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轉爐煤氣回收氧反彈分析

來源:2017年高效、低成本、智能化生產煉鋼共性技術研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

轉爐煤氣回收氧反彈分析鄧 波 陳合雪 張慶五(動力廠)摘 要:本文針對近期轉爐煤氣回收時經常出現(xiàn)氧反彈現(xiàn)象現(xiàn)象進行分析,并提出改進措施。關鍵詞:轉爐;煤氣回收;氧反彈;回收率1 …

轉爐煤氣回收氧反彈分析


鄧  波  陳合雪  張慶五

(動力廠)


摘  要:本文針對近期轉爐煤氣回收時經常出現(xiàn)氧反彈現(xiàn)象現(xiàn)象進行分析,并提出改進措施。

關鍵詞:轉爐;煤氣回收;氧反彈;回收率


1 前言

近期轉煤回收時頻繁出現(xiàn)氧反彈現(xiàn)象,造成部分轉煤放散無法回收。該現(xiàn)象一般發(fā)生在前期吹煉80-150秒時間段。針對此問題,進行分析并查明原因提出改進措施。

2 原因分析

2.1造成轉煤氧反彈的原因

(1)激光氧分析儀偶爾發(fā)生故障,造成氧含量數(shù)據失真;

(2)煉鋼廠轉爐工藝原因,轉爐吹煉時碳氧反應不夠劇烈,少量的氧氣被一次風機直接吸走混入煤氣中。

2.2 氧分析儀分析

激光氧分析儀是否正?赏ㄟ^對冶煉時的各項參數(shù)曲線進行分析。(具體見附圖1)


圖中上部曲線為氧氣流量,下部曲線為氧含量,中部曲線為回收信號,波動曲線為一氧化碳。

從圖1中可看出,氧含量合格后開始回收轉煤,中途出現(xiàn)氧反彈(氧含量上升)時一氧化碳含量同時下降。因氧分析儀和一氧化碳分析儀屬兩套單獨設備,兩者關系同步說明氧分析儀數(shù)據正常。

2.3 工藝分析

轉爐冶煉主要步驟為:

進廢鋼→兌鐵水→吹氧→出鋼水→濺渣(濺渣前視情況出鋼渣)。

目前東、西區(qū)轉爐均按850噸的鐵耗組織生產,鐵耗降低就意味著加的廢鋼量就會增加。因廢鋼內雜質較多,故冶煉后轉爐內鋼渣相對較多。

目前東、西區(qū)轉爐冶煉期間很少出鋼渣,且濺渣時間一般固定為3分鐘左右,并未因鋼渣量的增加而延長濺渣時間。同時現(xiàn)場跟蹤時發(fā)現(xiàn),如濺渣較干凈(爐內無火星四濺)時,轉煤回收均未出現(xiàn)氧反彈現(xiàn)象,反之則出現(xiàn)氧反彈。

鐵水內鋼渣較多易造成氧槍點火不順暢,會出現(xiàn)氧槍點著火后短時間內又熄滅、然后又點著的現(xiàn)象。當氧槍點火熄滅后,此時氧氣未能與鐵水發(fā)生反應而直接被一次風機吸入到煤氣管道內,從而出現(xiàn)氧反彈現(xiàn)象。

另因鐵耗較低,加的廢鋼量較多且轉爐內鋼渣較多使得整爐鐵水內碳含量相對降低,造成前期本就不強的碳氧反應劇烈程度進一步下降。

通過計算,老區(qū)轉爐內的氣體經一次風機到達氧分析儀時間約為45秒左右、東區(qū)為55秒左右,與氧反彈發(fā)生在吹煉80~150秒時間段較吻合。

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