河北敬業(yè)集團(tuán)新1#1080m3高爐開爐達(dá)產(chǎn)實(shí)踐
來源:第五屆煉鐵對標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
河北敬業(yè)集團(tuán)新1#1080m3高爐開爐達(dá)產(chǎn)實(shí)踐曹立東 馬建軍 李剛(河北敬業(yè)集團(tuán)鐵前管理中心 河北 石家莊 050400) …
河北敬業(yè)集團(tuán)新1#1080m3高爐開爐達(dá)產(chǎn)實(shí)踐
曹立東 馬建軍 李剛
(河北敬業(yè)集團(tuán)鐵前管理中心 河北 石家莊 050400)
摘 要:系統(tǒng)總結(jié)1080m3高爐開爐達(dá)產(chǎn)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),通過調(diào)整優(yōu)化開爐料和開爐操作制度,實(shí)現(xiàn)了順利開爐、快速達(dá)產(chǎn)的目標(biāo),開爐第3天日產(chǎn)量達(dá)到2200t以上,達(dá)到了正常生產(chǎn)水平。
關(guān)鍵詞:高爐;開爐;達(dá)產(chǎn)
1 概況
河北敬業(yè)集團(tuán)新1#1080m3高爐,由于爐缸侵蝕,爐缸側(cè)壁溫度升高,爐體冷卻設(shè)備破損,于2016年10月24日停爐進(jìn)行大修,更換了爐體破損的冷卻壁及爐缸重新砌筑。于2017年1月21日高爐送風(fēng)開爐,歷時88天。開爐后恢復(fù)順利,爐況穩(wěn)定順行,快速達(dá)產(chǎn),各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)提高較快。新1#高爐開爐初期的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如表1。
表1 新1#高爐開爐初期的操作指標(biāo)(2017年)
項(xiàng)目 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 |
平均日產(chǎn),t/d | 2036 | 2226 | 2400 |
綜合焦比,kg/t | 518 | 510 | 503 |
合格率,% | 100 | 100 | 100 |
爐頂壓力,kPa | 170 | 175 | 175 |
風(fēng)溫,℃ | 1192 | 1070 | 1065 |
風(fēng)速,m/s | 206 | 210 | 212 |
坐料次數(shù),次 | 0 | 0 | 0 |
2 高爐開爐配料計算
2.1 開爐料成分
開爐料 | 化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)% | 堆比重 | |||||||||
TFe | Mn | CaO | SiO2 | MgO | Al2O3 | P | S | R2 | FeO | ||
燒結(jié)礦 | 54.02 | 0.26 | 11.23 | 5.75 | 2.36 | 2.48 | 0.07 | 0.03 | 1.95 | 9.5 | 1.73 |
球團(tuán)礦 | 60.7 | 0.17 | 1.02 | 6.14 | 1.6 | 1.23 | 0.06 | 0.01 | 0.17 | 0.9 | 2.04 |
蛇紋石 |
|
| 3 | 36 | 35 | 3.3 |
|
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| 1.46 |
石灰石 |
|
| 51 | 1 | 4.8 | 1.72 |
|
|
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| 1.46 |
硅 石 |
|
| 0.8 | 86.2 | 1.83 | 1.12 |
|
|
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| 1.52 |
白云石 |
|
| 31.3 | 0.3 | 18.8 | 0.45 |
|
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|
| 1.49 |
焦炭灰份 |
|
| 5 | 52 | 1.7 | 37 | 0.01 |
|
| 4.5 |
表3 焦炭成分%
灰份 | 揮發(fā)份 | S | C固 | H2O | 堆比重 |
12.55 | 1.2 | 0.7 | 85 | 8 | 0.58 |
2.2 開爐主要參數(shù):
1)正常料配比:燒結(jié)礦70% 球團(tuán)礦30%
2)正常料焦比:0.8 /t
3)正常料堿度:0.97
4)空焦堿度:0.97
5)全爐總焦比:2.8t/t
6)礦批:9.0t
7)空焦段以上:渣中MgO 11.5%
8)生鐵成分:Fe 92% 、Si 3.5%、S 0.035%、Mn 0.8%
9)Fe、Mn還原率:Fe 99.5% 、Mn 60%
10)壓縮率:凈焦、空焦12.5%、正常料 12%
11)死鐵層、爐缸、1/2爐腹裝凈焦,1/2爐腹、爐腰裝空焦,爐身、爐喉裝空焦和正常料
2.3 配料計算:
(1)正常料組成:
表4 正常料組成
名稱 | 燒結(jié)礦 | 球團(tuán)礦 | 白云石 | 硅 石 | 焦炭(濕) |
組成數(shù)量kg | 6300 | 2700 | 450 | 620 | 4800 |
正常料R2 :0.97 焦比:802kg MgO:11.5% Al2O3:15.6%
批鐵:5501kg 渣量: 2593kg/批 渣鐵比:471kg/tFe
(2)空焦組成:
表5 空焦組成
名稱 | 焦炭(濕) | 白云石 |
組成數(shù)量kg | 4800 | 800 |
空焦 R2:0.97 MgO:16.9% Al2O3:22%
渣量:954kg/批
正常料 Z | 空焦K | 凈焦 J |
12.28m3 | 7.72m3 | 7.24m3 |
(3)全爐爐料用量表:
表6 全爐爐料用量表
名稱 | 燒結(jié)礦 | 球團(tuán)礦 | 白云石 | 硅石 | 焦炭(濕) |
數(shù)量(t) | 113.4 | 48.6 | 28.1 | 11.16 | 307.2 |
(原)名稱 | 燒結(jié)礦 | 球團(tuán)礦 | 白云石 | 硅石 | 礦批 | 焦批濕 | 焦比 | R2 |
數(shù)量kg | 6300 | 2700 | 450 | 620 | 9000 | 4800 | 802 | 0.97 |
3 高爐開爐實(shí)踐
3.1 開爐準(zhǔn)備
(1)設(shè)備調(diào)試
1)各系統(tǒng)設(shè)備安裝完畢后,先進(jìn)行單體試車,然后進(jìn)行聯(lián)合試車,做到分區(qū)域負(fù)責(zé),責(zé)任到人,做到萬無一失。
試壓步驟:第一步試至50kPa,大的漏點(diǎn)及時處理;第二步嚴(yán)密性試漏,頂壓最高試到170kPa,穩(wěn)定20min,在試壓前制訂了詳細(xì)的試壓規(guī)程。冷卻系統(tǒng)試壓按照設(shè)計要求將各部分水量調(diào)到設(shè)計要求,確認(rèn)所有閥門、冷卻設(shè)備靈活好用、進(jìn)出水通暢。
2)熱風(fēng)爐、高爐烘爐
新1#高爐有3座仿卡魯金頂燃式熱風(fēng)爐,停爐前蓄熱室格子磚粉化、塌落嚴(yán)重,嚴(yán)重影響風(fēng)溫。此次大修對所有格子磚進(jìn)行了更換。根據(jù)熱風(fēng)爐的特點(diǎn),制訂了詳細(xì)的烘爐規(guī)程。采用高爐煤氣對熱風(fēng)爐進(jìn)行烘爐,熱風(fēng)爐烘爐自16年10月25日開始,至2017年10月9日結(jié)束。
熱風(fēng)爐烘爐結(jié)束,具備送風(fēng)條件以后。采用熱風(fēng)對高爐進(jìn)行烘爐,為了保證烘好爐底、爐缸,在風(fēng)口共安裝了16根烘爐導(dǎo)管,烘爐嚴(yán)格按照烘爐曲線進(jìn)行,歷經(jīng)12天高爐烘爐結(jié)束。
(2)裝料
開爐總焦比為2.8t/t。堿度為0.97。為了使高爐下部能夠獲得充沛的熱量,使?fàn)t缸有足夠的熱量儲備,開爐料的分配為:死鐵層、爐缸、1/2爐腹裝凈焦,1/2爐腹、爐腰裝空焦,爐身、爐喉裝空焦和正常料。本次開爐采用帶風(fēng)裝料法,裝凈焦、空焦、負(fù)荷料時,均采用同角單環(huán),凈焦、空焦18°同角布料,負(fù)荷料20°同角布料。裝料開始,測出焦炭落點(diǎn)軌跡及α、β、γ等參數(shù),并校對α角,最后裝料料線在4.0米時停止裝料。料制:OO↓CC↓
(3)開爐參數(shù)的確定
送風(fēng)風(fēng)口Φ110x8+Ф115x3進(jìn)風(fēng)總面積0.1072m2,間隔堵5個風(fēng)口,風(fēng)量1000~1200m3/min,風(fēng)壓60kPa,風(fēng)溫900℃。采用單環(huán)布料,料線1.5m。礦石批重10t,焦碳批重4500t。入爐料為燒結(jié)礦70%,球團(tuán)礦30%。
3.2 開爐操作
2017年1月21日10:00開始裝料,17:00日裝料完畢(包括料面形狀的測定),18:18點(diǎn)火,點(diǎn)火溫度880℃,風(fēng)量930 m3/min,風(fēng)壓50kPa。點(diǎn)火后,,風(fēng)量、風(fēng)壓平穩(wěn)對稱,隨著料柱的逐漸加熱,風(fēng)壓逐漸上升到70kPa,4小時后開始下料。此后爐況一直比較正常,22日5:24出第一爐鐵。開鐵口較容易,基本上用開口機(jī)鉆開見鐵,(鐵水成分:[Si]4.05%,[S]0.015%,[P]0.199%,[Mn]0.42%)來少量渣,走干渣坑(爐渣成分:CaO36.39%,SiO232.4%,Al2O316.89%,MgO10.23%,二元堿度1.12),鐵水溫度1410℃,鐵水約50t,出鐵時間29min。6:34出第二爐鐵,來少量渣,仍走干渣坑(爐渣成分:CaO37.86%, SiO232.22%, Al2O316.17%, MgO10.37%,二元堿度1.18)鐵水溫度上升至1430℃(鐵水[Si]4.22%,[S]0.018%,[P]0.196%,[Mn]0.39%),鐵水約40t。隨著爐前出鐵的好轉(zhuǎn),逐漸開風(fēng)口加風(fēng)。16:00開始噴煤,16:20開始富氧,至22日22:00風(fēng)量1650m3/min,風(fēng)壓275kPa,風(fēng)溫1080℃,風(fēng)口全開,風(fēng)口面積0.1556m2。在開風(fēng)口的同時逐漸擴(kuò)大礦石批重,增加焦炭負(fù)荷,批重已擴(kuò)至21.0t,焦炭負(fù)荷4.24。
本次開爐爐溫稍高高,爐渣堿度偏高,視實(shí)際爐渣堿度及時進(jìn)行了調(diào)整。開爐第三天將爐溫降至0.80%以下,極大降低了爐前的勞動強(qiáng)度。由于正確處理了爐溫與堿度的對稱關(guān)系,保證了渣鐵足夠的物理熱和生鐵的質(zhì)量。
隨著工作風(fēng)口和風(fēng)量的增加,逐漸采取發(fā)展中心和適當(dāng)抑制邊緣氣流的措施,開爐裝料制度為礦、焦單環(huán)布料。當(dāng)全風(fēng)口送風(fēng),風(fēng)壓、風(fēng)量關(guān)系平穩(wěn),高爐順行狀況較好時, 裝料制度調(diào)整為多環(huán)布料,礦:35/4 32/4 29/4 焦:34/4 31/4 28/4采用多環(huán)布料后,爐料分布明顯改善,中心發(fā)展,邊緣適當(dāng)加重煤氣利用明顯改善,說明采用上述裝料制度是合適的。
新開高爐爐溫控制是中心,在采用陶瓷杯綜合爐底情況下,冶煉高硅鑄造鐵的時間可適當(dāng)縮短,在保證一定的爐缸溫度基礎(chǔ)上,及時降低[Si],盡快渡過高[Si]鐵水期,既有利于爐況順行,又有利于大幅減輕爐前勞動強(qiáng)度,減輕粘結(jié)鐵水罐造成的生產(chǎn)組織困難。開爐初期燃料比的變化如圖1。操作中正確處理[S]與爐渣堿度的關(guān)系,開爐時因爐溫高,通過適當(dāng)?shù)乇3州^低的爐渣堿度,改善渣鐵的流動性,隨著爐溫下降,逐步提高堿度,保證生鐵質(zhì)量。這樣,既大大降低了爐前的勞動強(qiáng)度,又為高爐加風(fēng)創(chuàng)造了條件,實(shí)現(xiàn)了高爐在短期內(nèi)達(dá)產(chǎn)的目的。
圖1 新1號高爐開爐初期燃料比的變化
4 開爐幾點(diǎn)體會
(1)開爐前的設(shè)備調(diào)試與人員培訓(xùn)相當(dāng)重要,通過開爐前的設(shè)備安裝調(diào)試和人員培訓(xùn),加強(qiáng)崗位操作工人對各崗位設(shè)備工藝及性能的熟悉及掌握,提高操作技能和迅速處理問題的能力,是高爐順利開爐的關(guān)鍵,大大減少了因設(shè)備故障引起的休、慢風(fēng)。
(2)高爐開爐時進(jìn)行裝料測量是一代爐役中盡有的一次機(jī)會,利用它可以找到高爐自身的裝料規(guī)律,可以為正確建立高爐上部布料制度提供依據(jù)。
(3)本次開爐相當(dāng)成功,重負(fù)荷料比較靠上,鐵口來渣鐵時爐缸和鐵口得到了充分加熱,出鐵比較順利。開爐后渣鐵物理熱充沛,渣鐵排放相當(dāng)順暢,大大減輕了爐前工人的勞動強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)了安全、高效、順利開爐。
(4)開爐總焦比和堿度的選擇相當(dāng)重要。既要保證爐缸積蓄足夠的熱量,又要保證渣鐵流動性好。
(5)摒棄了開爐用錳礦的傳統(tǒng)開爐方法,不但簡化了裝料程序,節(jié)省了寶貴的錳礦資源,而且有利于保護(hù)爐體耐火材料,延長高爐壽命。
(6)本次開爐原燃料準(zhǔn)備充分、成分穩(wěn)定,為順利開爐打下了基礎(chǔ)。
5 結(jié)語
新1#高爐的開爐工作準(zhǔn)備充分,開爐前后制定的基本操作制度及工藝方案等都比較合適,保證了開爐的順利和開爐后爐況的穩(wěn)定順行。從開爐轉(zhuǎn)向正常生產(chǎn)水平的降硅過程是一個綜合因素和冶煉技術(shù)兼顧的結(jié)果,并非降硅速度越快冶煉水平就越高。應(yīng)該是因爐制宜,合理取值。能夠?qū)崿F(xiàn)開爐快速達(dá)產(chǎn)體現(xiàn)了高爐冶煉綜合技術(shù)能力。
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