-22.33)×0.7] ×61000

=62.65萬(wàn)元

通過新工藝優(yōu)化,不但解決梅鋼內(nèi)部多余渣鐵渣鋼回爐重?zé)捴匦吕玫膯栴},變廢為寶,二煉鋼在16年3月至17年2月成功冶煉耐候鋼6.1萬(wàn)噸的前提下節(jié)約生產(chǎn)成本62.56萬(wàn)元。

通過以上分析可以得出,耐候鋼冶煉新工藝完全可行,即鐵水硫含量<0.03%時(shí),鐵水只扒渣不脫硫,鐵水硫含量≥0.03%時(shí),鐵水按目標(biāo)值0.02%脫硫,轉(zhuǎn)爐加渣鋼渣鐵代替部分廢鋼,轉(zhuǎn)爐出鋼混沖脫硫,LF爐脫硫工藝完全能夠滿足耐候鋼冶煉,節(jié)約成本顯著。

3 結(jié)語(yǔ)

(1)耐候鋼冶煉轉(zhuǎn)爐出鋼混沖脫硫率達(dá)到20%左右,LF一次脫硫率達(dá)到60%以上,LF爐出站樣硫含量都低于0.01%,完全能夠滿足耐候鋼硫上限0.0125%的制造標(biāo)準(zhǔn)。

(2)耐候鋼冶煉轉(zhuǎn)爐鋼渣堿度較低,其普通二元堿度在1.7左右,LF爐精煉渣堿度在6-8。

(3)耐候鋼冶煉新工藝完全可行,即鐵水硫含量<0.03%時(shí),鐵水只扒渣不脫硫,鐵水硫含量≥0.03%時(shí),鐵水按目標(biāo)值0.02%脫硫,轉(zhuǎn)爐加渣鋼渣鐵代替部分廢鋼,轉(zhuǎn)爐出鋼混沖脫硫,LF爐脫硫工藝完全能夠滿足耐候鋼冶煉,成功冶煉耐候鋼6.1萬(wàn)噸節(jié)約生產(chǎn)成本62.56萬(wàn)元。

參考文獻(xiàn)

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