高爐聯合軟水密閉循環系統工程實踐
來源:2017年第五屆煉鐵對標、節能降本及新技術研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
高爐聯合軟水密閉循環系統工程實踐金玉濤,郝華磊(河鋼集團邯鋼邯寶公司能源中心,河北邯鄲 056015)摘 要:介紹了某3200m3高爐的聯合軟水密閉循環冷卻系統的工藝設計、系統特點與運行效果…
高爐聯合軟水密閉循環系統工程實踐
金玉濤,郝華磊
(河鋼集團邯鋼邯寶公司能源中心,河北邯鄲 056015)
摘 要:介紹了某3200m3高爐的聯合軟水密閉循環冷卻系統的工藝設計、系統特點與運行效果。聯合軟水密閉循環系統采用串級供水理念,通過冷卻水量的合理分配,實現設備的可靠降溫,具有運行水耗低,設備占地小,供水水質優良,可保障高爐的長壽命穩定運行,并通過設置較為完善的事故應急措施,提高系統的供水安全性。
關鍵字:高爐;冷卻水;聯合軟水密閉循環
Project practice of soft water combined closed recycle cooling system in blast furnace
JIN Yu-tao,HAO Hua-lei
(Energy Center of Hanbao,Handan Iron and Steel Company,HeBei Iron and Steel Group,Handan 056015,Hebei,China)
Abstract: Introduce the process design, features and operating results of a soft water combined closed recycle cooling system in the 3200m3 blast furnace. The system adopts rational allocation of cooling water, reliable cooling effect, run water consumption is low, conservation of land, water quality is excellent, may guarantee a long life and stable operation of the blast furnace, and to improve the safety of the water supply by setting a more comprehensive emergency measures.
Key words:blast furnace;cooling water;soft water combined closed recycle
1 工程概況
河北某鋼廠3200m3高爐采用聯合軟水密閉循環系統,為高爐爐底、冷卻壁、直管、蛇形管、風口中套、風口小套、直吹管、熱風閥等部位提供冷卻降溫。系統的設計總循環水量9300 m3/h,保有水量在800 m3左右,補水量0.4 m3/h,水重復利用率達99.95%。
聯合軟水密閉循環系統(下文中簡稱軟閉系統)是串聯和并聯相結合的冷卻供水方式,通過將水量與換熱量的充分平衡,實現串級增壓和冷卻。具有如下特點:系統冷卻強度高、降溫效果好,節水顯著占地小,運行成本較低,能滿足高爐的長壽需要,具有顯著技術優勢。但是由于系統的串聯,彼此干擾顯著,設計和調試難度較大,在運行中,不易調整各冷卻部位的用水量,對系統的設備保障與運行管理水平的要求較高。
2 工藝設計
軟閉系統采用軟水補水,即經過一級反滲透脫鹽的軟化水,以保證在較高的換熱溫度下對換熱面結垢的控制,其補水水質與運行控制水質如下表1所示。
表1 某3200m3高爐聯合軟水密閉循環系統補水水質與運行水質標準
補水水質 | 運行水質 | ||||||
序號 | 項目 | 單位 | 指標 | 序號 | 項目 | 單位 | 指標 |
1 | pH |
| 7.5~9 | 1 | pH |
| 8~11 |
2 | 硬度 | mmol/L | ≤100 | 2 | 硬度 | mmol/L | ≤400 |
3 | 氯離子 | mg/L | ≤10 | 3 | 氯離子 | mg/L | ≤50 |
4 | 電導率 | μs/cm | ≤250 | 4 | 濁度 | NTU | ≤30 |
| 5 | 總鐵 | mg/L | ≤1.0 |
軟閉系統工藝流程圖如下圖1所示。
軟閉系統工作流程如下:主供水泵將水(流量5500m3/h,壓力1.0MPa,水溫≤45℃)送至爐底冷卻壁環管,冷卻直管與蛇型管,出水(水溫≤49℃)至爐頂冷卻主管;回水部分進入中壓泵組(流量2500 m3/h,加壓至1.6MPa,水溫≤52℃)和高壓泵組(流量1300 m3/h,加壓至2.0MPa,水溫≤52℃),經加壓后分別供風口中套、直吹管、熱風閥和封口小套冷卻降溫,其出水與主泵組剩余出水一并進入穩壓膨脹管穩壓和排氣,隨后回到高爐泵站,在12組蒸發式空冷器進行降溫冷卻,空冷器外部由凈環系統提供噴淋水,噴淋水水溫≤35℃,起到蒸發吸熱與接觸換熱的雙重冷卻效果,將回水降溫至45℃以下,再復送至主泵循環使用。系統設有軟水補充水系統、加藥系統(緩蝕阻垢效果的水處理藥劑),實現系統的水量平衡與水質穩定,設有事故應急操作設備和管道,主供水泵組設有4臺電動水泵和2臺采油機泵組,防止停電斷水;同時各供水系統間設有應急聯通閥,在突遇水泵故障時,實現應急串水供應,確保高爐的安全。
3 主要設備設施與工藝運行參數
軟閉系統主要設備設施設計參數如下表2所示。
表2 聯合軟水密閉循環系統主要設備設施設計參數
序號 | 系統 | 名稱 | 設計參數 |
1 | 主泵系統 | 主供水泵 | 4臺,開二備二或開三備一,Q=2380m3/h,H=55m |
2 | 柴油機泵 | 2臺,Q=2860m3/h,H=55m | |
3 | 管路 | 泵進水管徑700mm,出水管徑600mm,母管徑900mm | |
4 | 中壓系統 | 中壓泵 | 3臺,開一備二或開二備一,Q=1650m3/h,H=65m |
5 | 管路 | 泵進水管徑600mm,出水管徑500mm,主管徑500mm,事故管徑500mm | |
6 | 高壓系統 | 高壓泵 | 3臺泵,開一備二或開二備一,Q=1120m3/h,H=95m |
7 | 管路 | 泵進水管徑500mm,出水管徑450mm,主管徑500mm | |
8 | 冷卻系統 | 蒸發空冷器 | 12套,單套水量450m3/h,t1≤55℃,t2≤40℃ |
9 | 凈化供水 | 設電泵3臺,柴油機泵組1臺,Qmax:2000m3/h,水溫≤35℃ | |
10 | 管路 | 單設備進出管徑200mm,母管管徑900mm | |
11 | 補水系統 | 補水泵 | 2臺泵,Q=200m3/h,H=72m |
12 | 柴油機泵 | 1臺泵,Q=200m3/h,H=72m | |
13 | 蓄水箱 | 混凝土有頂蓄水池,V:200m3 | |
14 | 管路 | 補水管徑250mm,事故補水管徑300mm(補生產水) | |
15 | 加藥系統 | 加藥泵 | 2臺,Q :600L/h,H:0.25MPa,功率0.55kW |
16 | 加藥罐 | 帶攪拌設備的襯塑鋼桶狀容器,V:3m3,攪拌功率0.75kW |
軟閉系統主要供水運行設計參數如下表3所示。
表3 聯合軟水密閉循環系統供水運行設計參數
序 | 泵組名稱 | 供水用戶 | 供水壓力MPa | 供水流量 | 供水 | |
號 | 設計 | 運行 | m3/h | 水溫 | ||
1 | 高壓泵組 | 風口小套 | 2.0 | 1.4~1.9 | 1000~1300 | ≤52℃ |
2 | 中壓泵組 | 中套、直吹管、熱風閥 | 1.6 | 1.0~1.6 | 2000~2500 | ≤52℃ |
3 | 主供水泵組 | 爐底冷卻壁直管、蛇形管 | 1.0 | 0.70~1.0 | 4500~5500 | ≤49℃ |
4 系統安全運行的保障措施
軟閉系統共設有4臺柴油機泵組和5處管道聯通,以保障事故應急狀態下的供水和系統的安全,柴油機泵組主要針對站區因停電導致斷水的情況,管道聯通是針對柴油機泵組供水時的系統供水水量調整,實現用戶用水點的安全水量保證,具體的措施布置如下:
4.1 柴油機供水系統
1.4.1 柴油機主泵組
裝備兩臺主循環柴油機泵組,是電泵在停電狀態的備用泵組,各設有2個手動閥、1個逆止閥。通常情況下,2個手動閥常開,停電情況時,由壓力連鎖自動啟動,水壓頂開逆止閥直供用戶,10秒達到設計供水量,保證軟水密閉循環主泵用戶不斷水。
1.4.2 柴油機補水泵組
設有2個手動閥、1個逆止閥。通常情況下,2個手動閥常開,停電情況時,柴油機自行啟動,水壓頂開逆止閥直供風口小套,同時為密閉管網中的補水。
1.4.3 柴油機供空冷器降溫泵組
設有2個手動閥、1個逆止閥。通常情況下,2個手動閥常開,停電情況時,柴油機自行啟動,水壓頂開逆止閥直供蒸發式空冷器,保證軟環系統的水溫可控,不至于因汽化引起事故擴大。
4.2 高壓中壓供水聯通
高壓泵組與中壓泵組在總出水管之間設有事故聯通管,管徑450mm,管道上設有2個蝶閥和1個逆止閥,2個蝶閥常開,兩路停電事故情況下,柴油機主泵10秒內自行啟動達到工況,逆止閥會利用管網中壓力打開,實現串水供給,保證系統安全不斷水,保障后續應急措施的響應時間。
4.3 補水泵組直供小套聯通
補水分為兩路:一為正常補水,補到主泵組的吸水管處,通常情況下,補水泵組的開停由穩壓膨脹罐的液位控制。二為事故補水柴油機泵組,在停電時將水池內水加壓送至主泵和風口小套。
4.4 回水直供主泵進口和出口聯通
主泵組的出水總管和吸水總管之間設有一根事故管,事故情況下,兩路電源全停。管路上設置的氣動閥會自行打開,管網中的熱水會在溫度推動下自行流動循環,由于水溫升高而產生的氣體,會在穩壓膨脹罐上的排氣閥(氣動閥)排出,保證循環。過程持續時間約5min,為柴油機泵組的啟動,提供保障。
4.5 生產水事故應急補水
軟水儲池補水設置軟水和生產水補水管道:凈環系統補水管道為DN300,設有一個手動閥門,事故情況下(斷電,柴油機啟動),軟水補水無法滿足供水量,應急打開生產水補水管補水,由補水柴油機泵為系統補水,確保系統的保安供水。
5 運行效果與經濟分析
系統投運后,運行穩定,冬夏季都能保證可靠降溫,且效果良好,運行水耗低,水質優良,設備與管路的腐蝕、結垢等問題基本杜絕。
軟閉系統總裝機功率5391.3 kW;運行功率2445.7 kW (未考慮空冷器凈環消耗)。供水運行成本主要包括:運行電耗、運行水耗、藥劑消耗等,合計噸水成本約為0.24元/m3。
6 總結
1)軟閉系統設計理念先進,串級加壓供水既保證了系統的冷卻水量,又實現了供水冷卻余量和余壓的高效利用,降耗效果顯著;
2)密閉循環系統的節水效果良好,設計總循環水量9300 m3/h的系統,正常運行補水量僅0.4 m3/h,水重復利用率達99.95%,節水效果十分突出;
3)由于密閉系統的保有水量小,僅800m3左右(包括管路與設備內的存水),其水質調整高效簡單,加之補水采用純軟水供應,使系統水質穩定優良,為設備與管路的長壽命運行奠定了基礎;
4)由于串級供水,上下用水工序的彼此影響大,其供水安全性本質上存在隱患,這就需要在實際使用做好運行管理與設備維護,并制定完善的應急措施和實施必要的設備改造,提高供水安全性,實現穩定運行。
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