基于煉鐵高爐開爐的合理配料分析
來源:第五屆煉鐵對標、節能降本及新技術研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
基于煉鐵高爐開爐的合理配料分析張曉晨 福建羅 (源閩光鋼鐵有限責任公司) 摘 要:在研究高爐煉鐵配料問題時,本文以羅源閩光2 號高爐為研究對象,對…
基于煉鐵高爐開爐的合理配料分析
張曉晨 福建羅
(源閩光鋼鐵有限責任公司)
摘 要:在研究高爐煉鐵配料問題時,本文以羅源閩光2 號高爐為研究對象,對其進行了開爐及達產試驗。從試驗結果來看,在實施強化達產方案的條件下,使用50%的準一級外購焦和50%準一級自產干熄焦,并配備130㎡燒結礦和低品位揚州球團礦等輔料,高爐利用系數在第6天達到3.585,因此可以實現快速達產目標。
關健詞:高爐煉鐵,配料,開爐,達產
Analysis of reasonable ingredients based on blast
furnace ironmaking
Abstract:In the study of blast furnace ore blending problem, this paper takes Luoyuan Minguang No. 2 blast furnace as the research object, the start-up and production test of the. The experimental results show that in the
implementation of intensive production scheme under the condition of coke and 50% level 50% level quasi dry quenching, and is equipped with 130 square meters of sintering ore and low-grade Yangzhou pellet material, blast furnace utilization In sixth days to reach 3.585, so it can achieve rapid production goal.
Key words:Blast furnace iron-making Mixed ingredients Ore blending Blow in Production
Key words:Blast furnace iron-making Mixed ingredients Ore blending Blow in Production
1 研究對象概況
羅源閩光2 號高爐有效容積達660m3,高爐配有2個鐵口和18個風口,年產煉鋼生鐵 78 萬t。采用HYWZ-C型無料鐘爐頂裝料設備進行合理配料,并于2016年9月1日18 : 35點火投產。如下表1所示,為開爐達產期間主要技術經濟指標。
表1 高爐開爐達產期間主要技術經濟指標
日期 | 日產量d/t | 利用系數t/(m3·d) | 焦比kg/t | 風量 m3/min | 風壓kpa | 頂壓kpa | 風溫C° | 富氧率% | 煤比kg/t | [Si]% | [S]% |
9月2日 | 681.9 | 0.876 | 905.8 | 1373 | 234 | 118 | 1088 | 0.74 | 67.4 | 3.48 | 0.034 |
9月3日 | 1803.06 | 2.73 | 461.67 | 1615 | 273 | 139 | 1177 | 2.67 | 128.65 | 1.02 | 0.032 |
9月4日 | 2148.6 | 3.255 | 425.9 | 1655 | 277 | 138 | 1201 | 2.77 | 118.1 | 0.76 | 0.029 |
9月5日 | 1400.58 | 2.12 | 435.72 | 1641 | 267 | 135 | 1190 | 2.83 | 105.45 | 0.56 | 0.042 |
9月6日 | 1641.7 | 2.49 | 471.05 | 1505 | 261 | 134 | 1161 | 2.84 | 119.75 | 0.94 | 0.034 |
9月7日 | 2366.18 | 3.585 | 383.9 | 1637 | 286 | 147 | 1207 | 3.50 | 136.17 | 0.46 | 0.034 |
注:2016年9月5日14:16-23:51休風695分鐘。補焊東鐵口上方開裂爐殼焊縫。
2 高爐煉鐵配料參數選擇
高爐開爐使用了50%的準一級外購焦和50%準一級自產干熄焦,并配備130㎡燒結礦和低品位揚州球團礦等輔料。如下表2所示,為開爐料的有關參數。在裝料入爐期間,凈焦、空焦干焦批6320kg。正常料干焦批6500kg,礦批重10000kg。分別為56%的高堿度燒結礦和44%的低品位揚州球團礦。從質量上來看,燒結礦粒度小于5mm不超過5%,品位不小于55%;球團礦的轉鼓大于90%,抗磨小于5%,抗壓不低于200kg/個;外購焦炭抗碎強度M25大于92%,耐磨強度 M10小于5%。
表2 羅源閩光2號高爐開爐料主要成分及密度
項目 | TFe% | FeO% | SiO2% | CaF2% | CaO% | MgO% | Al2O3% | S% | 堆比重 |
燒結 | 56.47 | 7.74 | 5.11 |
| 9.33 | 1.6 | 2.06 | 0.013 | 1.76 |
揚球 | 63.86 | 0.63 | 6.97 |
| 0.44 | 0.67 | 0.5 | 0.005 | 2.23 |
螢石 |
|
| 15 | 85 |
|
|
|
| 1.65 |
焦炭 |
|
| 6.3 |
| 0.59 | 0.08 | 4.28 | 0.713 | 0.55 |
焦炭分析:W=7.91%;A=13.18%;V=1.20%;S=0.713%;C=85.60% |
在開爐料的參數設定上,采用全爐焦比3.0t/t,正常料焦比0.954t/t。正常料的堿度0.90,空料堿度為0.97。爐料壓縮率10%,生鐵中[Si]、[C]、[Mn]、[P]、[S]、[Fe]等元素成分分別為3.0%、4.6%、0.3%、0.14%、0.050%和91.91%。
3 開爐料填充及測試
(1)開爐料填充
高爐此次開爐采用全焦開爐,死鐵層、爐缸、爐腹的二分之一為凈焦,爐腹二分之一處至爐腰上沿為空焦,爐身以上裝正常料加空焦。在不拆除烘爐導風管的條件下,使鐵口孔道保持暢通,在烘爐涼爐到150℃后休風堵完風口,高爐開始投料。在裝料前一天,需完成料的堆比重測定,并完成開爐料組成校核且再次核準探尺零位。
(2)裝料測試操作
裝料測試的主要目的是檢驗裝料設備,收集與上料、布料有關的參數, 以便為高爐生產提供數據依據。高爐于8月31日開始裝料,料批嚴格按照制訂的開爐料計算方案和測料面方案進行開爐料裝填。在爐缸至爐腰上沿處,布凈焦傾角α為10°,布空焦傾角α為12°。這部分主要通過測定料罐實際最大裝焦量來確定料罐最大容積。同時進行爐頂設備的柱塞閥、上密封閥、下密封閥的開啟和閉合時間,料車的上行時間, 節流閥角γ不同開度焦炭料流速度的測試。在爐身上部料線達到5m時,應停止上料。進行不同α角下礦石和焦炭碰撞點及料流軌跡的測試。打開大方人孔及點火人孔,從大方人孔進人,自探尺零位爐喉鋼磚下沿垂直方向,開始用白色涂料作400x400mm的標記,間隔500mm同時在邊上標明所對應的料線,按先布焦再布礦的順序,固定各自的α角度,設定好用料量,以3-4圈為準。當料線約為3m時,停止測試碰撞點接著測試料流軌跡 。先進行工具制作,根據爐喉直徑(Φ5200mm)選取2根長度為5200mm的吹氧管,并排焊在一起,依次在吹氧管的1/2、1/4、1/8、1/16處分別用吹氧管焊個垂直桿,為便于識別可選取不同長度的吹氧管。在焊好的骨架兩端分別綁上4-5m長的鐵線,便于根據不同料線調整高度。進行料流軌跡測試,通過控制鐵線的長度,使測量工具處于不同的料線處,觀察礦、焦在不同料線下的布料軌跡。在同一料線處也是按先布焦再布礦的順序,α角度以預計常用的角度為優先測定對象,逐個進行,直至正常料線為止,最后測定中心加焦角度。此時高爐裝料及測試工作全部完成。以上測試內容過程要認真做記錄,加以整理。以便于調整高爐強化過程中的布料參數選擇。
4 高爐開爐達產過程及結果
從高爐開爐送風制度上來看,高爐于9月1日18:35開始送風點火,風口尺寸為Φ105mmx11+Φ100mmx4+Φ95mmx3 ,大小風口間隔堵10個風口,送風風口尺寸為Φ105mmx4+Φ100mmx2+Φ95mmx2 ,送風風口面積達0.0648m3。風壓0.06MPa,風量450m3/min,用最高風溫點火,風口燃燒正常后可酌情增減。送風后 5、10號風口先亮,其余送風風口在19:53全亮。高爐送風后,操作方針以穩定順行為主,確保爐溫充足。同時把握好時機漸開風口,增加風量,提高冶煉強度。開風口順序沿鐵口依次對開,每增加一個風口加風100m3/min左右,提高爐頂壓力 5-10kap。2日15:36捅開1號風口,高爐實現全風口送風。
從送料情況來看,高爐于21:05機械探尺動, 料線2500開始下第一批料,礦批7600kg,焦批4730kg。布料矩陣為:O 325°;C423°421°,后隨風量、料批的增加,并為始終確保中心和邊緣兩道煤氣流,至2日逐調整為O228°326°224°;C329°227°225°223°。經多次取煤氣樣檢驗合格后,21:35引煤氣,22:08鐵口來渣,23:02鐵口大噴后堵口。9月2日0:00,下料體積達到435.88m3。0:16高爐第一次開口出鐵,鐵口噴吹后堵口。此時[Si]和[S]分別為4.67%和0.088%,出渣鐵約5噸,流向干渣坑。8:00風口送風風量達1116 m3/min,風壓217Kpa,渣鐵物理熱、流動性得到改善。8:22高爐開口出鐵,鐵水開始過憋渣器,8:56鐵口噴吹后堵口,出鐵量達到了48.92t。生鐵成分: [Si]4.71%、[C]3.87%、[Mn]0.17%、[P]0.116%、[S]0.053%、[Fe]90.84%。爐渣成分:(SiO2)22.62%、(CaO)37.71%、(Al203 )24.53%、(MgO)6.24%。
為實現高爐快速達產消除隱患,5日高爐計劃休風695min,補焊東鐵口上方開裂爐殼焊縫。休風時,堵3、5、7、9、12、14、16號風口,5日23:51復風,復風后結合爐溫、爐況順行漸開風口,至6日8:36全風口送風。隨風量增加,逐擴大料批,加重焦炭負荷。開爐第二天,[Si]降至1.0-1.5%,[S]控制在0.020-0.035%,第四天則[Si]降低至0.4-0.6%,[S] 控制在0.020-0.035%。7日2號高爐利用系數達到3.585,實現快速達產目標。
5 結語
通過分析可以發現,想要使高爐煉鐵效率得到提高,還要實現合理配料,并做好開爐參數的選擇,確保順利開爐打下基礎。開爐成功后, 應加強高爐操作的優化,以確保高爐煤氣流能夠得到合理分布,[Si]、爐渣堿度控制在理想范圍。通過采取這些措施,使高爐利用系數快速達到3.585,實現快速達產目標。
參考文獻
[1] 盧芳穎,陳敬佑. 三鋼5號高爐開爐及達產實踐[J]. 煉鐵,2008,04:24-27.
[2] 安鋼6號高爐開爐料布料測試實踐[EB/OL]
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