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指標

基于煉鐵高爐開爐的合理配料分析

來源:第五屆煉鐵對標、節能降本及新技術研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

基于煉鐵高爐開爐的合理配料分析張曉晨 福建羅 (源閩光鋼鐵有限責任公司) 摘 要:在研究高爐煉鐵配料問題時,本文以羅源閩光2 號高爐為研究對象,對…

基于煉鐵高爐開爐的合理配料分析

張曉晨  福建羅  

(源閩光鋼鐵有限責任公司)

 在研究高爐煉鐵配料問題時,本文以羅源閩光2 號高爐為研究對象,對其進行了開爐及達產試驗。從試驗結果來看,在實施強化達產方案的條件下,使用50%的準一級外購焦和50%準一級自產干熄焦,并配備130燒結礦和低品位揚州球團礦等輔料,高爐利用系數在6天達到3.585,因此可以實現快速達產目標。

關健詞高爐煉鐵配料開爐達產

Analysis of reasonable ingredients based on blast

furnace ironmaking

AbstractIn the study of blast furnace ore blending problem, this paper takes Luoyuan Minguang No. 2 blast furnace as the research object, the start-up and production test of the. The experimental results show that in the

implementation of intensive production scheme under the condition of coke and 50% level 50% level quasi dry quenching, and is equipped with 130 square meters of sintering ore and low-grade Yangzhou pellet material, blast furnace utilization In sixth days to reach 3.585, so it can achieve rapid production goal.

Key wordsBlast furnace iron-making  Mixed ingredients   Ore blending  Blow in  Production

Key wordsBlast furnace iron-making  Mixed ingredients   Ore blending  Blow in  Production

1 研究對象概況

羅源閩光2 號高爐有效容積達660m3,高爐配有2個鐵口和18個風口,年產煉鋼生鐵 78 t。采用HYWZ-C型無料鐘爐頂裝料設備進行合理配料,并于20169118 : 35點火投產。如下表1所示,為開爐達產期間主要技術經濟指標。

1 高爐開爐達產期間主要技術經濟指標

日期

日產量d/t

利用系數t/(m3·d)

焦比kg/t

風量

m3/min

風壓kpa

頂壓kpa

風溫

富氧率%

煤比kg/t

[Si]

[S]

92

681.9

0.876

905.8

1373

234

118

1088

0.74

67.4

3.48

0.034

93

1803.06

2.73

461.67

1615

273

139

1177

2.67

128.65

1.02

0.032

94

2148.6

3.255

425.9

1655

277

138

1201

2.77

118.1

0.76

0.029

95

1400.58

2.12

435.72

1641

267

135

1190

2.83

105.45

0.56

0.042

96

1641.7

2.49

471.05

1505

261

134

1161

2.84

119.75

0.94

0.034

97

2366.18

3.585

383.9

1637

286

147

1207

3.50

136.17

0.46

0.034

:20169514:16-23:51休風695分鐘。補焊東鐵口上方開裂爐殼焊縫。

2 高爐煉鐵配料參數選擇

高爐開爐使用了50%的準一級外購焦和50%準一級自產干熄焦,并配備130㎡燒結礦和低品位揚州球團礦等輔料。如下表2所示,為開爐料的有關參數。在裝料入爐期間,凈焦、空焦干焦批6320kg。正常料干焦批6500kg,礦批重10000kg。分別為56%的高堿度燒結礦和44%的低品位揚州球團礦。從質量上來看,燒結礦粒度小于5mm不超過5%,品位不小于55%;球團礦的轉鼓大于90%,抗磨小于5%,抗壓不低于200kg/個;外購焦炭抗碎強度M25大于92%,耐磨強度 M10小于5%。

2 羅源閩光2號高爐開爐料主要成分及密度

項目

TFe%

FeO%

SiO2%

CaF2%

CaO%

MgO%

Al2O3%

S%

堆比重

燒結

56.47

7.74

5.11

9.33

1.6

2.06

0.013

1.76

揚球

63.86

0.63

6.97

0.44

0.67

0.5

0.005

2.23

螢石

15

85

1.65

焦炭

6.3

0.59

0.08

4.28

0.713

0.55

焦炭分析:W=7.91%A=13.18%V=1.20%S=0.713%C=85.60%

在開爐料的參數設定上,采用全爐焦比3.0t/t,正常料焦比0.954t/t。正常料的堿度0.90,空料堿度為0.97。爐料壓縮率10%,生鐵中[Si][C][Mn][P][S][Fe]等元素成分分別為3.0%4.6%0.3%0.14%0.050%91.91%

3 開爐料填充及測試

1)開爐料填充

高爐此次開爐采用全焦開爐,死鐵層、爐缸、爐腹的二分之一為凈焦,爐腹二分之一處至爐腰上沿為空焦,爐身以上裝正常料加空焦。在不拆除烘爐導風管的條件下,使鐵口孔道保持暢通,在烘爐涼爐到150后休風堵完風口,高爐開始投料。在裝料前一天,需完成料的堆比重測定,并完成開爐料組成校核且再次核準探尺零位。

2)裝料測試操作

裝料測試的主要目的是檢驗裝料設備,收集與上料、布料有關的參數, 以便為高爐生產提供數據依據。高爐于831日開始裝料,料批嚴格按照制訂的開爐料計算方案和測料面方案進行開爐料裝填。在爐缸至爐腰上沿處,布凈焦傾角α10°,布空焦傾角α12°。這部分主要通過測定料罐實際最大裝焦量來確定料罐最大容積。同時進行爐頂設備的柱塞閥、上密封閥、下密封閥的開啟和閉合時間,料車的上行時間, 節流閥角γ不同開度焦炭料流速度的測試。在爐身上部料線達到5m時,應停止上料。進行不同α角下礦石和焦炭碰撞點及料流軌跡的測試。打開大方人孔及點火人孔,從大方人孔進人,自探尺零位爐喉鋼磚下沿垂直方向,開始用白色涂料作400x400mm的標記,間隔500mm同時在邊上標明所對應的料線,按先布焦再布礦的順序,固定各自的α角度,設定好用料量,以3-4圈為準。當料線約為3m時,停止測試碰撞點接著測試料流軌跡 。先進行工具制作,根據爐喉直徑(Φ5200mm)選取2根長度為5200mm的吹氧管,并排焊在一起,依次在吹氧管的1/21/41/81/16處分別用吹氧管焊個垂直桿,為便于識別可選取不同長度的吹氧管。在焊好的骨架兩端分別綁上4-5m長的鐵線,便于根據不同料線調整高度。進行料流軌跡測試,通過控制鐵線的長度,使測量工具處于不同的料線處,觀察礦、焦在不同料線下的布料軌跡。在同一料線處也是按先布焦再布礦的順序,α角度以預計常用的角度為優先測定對象,逐個進行,直至正常料線為止,最后測定中心加焦角度。此時高爐裝料及測試工作全部完成。以上測試內容過程要認真做記錄,加以整理。以便于調整高爐強化過程中的布料參數選擇。

4 高爐開爐達產過程及結果

從高爐開爐送風制度上來看,高爐于9118:35開始送風點火,風口尺寸為Φ105mmx11+Φ100mmx4+Φ95mmx3 ,大小風口間隔堵10個風口,送風風口尺寸為Φ105mmx4+Φ100mmx2+Φ95mmx2 ,送風風口面積達0.0648m3。風壓0.06MPa,風量450m3/min,用最高風溫點火,風口燃燒正常后可酌情增減。送風后 510號風口先亮,其余送風風口在19:53全亮。高爐送風后,操作方針以穩定順行為主,確保爐溫充足。同時把握好時機漸開風口,增加風量,提高冶煉強度。開風口順序沿鐵口依次對開,每增加一個風口加風100m3/min左右,提高爐頂壓力 5-10kap215:36捅開1號風口,高爐實現全風口送風。

從送料情況來看,高爐于21:05機械探尺動, 料線2500開始下第一批料,礦批7600kg,焦批4730kg。布料矩陣為:O 325°;C423°421°,后隨風量、料批的增加,并為始終確保中心和邊緣兩道煤氣流,至2日逐調整為O228°326°224°C329°227°225°223°。經多次取煤氣樣檢驗合格后,21:35引煤氣,22:08鐵口來渣,23:02鐵口大噴后堵口。920:00,下料體積達到435.88m30:16高爐第一次開口出鐵,鐵口噴吹后堵口。此時[Si][S]分別為4.67%0.088%,出渣鐵約5噸,流向干渣坑。8:00風口送風風量達1116 m3/min,風壓217Kpa,渣鐵物理熱、流動性得到改善。8:22高爐開口出鐵,鐵水開始過憋渣器,8:56鐵口噴吹后堵口,出鐵量達到了48.92t。生鐵成分: [Si]4.71%[C]3.87%[Mn]0.17%[P]0.116%[S]0.053%[Fe]90.84%。爐渣成分:(SiO2)22.62%(CaO)37.71%(Al203 )24.53%(MgO)6.24%

為實現高爐快速達產消除隱患,5日高爐計劃休風695min補焊東鐵口上方開裂爐殼焊縫。休風時,堵3579121416號風口,523:51復風,復風后結合爐溫、爐況順行漸開風口,至68:36全風口送風。隨風量增加,逐擴大料批,加重焦炭負荷。開爐第二天,[Si]降至1.0-1.5%,[S]控制在0.020-0.035%,第四天則[Si]降低至0.4-0.6%,[S] 控制在0.020-0.035%72號高爐利用系數達到3.585,實現快速達產目標。

5 結語

通過分析可以發現,想要使高爐煉鐵效率得到提高還要實現合理配料,并做好開爐參數的選擇,確保順利開爐打下基礎。開爐成功后, 應加強高爐操作的優化,以確保高爐煤氣流能夠得到合理分布,[Si]、爐渣堿度控制在理想范圍。通過采取這些措施,使高爐利用系數快速達到3.585實現快速達產目標。

參考文獻

[1] 盧芳穎,陳敬佑. 三鋼5號高爐開爐及達產實踐[J]. 煉鐵,2008,04:24-27.

[2] 安鋼6號高爐開爐料布料測試實踐[EB/OL]

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