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濰坊特鋼1360m3高爐停爐降料面總結

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濰坊特鋼1360m3高爐停爐降料面總結濰坊特鋼技術科 王心乾煉鐵廠2號高爐(1360m3)于2007年9月份開爐投產至2017年12月份停爐,一代爐齡10年零3個月,期間共生產鐵水2377855.13t,單立方產鐵…

濰坊特鋼1360m3高爐停爐降料面總結

濰坊特鋼技術科   王心乾

煉鐵廠2號高爐(1360m3)于20079月份開爐投產至201712月份停爐,一代爐齡10年零3個月,期間共生產鐵水2377855.13t,單立方產鐵量9101t/m3。爐役后期由于爐襯及爐缸侵蝕嚴重,爐腹冷卻壁損壞較多,爐殼局部發紅需外部噴水冷卻等諸多原因,已嚴重威脅高爐的安全生產。公司決定于2017121日空料線停爐大修,更換爐底碳磚和全部冷卻壁。本次停爐空料線采用前期煤氣回收打水降料面的方法,于2017121日中午11:50送風,開始降料面,122日凌晨0:17高爐休風,整個空料線歷時11小時30分鐘,料面安全降到風口中心線以下。

1、停爐前的準備工作

為實現快速、安全的降料面,煉鐵廠成立停爐領導小組,事先制定了詳細、周密的操作方案,統一思路后,嚴格按照停爐方案執行。

1.1高爐操作調整

1)停爐前2#高爐爐況順行度較高,鐵水產量和指標參數均在較好水平,高爐熱風壓力380kpa,日產鐵水4100噸,平均燃料比500kgt。綜合考慮到2號高爐爐缸活躍程度高,中心與邊緣氣流分布均勻,爐墻較為干凈,為降低消耗損失,就沒有采取洗爐措施,只在停爐前一天,把爐溫提到0.7—0.8%,適當降低爐渣堿度,用高溫氣流.均熱爐渣象征性清洗爐缸.爐墻,減少了停爐前的爐況波動和燃料消耗,避免洗爐出現爐皮發紅甚至燒穿事故,保證停爐的順利安全性。

2)停爐料。121日夜班450開始上停爐料,配比燒結69%+球團8%+PB23%。停爐料分Q1Q2兩段,Q1停爐料:(原礦批40t/批)礦批28t/批,干焦批:8.91t(包括焦丁0.3t),硅石300kg/批,綜合負荷(干):3.14t/t.干焦比530kg/t,理論堿度1.02.Q1停爐料共上20批。Q2停爐料:礦批24.5t/批,干焦批:8.51t(包括焦丁0.3t),硅石450kg/批,綜合負荷(干):2.88t/t.干焦比580kg/t,理論堿度1.03.Q2停爐料共上14批,Q1Q2停爐料共34批。調整上料制度:礦 31/3 28.5/3  26/3 34/2 32/2 30/2  28/2  26/2  24/2  16/2,適當發展邊緣氣流。后緊跟5批蓋面焦,蓋面噸數:8.6t * 5= 43t

3)預休風。按計劃預休風前倒空礦焦倉、礦焦槽,并控制休風時料線4m--5m1217:20打開西鐵場鐵口出鐵,815按停爐計劃預休風,安裝爐頂打水槍。預休風時雷達探尺顯示料線6.6m(提前用機械探尺標定雷達探尺,雷達探尺顯示比實際料線淺2m左右)。以下是預休風前鐵水及爐渣成分見表1

濰鋼2號高爐預休風前鐵水、爐渣成分(%

.1

鐵次

[Si]

[s]

[Mn]

(SiO2)

(CaO)

(Al2O3)

(MgO)

R

54015

0.65

0.024

0.23

31.59

36.27

16.13

10.39

1.15

54016

0.68

0.023

0.23

30.98

37.05

15.82

10.43

1.19

1.2 .外圍準備工作。

  1)優化爐頂霧化打水裝置。高爐提前改進自制爐頂打水槍,打水槍規格:打水槍總長4.2米,在爐內長度(法蘭盤前段)3米,打水槍內管徑45mm,從水槍前端開始每隔10mm左右鉆4排眼,共鉆眼21排,距離爐墻1米范圍內沒有開孔(保護爐墻)。在打水槍后頭(法蘭盤后端)13處斜45度角再接焊一根(1寸)水管。打水槍使用方法:原直送的45mm管道通氮氣,閥門全開保證通入足量氮氣,增加水的霧化程度;斜著焊接的水管通高壓水,使用時固定氮氣量,通過調節水量大小控制頂溫。在降料面過程中爐內煤氣量驟增,吹入氮氣在一定程度上能稀釋爐內的氧氣和氫氣濃度,同時防止高溫氣流堵塞打水槍孔道。將自制打水槍在停爐前進行進行模擬操作試驗,測的最高打水量(90m3/h),以及不同打水流量的霧化效果,提前調試好打水槍,以便空料線作業時可控制好水壓和流量,保證最佳霧化效果。下圖就是濰鋼自己制作的打水槍及實驗時的霧化效果圖。

圖一

圖二


2)為避免停爐過程中冷卻設備向爐內大量漏水,高爐提前聯系看水工進行查水.檢漏,關掉漏水冷卻壁。同時對爐體的密封情況進行檢查,對所有的漏點做好標記,利用預休風機會進行焊補處理。

3)提前校正機械探尺和雷達探尺、在線煤氣檢測系統、校對爐頂上升管四根電偶、爐頂溫度表、爐頂壓力表,確保溫度、壓力準確可靠,保證數據的準確性。檢查爐頂荒煤氣切換系統、熱風爐系統及各蒸氣、N2閥門,保證開關靈活。

4)、殘鐵溝安放到位,平臺鋪設整齊,燒殘鐵口用氧氣接現場,使用工具準備整齊。爐前根據鋪設平臺位置,演示氧槍氧管距離、長度,并試壓,備足出殘鐵的鐵水包(9個),提前做好準備工作。

2、停爐降料面

2.1. 降料面操作要點

2.1.1.料面位置的確定

停爐降料線期間,根據雷達探尺數值和煤氣成份變化及焦炭燃料消耗情況三者相結合,判斷料面位置。煤氣成份變化規律:開始階段CO2體積分數不斷降低,H2體積分數不斷升高,煤氣中CO2降到最低水平(CO2 3%5%)煤氣中H2含接近6-8%說明料面已進入爐腰區。CO體積分數開始降低,CO2體積分數從最低點開始增加時,說明料面已進入爐腹;當N2含量開始上升時,說明料面已進入風口區;當CO2CO體積分數相同時,表面降料面操作已接近尾聲。噸焦風耗以2500m3/min為基準進行校核。

2.1.2停止回收煤氣的條件

1)當料線空到爐腰部位時,出現下列情況時,停止回收煤氣。

2)煤氣中CO2降到最低水平(CO2 3%5%)

3)煤氣中H2含接近8-12%

4)出現爆震時,壓差波動超過20Kpa.

5)煤氣溫度高,布袋除塵入口溫度接近220℃(>10分鐘)

6)布袋荒凈煤氣壓差達到9kpa

2號高爐回收煤氣成份變化曲線

圖三

2.1.3. 頂溫控制

停爐過程最關鍵是頂溫的控制。頂溫嚴格控制在250-400℃以內,頂溫主要通過爐頂打水、降低風溫和風量三種手段來控制。打水量過多,爐頂溫度過低,水可能直接打在料面上,這極易產生水汽爆震;相反爐頂溫度控制過高,易燒壞爐頂設備。本次停爐過程爐頂打水采用了自制改進的霧化打水槍,有效控制了爐頂溫度又避免了水汽爆震,頂溫控制在250-400℃之間,由于霧化水在沒有到達料面之前,便已吸熱汽化,避免了與高溫料面接觸,從而避免了水蒸汽因體積急劇膨脹而引起爆震。停爐過程中,由于爐頂打水霧化效果好,風壓、頂溫一直穩定在合理范圍內,波動很小,直至空料線結束。

 

爐頂打水量變化情況

圖四


2.1.4.風量、風溫的控制

爐內操作上嚴格控制風量,維持適當的煤氣速度,防止產生管道行程,隨著料線降低,逐步減少風量。爐腰以上盡量維持正常60%--80%的風量,頂壓維持正常80%--90%的水平。當料線到達爐身下部,爐墻粘結物開始塌落,壓量關系頻繁出現尖峰波動,應及早減風并適當減少打水量,爐腰部位應保持正常60%--70%的風量水平。進入爐腹區域,過了成渣帶逐步進入了緩沖區,應保持正常50%--60%左右的風量水平。總體上,前期可保持高爐盡量使用高頂壓、大風量、高頂溫,可以縮短降料面時間,保證充足的渣鐵溫度。在保證頂溫在合適范圍內的前提下,風溫可保證較高水平,及時控制風量、打水量,以保證降料面的安全、快速。

2.2. 降料面過程

1211250高爐預休風后送風,隨即引煤氣、改高壓,1330風量2612m3/min、風壓0.263MPa、頂壓0.170MPa、風溫1139℃,雷達探尺6.6m.為加快下料速度,縮短停爐時間,將手動打水量控制在50m3/h的較高水平,不動風量、風溫,以自動打水控制頂溫。隨著料面的下降,料層開始逐漸變薄,頂壓開始出現波動出現冒尖現象,16:12左右風量減到2050m3/min ,煤氣中H2含量在4%左右,Co2含量降低到3%H2含量高于Co2含量1%Co含量下降到20%左右。維持半小時左右時間后,觀察雷達探尺在14.5mm(預測料面實際位置在爐腰中部),頂壓明顯波動頻繁時,進行切煤氣操作,煤氣回收結束。在19:22左右3#風口黑,小套底部開始淌水,逐步減風至1500 m3/min 左右,20:50左右4#風口黑,到21:301#2#3#4#5#風口全黑,底部淌水明顯,22:16左右20#1#2#3#4#5#6#風口全黑,此時雷達探尺顯示位置17.41米(預測實際位置19.41m,已到達爐腹下沿位置,爐前開始出最后一爐鐵(第三爐),出鐵過程中,不斷將爐頂放散倒替放下,提高爐內壓力,力爭最大能力出凈爐內渣

序號

時間

風量

風壓

風溫

打水量

雷達探

頂溫

1

2

3

4

平均

1

13:30

2652

263

1139

50

6.6

246

270

336

311

291

2

14:00

2592

251

1117

56

8

303

370

266

280

305

3

15:00

2283

243

1123

75

9.9

251

353

224

255

271

4

15:30

2307

234

1140

67

10.5

218

322

198

187

231

5

16:00

2273

227

1135

51

11.92

234

313

211

214

243

6

16:30

2155

201

1148

56

13.74

275

277

268

284

276

7

16:36

1850

145

1161

60

14.6

258

230

281

275

261

8

17:30

1252

46

1172

35

15.37

442

296

305

182

306

9

18:00

1349

50

1172

92

15.51

430

283

307

207

307

10

18:30

1336

54

1169

132

16.17

430

343

325

227

331

11

19:00

1399

58

1166

110

16.34

434

323

320

230

327

12

19:30

1526

61

1166

122

16.54

383

334

325

277

333

13

20:00

1471

66

1145

132

16.74

374

326

319

289

317

14

20:30

1599

65

1123

110

17.00

366

300

359

305

336

15

21:00

1496

55

1104

132

17.36

336

233

413

287

370

16

22:00

1282

48

1105

178

17.34

467

378

302

195

365

17

22:30

1085

37

1086

144

17.69

428

441

329

280

370

18

23:00

1049

31

923

90

17.64

430

489

313

229

365

19

23:30

1535

88

815

106

17.71

335

398

238

259

308

20

24:00

1622

128

819

173

17.96

454

348

324

239

341

平均

1706

118

1096

355

331

298

251

309

合計

1971

鐵。23:599#10#11#12#13#風口邊緣掛渣明顯,其余風口基本都黑,0:14時鐵口出水,0:17時休風,空料線結束。降料面操作完畢,歷時11小時30分鐘。

高爐降料面過程參數

.

   

2.3. 爐前放殘鐵工作

為了盡可能出凈渣鐵,通過對停爐料的理論計算,結合實際出鐵情況,從空料線開始就決定出三爐鐵,前兩爐鐵基本按照正常間隔時間出鐵,30--40分鐘左右打開鐵口,最后一爐在料面降到爐腹下沿風口發黑時再出鐵。通過對停爐料的理論計算應出鐵水541.8t,實際出鐵水599.9噸,兩者相差58.1噸,從實際扒爐現場觀察基本達到目標要求。

殘鐵重量、成份、及爐渣成分

.

爐號

出鐵時間

     

開口

堵口

過磅產量

Si

Mn

P

S

C

Ti

54016

7:22

8:10

178.56

0.68

0.23

0.102

0.023

4.97

0.064

54017

13:14

13:56

91.24

1.55

0.32

0.128

0.016

4.7

0.13

54018

14:40

15:48

211.22

1.45

0.26

0.108

0.016

5.32

0.118

54019

22:28

0:17

118.92

2.64

0.28

0.129

0.025

4.77

0.168

.

爐號

出鐵時間

     

開口

堵口

過磅產量

SiO2

CaO

S

R2

FeO

MgO

Al2O3

MnO

TiO2

54016

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

54017

13:14

13:56

91.24

31.48

37.03

0.91

1.18

0.32

10.61

15.69

0.13

0.38

54018

14:40

15:48

211.22

30.56

37.73

0.97

1.23

0.26

11.05

16.31

0.11

0.32

54019

/

/

/

/

/

/

/

/

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4、停爐結語

1. 降料面的前期盡量保持較高風壓、頂壓、風溫,能加速降料面的進程。

2. 本次降料面采用自制改進霧化打水槍,全開氮氣閥門,增加了爐內氮氣量和打水量,提高了打水的霧化效果,大大降低了爆震的發生機率,從實際進程看,沒有發生一次大的暴震,達到了預期效果。

3. 風溫全用:由于打水槍的霧化效果好、水量大(最大90m3/min),發生爆震機率低,本次降料面風溫一直全用,只是在料面到達爐腹下沿有吹空現象時,才將風溫撤到900℃,從熱量方面加速了焦炭的燃燒速度,加快了降料面的進程。

需改進措施

1. 本次降料面由于爐型、設計等原因,東南和西北方向頂溫偏差較大,最大偏差相差200℃(西北199℃、東南500℃),東南方向溫度高需增加打水量,西北方向需減少打水量,由于單只水槍沒有安裝流量表,造成單個方向的打水量較難調節,頂溫把控困難,建議每個方向的打水槍都安裝流量表。

2. 氮氣總管和分管應安裝流量表,便于實時掌控氮氣量,更好的搭配實時水量,保證霧化效果。

3. 可以嘗試料面進入爐腹區域時,再進行停止回收煤氣操作。

濰鋼1360m3高爐本次降料面操作,嚴格按照停爐預案進行,以降料面過程安全、快速、環保為宗旨,充分結合實際耗風量、頂溫、風溫情況、前期參照煤氣成份的變化,后期利用噸焦耗風量和雷達探尺判斷料面,準確的控制了空料線的整個進程,圓滿完成停爐降料面操作。      

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